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ACS600主從式變頻器在干熄焦橫移系統改造中的實施

2019-10-21 19:21:53常瑞坤
裝備維修技術 2019年5期

常瑞坤

摘要: 濟鋼自主設計的第一套國產化干熄焦系統投產后,其提升機在橫移變速時,鋼結構框架晃動嚴重,設備定位不準,機械、電氣故障頻發,給生產帶來嚴重影響。對其采用ABB公司的ACS600主從式變頻器進行了電控改造,改造實施后,滿足了干熄焦生產工藝要求,降低了維護人員的勞動強度,帶來了良好的經濟效益。

關鍵詞: 干熄焦;提升機橫移系統;ACS600變頻器;主從式控制

前言

干熄焦(干法熄焦)過程中,橫移系統負責將載有赤紅焦罐的提升機,從提升井中心位置牽移至熄焦爐爐頂,待紅焦裝入熄焦爐后,再將載有空焦罐的提升機牽移至提升井中心位置。提升機加紅焦罐重達兩百多噸,整個過程運行在距水平面四十八多米的鋼結構框架上,因而,要求機電設備可靠性高,橫移過程中運行平穩,到位能夠實現精確定位。

現狀

濟鋼70噸干熄焦橫移系統改造前,提升機橫移時受兩臺冶金起重用變極調速電機(YZR200L-16/4,4/16KW)驅動,電機通過減速機驅動齒輪,齒輪在固定于鋼結構上的鏈條上運行,系統靠鏈條作用于齒輪的反作用驅動載荷移動。由于整個系統慣性極大,提升機在啟動和高、低速度變換時,振動嚴重,電機伴有異常制動聲音,隨后多次出現橫移減速機底座、絞合齒輪底盤以及相連的主令控制器等設備被拉壞,軌道上的鏈條兩端巨大螺栓被拉斷,電機經常燒損,又由于橫移設備損壞不易修復,類似事故頻繁發生,同時電氣故障頻發,設備的維修恢復大大增加了職工的勞動強度,嚴重影響了生產的正常進行。

改造方案的確定

橫移系統機械設備的損壞,一方面是由于設備的較重慣性太大,再一個原因是由于速度的變化太大,速度變化不平穩沒有過度造成的。

改造前,提升機在橫移時速度的切換是由電機的變極實現的,電機的同步轉速從1500轉/分變為375轉/分,由于設備的慣性較大,實際轉速降不下來,使電機運行瞬間由電動狀態過渡到在發電制動狀態,電機的壽命大大降低,電機經常燒損。

同時電機的運行由接觸器的斷開閉合來控制,由于需要電機反復起動變速,動作頻繁,經常出現繼電器機械動作不良,觸點接觸不良及損壞、粘點,配線松脫等現象,至使電氣控制的故障率較高。

原電氣系統采用一套設備拖兩臺電機,由于機械、電機等設備的原因,有時出現兩臺電機不同步的現象。

兼于上述幾種原因決定對提升機橫移系統采用ACS600主從式變頻器對其實施改造。

因而我們決定采用兩臺ACS600變頻器,一臺變頻器驅動一臺變頻電機(型號:YVP200–4 30KW),兩臺變頻器之間實現主從控制。通過變頻器參數的設定,既可以實現電機的無級調速,又可實現速度的平滑過渡;兩臺變頻器采取主從控制可實現同步運行,又使負載能在變頻器之間實現均勻分配。

改造方案的實施

兩臺橫移電動機同時工作。其中一臺變頻器設為主工作狀態,另一臺為從工作狀態,外部控制信號只與主變頻器連接,主機經由光纖控制從機、主傳動是典型的速度控制,另一臺變頻器跟隨主傳動的速度給定。變頻器控制原理圖如圖1所示。

橫移電動機變頻控制,操作方式設為自動和手動兩種方式,但這兩種方式都是通過PLC實現主變頻器的控制。

變頻器主回路由接觸器合閘,變頻器啟動時,除滿足工藝聯鎖允許啟動條件外,還需滿足條件:變頻器運行準備好,橫移電機冷卻風機及抱閘回路接觸器閉合。

變頻器在滿足下列任意條件時停止運行:1、滿足工藝聯鎖應停止條件。2、變頻器故障。3、橫移電機冷卻風機和抱閘回路的斷路器、接觸器跳閘。

橫移裝置為雙電機并聯工作,提升裝置橫移位置后,兩臺電機同時動作,以低速、高速、再低速三個階段橫移,變速信號由橫移過程中主控制器發出,橫移到提升中或熄室中心線時,定位信號停車,抱閘抱緊。速度的變化見圖2。

變速信號由主令控制器(手動時由手動主令控制器)發出,由PLC輸出形成變頻器的輸入控制點:0:001/10控制“啟∕停”,0:001/11控制電機轉動方向“正轉∕反轉”,0:001/12控制“加速∕減速”(時間長短可由參數設定),0:001/13控制電機的運行速度“低速∕高速”(大小可由參數設定)。

當要求由提升井向熄焦室橫移時,變頻器“啟∕停”及“正轉/反轉”輸入點0:001/11一直處于閉合,“加速/減速”和“低速∕高速”輸入點0:001/12斷開,變頻器正向加速,最后輸出低速。運行到變速點時,0:001/10及0:001/11仍保持閉合,0:001/12、0:001/13接通,變頻器正向加速,變頻器最后輸出高速。繼續運行到下一個變速點時:0:001/12、0:001/13斷開,變頻器正向減速,最后輸出低速,運行至停車信號到來后,O:001/10斷開,正向減速直至速度為零,并實現精確定位。當提升裝置由室向井時速度變化和各控制點情況幾乎完全相同,只是“正轉∕反轉”控制點由0變1,其它不變。為了使運行速度切換時平穩,達到最佳運行效果,經反復試車對原始的加減速時間及低速高速參數經行了修改調整。

變頻器端子塊X25繼電器輸出R012R013輸出到PLC的I:045/06表示橫移變頻器就緒;

變頻器端子塊X26繼電器輸出RO22RO23輸入到PLC的I:O45/07表示橫移變頻器運行;

變頻器端子塊X27繼電器輸出R032R033輸入到PLC的I:045/10表示橫移變頻器故障。

同時I:045/11、I:045/12、I:05/13分別表示從機的就緒、運行和故障。這六個輸入點用作司機室內就地指示,同時經DH+網傳入主控室上位機在工藝流程中用作集中監控。

兩臺主從變頻器安裝于通風防塵好、振動小的提升機平臺配電室內,在控制現場僅安裝控制變頻器啟動/停止和變速的手動主令控制器;自動/手動轉換開關和轉速表,選用帶屏蔽的控制電纜并做好接地措施,控制電纜與動力電纜分槽敷設,以提高抗干擾的能力。

實施改造效果

改造后,設備運行平穩、定位精確,電氣、機械設備故障大幅降低,大大提高了提升機橫移運行的穩定性和可靠性,達到了改造目的,每年節約備件及維修費用十幾余萬元,同時由于提高了干熄率,發電量及蒸汽產量穩步增加,生產每年增創經濟效益幾十萬元。

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