王子升
(神東煤炭集團大柳塔煤礦,陜西 神木 719315)
淺埋深煤層主要分布于我國的西部,煤層厚度很大。由于埋深淺,上覆風沙層厚,煤層頂板表現為單一的主關鍵層結構[1-3]。與普通采高相比,在開采過程中,超大采高工作面礦壓顯現較為明顯,煤壁片幫非常嚴重、頂板漏矸、下沉明顯[4-5]。以神東大柳塔煤礦52307綜采面7 m超大采高綜采工作面的開采為背景,進行礦壓規律分析和研究,以期為其他綜采面的開采提供參考。
大柳塔煤礦52307綜采面走向長度4 462.6 m,工作面長度301 m,傾角1°~3°,煤層平均厚度為7.2 m,采高7 m,采用全部垮落法管理頂板。綜采工作面上覆基巖是中下侏羅統延安組地層,厚度約為60~110 m,基巖厚度從切眼開始到回撤通道逐漸變厚。地表大多被第四系松散沉積物覆蓋,工作面埋深平均160 m。綜采面頂底板狀況,見表1。

表1 工作面頂底板情況
除端頭支架和過渡支架外,52307綜采工作面中部頂板支護使用了140臺型號為ZY18000/32/70D的兩柱支撐掩護式液壓支架。其主要技術特征見表2。

表2 液壓支架主要技術特征
在52307綜采工作面液壓支架的左右立柱上安裝壓力傳感器,再用網線把液壓支架PM32上所顯示的數值傳到控制臺,PM32上顯示的數值就是液壓支架的初撐力。當割煤一個循環后,在下一刀割煤前從PM32上讀出的數值即為液壓支架上最大的工作阻力。頂板離層儀安設在兩順槽。
在52307綜采工作面140臺液壓支架上,每隔5架設一個測點,分別設置在5#、10#、15#、…、135#、140#液壓支架上,共計設有28個測點。綜采工作面測點布置示意圖,如圖1所示。
將28個測點的液壓支架壓力數據通過使用Excel軟件來生成礦壓曲面圖,把圖中的最小壓力設定為25.2 MPa,每隔5 MPa用一種顏色來表示,不同顏色代表不同的壓力大小,顏色越深則頂板壓力越大。在連續的工作面上,通過不同顏色及其深淺程度來反映頂板壓力大小[6-8],更能直觀地推測出頂板巖層的活動以及周期來壓步距,為規律研究提供了方便。

圖1 綜采工作面測點布置示意圖
在綜采面生產現場,人工記錄安裝在綜采面兩順槽的頂板離層儀的數據。觀察綜采面來壓期間煤壁片幫、頂板漏矸程度、液壓支架立柱下沉、安全閥開啟程度等內容,同時與生成的曲面圖結合起來,分析研究綜采面的礦壓規律。
根據測點液壓支架壓力統計數據,從切眼推進至180 m范圍內,初采期間Excel生成的曲面圖,如圖2所示。
工作面初采期間礦壓觀測數據情況見表3。
由圖2和表3可知,綜采工作面實際初次來壓步距為74 m,直接頂初次垮落步距20.5 m。在初次來壓期間礦壓顯現強度大,煤壁片幫嚴重,出現漏矸現象,支架立柱壓力明顯增大,幾乎全在40 MPa左右,局部壓力較大的地方有的超過50 MPa,安全閥大范圍開啟,立柱下縮量最大達400 mm,頂板出現下沉現象。平衡千斤頂縮進量在50~150 mm,支架后部被壓下,支架仰俯角增大,動載系數為1.30~1.82,平均1.48。機頭25架、機尾30架范圍內基本無來壓顯現現象,割煤時煤壁完好平直,但是煤塊飛濺嚴重。綜采面初次來壓后,伴隨著工作面的向前推進,頂板也出現周期性運動,周期來壓步距平均16.7 m左右,來壓時礦壓顯現強烈。此時要確保支架初撐力始終保持在平均25.2 MPa以上,以有效應對周期來壓。52307綜采工作面在推進過程中,煤壁前方支承壓力大,特別是在工作面老頂來壓前,支承壓力更加明顯,煤壁片幫嚴重,局部頂板將會出現漏矸現象[9-11]。

表3 工作面初采期間礦壓觀測統計表

圖2 工作面初采期間礦壓數據曲面圖
在正常回采期間,根據綜采工作面液壓支架壓力數據和生成礦壓曲面圖,結合現場來壓情況,對每個月綜采工作面正常回采期間礦壓規律分析。通過加權計算,綜采工作面周期來壓平均步距為17.6 m。周期來壓時,工作面壓力持續距離為3.5~10.2 m,平均6.6 m。其中工作面壓力正常時,推進距離約4.2~13 m,平均9.5 m。工作面正常推進時支架的正常載荷為29 MPa左右。工作面周期來壓期間,支架的載荷為35~50 MPa,平均值為40 MPa,動載系數最小為1.21,最大達1.69。工作面來壓,主要集中在工作面25#~120#架之間,來壓顯現明顯,兩端頭周期來壓現象不明顯。工作面在來壓期間,礦壓顯現顯著,煤壁片幫、頂板漏矸、下沉嚴重,支架立柱壓力增大,安全閥大面積開啟,開啟率達35%,并且伴隨著卸載漏液。周期來壓具有分布的不均衡性和來壓的不同步性,有的地方先來壓,有的后來壓,工作面在來壓狀態下壓力大小表現也不均勻,有的大有的小。
當52307綜采工作面推進距回撤通道200 m進入末采階段時,對礦壓數據進行認真分析,生成礦壓曲面圖,如圖3所示。
從距離回撤通道200 m至貫通的200 m范圍內,周期來壓14次,來壓步距分別為14.2、18.8、13.1、16.8、10.5、5.7、5.5、9.0、11.0、14.1、10.6、21.1、17.1、12.8 m,周期來壓平均步距12.9 m。
從距離回撤通道110 m位置開始逐步調整采高至6 m,推進至45 m位置采高降到5.5 m,從礦壓分析圖中可以看出,采高變小后來壓步距逐步變大。工作面機頭剩余23 m,機尾剩余24 m,此時來壓已經結束。按照之前步距推算,預計推進至17 m位置工作面將開始來壓,推進至17 m前,不影響停機打錨索。實際由于來壓步距變化,在推進至17.8 m位置工作面來壓,60#~75#架范圍支架壓力38~44 MPa,壓力顯現強烈,但頂板完好,停機打錨索。

圖3 52307綜采面末采礦壓曲面圖
推進至剩余6 m位置,工作面最后一次來壓,來壓持續步距較小,推進距回撤通道1 m位置壓力甩完,持續4.8 m(6刀),貫通時工作面無壓。通過觀測總結發現,末采階段由于推進速度快,采高逐步降低,周期來壓步距增大,礦山壓力顯現沒有正常回采時那么強烈,工作面煤壁片幫現象有所減少。
52307綜采工作面從初采到末采,通過對工作面兩順槽頂板離層儀、巷道變形情況進行觀測。在52307綜采面整個回采期間,運輸順槽頂板離層儀觀測值跟原始值相同,離層量為零,未發生明顯片幫、頂板下沉等現象,受超前支承壓力影響不大,巷道基本無明顯變形。運輸順槽副幫上部煤壁表層出現爆皮炸皮現象,中部及下部出現網兜,影響范圍在超前工作面5~15 m,正幫出現了幫鼓的現象,幫鼓影響范圍2~10 m左右。
回風順槽超前工作面10 m范圍內,受超前支承壓力影響正幫發生輕微片幫現象,副幫下部出現網兜;超前支架支撐范圍內頂錨索和頂錨桿被破壞,存在掉落風險,作業人員必須現場危險源辨識并處理安全隱患后方可作業。
(1)52307綜采工作面礦壓顯現非常強烈,來壓時頂板漏矸、下沉,煤壁嚴重片幫,安全閥大面積開啟卸載,有的立柱下縮高達800 mm,采高減小,頂板存在小幅度的臺階下沉現象,礦壓顯現強度符合淺埋煤層的開采特征。
(2)52307綜采工作面周期來壓步距在6.5~25.6 m之間,變化較大,平均步距17.6 m;工作面周期來壓期間,支架的載荷為35~49 MPa,平均值為40 MPa,動載強烈。
(3)工作面有明顯的壓力區域25#~120#架,此區域的壓力最大,兩端頭壓力較弱;在綜采面的實際生產中,壓力比較明顯的區域是頂板漏矸、冒頂、壓壞支架的高發區域,所以一定要特別做好這些壓力集中區域的頂板管理,確保液壓支架的初撐力始終保持在平均25.2 MPa以上,以有效應對周期來壓。
(4)綜采面周期來壓時分布不同步,也不均衡,有的區域先來壓,有的后來壓;工作面中部周期來壓現象明顯,兩端頭周期來壓不明顯;周期來壓步距的大小、礦壓顯現的強度和綜采工作面的液壓支架初撐力、綜采工作面的推進速度以及上覆基巖的厚度關系很大。
(5)301 m的綜采工作面長度過長,對礦壓也能造成很大影響;由于工作面長度的增加,導致推進速度過慢,就使上覆巖層的垮落比較充分,導致周期來壓比較頻繁。