嚴 瑛
(陜西工業(yè)職業(yè)技術學院,陜西 咸陽 712000)
隨著人民生活水平的日益提高,人們對著裝的要求越來越高,不但要求外觀美麗,還要有良好的服用性能,特細彈力織物迎合了人們這一心理,并具有獨特的外觀風格及服用性能。2年多的實踐可以看出,特細彈力織物在國內外都有著相當可觀的市場潛力,不但給企業(yè)帶來了較大的經濟效益,也帶來了良好的社會效益。由于氨綸絲含油率較高、靜電大,在溫濕度控制不當的情況下,氨綸絲易吸附空間短絨形成竹節(jié),竹節(jié)紗疵會直接影響布面風格。
在生產高支彈力紗JC14.5 tex(4.4 tex)時,發(fā)現產品質量不能滿足要求,主要反映在布面上小竹節(jié)紗疵較多,直接影響布面的風格和外觀質量。為解決這問題,對不同導絲裝置作了對比試驗,所用導絲裝置類別有:(1)帶軸承導絲輪;(2)被動式導絲輪;(3)尼龍導絲輪;(4)氧化鈦陶瓷輪。
JC14.5 tex(4.4 tex)各式導絲裝置百管斷頭試驗結果見表1。

表1 導絲裝置百管斷頭對比
分析探討:
(1)帶軸承導絲輪屬轉動導絲,飛花不易粘附,但短絨易嵌在軸承內部,造成輪子不轉,飛花附入紗條,價格昂貴。
(2)被動式導絲輪通過皮圈傳動,皮圈黏花易附入紗條。
(3)尼龍導絲輪光潔度不夠,邊緣掛花,易附入紗條。
(4)氧化鈦陶瓷導輪光潔、耐磨、輕巧、易于調節(jié)、轉動靈活、價廉。
結論:選用氧化鈦導絲輪百管斷頭少,且經濟合理。
進行溫度、羅拉中心距、鋼絲圈圈型對比,做正交試驗。試驗目的是研究減少竹節(jié)紗疵的方法。
因素A━羅拉中心距 位級A1=44 mm×57 mm;位級A2=48 mm×57 mm。
因素B━溫度 位級B1=車間溫度<25 ℃;位級B2=車間溫度>25 ℃。
因素C━鋼絲圈圈型 位級C1=OSS9/0;位級C2=W32132#。
(1)羅拉中心距
JC14.5 tex(4.4 tex)是較早生產的彈力紗品種,上馬伊始,采用44 mm×57 mm中心距,生產順利,條干CV%值能夠達到紡織行業(yè)頒布的彈力紗優(yōu)等品標準(UST公報沒有彈力紗水平的內容)。從成紗質量看44 mm×57 mm中心距選擇得當,布面反映有少部分竹節(jié)疵點。隨著市場對彈力布質量要求提高,不夠評分的小竹節(jié)疵點投訴增加,減少布面小竹節(jié)疵點成為焦點。經過對運轉機臺跟蹤排查,發(fā)現前鉗口處有微量小短絨帶入紗條,形成極小的竹節(jié),不易覺察。
分析原因:一是前鉗口有氨綸絲通過時,摩擦生熱易積聚短絨;二是鉗口處靜電易吸附短絨。解決辦法考慮散熱,適當加大前羅拉隔距減少熱量聚集。綜合考慮紗支號數和條干CV%因素,選擇48 mm×57 mm中心距參與水平因素試驗。
(2)車間溫濕度
紡紗工序對溫濕度要求比較嚴格,氨綸絲因其特征需要對溫濕度要求更加苛刻。當室溫超過25 ℃時,氨綸絲就會出現油滲現象,造成絲在退繞時粘連,不能順利退繞,加大了紡紗軸向張力,引起鋼絲圈飛脫,給擋車工操作及生產造成很大麻煩。由于包芯紗未設在單獨區(qū)域紡紗,和大路品種在一起生產,空調調節(jié)難度大,只能兼顧調節(jié)。故選擇了溫度<25 ℃,相對濕度>55%。
(3)鋼絲圈圈型
JC14.5 tex(4.4 tex)剛上車時,參照JC14.5 tex及現有鋼絲圈圈型,我們選用了OSS9/0鋼絲圈。起初,生產正常,后工序反映較好,但隨著溫濕度的變化,尤其是氨綸絲接批時,斷絲情況嚴重。經跟蹤觀察,大部分斷絲是由于鋼絲圈磨損掛絲所致。經反復實踐,選用W32132#鋼絲圈,斷絲大為減少。
制定因素水平見表2。
根據因素位級表和因素水平表,我們選用L4(23)正交表,見表3。

表2 因素水平

表3 選用L4(23)正交試驗
(1)橫向取序號“2”效果最好,即取A2B1C2百管斷頭為32根。
(2)縱向取序號A━Ⅱ B━Ⅰ C━Ⅱ 即A2B1C2數值最小,極差為C-A-B。
結論:A2B1C2為最佳工藝,即羅拉中心距優(yōu)化48 mm×57 mm,溫度<25 ℃,鋼絲圈圈型選用W32132#。
通過技術措施的實施,JC14.5 tex(4.4 tex)的竹節(jié)紗疵率大幅下降,不僅完成了公司下達的質量指標,而且達到了國內較為先進水平,2019年客戶對該品種竹節(jié)投訴為零。紗疵率對比見表4。

表4 2018年與2019年紗疵率對比
由于采取了一系列技術措施,并認真實施,JC14.5(4.4 tex)的竹節(jié)紗疵下降了40%,成紗質量大幅度提高,客戶定貨源源不斷,彈力布開臺一增再增,C36.4 tex(7.7 tex)、C18.2 tex(4.4 tex)、J18.2 tex(4.4 tex)等品種的成紗質量也得到了穩(wěn)步提高并達到了生產以來的最好水平。經過反復觀察、試驗,我們認為條干CV%雖略有上升,但竹節(jié)的減少使布面質量有較大提高。因此該工藝在彈力紗區(qū)域得到了很好的推廣應用。