滿高鵬,王軍梅,于遠友,范剛,肖勝星
該系統配置?1 800mm×900mm輥壓機和? 4.2m×13m的開流磨機。來自配料系統的原料經皮帶機、斗式提升機輸送進V型選粉機和荷重倉,再喂入輥壓機進行擠壓,擠壓后的物料與原料一并入V型選粉機分選,粗料回輥壓機循環擠壓,細料被袋收塵器收集作為半成品喂入球磨機再粉磨。球磨機開流生產,出磨物料即為成品輸送入庫,系統工藝流程見圖1,主機設備見表1。
該生產系統存在的主要問題有:
(1)由于采用開流球磨工藝,夏季生產P·O42.5水泥時出磨溫度高,最高達122℃,與混凝土外加劑兼容性差。為滿足客戶需求,只能采用二臺磨同時生產同一品種水泥以降低出廠水泥溫度。
(2)生產P·C32.5水泥時產量低,只有150t/h左右,系統電耗達36.55kWh/t。
(3)生產P·O42.5水泥時產量可達180t/h左右,但系統電耗亦高達35.2kWh/t。
改造的主要措施是,增加一臺高效選粉機,將開流球磨改為圈流球磨系統,并實現兩種模式切換生產,同時對磨機隔倉裝置及出磨篦板進行改造。為節省改造投資,在輥壓機系統的V型選粉機后面增加2個旋風收塵器和循環風機,循環風機后面再增加一臺放風收塵器,根據生產情況,放風收塵器收集的細粉可以進球磨粉磨也可以作為產品入庫。而原有系統袋收塵器和系統風機與新增高效選粉機串聯使用,球磨機通風收塵系統不變,詳見系統工藝流程圖。
改造目標:
(1)技改后按圈流工藝生產P·C32.5水泥不加粉煤灰時產量達到210t/h,工序電耗由36.55kWh/t水泥降低到33kWh/t。
(2)圈流工藝生產P·O42.5水泥產量由180t/h提高到205t/h,比表面積控制在360±15m2/kg,水泥標準稠度需水量保證值26%~27%。
(3)出磨水泥溫度降低20℃,P·O42.5水泥出磨溫度≤102℃。
2018年5月初進行非標制作及其他準備工作,6月23日2號磨系統正式停機對接,7月12日進入帶料調試生產階段。

表1 現有系統主機規格性能

圖1 中材湘潭2號水泥磨系統工藝流程(虛線圈內為新增設備)

表2 連續生產運行情況(2019年4月~6月)
首次開磨磨機裝載量190t,由于出現選粉機電機電流持續偏高,僅運行2h后停機檢查。檢查調整后多次試生產,均出現選粉機電機軸承溫度隨著生產時間延長而升高的問題,不能連續生產,經與選粉機廠家溝通討論后,更換了電機及減速機。
更換選粉機電機、減速機后,磨機裝載量增加到215t,仍未解決選粉機電流高的問題。經過分析,選粉機電流高的原因可能是選粉風量不夠,決定對系統風量進行標定。標定結果發現選粉風量僅2 100 000m3/h,與選粉機要求的240 000m3/h風量差距較大,于是利用大修時間對系統風機葉片進行加寬改造,同時對收塵器進行降阻改造,改造后系統風量達到要求。
大修改造后,2019年3月進行二次調試。通過不斷調整,系統運行情況逐漸好轉,并達到預期效果,見表2。
本公司2號水泥磨系統通過增加高效選粉機,將開流球磨改為圈流球磨,系統產量提高25%左右,系統電耗降低28%左右,水泥溫度降低20℃以上,水泥性能得到明顯改善,完全達到改造目標。圈流球磨機系統的風量保證至關重要,改造時為了節省費用,利用了原有系統的大布袋收塵器和系統風機,系統風量不匹配,經再次改造袋收塵器和系統風機,才滿足了新增高效選粉機的風量要求,具備了系統提產、降耗、降溫的條件。■