曾招輝
(廣東電網有限責任公司梅州供電局,廣東 梅州 514021)
變電站繼電保護正確動作時快速切除故障,是防止事故擴大、保障供電可靠的有效手段。實際運行中,變電站保護拒動尤其是低電壓等級設備的保護拒動時有發生。發生的原因有多種,其中因直流系統問題引起裝置異常失去保護是一種情況。
2019年9月某日,調度通知某110 kV變電站10 kV分段500、#1主變變低501開關跳閘,10 kV 1M母線失壓。運行人員到現場檢查發現:10 kV分段500保護動作跳開500開關,#1主變低后備保護動作跳開501開關;10 kV大壩甲線P51保護動作,P51開關合位,跳閘失敗,保護裝置告警燈亮,過流I段、過流II段、過流III段紅燈亮。
檢查保護動作過程如下:18:01:38.201,#1主變低后備保護啟動動作;18:01:38.593,10 kV分段500保護啟動動作;18:01:38.598,10 kV大壩甲線P51保護啟動動作;18:01:38.660,10 kV大壩甲線P51過流I段動作;18:01:38.890,10 kV大壩甲線P51過流II段動作;18:01:39.171,10 kV大壩甲線P51過流III段動作;18:01:41.033,10 kV分段500過流I段動作;18:01:41.083,10 kV分段500過流I段動作返回;18:01:41.146,#1主變低后備過流速斷動作;18:01:41.221,#1主變低后備過流速斷動作返回;18:01:41.583,10 kV大壩甲線P51過流I段動作返回;18:01:41.608,10 kV大壩甲線P51過流II段動作返回;18:01:41.630,10 kV大壩甲線P51過流III段動作返回。
由保護動作信息可知:線路發生故障后,該變電站10 kV大壩甲線P51過流I段、II段、III段均動作,開關未跳開,故障未切除;達到10 kV分段500過流I段動作延時(0.4 s)后,保護動作跳開500開關,達到#1主變低后備過流速斷保護延時(0.7 s),保護動作跳開501開關。根據動作過程分析,10 kV大壩甲線P51開關拒動,導致10 kV分段500、#1主變變低501開關越級跳閘,10 kV 1M母線失壓。某變電站10 kV系統接線,如圖1所示。

圖1 某變電站10 kV系統接線
10 kV大壩甲線P51在故障發生過程中開關拒動,一種可能原因是開關機構問題。因開關本體機構卡死或者跳閘線圈損壞,在通電時無法起到作用使開關跳開。經檢修專業人員檢查,開關機構良好,無卡澀現象;進行開關特性測試,跳閘線圈動作特性合格。另一種可能原因是線路發生故障時保護裝置已動作,但無法出口或者跳閘出口脈沖無法傳送至跳閘線圈。檢查開關柜跳閘出口壓板正常投入、無銹蝕,跳閘回路接線無松動,測量保護裝置跳閘接點前后端子電位正確,因此排除保護裝置以外的回路問題。
檢查10 kV大壩甲線P51保護裝置告警信息,裝置顯示“開出異常”報文。該保護裝置型號為國電南自PSL691,該型號保護裝置在重啟自檢過程中,工作電源輸出不穩(低于18 V,繼電器工作電源24 V)和出口繼電器故障的情況下發“開出異常”告警,裝置告警燈亮,發告警信號、閉鎖保護,保護動作將無法出口,如圖2所示。在裝置發“開出異常”告警后,即使裝置電源恢復正常,也只能通過重啟保護裝置才能復歸此信號。同時,運行人員反映,后臺遙控跳10 kV 1M母線間隔開關失敗,只能通過五防鑰匙在10 kV開關柜就地跳開開關。經檢查發現,10 kV 1M母線間隔(線路、電容器、站用變)所有保護測控裝置告警并報“開出異常”,重啟保護裝置告警信號消失,遙控開關正常。

圖2 保護開出異常報文
對10 kV大壩甲線P51保護裝置進行補充檢驗。經檢驗,在保護裝置開出異常、裝置重啟前,保護采樣正常,動作邏輯均正確,但在傳動開關的試驗中開關無法跳閘。重啟裝置復歸“開出異常”信號后,再次進行保護傳動開關試驗,開關正確跳合閘,保護動作出口正常。因此,保護拒動的原因是保護裝置開出異常,導致保護動作及遙控均無法出口。
根據保護裝置“開出異常”報文記錄的時間,在后臺監控檢查相關信號時發現,異常信號報出時,該變電站#1直流系統發生瞬時異常,導致變電站內部分保護、測控等裝置失電。經查,當日站內開展#1直流系統充電輸出開關更換工作,工作過程中造成#1直流系統饋電母線+KM短時失電。在+KM電壓恢復過程中,#1直流母線電壓產生波動。10 kV 1M母線間隔保護裝置電源取自#1直流母線,因而裝置電源發生了瞬時異常,導致裝置重啟且電源輸出不穩,最終發生“開出異常”告警信號并閉鎖保護。因此,直流系統異常及保護裝置開出異常的特定判據,是線路在故障時保護拒動以致越級跳閘的關鍵因素。
直流系統在變電站中為監控、遠動、繼電保護及安全自動裝置、控制回路、信號回路等提供直流電源[1]。直流系統可靠與否,對變電站的安全運行起著關鍵作用。直流系統的異常情況如直流母線失壓、直流系統接地或絕緣下降等,或許在異常發生時沒有造成損失或引起一次系統異常,但在一次系統發生故障時可能導致保護拒動、在直流系統亮點接地時開關誤動或留下隱患。直流系統的蓄電池也非常重要,蓄電池容量不足將在失去站用交流電源時影響保護的動作行為。
按照反事故措施要求,直流系統任何情況下不得無蓄電池運行,以防站內交流失壓情況時失去直流電源,進而導致繼電保護裝置與控制回路被迫停運。35 kV及以上變電站內保護設備電源必須采用直流供電,避免交流系統故障時供電系統異常導致保護拒動。此外,保護裝置的直流電源插件運行不應超過8年。
(1)組織排查各變電站同型號同系列保護裝置情況,完善發生此類異常時的信號上送,以及時發現裝置異常情況并處理;(2)在直流系統定檢、消缺等工作結束以及發生異常后,對全站保護測控裝置等二次設備進行檢查;(3)加強直流系統維護,關注各個環節設備的健康水平,及時消除直流系統缺陷。
變電站直流系統對于保護來說至關重要,直接影響保護裝置能否正確動作。做好直流系統的日常維護工作,對變電站保護裝置正確動作、快速切除故障和保障系統穩定具有重要意義。同時,熟悉現場的保護裝置,做好信號監視,及時處理裝置異常,是避免事件發生的有效手段。