楊亮



摘 ? 要:本文通過對豪頓華VN型空氣預(yù)熱器壓差增速過大的原因進行分析,找出空氣預(yù)熱器堵塞原因為硫酸氫銨堵塞換熱面,通過對硫酸氫銨生成機理進行深入分析,找出主要原因為空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度偏低、SCR入口NOx含量過高、吹灰器作用不明顯,并根據(jù)找到的問題進行有針對性的處理,成功地減緩了空氣預(yù)熱器壓差增速,保障了機組的安全穩(wěn)定運行。
關(guān)鍵詞:空氣預(yù)熱器 ?壓差 ?硫酸氫銨 ?冷端綜合溫度 ?入口NOx含量 ?吹灰器
中圖分類號:TM62 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-098X(2019)07(b)-0085-02
1 ?背景介紹
1.1 空氣預(yù)熱器分類
空氣預(yù)熱器是鍋爐尾部煙道中的煙氣通過內(nèi)部的散熱片將進入鍋爐前的空氣預(yù)熱到一定溫度的換熱元件。用于提高鍋爐的熱交換性能,降低能量消耗。現(xiàn)代鍋爐采用的空氣預(yù)熱器可分為管箱式、回轉(zhuǎn)式兩種。
1.2 我公司空氣預(yù)熱器重要參數(shù)簡介
我公司二期每臺鍋爐所配置兩臺空氣預(yù)熱器為豪頓華VN空預(yù)器。型號為26.5VN1770。換熱元件分兩層布置,熱端為低碳鋼元件,冷端為等同考登鋼元件。氣流布置:煙氣向下,空氣向上。每臺預(yù)熱器驅(qū)動電機設(shè)主、輔驅(qū)動電機,變頻器驅(qū)動。為保證受熱面清潔,增強傳熱效果,每臺空氣預(yù)熱器配兩只豪頓擺臂式吹灰器,分別布置在入口和出口過渡煙道上。吹灰器使用過熱蒸汽作為吹灰介質(zhì),設(shè)計蒸汽壓力為(1.0±0.1)MPa,溫度為300℃~350℃,每只吹灰器的吹掃時間約為30min。每臺空氣預(yù)熱器熱端和冷端中間增設(shè)兩臺聲波吹灰器,采用南京常榮生產(chǎn)的奧笛牌可調(diào)頻高聲強聲波吹灰系統(tǒng)。氣源為壓縮空氣,吹灰壓力0.3~0.8MPa之間。設(shè)計冷端綜合溫度不低于148℃。每臺空氣預(yù)熱器空氣側(cè)入口處均設(shè)有暖風器一臺。
1.3 工作原理
空氣預(yù)熱器壓差分為空氣側(cè)和煙氣側(cè),是空氣預(yù)熱器運行的一項重要指標。若空氣預(yù)熱器壓差過大,說明空氣預(yù)熱器換熱元件中間隙內(nèi)發(fā)生堵塞,輕則引起送、引風機不暢;制粉系統(tǒng)出力增大、鍋爐排煙溫度升高。重則機組效率降低;停機消缺等影響安全經(jīng)濟生產(chǎn)的狀況發(fā)生。
1.4 運行現(xiàn)狀
公司二期鍋爐于2013年年底為滿足環(huán)保排放要求進行脫硝、低氮燃燒等技改工作。經(jīng)PI歷史曲線分析發(fā)現(xiàn):自2015年起,各爐空氣預(yù)熱器壓差出現(xiàn)增速過快的跡象,且超過規(guī)定要求。以我公司#3爐空氣預(yù)熱器為例,表明空氣預(yù)熱器換熱面發(fā)生了積灰、堵灰情況。詳細情況見圖1。
一旦空氣預(yù)熱器積灰嚴重(空氣預(yù)熱器壓差>2.4kPa)就會嚴重危及機組的安全運行,需采取措施予以消除,如停機處理或進行高壓在線水沖洗時,前者機組停運影響負荷率,后者沖洗一次所需費用頗高,且所需時間較長。
2 ?原因分析
我公司#3機組安裝的煙氣脫硝裝置采用在尾部豎井煙道內(nèi)安裝了脫硝系統(tǒng),采用SCR工藝脫硝,經(jīng)與兄弟電廠調(diào)研溝通,采用此種工藝對煙氣脫硝后的機組均存在空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增速過快的問題。
經(jīng)查閱相關(guān)資料,由于SCR脫硝工藝采用液氨為還原劑,煙氣中的逃逸氨與煙氣中的SO3反應(yīng),生成硫酸氫銨和硫酸氨(NH3+SO3+H2O=NH4HSO4;2NH3+SO3+H2O =(NH4)2SOc);根據(jù)硫酸氫銨與溫度之間的相態(tài)關(guān)系,在空氣預(yù)熱器常規(guī)設(shè)計的冷段層上方和中間層下方,由于硫酸氫銨在此區(qū)域為液態(tài)向固態(tài)轉(zhuǎn)變階段,具有極強的吸附性,會造成大量灰分在空氣預(yù)熱器內(nèi)沉降,不僅降低了空氣預(yù)熱器換熱效果,還會在空氣預(yù)熱器的低溫處產(chǎn)生腐蝕,引起空氣預(yù)熱器堵塞及阻力上升。
根據(jù)硫酸氫銨生成機理經(jīng)現(xiàn)場確認找出影響空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差增速快的主要原因。
(1)空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度偏低。造成大量灰分在空氣預(yù)熱器內(nèi)沉降從而影響壓差變化。
(2)SCR入口NOx含量過高。SCR入口NOx含量過高會增大煙氣中的氮含量從而影響壓差變化。
3 ?針對原因采取的對策
3.1 空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度偏低
保證空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度。必須嚴格執(zhí)行暖風器投運管理規(guī)定,控制空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度(排煙溫度與空氣預(yù)熱器入口風溫之和)在合理范圍內(nèi),所以要求及時投入暖風器運行。空氣預(yù)熱器壓差有上升時,可根據(jù)上升趨勢,適當提高冷端綜合溫度。但由于設(shè)計原因,空氣預(yù)熱器的冷端綜合溫度嚴禁超過230℃。冬季環(huán)境溫度低,空氣預(yù)熱器冷端腐蝕和堵灰現(xiàn)象發(fā)展較為迅速,應(yīng)密切監(jiān)控空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度值。并觀察對空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差的影響。見表1。
因此由表1可以看出空預(yù)器冷端綜合溫度180℃以上對于空預(yù)器壓差并無明顯的降低效果,得出空預(yù)器冷端綜合溫度180℃為最佳經(jīng)濟工況的。
3.2 SCR入口NOx含量過高
(1)正常運行中,通過燃燒調(diào)整,嚴格控制 SCR入口NOx濃度,以降低噴氨量。當外界負荷波動大時,加強燃燒調(diào)整,適當降低過量空氣系數(shù),控制合理噴氨量,滿足系統(tǒng)所需噴氨量,并不超上噴氨與稀釋風比上限值。
(2)優(yōu)化增、減負荷時低氮燃燒的二次配風方式,加強對脫硝反應(yīng)器入口NOx濃度的監(jiān)督和控制,避免在增減負荷時噴氨過量。盡量控制氨逃逸在較低值運行,嚴格避免氨逃逸量大于3ppm的情況。在不斷調(diào)整和數(shù)據(jù)積累的基礎(chǔ)上,保證脫硝系統(tǒng)出口NOx排放濃度滿足環(huán)保要求的同時,找到脫硝反應(yīng)器出口NOx濃度的最優(yōu)值。
(3)當負荷過低時,脫硝反應(yīng)器入口煙溫較低,應(yīng)盡量保留上層燃燒器運行,并及時調(diào)整煙氣擋板;除此之外,還可申請值長審批,增大本爐對外供汽量,以保證SCR脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度在300℃以上運行。
(4)保證脫硝聲波吹灰器在程控程序控制下連續(xù)運行,及時檢查調(diào)整聲波吹灰器的供氣壓力。保證SCR系統(tǒng)出入口壓差正常,進出口壓差<600Pa,若SCR催化劑進出口壓差增大較快,迅速檢查聲波吹灰系統(tǒng)是否工作正常;當出入口壓差每層差壓高于300Pa或反應(yīng)器整體差壓高于800Pa時,進行SCR脫硝系統(tǒng)蒸汽吹灰。
4 ?對策實施的效果對比
通過對以上對策實施,大大降低了空氣預(yù)熱器壓差的增長速度,維持機組安全穩(wěn)定運行。詳細比對見表2。
5 ?結(jié)語
本文敘述空氣預(yù)熱器經(jīng)脫硝改造后存在的壓差增速過快問題,并對該問題進行深入分析,找到主要原因并制定有效對策,通過提高空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度,降低SCR入口NOx含量,有效地降低了空氣預(yù)熱器壓差的增長速度。
參考文獻
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