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水輪機進口蝶閥拒動原因查找及系統(tǒng)改造方法

2019-11-11 03:59:16劉進雄樂建華
中國設(shè)備工程 2019年20期
關(guān)鍵詞:故障

劉進雄,樂建華

(中國華電香港有限公司,北京 100031)

某電站四臺機組投產(chǎn)運行6 年,每臺機組配置一個蝶閥,用于機組故障緊急關(guān)閉或檢修隔離。四臺機組蝶閥為PDF154-WY-380 雙重錘蝶閥,蝶閥操作方式為液壓開閥,自重關(guān)閥。

機組投運不到一年,四臺機組蝶閥先后發(fā)生拒關(guān)故障,四臺機組均有發(fā)生且累計次數(shù)較多。雖在發(fā)生第一次拒關(guān)故障時,即迅速采取了增加臨時配重、定期開關(guān)試驗等措施,但仍未徹底解決問題,對機組的安全穩(wěn)定運行造成了威肋。

1 因果圖法原因分析

為查找故障原因并徹底消除故障缺陷,提升機組的安全運行水平,根據(jù)原因分析因果圖法對故障產(chǎn)生的可能性進行逐條分析,如圖1。

現(xiàn)場進行多次開關(guān)試驗,試驗結(jié)果如表1 所示。

經(jīng)多方驗證,確定蝶閥拒關(guān)故障的主要原因為:

(1)設(shè)計不完善,關(guān)閥力矩較小是根本原因。蝶閥開啟時,重錘趨于垂直,重錘軸線角度現(xiàn)只有15°;若增加到25°,重錘力矩將增加63.3%(sin15°=0.259,sin25°=0.423),將會有效增大關(guān)閥力矩。原設(shè)計考慮重錘到承重墻空間太小,重錘角度加大時與接力器太近,基于安全考慮,重錘角度不能太大,且機組及蝶閥已投運,不可能再更改廠房結(jié)構(gòu),但可以通過其他手段增加關(guān)閥力矩。

圖1 蝶閥拒關(guān)因果圖分析

表1 蝶閥關(guān)閉試驗情況統(tǒng)計表

表2 增加關(guān)閥力矩方案

(2)隨著蝶閥運行時間延長導(dǎo)致閥軸摩擦力矩增大是重要原因。從臨時配重過程可以看出,關(guān)閥力矩與阻力矩基本處于平衡臨界狀態(tài),安裝過后其他力矩都是不變的,變化增大的只有是閥軸摩擦力。閥軸摩擦力矩主要來自閥軸內(nèi)端的Yx 密封圈、軸承和閥軸外端的填料。Yx密封圈的摩擦力矩主要來自于管道內(nèi)水的壓力,變化不會很大,不足以產(chǎn)生較大的阻力矩來阻止蝶閥關(guān)閉;軸承的摩擦力矩與軸承的摩擦系數(shù)有關(guān),隨著運行時間的推移,軸承摩擦系數(shù)會逐步增加,軸承摩擦力矩增大;填料摩擦力矩與調(diào)節(jié)螺栓的預(yù)緊力和填料摩擦系數(shù)有關(guān),摩擦力矩也會隨摩擦系數(shù)增大而增大(表2)。

2 改造方案比選及實施

經(jīng)過前期調(diào)研及數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,決定對四臺機蝶閥進行技術(shù)改造,為了確保實施的有效性,在制定技改方案前進行了技改方案的選擇。最終確定的解決方案為:

2.1 在原蝶閥重錘上焊接永久配重塊

(1)確定配重塊材料和重量;(2)選擇增重塊與原重錘的連接方式;(3)繪制配重塊加工圖并加工制作;(4)吊出原重錘,焊接配重塊;(5)回吊重錘。

2.2 結(jié)合機組小修,對原先蝶閥關(guān)閥回路增加液壓關(guān)閥功能

(1)確定增設(shè)液壓關(guān)閥方案并出圖紙;(2)現(xiàn)場裝設(shè)液壓回路;(3)液壓系統(tǒng)調(diào)試。

2.3 更換蝶閥填料

制定了具體的技術(shù)改造對策,從1#機開始,完成后再進行其三臺機的技術(shù)改造:

(1)在重錘上配置永久重塊。①聯(lián)系蝶閥廠家,確定配重塊材料和重量。選取的材料為鋼板,與原重錘相同;結(jié)合現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù),加上一定裕度,計算配重塊重量為單側(cè)2 噸,兩側(cè)共4 噸。②討論增重塊與原重錘的連接方式,在焊接和螺栓連接兩種方案中選擇(表3)。③繪制配重塊加工圖(圖2),聯(lián)系金邊廠家按圖紙要求制作,并交貨驗收。④選擇停機機會,組織人員做好安全措施,吊出蝶閥上的重錘,吊至安裝場焊接配重塊。⑤重錘配重塊焊接完成后,檢查焊接質(zhì)量達標(biāo),將重錘回裝至蝶閥,檢查安裝牢靠,符合連接要求。

表3 連接方案比選

圖2 配重塊加工圖

(2)增設(shè)液壓關(guān)閥回路。①討論增設(shè)液壓關(guān)閥回路改造方案,堅持改動最小、關(guān)閥有效的原則,利用原液壓回路的備用接口,確定僅在主油缸的有桿腔增加一條壓力油路,在關(guān)閉蝶閥時,給主油缸的有桿腔供給壓力油,即可實現(xiàn)液壓輔助關(guān)閥(圖3 和圖4)。②利用停機機會,對蝶閥液壓回路進行技改。焊接副油路,從蓄能器壓力油管加一個三通接頭,將壓力油接到副油路塊,回油接到回油濾油器進油管,副油路塊右邊出油管連接主油缸有桿腔。③液壓回路改造完成后,對蝶閥液壓系統(tǒng)進行調(diào)試,經(jīng)試驗多次,增設(shè)液壓回路均動作正常,接力器均能動作到位。

圖3 改造前液壓回路圖

圖4 改造后液壓回路圖

3 處置情況及試驗結(jié)果

3.1 永久配重措施實施情況

截至2018 年12 月15 日,該電站按照廠家提供的圖紙,完成4 臺蝶閥永久配重工作(表4)。

表4 配重前后開關(guān)閥試驗情況

3.2 蝶閥液壓系統(tǒng)改造情況

按照蝶閥液壓改造計劃,蝶閥廠家現(xiàn)場實施液壓系統(tǒng)改造,為控制開關(guān)閥過快,適度調(diào)整了開關(guān)閥時間(表5)。

表5 液壓改造前后開關(guān)閥試驗情況

蝶閥技術(shù)改造后,經(jīng)過專家評審認(rèn)為實施了增加永久配重和液壓關(guān)閉改造等措施,改造后測試數(shù)據(jù)表明關(guān)閥、開閥時間滿足設(shè)計要求。目前經(jīng)6 個月的觀察,兩臺機組蝶閥運行正常,開啟關(guān)閉正常,開啟關(guān)閉時間均符合要求,未再發(fā)生拒關(guān)現(xiàn)象,可見蝶閥拒關(guān)故障已徹底解決,試驗情況見表6。

根據(jù)設(shè)計單位印發(fā)的《自動化元件整定值通知單》,四臺機組主閥開閥時間為105s,調(diào)節(jié)范圍90 ~120s 可調(diào);關(guān)閥時間為95s,調(diào)節(jié)范圍60 ~120s 可調(diào)。

表6 配重及液壓改造前后開關(guān)閥試驗情況

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