郭 建,王 剛,鄭春來,黃 勇,王 科
(中國石油工程建設(shè)有限公司西南分公司,四川 成都 610041)
隨著我國環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的提高和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求,液化天然氣(LNG)作為一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源得到了快速發(fā)展,廣泛用于工業(yè)和民用領(lǐng)域,在我國一次能源消費占比正在逐年提高。LNG的廣泛使用不但對保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),實現(xiàn)國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展,具有重要的經(jīng)濟效益和社會意義,而且也極大推動了天然氣液化技術(shù)的發(fā)展[1-3]。
天然氣在液化過程中必須脫除所含的重?zé)N組分,從而有效避免天然氣在液化過程中雜質(zhì)引起凍堵。液化天然氣領(lǐng)域中重?zé)N是指C5+烴類,由于重?zé)N熔沸點低,在低溫環(huán)境下冷凝、凍結(jié)而堵塞管道和設(shè)備,嚴(yán)重時會導(dǎo)致裝置停車[4-6]。國內(nèi)外已有的天然氣脫除重?zé)N方法主要有精餾法及吸附法,這兩種方法中天然氣均是在外加冷源的條件下,采用精餾或吸附的方法脫除天然氣中的重?zé)N后再進一步液化。天然氣液化后通常以飽和液體形態(tài)儲存于絕熱儲罐中,當(dāng)LNG中氮氣含量過高時會引起不同密度層的LNG在儲罐內(nèi)迅速上下翻動混合,瞬間產(chǎn)生大量氣化氣。此時罐內(nèi)LNG的氣化量遠遠超過平時自然蒸發(fā)量,將導(dǎo)致儲罐內(nèi)的氣壓迅速上升并超過設(shè)定的安全壓力,使儲罐出現(xiàn)超壓。如果不及時通過安全閥排放,就可能造成儲罐的機械損傷,除了帶來經(jīng)濟上的損失及環(huán)境污染,還存在安全風(fēng)險。因此天然氣液化工藝中采用低溫精餾法控制LNG中的含氮量,可避免LNG儲罐翻滾事故,也是提高LNG產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段[7,8]。本文設(shè)計了一種在天然氣液化中采用低溫精餾法脫除重?zé)N和氮氣的工藝,并考察原料氣預(yù)冷溫度、脫重?zé)N塔回流溫度對重?zé)N脫除的影響,同時分析了脫氮塔下部進料占脫氮塔總進料摩爾比、脫氮塔操作壓力和脫氮塔進料位置對氮氣脫除的影響。
原料氣的絕對壓力為4600kPa,溫度為40℃,摩爾流率為890.9kmol·h-1,其原料組成如表1所示。LNG中N2摩爾分?jǐn)?shù)≤1.50%,脫除的氮氣中烴的摩爾分?jǐn)?shù)≤5%。采用Aspen HYSYS V10.0模擬軟件進行模擬,狀態(tài)方程為Peng-Robinson(PR)方程,壓縮機效率設(shè)置為75%,冷箱中冷熱物流最小傳熱溫差≥2℃。

表1 凈化天然氣組成
本工程設(shè)計的天然氣液化中重?zé)N和氮氣脫除工藝流程如圖1所示。

圖1 天然氣液化中重?zé)N和氮氣脫除工藝流程圖
原料氣依次經(jīng)過換熱器和冷箱預(yù)冷至-30℃后進入脫重?zé)N塔下部,脫重?zé)N塔底部重?zé)N至下游儲存;脫重?zé)N塔頂部出口氣相進入冷箱冷卻至-65℃后進入脫重?zé)N塔回流罐進行氣液分離,液相經(jīng)脫重?zé)N塔回流泵增壓后至脫重?zé)N塔頂部回流;氣相分為兩股物流,一股92.3%物流進入冷箱冷凝至-162℃經(jīng)過節(jié)流閥2至330kPa后進入脫氮塔中部;另一股經(jīng)過節(jié)流閥1至330kPa進入脫氮塔下部。
脫氮塔底部LNG進入冷箱過冷到-162℃經(jīng)節(jié)流3至120kPa進入LNG儲罐儲存,產(chǎn)生的閃蒸氣經(jīng)過換熱器與原料氣換熱至30℃后進入氮氣循環(huán)壓縮機。脫氮塔頂部氣相進入冷箱復(fù)熱至30℃后分為兩股,一股33%物流進入火炬系統(tǒng),另一股物流節(jié)流與LNG儲罐來的閃蒸氣一起進入氮氣循環(huán)壓縮機增壓和冷卻至1100kPa和40℃,進入冷箱預(yù)冷到-162℃經(jīng)節(jié)流閥4至500kPa后進入脫氮塔回流罐進行氣液分離:氣相與脫氮塔頂氣相一起進入冷箱復(fù)熱;液相進入脫氮塔頂部作為回流。
混合冷劑制冷循環(huán)為整個工藝提供相應(yīng)的冷量,自冷箱來的低壓高溫冷劑進入混合冷劑壓縮機一級入口,經(jīng)過一級壓縮和冷卻至1100kPa和40℃后進入一級分離器氣液分離,液相進入冷箱預(yù)冷至-20℃節(jié)流,氣相進入混合冷劑二級壓縮和冷卻至3500kPa和40℃后經(jīng)二級分離器氣液分離,液相進入冷箱預(yù)冷至-65℃節(jié)流,氣相進入冷箱冷卻至-162℃節(jié)流后進入冷箱復(fù)熱至約-70℃后,與混合冷劑壓縮機二級出口冷卻節(jié)流后的液相進一步復(fù)熱至約-40℃后,與混合冷劑壓縮機一級出口冷卻節(jié)流后的液相進一步復(fù)熱至約40℃后進入混合冷劑壓縮機一級入口,形成制冷循環(huán)。
LNG產(chǎn)品收率=LNG產(chǎn)品摩爾量/原料氣摩爾量×100%
圖2為脫重?zé)N塔回流量和脫重?zé)N塔底重?zé)N量隨原料氣預(yù)冷溫度的變化曲線。從圖中可以看出,當(dāng)原料氣預(yù)冷溫度由-25℃降低至-36℃時,脫重?zé)N塔底重?zé)N量從0.2393kmol/h增加到0.2866kmol/h,脫重?zé)N塔回流量從55.49kmol/h逐漸減少至36.53kmol/h,這是由于隨著原料氣預(yù)冷溫度的降低,脫重?zé)N塔頂和塔底物料出口溫度逐漸降低,使得脫重?zé)N塔頂氣進入冷箱冷凝出的液烴量減少,導(dǎo)致回流量降低,但是脫重?zé)N塔底的重?zé)N脫除量逐漸增加。

圖2 脫重?zé)N塔回流量和脫重?zé)N塔底重?zé)N量隨原料氣預(yù)冷溫度的變化曲線

圖3 脫重?zé)N塔回流罐氣相出口中含量隨原料氣預(yù)冷溫度的變化曲線
脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中的重?zé)N含量隨著原料氣預(yù)冷溫度的變化曲線如圖3所示。當(dāng)原料氣預(yù)冷溫度由-25℃降低至-30℃時,脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中的摩爾分?jǐn)?shù)從0.00685%增加至0.00727%。當(dāng)?shù)皆蠚忸A(yù)冷溫度由至-30℃繼續(xù)降低至-33℃時,脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中的摩爾分?jǐn)?shù)約為0.0073%,這是由于脫重?zé)N塔回流量從-30℃時46.51kmol/h減少至-33℃時41.49kmol/h,導(dǎo)致脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中的含量無明顯變化。當(dāng)原料氣預(yù)冷溫度繼續(xù)冷卻至-36℃時,導(dǎo)致脫重?zé)N塔回流罐出口氣相的摩爾分?jǐn)?shù)逐漸增加至0.00747%。因此本研究中選取原料氣預(yù)冷溫度為-30℃。
當(dāng)原料氣預(yù)冷溫度為-30℃時,考察了脫重?zé)N塔回流溫度對重?zé)N脫除的影響。圖4為脫重?zé)N塔回流量和脫重?zé)N塔底重?zé)N含量隨回流溫度的變化曲線,從圖中可以看出,當(dāng)脫重?zé)N塔回流溫度從-64℃降低至-69℃時,脫重?zé)N塔底重?zé)N量從0.1357kmol/h顯著增加至1.481kmol/h,脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中摩爾分?jǐn)?shù)從0.0131%降低至0.0001%,如圖5所示。這是由于隨著回流溫度的降低,脫重?zé)N塔回流量明顯增加,能夠更加有效的降低原料氣中的含量。圖5顯示了LNG產(chǎn)品中氮含量和脫除氮氣中的烴含量隨脫重?zé)N塔回流溫度的變化曲線,圖中表明,隨著脫重?zé)N塔回流溫度從-64℃降低至-69℃,LNG產(chǎn)品中的N2摩爾分?jǐn)?shù)從1.49%逐漸增加至1.60%,脫除氮氣中的烴摩爾分?jǐn)?shù)從4.49%逐漸降低至3.86%。這是由于脫重?zé)N塔回流溫度的降低,進入脫氮塔底部的物料溫度也逐步降低,不能將脫氮塔中部進料中的氮氣氣提分離出來,致使更多的氮氣液化后進入LNG產(chǎn)品,導(dǎo)致LNG產(chǎn)品中氮含量增加;同時脫氮塔頂氣相中氮氣含量升高,烴含量降低。
當(dāng)脫重?zé)N塔回流溫度高于-66℃后,脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中重?zé)N含量變化速率降低,因此本研究中,選取脫重?zé)N塔回流溫度為-66℃,此時LNG產(chǎn)品中的N2摩爾分?jǐn)?shù)為1.52%,高于1.50%目標(biāo)值,需要增加脫氮塔下部進料量。

圖4 脫重?zé)N塔回流量和脫重?zé)N塔底重?zé)N量隨脫重?zé)N塔回流溫度的變化曲線

圖5 LNG產(chǎn)品中氮含量、脫除氮氣中的烴含量和脫重?zé)N塔回流罐出口氣相中含量隨脫重?zé)N塔回流溫度變化曲線
原料氣預(yù)冷溫度為-30℃,脫重?zé)N塔回流溫度為-66℃條件下,考察了脫氮塔下部進料占脫氮塔總進料摩爾比對氮氣脫除的影響,如圖6所示。從圖中可以看出,隨著脫氮塔下部進料量的增加,LNG產(chǎn)品中N2摩爾分?jǐn)?shù)1.61%降低至1.44%,脫除氮氣中烴的摩爾分?jǐn)?shù)從3.85%增加到5.60%,LNG產(chǎn)品量從876.4kmol/h降低至874.1kmol/h,這是因為隨著脫氮塔下部進料量的增加,能夠?qū)⒏嗟牡獨鈿馓岱蛛x出來,使得LNG產(chǎn)品中氮含量顯著降低,脫氮塔頂出口氣相中烴含量明顯增加,LNG產(chǎn)品量逐漸減少。本研究中選取脫氮塔下部進料量為總進料的摩爾比例選取7.8%。

圖6 脫除氮氣中烴含量、LNG產(chǎn)品中氮含量和LNG產(chǎn)品流量隨脫氮塔下部進料占脫氮塔總進料摩爾比的變化曲線
本工藝中:
脫氮塔操作壓力
=氮氣回流罐節(jié)流后壓力-210 kPa
=氮氣回流罐液相出口節(jié)流后壓力-30kPa
=氮氣回流罐氣相出口節(jié)流后壓力-30 kPa
=脫氮塔中部進料出口節(jié)流后壓力-30kPa
=脫氮塔下部進料出口節(jié)流后壓力-30kPa。
當(dāng)原料氣預(yù)冷溫度為-30℃時,脫重?zé)N塔回流溫度為-66℃,脫氮塔下部進料占脫氮塔總進料摩爾比例為7.8%條件下考察了脫氮塔操作壓力對氮氣脫除的影響。為保證工藝可行性,當(dāng)脫氮塔壓力變化時,按照關(guān)系式相應(yīng)調(diào)整脫氮塔相應(yīng)進料物料的壓力。
圖7顯示了LNG中N2含量、脫除氮氣中烴含量、LNG產(chǎn)量隨著脫氮塔操作壓力的變化曲線。當(dāng)脫氮塔操作壓力從260kPa增加至320kPa時,LNG中N2摩爾分?jǐn)?shù)從1.29%增加至1.90%,脫除氮氣中烴摩爾分?jǐn)?shù)從10.53%降低至3.76%,LNG產(chǎn)量從872.5kmol/h增加至879.2kmol/h,這是因為操作壓力的提高不利于氮氣-甲烷體系的分離,導(dǎo)致LNG中氮含量的升高和LNG產(chǎn)量的增加;由于LNG產(chǎn)量增加,導(dǎo)致LNG產(chǎn)品產(chǎn)生的BOG量增加,適當(dāng)脫氮塔的回流量增加,有效降低了脫除氮氣中烴含量。當(dāng)脫氮塔操作壓力從320kPa增加至340kPa時,LNG中N2摩爾分?jǐn)?shù)從1.90%增加至2.09%,LNG產(chǎn)量從879.2kmol/h增加至880.9kmol/h,脫除氮氣中烴摩爾分?jǐn)?shù)從3.76%增加至4.08%,這是由于雖然脫氮塔回流量增加了,但是脫氮塔操作壓力的提高,導(dǎo)致氮氣-甲烷體系更加難以分離,因此導(dǎo)致脫除氮氣中的烴含量降低。因此本研究中,選取脫氮塔操作壓力為290kPa。

圖7 脫除氮氣中烴含量、LNG產(chǎn)品中氮含量和LNG產(chǎn)品流量隨脫氮塔操作壓力的變化曲線
脫氮塔設(shè)置為10塊理論塔板,圖8顯示了脫除氮氣中烴含量、LNG中氮氣含量、LNG產(chǎn)量隨著脫氮塔中部進料位置的變化曲線。當(dāng)脫氮塔進料位置從第2塊塔板降低至第6塊塔板時,LNG中N2摩爾分?jǐn)?shù)從1.67%減少至1.48%,脫除氮氣中烴摩爾分?jǐn)?shù)從8.89%降低至4.37%,LNG產(chǎn)量從876.1kmol/h減少至875.2kmol/h,這是因為脫氮塔中部進料量大,達到821.1kmol/h,其中氮氣摩爾分?jǐn)?shù)為3.12%,隨著進料位置的降低,與脫氮塔頂部回流間的塔板數(shù)增加,有利于氮氣和甲烷的傳質(zhì)分離,降低脫除氮氣中烴含量。當(dāng)脫氮塔進料位置從第6塊塔板降低至第9塊塔板時和LNG產(chǎn)量繼續(xù)降低,但是LNG中的N2和脫除氮氣中的烴摩爾分?jǐn)?shù)分別從1.48%和4.37%增加至1.54%和5.58%,這是因為隨著進料塔板進一步降低,與脫氮塔下部進料位置塔板數(shù)減少,不能有效的氣體分離出中部進料的氮氣,導(dǎo)致脫氮塔頂部脫除氮氣中烴含量增加,LNG中N2含量增加。因此本研究中,選取脫氮塔中部進料位置為第6塊理論板。

圖8 脫除氮氣中烴含量、LNG產(chǎn)品中氮含量和LNG產(chǎn)品流量隨脫氮塔進料塔板的變化曲線
本文設(shè)計了一種管道天然氣液化中重?zé)N和氮氣脫除的工藝流程,并進行了優(yōu)化研究。研究結(jié)果表明:原料氣預(yù)冷溫度和脫重?zé)N塔回流溫度降低均有利于原料氣中重?zé)N的脫除;脫氮塔下部進料量增加和脫氮塔操作壓力的降低有利于LNG產(chǎn)品中氮氣的脫除。經(jīng)過優(yōu)化后的工藝為,原料氣預(yù)冷溫度為-30℃,脫重?zé)N塔回流溫度為-66℃,脫氮塔下部進料比例為0.078,脫氮塔操作壓力為290kPa,脫氮塔中部進料位置為第6塊理論板,得到的LNG產(chǎn)品中N2摩爾分?jǐn)?shù)為1.48%,脫除的氮氣中烴摩爾分?jǐn)?shù)為4.37%,LNG收率達到98.22%。