司志明
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
隨著經濟發展,各類交通工具呈現爆發式的增長,道路交通越發的擁堵,輕型卡車作為長短途運輸的主力軍,奔波于商場、集市等各種復雜的道路環境中,駕駛員需在較小的場地頻繁的切換前進檔、倒擋,疲勞、注意力分散,加上輕型卡車的換檔力相對較大,檔位不清晰,特別是六檔變速器車型,易發生誤掛倒擋和一檔的問題。為了改善客戶的選換擋舒適性,提升檔位清晰度,本文對輕卡六檔變速器檔位不清晰問題進行了分析和整改。
對于匹配六檔變速器的乘用車來說,通常會在換檔器上根據變速器選檔行程設置R 檔(倒檔)鎖止機構(圖1),選1/2 檔時,向駕駛員方向搬動手柄至最左,選R 檔時提起鎖止塊(或下壓手柄),使其越過R 檔擋塊才能繼續往R 檔方向選檔,檔位清晰。

圖1 帶倒檔鎖的換檔器
而對于輕型卡車(或中、大型客車),由于其較長的選換檔拉索(通常在3m 左右),從變速器選檔搖臂到換檔器位置的行程損失及衰減導致變速器實際1/2 檔位置與換檔器設計1/2 檔位置不一致(偏左或偏右)(圖2),無法換檔。

圖2 檔位排布圖
對車輛進行換檔軌跡測試,靜態換檔軌跡如圖3,可見換檔軌跡分散,重合度差,特別是1/2 檔,掛入1/2 檔的位置離散,導致駕駛者無法確定所掛入檔位——檔位不清晰。原因為手柄位置選檔間隙過大,該間隙由變速換檔系統中的各個部件間隙累加產生。
a、變速器選檔間隙:通常內選檔撥頭兩側設計有壓縮狀態的回位彈簧,無法自由活動,此處間隙可忽略。
b、拉絲:拉絲靠芯軸與護管襯套的摩擦產生位移及傳遞力,芯軸和護管必然存在間隙,以便減小阻力(及涂抹潤滑脂),由此產生的間隙相對較大。

圖3 某輕卡車換檔軌跡
c、拉絲固定支架:在拉絲運動中發生變形,從而產生間隙。
d、操縱機構:放大拉絲傳遞來的位移(間隙)和自身旋轉球與球碗、選檔臂與選檔鉤的間隙。
結論如下:1、換檔軌跡重合度差,分散;2、檔位不清晰,R 檔與1/2 檔部分交叉。
減小檔位間隙,提升換檔軌跡重合度,選換檔過程間隙由如下部件產生:
a、操縱機構 b、拉絲 c、變速器d、選檔拉絲固定支架
2 增加R 檔與1/2 檔識別度:即用戶可以清晰的識別移動手柄過程中所處的檔位。
(1)增加檔位鎖止機構
由于輕卡變速器端選檔行程相對較大,拉絲較長,布置路徑中受各類管路、支架影響,布置位置變化大,引起拉絲連接端尺寸有變化△l,經操縱機構放大,導致如圖2 所示的位置不準,同時由于選檔力相對較大,對操縱機構剛度、強度要求高,易引起早起磨損,進而失去鎖止功能,故不予使用(市場上也未發現有使用該結構的輕卡車型)。
(2)提升R 檔“靠背感”
乘用車是用倒擋鎖來幫組駕駛員識別1/2 檔位置,選檔過程中選至此位置時受到阻擋,選檔力急速上升行程停止,選檔力/行程曲線如圖4。

圖4 某乘用車選檔曲線
基于本文開始的分析,輕卡無法在操縱機構上使用R 檔鎖止機構,我們可以采用選至1/2 位置時選檔力急速上升的方案來幫助駕駛員來識別1/2 檔,具體方案如圖5,在撥頭上部設計一阻力坡,增加R 檔限位彈簧、鋼球,在選1/2、5/6 檔時,鋼球在同一平面上滾動,由于彈簧無壓縮變化,無額外選檔力產生,當選至R 檔位置時,鋼球開始爬坡,選檔力急速增大,體現到駕駛員的感覺為:選檔到位,停止選檔,從而識別此位置為1/2 檔到位位置。

圖5 選檔機構結構圖
當駕駛員欲選取R 檔時,需用較大力來克服彈簧爬坡壓縮產生的力,當完成爬坡后,選檔力降低,選至極限位置(R檔)后,力再次上升,選檔到位。

圖6 選檔軌跡圖(改進前)

圖7 選檔軌跡圖(改進后)
改進前/后輕卡選檔力/行程軌跡如圖6、圖7,從軌跡圖上可以看出,改進后檔位清晰,主觀評價及市場驗證均認可此項改進。
通過以上改進,實車測試及評價檔位清晰度明顯提升,達到改進目標,此改進方案可以作為卡車、客車等不適合在 操縱機構上設計倒檔鎖止機構車型的選檔改進方案,同時該方案易于實施且改動成本較低。