胡志華
(中國電建集團江西省電力建設有限公司調試事業部,江西 南昌 330001)
當電網故障引起大面積停電事故時,機組無法再次啟動,只能等待網上倒送電,而電網也在等待電廠的供電,形成死循環。FCB功能可以很好地解決這一問題。當外網故障無法倒送電時,具有FCB功能的機組可切換到帶廠用電的孤島運行模式,隨時恢復對外供電,迅速激活網內其他機組,并恢復對重要用戶的供電。
巴林基安2×300 MW機組工程設計了FCB功能。#1機組調試階段,在機組RB試驗成功后,經過對機組協調控制系統(CCS)、汽輪機數字電液控制系統(DEH)及旁路控制系統等邏輯多次討論并修改后,取得了事先無人干預、全真實運行工況的50%和90%負荷FCB試驗的成功。
本工程主要設備及主要系統配置如下。分散控制系統(DCS)采用愛默生過程控制有限公司的OVATION系統,汽輪機數字電液調節系統(DEH)隨上海汽輪機廠成套提供,采用與DCS一致的硬件設備及控制系統。鍋爐為上海鍋爐廠生產的循環流化床鍋爐,亞臨界參數,一次中間再熱,平衡通風,露天布置,自然循環汽包爐。汽輪機采用上海汽輪機廠生產的亞臨界、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、凝汽式汽輪機。所配發電機為水氫氫冷卻、靜態勵磁汽輪發電機。機組采用60%BMCR兩級串聯的液控旁路系統,并配置了容量為35%的PCV閥。機組配置2臺50%容量的汽動給水泵,一臺50%容量的電動調速給水泵。
經過對FCB控制策略的多次討論,形成以下控制邏輯。
對于并網信號,發電機出口開關(三選二)和主變高壓側出口開關(三選二)均在合閘位,機組處于并網狀態,DEH控制發電機有功功率。
對于FCB信號,發電機出口開關(三選二)在合閘位,主變高壓側出口開關(三選二)在分閘位,形成FCB信號。DEH控制汽輪機轉速在3 000 r/min,帶廠用電運行,同時送FCB信號至DCS。FCB動作后,為了及時打開調節門,控制汽輪機在額定轉速,增加1條OPC復位條件:FCB動作且汽輪機轉速低于3 020 r/min。OPC復位后,IV預開到沖轉時2 900 r/m的記憶開度。IV預開之后,若再熱器冷段壓力大于0.828 MPa,高壓缸切除,GV保持全關,此時的轉速控制由IV控制。若再熱器冷段壓力小于0.828 MPa,高壓缸投入,GV開始開啟,IV保持開度,此時的轉速控制由GV與IV共同控制。
(3)當發電機出口開關(三選二)在分閘位且機組負荷大于100 MW時,無論主變高壓側出口開關(三選二)處于什么狀態,OPC動作,汽輪機甩負荷至3 000 r/min空轉,延時7.5 s且汽輪機轉速低于3 040 r/min時復位OPC。如果機組負荷小于100 MW,當汽輪機轉速大于3 090 r/min,觸發OPC動作,否則不觸發OPC。
DCS側FCB動作觸發條件(與):(1)CCS投入;(2)操作員手動投入FCB按鈕;(3)FCB信號發生[1]。
FCB復位條件(或):(1)操作員手動復位;(2)MFT動作;(3)發電機并網[1]。
2.4.1 執行RB邏輯
(1)鍋爐主控切至手動,其輸出減至RB目標負荷(150 MW)對應的給煤量,速率為50 t/min;
(2)一、二級過熱器和再熱器減溫水調節閥超馳聯關10 s;
(3)閉鎖爐膛壓力自動、二次風量自動、一次風量自動、給水自動和燃料自動等實際值與設定值偏差大,切手動;
(4)氧量控制切手動;
(5)爐膛壓力高高/低低MFT延時20 s。
2.4.2 旁路系統控制邏輯
(1)高壓旁路閥控制邏輯。當機組解列或觸發FCB時,高壓旁路閥門動作邏輯分以下3種情況[2]:①當機組負荷小于額定負荷的30%時,高壓旁路自動開至10%開度后轉壓力自動控制,壓力設定為FCB動作前主蒸汽壓力;②當機組負荷在額定負荷的30%~60%時,高壓旁路閥門自動開至60%開度后轉壓力自動控制,壓力設定為FCB動作前主蒸汽壓力;③當機組負荷在額定負荷的60%以上時,高旁快開100%后轉為壓力自動控制,壓力設定為FCB動作前主蒸汽壓力。
(2)高壓旁路減溫水閥控制邏輯。機組解列或FCB動作后,高壓旁路自動開或快開,高壓旁路減溫水閥門動作邏輯分以下幾種情況[2]:①當機組負荷小于額定負荷的30%時,高壓旁路減溫水閥為自動控制,溫度自動控制設定值為360 ℃;②當機組負荷在額定負荷的30%~60%時,高壓旁路減溫水閥超馳開至40%開度后轉溫度自動控制,溫度自動控制設定值為360 ℃;③當機組負荷在額定負荷的60%以上時,高壓旁路減溫水閥快開至100%開度后轉溫度自動控制,溫度自動控制設定值為360 ℃。
(3)低壓旁路閥及低壓旁路減溫水閥。機組解列或FCB動作后,低壓旁路閥快開100%后轉壓力自動控制,壓力自動控制設定值為0.6 MPa,低壓旁路減溫水閥快開至100%開度后轉自動控制。
2.4.3 其他邏輯
(1)切除汽包水位保護,FCB復位后由熱工人員手動投入;
(2)當機組負荷大于240 MW時,聯開PCV閥;(3)聯開低旁三級減溫水;
(4)聯開凝汽器水幕保護電磁閥;
(5)考慮到FCB動作后,汽機系統各減溫水量突然增加,致使凝結水系統壓力降低,為保證汽機各減溫水量及除氧器水位,當機組負荷大于240 MW時,直接聯啟凝結水泵備用泵;
(6)聯啟電動給水泵,液力耦合器單沖量控制汽包水位;
(7)聯開輔汽聯箱至除氧器電動門,調節門切至自動;
(8)聯開再熱器冷段至輔汽聯箱電動門,調節門切至自動。
2019年3月22日,在#1機組取得50%負荷FCB試驗成功后,進行了90%負荷FCB試驗,如圖1所示。試驗前,機組負荷270 MW,CCS運行模式,運行人員投入FCB按鈕。2019年3月22日15:05:00,運行人員在DCS畫面上手動斷開主變高壓側出口斷路器,觸發FCB動作。機組與電網解列,電動給水泵和凝結水泵聯啟,DEH發出OPC信號,高壓調門、中壓調門、各抽汽逆止門、高排逆止門迅速關閉,高排通風閥迅速開啟,DEH轉轉速控制模式,汽輪機轉速最高飛升至3 095 r/min,最低降至2 968 r/min,隨后轉速穩定在3 000 r/min。機組帶廠用電運行,負荷為22 MW。15:22:18機組再次并網成功,FCB復位,快速帶負荷至100 MW。

圖1 #1機組FCB試驗(90%負荷)
(1)FCB試驗前,引風自動、風量自動、給水自動等主要自動投入,協調控制系統投入,且調節品質經過定值擾動、負荷變動及RB試驗的考驗。
(2)FCB動作后,低旁噴水快開,導致凝汽器熱井水位快速下降,同時引起除氧器補水跟不上,需密切關注凝汽器熱井水位和除氧器水位。
(3)FCB動作后,聯啟電泵,液力耦合器開至跟蹤位投自動,單沖量控制汽包水位,但由于PCV閥聯開,如果造成汽包假水位,應切至手動控制。
(4)FCB動作后,汽輪機轉速控制在3 000 r/min帶廠用電運行,這時主蒸汽溫度下降較快,應盡快聯系并網。
FCB試驗的成功,除了增加了電網的運行安全外,還大大提高了電廠自身的安全性。具有FCB功能的機組,在出現電廠出線故障或電網崩潰時可轉入帶廠用電運行,一旦故障排除,可立即恢復對外供電,減輕了運行人員的負擔,可有效防止事故擴大,減輕機組設備受到的沖擊。