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關于催化裂化裝置煙氣輪機常見故障分析

2019-10-21 17:17:49楊振興
中國化工貿易·下旬刊 2019年10期
關鍵詞:催化裂化故障

楊振興

摘 要:催化裂化裝置能量回收機組運行中經常因各種原因發生故障停車,在各類故障中由于煙氣輪機故障而導致機組停車占有很大的比例。煙氣輪機機組振動是制約機組平穩運行最常見的問題,本文通過狀態監測,運用故障診斷分析方法,總結了煙氣輪機常見故障特征機理,并結合機組歷史狀況,通過典型案例所采集的數據分析了煙氣輪機的常見故障,并提出了處理故障的對應方案。

關鍵詞:催化裂化;煙氣輪機;故障

1 煙氣輪機典型故障模式

1.1 不平衡及磨損

1.1.1 磨損

催化裂化裝置再生煙氣中所含催化劑為主的煙氣粉塵,隨煙氣一起高速通過煙機葉片,對煙機流道產生沖刷,在高溫的作用下,煙氣粉塵對轉子的磨損加劇,磨損嚴重的部位常發生在葉片、臺肩、榫槽等部位,會出現刀刃狀的劃痕,沖蝕嚴重時會出現蜂窩狀。

1.1.2 葉片斷裂

當葉片均勻沖刷時,磨損對煙機轉子的平衡影響不大,而當出現不均勻磨損時,轉子動平衡被破壞,機組振動值上升。當沖蝕現象日益加劇,葉片受損嚴重,同時機組振動逐漸加大,受損葉片在長期振動產生的交變應力作用下極易發生斷裂,葉片突然斷裂又會使煙機轉子動平衡嚴重破壞,振動值巨幅上升。

1.1.3 粉塵堆積

煙機采用飽和蒸汽冷卻、吹掃煙機輪盤。高溫的煙氣通過混有較低溫度的蒸汽時,或者吹掃蒸汽本身帶有不飽和蒸汽時,在水分凝結作用下,煙氣粉塵會大量附著在煙機流道及葉片上。這些結焦物有時是均勻分布的,有時是不均勻的,這將直接影響轉子的動平衡。特別是煙機高速旋轉過程中煙氣條件不斷變化或結焦物增多、增重后,附著在葉片某部位的結焦物受離心力作用被甩脫,這樣就嚴重破壞了轉子的動平衡,引起機組振動突發性升高。而當結焦物大部分被甩脫后,煙機的振動又會降下來。

1.2 動靜碰摩

對于煙氣輪機來說,由于高溫變形,煙氣粉塵堆積作用更容易發生碰摩故障。另外,分封間隙過小,同軸度偏差過大,油膜不穩,承載力減少等因素都會導致碰摩發生。動靜摩擦會產生切向摩擦力,使轉子產生渦動,轉子的強迫振動、碰摩自由振動和摩擦渦動疊加到一起,產生出復雜的、特有的振動響應,因為摩擦力表象具有明顯的非線性特征。

2 故障原因分析

2.1 殼體變形引起動靜葉片間隙過大,效率降低

殼體變形使得入口處法蘭產生橢圓現象,一、二級導流環和靜葉片隨之發生變形,從而使動葉片與導流環間發生刮磨。因此在檢修過程中將一級導流器葉頂與一級導流環間隙放大(水平方向最大處超過3mm),這樣避免了機組的刮磨問題,但煙氣輪機的效率卻大幅度下降。

2.2 工藝參數變化引起機組效率降低

工藝參數的變化也是機組效率降低的主要原因。首先是冬夏兩季室外溫度差異巨大,主風機入口溫度從- 30℃到+30℃變化,影響到煙氣輪機的運行參數。冬季氣溫低,煙氣輪機效率高,發電量大,每天在20000度以上;夏季氣溫高,煙氣輪機效率低,發電量少或不能發電。其次,煙氣旁路放空的雙動滑閥由于長時間處于高溫狀態,座圈與閥板、導軌都有較大變形。閥板關閉不嚴,造成一定量煙氣泄漏,當機組內煙氣量較低時也會使煙氣輪機效率降低。

3 解決方法與建議

3.1 作高速動平衡減少殘余不平衡量

對于高速旋轉的轉子而言,特別是工作于一階臨界轉速以上的撓性轉子,必須通過高速動平衡或全速動平衡來確定它的殘余不平衡量,并通過調整將其嚴格控制在18g·cm的標準范圍之內,這樣可以有效的減少轉子的殘余不平衡量,從而達到降低機組振動的目的。

3.2 嚴格控制煙氣中催化劑含量

煙氣中催化劑含量超標是誘發煙機故障產生的主要原因。由于催化劑含量的超標而產生一系列的問題,對機組的運行構成極大危害,是振動產生的基本根源之一。因此要嚴格控制再生煙氣中的催化劑含量,改進再生器一、二級,并確保三旋效果,使煙氣中的催化劑含量不大于0.2g/m3,有效地減少煙氣輪機機組內結垢的產生,從而延長機組部件的使用壽命。

3.3 增大蒸汽排凝管直徑,防止堵塞

蒸汽冷卻是煙氣輪機運行過程中所公認的冷卻方式,效果也非常明顯。但往往在檢修過程中發現蒸汽排凝管一般都被嚴重堵塞甚至堵死,這造成了蒸汽冷凝水無法通過管路正常排出而留在機器內部,并于高溫煙氣中的催化劑小顆粒結合成為垢塊粘結在轉子上,造成轉子不平衡引起振動。因此建議應加大四個蒸汽排凝管的孔徑(由54mm改為108mm),并在機組運行時保持1MPa的冷卻蒸汽壓力,溫度提高到28 0℃- 300℃(目前220℃-230℃),直接利用催化汽輪機的背壓汽,減少飽和蒸汽中夾帶的冷凝水量,從而減少結垢的產生。

4 總結

本文總結了煙氣輪機常見故障形式、機理及其故障特征,并結合重催裝置煙氣輪機具體故障進行了分析。通過分析發現,對大型設備尤其像煙機機組這樣復雜的多機組設備,它承受著機械、電氣、熱力等多種變化作用,且工況隨生產需要經常變化,使用單一的分析辦法很難判斷異常所在。在監測時應采用多種方法進行綜合分析,包括振動、鐵譜分析、工藝參數的相互聯系等,不斷完善機組狀態監測手段,提高故障診斷的精確的,確保機組的安全、長周期運行。

參考文獻:

[1]陳大禧,朱鐵光.大型回轉機械診斷現場實用技術[M].北京:機械工業出版社,2002:42-45.

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