李志高 任輝
摘要:某電廠5號機高壓主汽門動作異常,造成兩次停機停機消缺,經對EH油系統檢查,發現故障原因,予以處理。
關鍵詞:汽輪機;伺服閥
1 事故概況
某電廠5號機為N30016.7/537/537型亞臨界、一次中間再熱、單軸雙缸雙排汽、凝汽器式汽輪機。汽輪機數字式電液調節(DEH)系統為上海新華控制工程有限公司產品。機組投產于1995年。2014年5月,因#1高主門故障造成機組被迫兩次停機處理。
2 事故經過
2014年5月17日,5號機開機。在機組13:30閥切換時發現#1高主門動作緩慢,開啟時間長。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭及電壓值工作正常。安排#1高主門做全行程試驗,發現關閉迅速,開啟比較緩慢。經分析#1高主門伺服閥存在泄漏,決定進行更換。此時,機組已并網,在更換#1高主伺服閥的過程中,發現#1高主油動機EH油進油門不嚴,伺服閥在拆卸中有油漏出,多次緊固#1高主油動機進油門,仍無法安全更換伺服閥。機組解列,停EH油泵,更換進油門和伺服閥。15:40分更換結束,試驗#1高主門開關正常15:50分主機沖轉隨后并網。
5月25日19:00,#1高主門指令全開,反饋172mm(全開應205mm),呈緩慢下降趨勢。5月27日0:13做主汽門全行程試驗,關閉#1主汽門,復位時無法開啟,后#1高壓主汽門自行開至165mm。檢查#1高主門伺服閥熱工信號插頭正常,電壓值已給定最大0.768V。關閉#1高主門對應#1、#3、#5高調門進油截止閥,閥門關閉。加電信號開關#1高主門,高主門開關正常,但電信號電流偏大10~11mA。判斷伺服閥存在異常,研究決定,更換#1高主伺服閥。
更換#1高主伺服閥的過程中,在油動機進油截止閥關閉、伺服閥熱工信號插頭脫開及卸荷閥關閉的狀態下,#1高主門自行全開。從現象初步判斷AST逆止門不嚴造成閥門全開。為了保證機組設備安全及人身安全,申請停機處理。
#5機于5月28日00:20分負荷降至零。機打閘,停運EH油泵。5月29日00:30分,檢修人員對#1高主門油動機控制塊的有壓回油逆止門、AST逆止門、進油濾芯進行檢查更換。檢查中發現AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損,更換以上部件及密封件,恢復設備。檢修工作結束后,手動加電信號試驗#1高主門,電流4.5mA開關正常,遠控操作閥門動作正常。01:43,消缺工作結束,#5機沖轉開機。02:04,#5機并網。
3 原因分析
2014年5月17日,機組#1高主閥開啟緩慢,在更換伺服閥時因系統不嚴密無法解列,檢修人員根據經驗判斷進油門不嚴密,停機后更換了伺服閥和隔離門,未檢驗系統是否能夠隔離開,后發現#1主汽門緩慢關閉時。2017年5月28日再次更換伺服閥時發現系統又隔離不開,且關閉EH油隔離門主汽門自動打開,發現原因為#1主汽門EH油AST安全油逆止閥不嚴密,安全油進入油缸底部后將主汽門打開。根據發現發現AST逆止門底部與控制塊之間的“O”型密封件存在破損的情況,判斷其可能造成卸荷閥杯形滑閥上部泄油,導致卸荷閥密封不嚴,將油缸底部油泄到有壓回油,造成主汽門開啟緩慢、開度緩慢下降。5月25日,當#1主汽門EH油進油隔離門關閉后,AST安全油通過逆止門底部破損的“O”型密封件緩慢漏入油缸底部,造成進油門關閉、熱工信號插頭拔下的情況下主汽門自動開啟的情況。
4 暴露問題
(1)技術人員對系統不夠熟悉,對問題的判斷不夠準確。
(2)系統缺少AST、OPC油壓顯示,出現問題難以分析判斷。
(3)在第一次更換伺服閥和隔離門后,未對系統進行必要的試驗和檢查。
(4)伺服閥、卸荷閥等EH油系統設備的管理和檢修質量還需要提高。
5 整改措施和注意事項
(1)組織人員講解學習EH油系統,并對典型事故案例進行學習,使技術人員掌握各種故障和缺陷的處理能力。
(2)擇機對EH油系統進行完善,增加AST、OPC油壓顯示。
(3)加強EH油系統的油質管理,減少伺服閥、卸荷閥等設備的故障率。
(4)加強靜態試驗檢查,及時對存在問題的伺服閥、卸荷閥和控制元件進行處理。
作者簡介:李志高(1975),男,高級工程師,從事汽輪機技術管理和供熱改造工作。