茍丹,溫鵬,朱曉康,王謙,李林,徐信萬
(陜西萬方汽車零部件有限公司,陜西 西安 710200)
隨著汽車工業快速發展,繼而出現交通堵塞、環境污染等相關問題,政府為加強汽車管理,最新出臺國六排放標準,節能減排已成為現代汽車的主要研究及發展方向,而車輛的輕量化是實現節能減排的重要手段。
本文以某重型卡車踏步支架總成為對象,針對原產品設計不合理的地方進行了結構優化,并用高強度鋼替代普通材料,利用有限元分析軟件Hyperworks 對其結構強度進行了多工況分析;在保證裝車強度及裝配要求的前提下,實現汽車零部件設計輕量化。
上車踏步支架是連接車架與上車踏板的關鍵部件,直接影響駕駛員上下車過程中的安全性。圖1 為某重型卡車踏步支架裝配關系圖,圖2 為該上車踏步支架總成與托架總成裝配關系,其鑄件端通過螺栓連接固定在車架大梁上,沖壓件端則與上車托架連接,起到固定上車踏板的作用。
踏步支架由固定座、右支架、連接板、固定板組成,托架總成由過渡板、右彎管、右下托架組成,踏步支架總成與托架總成通過螺栓裝配連接。
將踏步支架三維實體模型導入Hypermesh 軟件中用四面體網格進行網格劃分,建立有限元模型。

圖1 上車踏步支架總成裝配關系

圖2 踏步支架總成與托架總成裝配關系

圖3 有限元模型對比圖
表1 中Q235B、Q235A 和510L 材料物理特性對比:

表1 零件牌號及技術參數
3 種材料的彈性模量及泊松比相近,即抵抗彈性變形能力相同,而510L 的屈服強度和抗拉強度均遠大于Q235B、Q235A,證明了采用高強度鋼材料510L 代替原結構材料Q235B、Q235A 進行結構優化的可行性。
約束與車架連接的固定座四個螺栓孔的6 個自由度,分別從極限工況和上車工況下進行有限元分析。
載荷條件:極限工況,踏板踩踏位置施加負Z 向力2050N,Y 向1140N;上車工況,踏板踩踏位置YZ 平面內,與Z 軸夾角18°方向施加負1500N。
在Hypermesh 軟件中按上述工況添加各向計算載荷,加載示意如圖4 所示。

圖4 加載后有限元模型
利用OptiStruct 求解器進行有限元求解,得到踏步支架的位移和應力云圖,如表2 所示。

表2 踏步支架位移、應力云圖
在極限工況條件下,優化后方案總體位移減小1.11mm,目標件位移減小0.08mm,最大應力值由387.3MPa 減少為238.4 Mpa。
在上車工況條件下,優化后方案總體位移減小0.68mm,目標件位移減小0.05mm,最大應力值由228.2MPa 減少為140.7Mpa。
經各設計工況、載荷下有限元分析,可以得知:各工況下優化后的踏步支架最大應力均小于材料的屈服強度,滿足強度要求。
結構優化后應力值、安全系數、質量變化對比見表3。 分析結論:
(1)優化后固定板在極限工況下應力值降低了148.9 MPa,最小安全系數由原來的0.61 增加至1.49。
(2)優化后固定板在上車工況下應力值降低了87.5 MPa,最小安全系數由原來的1.03 增加至2.52。
(3)優化后新沖壓件可替代原來兩個沖壓件焊接結構,實現了產品降種類。
(4)優化后結構降重0.34 kg,降重率達13.88%。

表3 結構優化數據對比
本文通過建立某重卡車型踏步支架總成的有限元模型,借助Hyperworks 進行了多工況靜力學分析,驗證了優化結構設計的可行性,減少了沖壓件產品種類,在結構滿足強度要求的同時實現降重13.88%,達到了零部件輕量化設計目的。