黃大坤



摘 要:在傳送帶生產制造中,有其特有的加工工藝和模式,有別于常見的機械加工生產模式。本論文將著重介紹,應用工業工程系統性理論和方法,在這特殊生產領域的應用;解決車間倉儲面積過大、導致成本過高;車間布局不合理,倉儲設施設備效率低下;生產流水線不平衡,瓶頸工序延誤產品交貨期等問題。
關鍵詞:倉儲設施設備改進;車間布局優化;流水線平衡分析
中圖分類號:F407.4 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)20-0085-04
1 研究背景
本文改善研究對象為傳送帶著名制造廠商,在前期調研中發現:生產制造有別于傳統的機械加工生產模式,其主要特點有:(1)物流配送鏈:海外原材料卷料進口——國內加工制造——客戶,且主營的TC龍帶訂單交貨期小于等于2天;(2)產品品種多,進口原材料均為產品形狀為3-4m長卷圓筒包裝;(3)生產主要工藝流程為:裁切——丈量打齒/打磨——熱壓接著——噴碼——質檢——包裝等工序,其中在裁切和丈量打齒/打磨工序有特殊的返料環接。
基于上述特點,要求在生產制造中需具備:合理的車間布局、一定量的產品庫存備貨及適應產品包裝特點的存儲設施設備,和高效均衡的生產流水線以滿足客戶交期。
通過工業工程工作研究后發現,主要的問題有三方面問題:(1)倉庫配送時效不能滿足生產計劃要求。主要表現在:現有廠區庫存容量不足,外倉與車間距離較遠,生產時需要耗費大量時間配送。(2)車間倉庫布局不合理,車間內物料流轉效率低下。主要表現在:1)生產周轉場地不足和缺少合適的物流設備,影響物料在工位間正常流轉;2)因物料供應不及時引起產線臨時性停線;3)主要產品TC系列龍帶交期為3天,滿足不了客戶2天交期需求。
2 基本構思
基于現有的生產問題,首先運用工業工程工作研究對車間倉儲設施設備、車間布局和流水線平衡等方面重新評估分析,找出瓶頸所在并制定改善方案;其次,逐步實施改善方案;最后通過實踐驗證方案的合理性。改善過程中運用庫存容量、蜂窩損失和通道損失理論對倉儲空間利用率進行分析,制定優化改善方案;同時對現有生產流水線平衡率進行分析,通過觀察記錄操作流程,運用工序——時間圖,結合流程分析,找到瓶頸工序制定改善方案,并逐步落實改善方案。
3 改善過程
3.1 倉儲設施設備和車間布局優化改進
現有車間布局參見圖1,倉庫儲存方式有兩種,一種為廠區貨架存儲方式,另一種則采用在廠區外租用場地零散存放方式。帶來的問題是:首先,物料為散放存放,物料活性系數為0,導致物料配料效率較低。其次,外倉與廠區距離較遠,導致物料配送時效較低。最后,小物料儲存區與高位貨架儲存區占地較大,導致前段裁切工位物料周轉空間不足,延誤訂單準時投產,同時給搬運操作帶來不安全隱患。
結合圖1,現有車間倉儲設施設備為高位貨架和小物料貨架,其中“小物料存儲區”共計4個貨架,用于裁切和丈量打齒/打磨工位返料存儲;高位貨架共計4排,每排高位貨架共5列×5層,共計25個存儲單元,每個儲存單據存放2卷物料。現有車間4個高位貨架庫存容量為:
S(庫存容量)=T(存儲單元數)×P(存儲數量/存儲單元)[1]
存儲單元數T=4×5列×5層=100個,P(存儲數量/存儲單元)=2個/存儲單元,庫存容量S=100×2=200卷。
依據生產計劃歷史數據得知:進口物料維持在400卷到450卷之間,顯然現有庫存容量不能滿足計劃存儲需求;運用蜂窩損失和通道損失分析,計算高位貨架空間損失。
其中E(H)為空缺系數,La為通道損失,Wa為通道寬度;d為堆貨深度。
E(H)=[2]
E(H)==×(++…++0)=0.45
La=Wa/(Wa+2d)[2]=3m/(3m+2X5m)≈0.23
蜂窩損失=E(H)X(1-La)[2]=0.45X(1-0.23)≈0.35
空間總損失=La+E(H)[2]=0.23+0.35=0.58
經過上述計算可以得出:高位貨架空間利用率不足且浪費較大;綜合庫存容量可以得出:現有高位貨架庫存滿足不了計劃存儲要求,高位貨架空間存在很大改善空間。
基于上述結論,對現有高位貨架布局和存儲方式重新設計。在優化高位貨架存儲方面:結合存儲物料為長卷圓筒的包裝特點,改善方案為:將原有橫向放置改為插入式縱向放置。將之前利用庫存橫向空間放置,改為利用庫存縱向空間放置,提升高位貨架單位庫存容量,進而擴大整體庫存容量。
改善方案實施中主要措施是:拆除現有廠區內高位貨架,選用30cm厚度的中密度板作為隔板,將層間距從第一層到第五層,依次調整為1.5m、1.4m、1.3m、1.2m、1m,滿足物料堆放原則,即越大越重的物料放置在最低層,反之則其然;通過改善后,重新計算庫存容量。
S(庫存容量)=T(存儲單元數)×P(存儲數量/存儲單元)[1];存儲單元數P=3排×5列×6層=90個,P(存儲數量/存儲單元)=5個/存儲單元(按照最大卷料尺寸計算);庫存容量S=90×5=450卷。
綜上計算得出:改善后的庫存容量,滿足計劃庫存容量400卷到450卷之間的存儲需求。
優化高位貨架布局方面:依據改善后的庫存容量和通道損失,現有4排高位貨架通道損失較大;其改善方案和措施為:在保持單位庫存數量不變的情況下,4排高位貨架整合為3排,靠墻放置。“小物料存儲區”4排小貨架,與左右靠墻的高位貨架背對背放置(參見圖2);改善后重新計算蜂窩損失和通道損失;其中E(H)為空缺系數,La為通道損失,Wa為通道寬度;d為堆貨深度。
E(H)=[2]
E(H)==X(++…++0)≈0.48
La=0(高位貨架均靠墻放置,無通道)<0.23(改善前)
蜂窩損失=E(H)X(1-La)[2]=0.48X(1-0)=0.48
空間總損失=La+E(H)[2]=0.48+0=0.48<0.58(改善前)
經過上述計算可以得出,重新對高位貨架優化布局后,降低了的通道損和空間總損失,提高貨架空間利用率;另外,對車間倉庫中間高位貨架的拆除,將低位貨架和高位貨架順次靠墻放置,空出中間區域(參見圖2),便于裁切工位及時投產,同時提高操作的安全性;更重要的是:通過上述對布局優化改善,將外倉物料全部搬移到廠區內,縮短物料配送距離、提高配送效率。
現有車間布局中:丈量打齒/打磨工位,由于考慮到部分帶子(寬度:長度<4.2)接著后不能翻轉,需要接著前噴碼,故將噴碼工位設置在丈量打齒/打磨工位附近,便于噴碼。另外一部分帶子,則依據工序位置,順次流轉。這樣從圖1中可以得知,丈量打齒/打磨工位、噴碼工位與接著工位之間,物流線路存在迂回和交叉。在實際生產過程中研究發現,操作人員頻繁走動于三個工位之間操作生產,時常有訂單因來不及噴碼積壓物料形成瓶頸,延誤訂單交期。
解決瓶頸其改善方案為:在丈量打齒/打磨工位,將現有座式噴碼機改用手持式噴碼機,現有座式噴碼機移到打齒工序前,接著工序后(參見圖2)。從圖2得出,改善后的物流走向滿足物流的“2個避免原則”即避免迂回和交叉[2];改善后通過對實際操作發現:本次改善滿足部分帶子在丈量打齒/打磨工位噴碼的工藝需求,也確保半成品在生產流動中不再迂回、交叉。
3.2 車間流水線平衡優化改進
通過前期背景調查得知,TC龍帶成品交期為3天,滿足不了客戶2天交期需求。圖3和表1為TC龍帶在車間各工位,工時和操作人員數據統計。
客戶要求交期為2天,合計16小時,訂單量為30條/2天,TC龍帶生產工序為7個。
單條的目標時間TT1=可用生產時間/訂單量=(8hx 2day-1h)X60/30pcs=0.5h/pcs
由于TC龍帶是5條一起做,工位目標時間TT2=5pcs/timeX0.5h/pcs=2.5h,平衡率計算:
流水線平衡P=∑單件工時T1/(瓶頸工時T2X工序數Q)[2]= 24h/(8hX7)≈42.86%
從上平衡率計算結果看出,改善前流水線效率較低,改善空間較大。結合圖4可以清楚得知,在裁切工位和丈量打齒工位,實際工時遠大于目標工時;同時在現場觀察還發現,當流水線在生產TC系列的產品時,裁切工位和丈量/打齒工序耗時最長占用的操作人員最多,需要將2個工位人員參與其操作,直接導致其他訂單暫停生產,無法正常流轉到后續工位,進而延誤當天訂單交付。綜合圖表數據分析和現場觀察,可以確定裁切工位和丈量打齒工位正是瓶頸所在。
對此,對裁切工位和丈量打齒工位操作流程和時間記錄,參見表2和表3。
從表2中看出,TC卷料在用SM600設備分條時占用大半時間。通過現場觀察,TC龍帶在裁切工位均用到SM3003和SM600裁切設備。由于TC龍帶原材料尺寸規格在:長度100m×寬度4m左右,需要將帶子分兩次裁切;第一次使用SM3003設備,將原材料帶子裁切寬度低于600mm左右;再由SM600設備按照客戶需求分切成20mm/25mm/30mm等尺寸規格;在使用SM600設備時,需要3人左右協助完成,分切好的帶子放入鐵框回收暫放;從表2中看出:分條工序占用時間過長,導致其他帶子無法使用SM600設備裁切,進而延誤當天交期;從表2結合現場觀察,此處正是裁切工序瓶頸所在。
從表3中看出,TC在訂單核對物料,丈量操作過程中占用大部分時間。結合現場觀察,由于龍帶分條后較長且散亂放置在鐵框內暫存,人員需要按照訂單尺寸規格逐一找實物進行匹配,費時費力。在丈量操作時,有2人在車間通道地面丈量共同完成,測量方式不僅費時費力,而且占用車間通道,影響其他工位周轉。從表3結合現場觀察,確定地面測量方式是工序瓶頸所在。
基于上述兩個瓶頸工作研究判斷,運用操作流程程序“四大原則——ECRS”[3]即取消、合并、重排、簡化,對瓶頸工序操作流程優化改進,方案見表4。
經過上述改善后,重新對裁切工位、丈量打齒工位進行操作流程分析和工時測量,參見表5和表6。
改善后產品交期為14.5h<16h客戶交期要求,并對重新計算流水線平衡率:
流水線平衡P=∑單件工時T1/(Max工時T2X工序數Q)[2]= 14.5h/(2.3hX7)≈90%>42.86%(改善前)。
通過對生產流水線的改善,提升產品交期滿足TC龍帶客戶需求,驗證改善設計方案可行性和合理性。
4 結語
本次優化改善是充分運用工業工程理論和方法,結合車間的實際情況進行的;首先通過工作研究找到車間瓶頸所在,在此基礎上針對性提出改善方案,并進一步落實到位;最后,通過對比改善后的結果,進一步驗證精益生產方案的合理性和可行性;在此過程中,方案與相關員工進行充分溝通和交流,并得到一些建設性的意見和建議,在此表示感謝!
參考文獻
[1] 王連新,等.倉儲物流[M].北京:中國經濟出版社,2013.
[2] 伊俊敏,等.物流工程[M].北京:電子工業出版社,2008.
[3] 汪應洛,等.工業工程基礎[M].北京:中國科學技術出版社,2005.