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煤制甲醇裝置中CO變換工藝的優化與應用研究

2019-10-28 06:38:46
化肥設計 2019年5期
關鍵詞:催化劑

(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)

河南龍宇煤化工有限公司(收下簡稱龍宇煤化工)變換裝置的作用是調整粗煤氣H/C比,以滿足甲醇生產的需求。該裝置由高水氣比改為低水氣比工藝,由于操作條件發生了變化,在改造后變換催化劑在開車過程中出現了多次設備超溫,嚴重威脅裝置安全運行,在設計院及催化劑廠家的配合下,通過從工藝、控制上優化,有效地解決了超溫問題。

1 變換工藝

本裝置采用耐硫型鈷鉬系變換催化劑,變換工序采用多爐串聯和增加副線的辦法,即部分氣體通過第一變換爐來降低蒸汽消耗并防止超溫。在第二變換爐入口加入不通過第一變換爐的煤氣,與第一變換爐出來的氣體混合,利用冷凝液激冷增濕降溫來減少蒸汽消耗。同時,為了調節出口CO含量,另外未經變換的煤氣與第二變換爐出口的氣體混合,并用冷凝液激冷増濕降溫后,進入第三變換爐。此外,煤氣有一根手動調節的副線,跨過三個變換爐,該副線也可靈活調節變換出口的CO含量。變換工藝流程見圖1。

圖1 變換裝置工藝流程注:1—原料氣分離器;2—原料氣過濾器;3—蒸汽混合器;4—第一變換爐;5—1#淬冷器;6—第二變換爐;7—2#淬冷器;8—第三變換爐

2 變換裝置存在的問題

低水氣比改造后,中壓蒸汽用量大幅降低。但因催化劑低溫活性好、反應劇烈,在開車期間,溫升速率極快,造成催化劑床層超溫、設備超溫及因溫升不均造成的密封面泄漏等問題,嚴重威脅裝置的安全運行。

3 解決思路

催化反應存在促進反應和抑制反應兩種,前者應用廣泛,而后者相對來講應用較少,但抑制反應可采取的方法很多,例如稀釋反應物濃度、降低溫度、減少催化劑的活性組分含量和化學方法抑制等。抑制反應,在化學反應學中應用非常廣泛,可行性強。

從影響催化劑催化性能的因素著手,重點對溫度、壓力、反應物濃度、活性組分等因素,利用反應熱力學和動力學原理,進行逐項的技術分析并確定要因,針對解決要因的方法進行篩選和評比,找出適合的工藝條件及滿足經濟效益的最佳方法。

4 研究的主要技術內容

4.1 影響變換催化劑溫升因素的分析

變換裝置發生的主要化學放熱反應為以下兩個反應方程式:

ΔH0298=-41.4 kJ/mol

ΔH0298=-206.2 kJ/mol

甲烷化反應產生的熱量是主反應的5倍,引起溫升過快的主要因素為甲烷化放熱所致,因此,重點對影響催化劑發生主反應和副反應的因素進行逐項分析。

4.1.1溫度對變換催化劑變換率的影響

變換反應是可逆放熱反應,存在最佳反應溫度,因此,反應溫度應在控制催化劑的活性區間內,熱點溫度不要超過上限。在催化劑初期或活性較好時,為預防催化劑老化,盡量控制在較低的反應溫度。在催化劑后期,應逐漸提高床層溫度,以保證變換率滿足要求。

4.1.2床層溫度對甲烷化的影響

隨著催化劑溫度的升高,副反應也相應增加。當催化劑溫度超過395℃時,副反應明顯加快;而當催化劑溫度低于375℃,變換氣中甲烷僅為0.4%。因此,為控制變換反應進程、減少副反應,必須注意控制催化劑熱點溫度。在滿足催化劑活性要求的前提下,降低熱點溫度,可有效降低反應速率和抑制甲烷化反應,溫度與甲烷對應關系見圖2。

圖2 溫度與甲烷對應關系

4.1.3床層壓力對甲烷化的影響

壓力對變換反應平衡無影響,但壓力與反應速度正相關。變換的甲烷化副反應是體積變小的反應,因此高壓條件下,有利于甲烷化反應的進行。理論上,在低壓狀態下,有利于抑制主反應和副反應的進行。

4.1.4水氣比

水氣比增加,將加速變換反應的進行,提高變換率。同時,較大的水氣比對副反應有抑制作用。但是水氣比增加,將增加蒸汽消耗,其經濟性變差。水氣比的變化對甲烷化副反應的影響見圖3。

圖3 水氣比對甲烷化副反應的影響

由圖3可知,在一定壓力和溫度的條件下,隨著水氣比的增大,甲烷含量隨之下降,因此,合適的水氣比對控制甲烷化副反應尤為重要。

4.1.5空速

(1)空速對催化劑活性影響??账倌褪苣芰Q定了單位體積的生產能力,耐受能力越高,催化劑的裝填量、變換爐體積都可以相應減小,從而降低投資成本。一般在運行初期,催化劑活性好,采用大空速運行方式,運行后期則需要適當降低空速,通過調節不同變換爐的負荷,控制空速,以保證催化劑床層溫度。空速對CO轉化率的影響見圖4。

圖4 空速對CO轉化率的影響

(2)空速對甲烷化副反應的影響。在殼牌氣化爐運行實踐中,通過對變換爐工藝數據的收集,匯總了空速對變換甲烷化副反應的影響(見表1)。

表1 空速對甲烷化副反應的影響

由表1的數據可知:在變換催化劑溫度380℃、壓力3.7MPa的運行工況下,催化劑空速由2 000h-1提高到4 500h-1,出口變換氣中甲烷含量減少56%,說明適當提高空速可以明顯抑制甲烷化副反應發生的程度[2]。

4.2 針對開車初期溫升過快采取的措施

如何有效地控制甲烷化發生,是控制催化劑溫升的關鍵,結合影響甲烷化的因素,進行相應的應對措施。

4.2.1針對溫度因素采取的措施

(1)開車前催化劑溫度的控制。在滿足啟活溫度的前提下,接氣前催化劑的溫度向低點控制,在催化劑使用初期,啟活溫度在180℃左右,開車將床層控制在220℃即可;當催化劑進入后期,啟活溫度在240℃左右,開車床層控制在260℃。短停后的開車,若下層溫度超過420℃,可利用常溫氮氣進行降溫,降溫時要均勻,可通過底部通入氮氣,與從頂部放出的逆流向進行,這樣既可有效地降低底部溫度,避免上層垮溫,同時疏松床層,降低催化劑床層的壓差。

(2)開車接氣過程中對CO濃度的控制。CO濃度的增加可加速主反應進行,反應熱效應增加,最終導致甲烷化反應速率增加,引發溫升過快導致的超溫現象。在開車初期,通過補入少量的氮氣,稀釋煤氣中的CO濃度,可有效控制溫升。根據龍宇煤化工的經驗,在開車初期(煤氣總量在100 000m3/h,CO濃度在50%左右),從煤氣化裝置直接補入4 000m3氮氣,一變爐的溫升明顯得到控制。

4.2.2針對壓力因素采取的措施

由壓力的影響趨向可知,在低壓下操作,可有效降低主反應和副反應速率,但過低的壓力,因主反應速率太低,易發生垮溫現象,同時開車時間將大幅度延長。龍宇煤化工變換正常工作壓力為3.6MPa,經過多次的嘗試,發現在接氣時壓力控制在1.5~2.0MPa時相對合適,當溫升過快或局部超溫時,必須處于低壓狀態,避免進一步的溫升引發飛溫或設備泄漏。

4.2.3針對水汽比因素采取的措施

在開車初期,影響水汽比的因素有來自氣化的煤氣溫度和配入的蒸汽量,能有效地控制水氣比,既保證變換率,同時避免甲烷化的發生顯得尤為重要,在操作過程中,盡可能向平衡點靠近,經過無數次的嘗試和探索,獲得了以下的操作經驗。

(1)一變爐入口水氣比的控制。開車初期,來自氣化的煤氣溫度低,相應的水氣比也低。貿然接氣極易引發一變爐上層垮溫,下層飛溫的事故。通過提前投煤氣管線蒸汽伴熱、延長煤氣暖管時間、提高煤氣溫度(即提高水氣比)來避免飛溫和垮溫現象,龍宇煤化工經過摸索發現,煤氣溫度必須提至140℃以上時變換爐方可引氣。

(2)二變和三變爐入口水氣比的控制。通過調整二變或三變入口的淬冷水或蒸汽量可控制入口的水氣比,在開車初期,由于兩臺淬冷器溫升的限制,會導致入口溫度偏低,特別是在短停后開車或單爐升溫的模式下,由于淬冷器本身溫度偏低,若立刻投入淬冷水或蒸汽,會導致催化劑進水的風險。因此,在入口溫度低于220℃時,不采取增水或蒸汽的措施,溫度至220℃后根據催化劑的使用情況投用。

4.2.4針對空速因素采取的措施

空速決定了煤氣與催化劑接觸的時間,也決定了反應熱移出的速率,因此有效地控制空速,對催化反應尤為重要。

一變爐空速控制的手段有:控制氣化煤氣來量、去后系統的分流量和系統壓力。催化劑使用初期活性好,在接氣時根據催化劑的溫升速率來控制空速,當熱點達到350℃,且溫升為10℃/min時,可加大空速降溫,避免飛溫現象發生。當熱點超過400℃且溫升停止時,可降低空速,避免垮溫現象發生。

在催化劑使用后期,因催化劑活性差,接氣時可適當降低空速,根據熱點的溫升速率調整,允許微量的超溫,避免垮溫現象發生。

5 結語

自變換裝置低水比改造后,開車期間催化劑超溫一直是個難題,每次開車都出現不同程度的超溫。通過對反應機理的研究,結合實踐經驗,總結優化了一系列的操作模式,催化劑超溫得到了有效地控制,同時延長了催化劑的使用壽命,降低了因超溫導致的設備泄漏風險。

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