張明 楊新龍 龔曉軍
摘? 要:塔里木油田山前,PDC鉆頭和牙輪鉆頭單趟進尺少、垂鉆工具容易失效;上部地層屬高陡構造,地層傾角大,鉆進容易井斜。博孜301井311.2 mm井眼應用新型中速渦輪工具+孕鑲鉆頭,同時配套雙鐘擺鉆具組合的鐘擺力進行防斜,利用MWD隨鉆檢測技術對井斜進行隨鉆檢測技術對礫石層鉆進進行提速。試驗表明該配套技術在巨厚礫石層中鉆進,明顯地提高了趟鉆進尺和機械鉆速,為山前大段礫石層的鉆井提供了經(jīng)驗借鑒,并展示了良好的應用前景。
關鍵詞:博孜區(qū)塊;中速渦輪;孕鑲鉆頭;礫石層
中圖分類號:TE24? ? ? ? ? ? ? 文獻標志碼:A
0 前言
博孜301井是塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構造帶克深區(qū)帶博孜3號構造上的一口評價井,由于本區(qū)塊含礫石層較厚,可鉆性較差,為該井鉆井提速到來困難。2 850 m以上地層使用垂鉆工具加PDC鉆頭或高效牙輪鉆頭都未能解決鉆具蹩跳問題,單只PDC鉆頭純鉆時間較短,鉆頭復合片損壞,垂鉆工具早期損壞,隨鉆測斜工具早期失效,為更換工具頻繁起鉆,單趟進尺平均不足250 m,未能有效提高機械鉆速。博孜301井為了提高單趟進尺和機械鉆速,311.2 mm井眼鉆井中特引進中速渦輪+孕鑲鉆頭提速工具進行提速。
1 中速渦輪介紹
渦輪工具主要部件是渦輪,每一級渦輪由一個定子和一個轉子組成。渦輪由鑄鋼制作,渦輪上具有很多彎曲的葉片,定子和轉子的葉片形狀基本一樣,只是葉片的彎曲方向相反。由于一級渦輪所能輸出的功率太小,因此渦輪工具通常都是由成百級結構完全相同的渦輪串聯(lián)組合而成。為了承受較大的軸向負荷,內(nèi)部裝有止推軸承。此外,在主軸還設置中間軸承,起扶正主軸的作用。渦輪工具鉆進時流量、壓力降、輸入功率是合理使用渦輪鉆具,使其在高效率情況下工作,保證快速鉆進的重要條件。要充分利用泵功率,采用大排量、高泵壓;根據(jù)巖層的軟硬,合理選擇鉆壓;使用孕鑲鉆頭進行提速鉆進;為了克服普通渦輪鉆具存在的缺點,研制出多節(jié)渦輪、大扭矩、帶減速器新型渦輪鉆具。
該新型渦輪工具轉速可控制在800 r/min以內(nèi);鑄鋼定轉子不易磨損,整機壽命達到1 000 h;輸出功率穩(wěn)定,不隨工作時間變化,輸出功率及扭矩比其他同尺寸、同級數(shù)的渦輪鉆具至少大30%;能耐高溫、高壓,適用于高溫高壓井(≤350℃);其壓降隨載荷增加而降低;轉速高,工作時需要的鉆壓較小,反扭矩小,造鑿出來的經(jīng)驗井壁光滑,有利于隨鉆測量工具平穩(wěn)工作;適宜所有泥漿類型(特別是油基泥漿);渦輪鉆具殼體上不帶任何扶正器。
使用新型渦輪鉆具前鉆井隊必須能配備能承受35 MPa高壓的泥漿泵和地面高壓循環(huán)系統(tǒng);泥漿應具備良好的的性能,減少井壁掉塊,維護井壁穩(wěn)定性;適合在砂巖、礫巖井段中提速鉆進,不適合泥巖地層。
2 運用實例
博孜301井311.2 mm井眼選用新型267T1-TCF.M1中速渦輪工具+孕鑲鉆頭,該267T1-TCF.M1渦輪工具外徑267 mm,啟動排量20 L/S,在其工作排量40.00 L/S~50.00 L/S的條件下轉數(shù)達到630 r/min~700 r/min,可產(chǎn)生8.57 MPa~12.35 MPa的工作壓降;當扭矩達到7 731 N·m~11 135 N·m時可造成工具的制動;在溫小于250℃井溫下鉆進,該渦輪工具壽命可達600 h;同時選用12 1/4``DD3560M 孕鑲鉆頭、MWD隨鉆測斜工具和鐘擺鉆具組合進行配套技術提速。鉆具組合如下:12 1/4"孕鑲鉆頭+267T1-TCF.M1渦輪鉆具(630×630)+轉換接頭(631×NC61)+9"浮閥(NC61×NC61)+9"定向接頭(NC61×NC61)+9"鉆鋌×1根(MWD測斜儀)+309 mm扶正器+9"鉆鋌1根+308 mm扶正器+鉆鋌。
該井2018年8月4日渦輪工具入井前首先對工具的壓降進行了測試,測試排量10 L/s、15 L/s、20 L/s,對應壓耗為2.5 MPa、4 MPa、7 MPa,壓降屬于正常范圍,渦輪工作正常。
下鉆到底分臺階提高排量磨合渦輪,8月5日2:00達到鉆進排量后開始復合鉆進,鉆壓10 kN~60 kN,轉盤轉數(shù)50 r/min~70 r/min,泵壓30 MPa~31 MPa,排量37 L/s;8月14日00:20鉆至井深3 207.20 m井斜增大,循環(huán)清洗井筒起鉆,14:30渦輪鉆具和鉆頭出井。鉆進期間由于泥漿黏度很快由70 s上升到120 s,不得不循環(huán)調(diào)整泥漿性能。
渦輪鉆井段2 850 m~3 207.20 m,進尺357.20 m,純鉆160.27 h,平均機械鉆2.23 m/h。出井巖屑以雜色小礫巖、砂礫巖為主,鉆進過程中鉆具運行平穩(wěn)沒有出現(xiàn)蹩、跳鉆現(xiàn)象;期間3次短起下鉆及長起鉆都非常順利,無掛卡現(xiàn)象;鉆進中井斜從0.79°(井深2 889 m)緩慢上漲到2.85°(井深3 204.3 m),由于井斜增大決定起鉆。出井鉆頭孕鑲鉆頭磨損均勻,鉆頭保徑部分完好,中完電測顯示該段井眼井徑非常規(guī)則。
3 總結與分析
通過該國產(chǎn)中速渦輪工具+孕鑲鉆頭及配套提速技術在博孜301井上部礫石層中鉆進提速中的應用,分析了該工具在礫石層中鉆進的優(yōu)點和缺點,從而提出改進的方面,以提高礫石層鉆進提速的效果。
(1)中速渦輪工具和孕鑲鉆頭使用壽命長,鉆遇礫石層鉆具運行平穩(wěn),能夠很好地保護鉆頭和工具,能夠增加鉆頭的純鉆時間。
(2)渦輪工具配合孕鑲鉆頭,鉆出的井眼更規(guī)則平滑。
(3)提高了行程鉆速,減少了起下鉆次數(shù),提速效果明顯。博孜301井渦輪鉆具+孕鑲鉆頭單趟完成357.00 m進尺,平均機械鉆速2.23 m/h,比該井上趟鉆高效牙輪鉆頭多完成進尺123.08 m;與同區(qū)塊4口井使用高速渦輪+孕鑲鉆頭的22趟鉆的平均機械鉆速1.72 m/h和平均趟鉆進尺194 m對比,機械鉆速提高了29.65%,趟鉆進尺提高了84.1%。
(4)由于渦輪鉆具外觀不帶扶正器,可選擇雙鐘擺鉆具結構進行防斜打直;同時井下動力鉆具配合高效鉆頭技術通過輕壓吊打來實現(xiàn) “防斜打快” 的目標。
(5)267T1-TCF.M1渦輪鉆具最佳工作排量為45 L/s~50 L/s,相應轉速為630 r/min~700 r/min,而現(xiàn)場實際鉆進排量為33 L/s~37 L/s,理論轉速為462 r/min~518 r/min,可見排量影響渦輪轉速,而鉆井現(xiàn)場施工泵壓達到30 MPa的情況下,鉆井排量未能達到渦輪的額定工作排量,從而影響了工具性能的發(fā)揮,所以配備使用高壓循環(huán)設備是使用好渦輪工具的前提條件。
(6)繼續(xù)摸索一套適應渦輪工具鉆進的泥漿維護方法,穩(wěn)定泥漿中固相含量和其他性能的穩(wěn)定,以提高純鉆時率。
(7)加強渦輪鉆具軸承等易損件使用壽命的研究,提高鉆具使用壽命,降低鉆井綜合成本。
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