陳卓石
(西安特種設備檢驗檢測院,陜西西安 710068)
西安某公司2017 年新裝8 臺LSS4-1.0-Q.Y 貫流式鍋爐,其受熱面鰭片管為GB 3087—1999 中Φ60×3.2 的20#鋼管,具有自動檢測水管內的爐水濃度,超標時自動排污,始終保持爐水濃度在安全范圍之內,防止效率降低和汽水共騰的功能。使用半年后,發現其中一臺鍋爐運行出現異常,爐膛內出現正壓,隨即上報設備部立即停爐。停爐檢驗后發現,鰭片管出現漲粗、爆管現象,進一步對其余鍋爐進行停爐檢驗,發現不同程度的過燒、漲粗現象。由于鍋爐為生產使用,全年基本不停產,為確保鍋爐長周期安全運行,對其漲粗爆管原因進行分析,確定爆管原因,并提出解決措施。
對鰭片管漲粗、爆管部位進行宏觀形貌檢查,發現爆口部位外表面有明顯過燒、氧化痕跡(圖1a);鰭片管漲粗、爆管部位部位內、外表面均無明顯腐蝕(圖1b)。鰭片管爆口處發現鼓包,爆口呈圓孔狀爆開,其壁厚沿爆口發生方向不斷減薄,爆口鼓包處管壁最薄約1.03 mm(表1)。鰭片管漲粗、爆口部位附近外表面硬度值偏大(表2)。數據顯示,爆管發生時,首先管子受熱不斷積累熱量發生鼓包,管外壁產生材料劣化,由于運行中不間斷的過燒、氧化導致鼓包處壁厚不斷減薄,最終鰭片管承受不住水側壓力,出現爆口,發生爆管。

圖1 鍋爐爆管樣本
現場檢查時發現管子內部泥垢極為嚴重,多根管子堵塞(圖2a),由于事故發生后,司爐人員第一時間對鍋爐給水進行處理,得不到第一時間的垢樣,故對處理后給水水垢進行取樣,并分析其成分(表3)。其中,軟水罐中第一杯樣懸濁物極為嚴重(圖2b),調查得知,軟水罐中水來源包含冷凝水、井水。
由圖表可以看出,鍋爐給水中懸浮物較多,管子中水垢堆積嚴重。此批鍋爐軟化水處理主要針對鈣鎂離子,對懸濁物無法處理,鍋爐開始運行時未加過濾裝置,導致水中雜質過多,容易產生管內結垢。
經分析,該鍋爐爆管原因應為鍋爐給水水質不合格,鰭片管因爐水結垢堵塞,水流量減小,熱量不斷積累,導致管壁材料發生劣化,產生漲粗現象,這種情況下鍋爐繼續運行,結垢速率增加,一些管子徹底堵死,管壁減薄至臨界值,進而發生爆管。從司爐工記錄中進一步了解運行情況,發現由于本批次鍋爐帶有自動排污,司爐工實際運行中減少了手動排污周期,但自動排污底部排污效果達不到正常運行要求,加劇了水垢的產生和堆積,進而導致鰭片管堵塞,發生爆管。

表1 樣本管壁厚度

表2 樣本表面硬度

圖2 鍋爐管內泥垢及水質

表3 水垢成分分析
為避免再次發生爆管事故,根據爆管原因分析,采取以下措施進行防范:
(1)控制鍋爐水質,加裝過濾裝置,并定期對過濾裝置進行檢查,避免因鍋爐水質不合格導致的管內結垢。
(2)減少手動排污周期,定期進行化學清洗,除去管內沉積物。
(3)加強管理,嚴格按照規定操作,司爐工加強對鍋爐運行的監控。
本次鍋爐爆管事故,一是由于司爐人員對鍋爐了解不夠徹底導致操作存在失誤,二是由于水質未得到嚴格控制,導致管內結垢。鰭片管修復后,管理人員及司爐人員采取了預防措施,目前鍋爐運行狀況良好,說明措施合理有效,對同類型鍋爐預防爆管有一定參考價值。