


摘? ? 要:在瀝青混合料生產過程中出現級配波動、花料、超徑、離析等問題,這對工程施工質量管理而言是刻不容緩的問題。市公路發展中心第一工程部瀝青拌合場技術人員以此為契機,成立以豐效麗為為首的質量管理小組,采用PDCA質量控制方法,科學組織,逐條找到影響瀝青混合料質量的3種關鍵因素:改變除塵布袋風機進氣量大小;上料倉銜接處不同規格集料有混摻現象;堆料方法不合理;并逐條制定應對措施進行治理,最終提高了瀝青成品混合料的質量合格率。
關鍵詞:瀝青混合料;級配;花料;離析;成品合格率
1? 引言
在高等級公路施工中,普遍使用間歇式瀝青拌合站進行熱拌瀝青混合料的生產。在保證施工質量,提高生產效率、加快進度等方面發揮了巨大作用。作為拌合場管理的大型生產機械設備─安邁4000型瀝青拌合站,年度產量達10萬噸以上,瀝青混合料質量管理就顯得尤為重要。 但是,在瀝青混合料生產過程中出現級配波動、花料、超徑、離析等現實問題,對工程施工質量管理而言已經成為刻不容緩的問題。
2017年以來,市公路事業發展中心第一工程部承接泰城周邊多處道路工程,年產瀝青混合料的生產任務量非常大。然而,主要集料規格偏細,出現部分成品料瀝青裹覆不均勻,外露石料;花料、超徑等問題。經試驗檢測,施工人員可以看出瀝青混合料合格率的波動范圍比較大,最大值為98.3%,最小值為93.1%,平均值僅為95.4%,與拌合場成品瀝青混合料質量目標值98%有一定的差距。
市公路事業發展中心第一工程部瀝青拌合場技術人員以此為契機,成立以豐效麗為為首的質量管理小組,采用PDCA質量控制方法,科學組織,逐條找到影響瀝青混合料質量的3種關鍵因素:改變除塵布袋風機進氣量大小;上料倉銜接處不同規格集料有混摻現象;堆料方法不合理;并逐條采取措施進行治理,最終提高了瀝青成品混合料的質量合格率。
2? 調查研究造成成品瀝青混合料質量差的原因
(1)瀝青拌合站生產使用除塵布袋回收粉塵,除塵布袋主要依靠風機進氣量來達到回收粉塵效果,風機進氣量依據負壓來調整。AC-13C型瀝青混合料礦料級配0.075mm通過率波動范圍4.7%~6.9%,偏差范圍2.2%﹥2.0%,即沒有回收的粉塵量直接增加瀝青混合料礦料級配0.075mm含量。
(2)在拌合站生產過程中,發現裝載機在上料時,各上料倉銜接處不同規格集料有混摻現象,致使瀝青配合比冷料級配比例發生變化、拌合站熱料倉生產比例失衡、瀝青混和料級配浮動大等問題。
(3)集料堆料方法不合理:檢查料車卸料、裝載機堆料過程,發現卸料、堆料引起的集料離析很普遍,大些顆粒集中在料堆底部和表面,小顆粒就集中在料堆的頂部和里面,引起嚴重集料離析,造成礦料級配波動。
3? 針對影響因素制定相應對策
(1)為解決風機進氣量小問題,我們小組成員提出具體實施方案:風機是布袋除塵的核心動力,根據瀝青混合料類型、礦料比例及細集料用量等因素來調節風機進氣量,配合引風機除塵和布袋清理,編寫作業指導書對操作手培訓,并落實到人,操作規范。
風機進氣量適宜,配合引風機及時清理,提高除塵效果。礦料級配0.075mm通過率實施前平均值5.9%,實施后平均值為5.1%,降低 5.9%-5.1%=0.8%,偏差范圍2.2%-0.8%=1.4%<2%,符合規范要求。實施前后效果顯著。
(2)上料池改造:根據上料池長度和寬度,選擇50型裝載機上料,裝載機寬度3m小于冷料倉寬度3m,防止不同規格集料混倉現象。拌合站各個上料池之間加設高度為50cm鋼板,其寬度和上料池豎向寬度一致。分隔不同上料池集料,確保了冷料配合比比例。
(3)集料堆料方法不合理:采用緊密成堆卸料和斜度堆放相結合方法,開始采用緊密成堆卸料,即引導裝料車卸料呈自然緊密堆放,必要時用裝載機均勻打堆,減少局部離析。當料堆高度和底層基地達到一定規模就將采用斜度堆放,即將集料用裝載機堆成30?左右斜坡,再將集料運至上層,逐步平面增高料堆。不僅有效減少石料離析,而且增加堆料方量。
4? 效果檢查
經過這次典型的PDCA循環后,在小組成員的共同努力下,瀝青混合料合格率由活動前95.4%,提高到活動后98%,達到了預期目標值。
小組活動前后效果對比圖1。
5? 結語
本次活動通過質量班組成員的不懈努力,使瀝青混合料合格率提高到98%以上,達到預定目標值。我們認為本次質量活動雖然已經告一段落,但這只是提高瀝青混合料質量的一小步,我們將繼續秉承靈活、創新的理念,已解決現場問題為出發點,不斷改進工作方式,提高產品質量。