(哈爾濱鍋爐廠有限責任公司,哈爾濱 150046)
目前,國內燃用全水分的小于35%的褐煤機組時,常常選用中速磨制粉系統,而只是針對部分全水分超過35%的褐煤則采用風扇磨制粉系統[1-2]。配置中速磨制粉系統的褐煤機組,受限于其制粉系統干燥出力,往往一次風風率很高[3],尤其是在冬夏兩季,由于受到降雨及降雪的影響,煤粉水分升高,導致鍋爐一次風風率大幅上升,部分負荷下甚至達到50%以上。較高的一次風風率已將嚴重影響到了爐內燃燒動力場,二次風嚴重缺失,爐內燃燒切圓偏大,導致煤粉氣流刷墻,進而引起水冷壁結焦及壁溫偏差問題,嚴重時水冷壁超溫,限制了鍋爐的出力;同時鑒于爐內燃燒動力場的不合理,鍋爐在運行時燃盡風風門只能關小,影響了鍋爐分級燃燒的效果,進而NOx排放上升[4]。這種現象在墻式切圓燃燒時尤為嚴重[5]。
某電廠一期工程安裝兩臺600 MW超臨界空冷機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責任公司自主開發研制的600 MW褐煤超臨界鍋爐。鍋爐燃燒器采用墻式切圓燃燒方式,形成大直徑切圓,以獲得沿爐膛水平斷面較為均勻的空氣動力場。配置六臺磨中速磨煤機系統,燃燒器分三層,二次風偏離一次風15°進入爐膛,形成風包粉的布置方式,有效減少爐膛的結焦。燃燒器的上方為四層分離型燃燼風室(SOFA)噴嘴,它具有補充燃料后期燃燒所需要的空氣,同時實現分級燃燒以抑制NOx的生成。鍋爐主要參數見表1。

表1 鍋爐原設計容量和參數
表2是鍋爐使用的煤質分析數據,可以看出,該鍋爐用煤為褐煤,水分高,熱值低,并且易結焦。

表2 鍋爐設計煤質、校核煤質分析表

表3 鍋爐燃燒器設計主要參數
圖1為燃燒器噴口布置及主燃燒器和SOFA的水平布置圖,其中主燃燒器分成三組,采用墻式切圓布置方式,而SOFA則采用了四角切圓布置方式。表3是燃燒器的主要設計參數。

圖1 燃燒器布置圖
該電廠自2011年投運以后,多次出現一次風刷墻、結焦問題,并存在主、再熱蒸汽溫度偏低的情況。投產以后,主汽溫度曾經一度低于540 ℃,低負荷時主汽溫度降低更加明顯,導致機組的運行經濟性較設計水平顯著偏低。運行過程中,鍋爐的結渣問題時有發生,但是并不嚴重,但由于采用干式出渣方式,一旦爐膛內出現結渣難以通過除渣系統自行清除,需要通過人工打焦的方式進行清除。同時鍋爐在運行過程時,鍋爐NOX排放普遍在300~400 mg/m3之間,鍋爐NOx排放很高。鍋爐脫硝壓力很大,一旦鍋爐運行方式發生變化,鍋爐NOX排放會繼續上升,脫硝出口NOx排放不能滿足50 mg/m3的排放要求。
從運行數據來看,受限于磨煤機出力,其一次風風率控制的較差,一次風風率普遍在42%甚至更高。較高的一次風風率使得煤粉氣流著火延遲,同時二次風無法對一次風進行攜帶,來自上游的一次風氣流會對下游的一次風氣流產生一定的沖擊,進而導致了煤粉氣流的偏斜及刷墻。而主蒸汽、再熱汽溫度未能達到設計值,主要是火焰貼近水冷壁,增強了水冷壁的換熱強度,造成爐膛出口煙氣溫度低從而影響了對流受熱面的吸熱。

圖2 改造前爐膛燃燒器區域的溫度場及速度場分布
而本工程造成一次風風率較大的原因主要如下:
(1)二次風溫度較設計值低;TRL負荷下,原二次風溫度設計值為384 ℃。而本工程在實際550 MW運行中,其二次風風溫在360 ℃左右,較設計值低24 ℃。干燥出力不夠,導致單臺磨的通風量變大;
(2)煤質變差,導致磨煤機投運數量增加,一次風風率高;在低負荷情況下,50%THA工況時,設計二次風風溫為334 ℃,而在實際運行中360 MW負荷下,二次風風溫在332 ℃左右。從上可看出,低負荷下二次風風溫與設計值相當。但是由于煤質熱值變差,單臺磨的磨煤量變大,需要增加一臺磨運行,以便滿足運行的給煤要求。而高負荷時同樣也存在類似問題,再加上高負荷下二次風風溫低,其也需增加一臺磨運行。
而鍋爐的一次風風率過大后,會導致NOx排放的上升。同時,由于出現的掃墻現象,電廠運行人員為了防止水冷壁壁溫超溫,選取了燃燒器區域高氧量運行的方式,SOFA風量較少,分級燃燒不明顯,進而又加劇了NOx排放的上升。可見解決一次風風率過高或者解決煤粉氣流掃墻現象,就會解決上述問題。
鑒于本工程現狀,解決一次風風率過高,需要對原有的制粉系統進行改造,如增加暖風器設備對一次風風溫進行加熱、再提高等,這樣改造投資成本很大。因此本次改造的方案主要從解決鍋爐切圓過大方面著手。
根據現場實際情況進行方案設計,改造方案如下:
(1)保持原有的一次風噴口標高不變,主燃區低氮燃燒器整體向爐膛中心偏轉一定的角度,縮小原有的燃燒假想切圓,防止一次風氣流沖刷水冷壁;
(2)二次風噴口仍按垂直于水冷壁壁面的方向射入爐膛。
根據目前的改造方案,應用相應的數值模擬軟件,對改造后爐內動力場及溫度場進行了相應的數值模擬,模擬發現:鍋爐爐內一次風掃墻的現象得到有效解決。
改造后的燃燒器布置圖如圖3-4所示。

圖3 改造后爐膛燃燒器區域的溫度場及速度場分布

圖4 改后燃燒器平面布置圖
該爐低氮燃燒器改造后,通過多方配合熱態燃燒調整,爐膛出口氮氧化物排放及CO均達到低排放的效果,達到了低氮改造的目的。主燃燒器區域的風門開度維持在20~30之間,停運層的風門維持在15%左右,SOFA風門維持在較大開度。在燃盡風并未改造的前提下,鍋爐高負荷NOX排放可達到200 mg/Nm3左右,CO:43.2 ppm,飛灰含碳量為1.0%;450 MW負荷段下SCR入口NOx:160 mg/Nm3,CO:15.9 ppm;300 MW負荷段下SCR入口NOx:230 mg/Nm3,CO:7.4 ppm。
該新型低氮燃燒器應用于墻式切圓褐煤鍋爐后,能夠在不更改原有制粉系統及煤質的情況下,有效的控制爐內燃燒的切圓,使得原有鍋爐一次風氣流掃墻的問題得以有效的解決,鍋爐能夠保鍋爐各項參數達到設計值,安全穩定的滿負荷運行,同時原有的鍋爐在NOx排放也有一定程度的降低。該新型燃燒器技術在燃燒器改造量很小的前提下,達到了理想的效果。預計該技術在國內類似燃燒褐煤的機組中有著非常廣闊的應用前景。