朱慧清
摘 要:對110 kV 某變電站的備自投裝置發生的一起誤動作事件進行原因分析和探討,并提出改進和防范措施,為今后備自投裝置的安裝驗收、技術改造和運行人員的規范操作提供參考。
關鍵詞:備自投裝置;誤動作;安裝驗收;技術改造
以下就110 kV 某變電站的國電南自PSIU-621備自投裝置在該110kV變電站全站例檢停電操作時,其備自投保護誤動作的現象,對備自投裝置邏輯條件、閉鎖條件和動作條件進行分析,查找異常原因,并提出相應的改進措施。
1 故障前運行方式
110kV系統:110kVⅠ/Ⅱ段母線并列運行,110kV赤隴線133開關接110kVⅡ段母線運行,110kV母分130開關運行,110kV后赤線132開關及線路轉檢修,#1主變及三側開關轉檢修。35kV/10kV系統:單母線運行。該站一次主接線如下圖所示。
2 備自投裝置誤動作情況
2019-01-04,主網調度通知運行人員,110 kV該變電站全站例檢停電操作。隨后運維人員接調度指令“#1主變及三側開關轉檢修”、“110kV母分130開關由運行轉檢修”。隨著“#1主變及三側開關轉檢修”操作完畢,運維人員接著在110kV母分130開關匯控柜機構箱操作回路上操作,斷開110kV母分130開關,約1秒后運行中的110kV赤隴線133開關跳開。
3 發生誤動作的原因分析
3.1 該110kV變電站一二次設備檢修試驗情況
該110kV變電站110kV備自投保護上次定檢時間為2014年5月;110kV母分130開關智能終端上次定檢時間為2014年5月;以上相關設備檢修及試驗均在檢驗周期內且試驗數據合格。
3.2 現場檢查分析
對相關設備及回路進行檢查,并對事故發生時的情況進行了模擬試驗。情況如下:
(1)110kV備自投保護檢查情況。現場檢查,110kV備自投保護已按寧調繼(2013)213號定值單整定并投入運行,定值及壓板正確無誤,相關出口回路及閉鎖邏輯正確。
(2)110kV母聯130開關智能終端檢查情況。110kV母分130開關智能終端在運行狀態,無異常信號。
(3)監控信號情況分析。2019年01月03日18時45分36秒,110kV備自投保護充電滿。2019年01月04日07:00:46,110kV備自投報“跳赤隴線(備投保護配置中為后岸線)出口動作 合”;07:00:47,110kV備自投跳開110kV赤隴線133開關,同時報“事故總信號 合”。07:00:50,110kV備自投“合后赤線出口動作 合”動作,“合后赤線動作失敗”動作。
3.3 原因綜合分析判斷
綜合以上所述,經梳理分析判斷出,110kV備自投保護采用自適應方式,2019年01月03日18時45分36秒,110kV備自投保護充電滿(110kV后赤線132開關停電檢修后,滿足進線備投充電條件)。2019年01月04日05時35分,運維人員接調度指令“#1主變及三側開關轉檢修”“110kV母分130開關由運行轉檢修”。06時50分“#1主變及三側開關轉檢修”操作完畢。07時00分45秒,運維人員直接在110kV母分130開關機構箱操作回路上操作,該回路相當于直接在分閘線圈上短接,無法滿足備自投保護的“手跳(STJ)閉鎖備自投”判定邏輯(母聯手跳繼電器(STJ)動作會閉鎖備投),備自投保護判定為110kV母分130開關偷跳,此時滿足進線備投動作條件,經1秒延時后進線備投動作跳開110kV赤隴線133開關。07時00分50秒,110kV備自投“合后赤線出口動作 合”動作,但當時110kV后赤線132開關在檢修狀態,開關控制回路失電,開關拒動,保護動作出口失敗。開關匯控柜共有2個遠方/就地切換把手,其中左側一個是經過三相智能操作箱,右側另一個相當于在機構箱處操作開關。在實際操作中,運維人員操作不當,直接將右側的“遠方/就地”切換把手切換至“就地”位置,110kV母分130開關分開后,馬上報出事故總,證明當時人為分開110kV母分130開關的動作沒有經過操作箱,沒有驅動STJ,復歸KKJ。
4 改進及防范措施
4.1 備自投定值中修改備投方式設置
由于該站僅I組110kV母線PT,備投方式僅能按照進線備投方式進行整定,不能按進線、母聯自適應方式整定。
4.2 完善遠方/就地切換把手功能表述
110kV母分130開關匯控柜共有2個遠方/就地切換把手,其中安裝在三相操作箱側的切換把手用于遠控(含綜自后臺)與匯控柜就地操作(通過操作箱)切換,安裝在開關機構側的切換把手用于匯控柜就地操作(通過操作箱)與開關機構箱本體操作切換。現場對該2個切換把手功能標識不清晰,造成運行人員操作錯誤,故運行人員對這2個遠方/就地切換把手功能表述進行了明確,重新制作了標識牌,防止誤操作的風險。
4.3 保護專業對檢修申請的安全措施嚴格把關
由于該站僅I組110kV母線PT,接110kVI段母線運行,而運行的110kV赤隴線133開關接110kVⅡ段母線運行,在該運行方式下,斷開110kV母分開關將造成110kVⅡ段母線失壓,有可能引起線路保護及備自投動作,在保護專業對安全措施審核時應對該情況提出專業要求。
5 結語
隨著電網規模的不斷擴大,提升其供電的效率和可靠性是迫切而必要的。為了使得供電能夠連續、穩定、安全地進行,在變電站自動保護裝置中,備用電源的設置變得尤為重要。結合本次發生的備自投裝置誤動作事件,對備自投功能、動作原理和邏輯條件進行分析判斷,提出了備投方式設置以及運行方面需要重點關注的問題,并采取改進措施,實現電網的安全運行。這對變電站備自投裝置的異常分析、邏輯判斷及技術改造具有借鑒意義。