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過熱蒸汽加熱爐集氣管泄漏原因分析及對策

2019-10-26 00:57:12侯廣宇李連軍
設備管理與維修 2019年13期
關鍵詞:焊縫

侯廣宇,李連軍,周 堯

(1.吉林石化公司有機合成廠,吉林吉林 132000;吉林石化公司染料廠,吉林吉林 132000;3.吉林石化公司合成樹脂廠,吉林吉林 132000;)

1 事件發生經過

加熱爐在化工裝置生產中有重要作用,因其在運行過程中高溫近1000 ℃,熱應力集中,冷熱變形量及各部件位移量大,不同溫度部位選材設計均不同,以高溫段管道而言采用800HT較多,又存在異種鋼之間焊接穩定性等諸多問題,所以,加熱爐在生產中出題問題較多。

2018 年11 月12 日7:40,裝置人員日常巡檢,走到BA301四層框架時,發現A 室集氣管線有少量蒸汽冒出,立即上報車間。車間立即組織人員進行確認。由于管線處于高溫狀態,用鋼管在遠處撥開保溫鐵皮,發現在集氣管焊口部位有裂縫,并有蒸汽冒出。車間立即啟動預案,同時上報工廠,經批示后安全退守,加熱爐開始降溫。

2 裂縫部位集氣管運行工況及拆檢發現

裂縫部位位于BA301 加熱爐A 室出口去EA302(DC302 內置換熱器),正常用操作溫度為840~880 ℃,壓力0.21 MPa,介質為蒸汽,管道尺寸20''(外徑510 mm),管道材料為incoloy 800HT(耐高溫合金鋼)(圖1)。

現場拆解后發現:①A 位置焊縫從頂部開裂,為貫穿性裂紋,范圍約圓周2/3;對其他焊縫著色檢驗,發現B 位置2 道焊縫從底部有裂紋,裂紋長度80 mm,后經打磨確認,此處裂紋未貫穿(圖2);②拆開保溫層后發現,圖2 中的2 個位置吊架均從根部斷裂。吊架斷裂部位在保溫層內部,管道下半圓180°。

吊架結構為U 形抱卡,與管道接觸部位內襯隔熱層,整個管道外敷保溫層,厚度70 mm(圖3)。

圖1 集氣管現場

3 原因分析及判斷

(1)對管道厚度進行檢測。管道厚度在12 mm 左右(原始壁厚12 mm),所以得出結論,管道未減薄。

(2)對母材及焊道硬度進行檢測。里氏硬度均在380~400 HL,多點取平均值為390 HL。符合要求。因此可以判斷出集氣管斷裂不是材質蠕變碳化引起的。

(3)對其他焊縫進行著色檢查,未發現有裂紋。

圖2 焊縫位置

圖3 吊架結構

圖4 受力分析

3.1 對斷裂部位進行受力分析(圖4)

從圖4 可以看出,由于吊架失效,在管道重力作用下,管道下方工字鋼變成支點向上,頂部張力開裂;支點右側管道重力向下,從底部開裂。因此,受力分析與現場實際情況相符,與吊架失效有關。

3.2 對失效的2 個吊架進行研究

委托檢測中心用XL2800 光譜分析儀對損壞吊架進行檢測,吊架材質為碳鋼(圖5)。

為此工廠專門委托國內惠生院專家給出答案是:吊架選擇用,選用碳鋼可行,采用內襯隔熱墊層;或選用與管道相同材質或更高等級作為吊架材料也可。

對現場所有吊架進行檢查并查閱相關資料,其他吊加采用Cr25Ni20(耐高溫合金鋼)沒有問題。而失效的2 個吊架以前安裝時采用碳鋼內襯隔墊墊層的保護方案。從現場拆下隔熱墊層發現,部分隔熱墊層損壞(圖6)。

所以,吊架內襯隔熱墊層失效,導致U 形吊架底部與管道接觸部位高溫融化,在保溫層內部斷裂。

4 現場處理過程

(1)采用老爐子吊架進行安裝并調整。材質為800HT,與現有管道材質相同,符合要求。

(2)對開焊的焊縫重新進行打磨,分層焊接,采用滲透和超聲波探傷手段進行檢驗,焊接質量合格(圖7)。

圖5 材質分析

5 經驗教訓及預防措施

(1)對吊架選擇形式認識不足,采用碳鋼加內襯隔熱層的方法,不可靠。優先選用與管道同一材質吊架或更高一級的。

(2)各級管理及操作人員在巡檢中麻痹大意,沒有預見到吊架在內部失效的可能性,未能及時發現隱患。通過此次事件,車間深刻汲取了經驗教訓,并在下一步工作中加強管理。

圖6 隔熱墊層損壞

圖7 焊接檢驗

(3)對于高溫運行管道,由于運行時不具備拆檢條件,利用裝置停車降溫的機會,對支吊架部位拆保溫進行全面檢查。

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