文/軒飛飛 郭錦佳
天津中油渤星工程科技有限公司粉體車間主要生產(chǎn)水泥用外加劑,主要原料為無機粉體,在加料、出料過程中粉塵危害嚴(yán)重。為改善員工作業(yè)環(huán)境,天津中油渤星工程科技有限公司對該粉體車間的職業(yè)病危害因素進行了識別、評估,并對職業(yè)病危害防護設(shè)施進行了改造。
職業(yè)性地暴露于粉塵環(huán)境中,會對人體呼吸道產(chǎn)生多種危害。天津中油渤星工程科技有限公司粉體車間主要生產(chǎn)水泥用外加劑,主要原料為無機粉體,在加料、出料過程中產(chǎn)生粉塵,職業(yè)危害嚴(yán)重。為降低車間粉塵危害,改善員工作業(yè)環(huán)境,天津中油渤星工程科技有限公司對該粉體車間的職業(yè)病危害因素進行了識別、評估,并對職業(yè)病危害防護設(shè)施進行了改造,除塵設(shè)施改造后,該粉體車間粉塵濃度符合國家法律、法規(guī)及職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。
天津中油渤星工程科技有限公司粉體車間位于天津市濱海高新區(qū),共有4 條生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)水泥用外加劑,產(chǎn)能為1 萬t/a。車間現(xiàn)有職工14 人,各崗位均為常日班,每天8 小時工作制。生產(chǎn)工藝主要是將多種粉體原料投入攪拌機,攪拌機內(nèi)有直排式震動篩,將經(jīng)過攪拌的原料振動到攪拌機底部儲料罐,檢驗合格后出料、包裝。
粉體車間內(nèi)的職業(yè)危害因素較多,主要存在于投料操作、攪拌過程、出料操作、封袋操作和叉車行駛等過程。
投料操作時,加料工人使用刀具劃開原料袋,將原料從加料口倒入,在投倒原料的過程中會飛散出原料粉塵,形成沉降塵。攪拌機為密閉式攪拌設(shè)備,在攪拌運行過程中會產(chǎn)生噪聲,攪拌完成后,投料工需要打開閥門將混合好后的物料打入儲料罐中,由于沒有放空管路,物料下落到儲料罐時,空氣受擠壓會帶動粉塵通過設(shè)備縫隙飛散出來。在出料操作時,操作工將包裝袋固定在出料口接收攪拌混合后的物料,物料在下落過程中會揚起粉塵。封袋操作時,操作工將裝有成品的包裝袋用熱合機或縫包機封袋,碼放成品過程中會因包裝袋碰撞造成少量揚塵。叉車在車間行駛過程中,會使地上的粉塵揚起。

粉體車間2016年粉塵檢測結(jié)果表
天津中油渤星工程科技有限公司依據(jù)《職業(yè)病危害因素分類目錄》(國衛(wèi)疾控發(fā)〔2015〕92 號)和GBZ 2.1-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第一部分:化學(xué)有害因素》,確定了粉體車間主要的職業(yè)病危害因素為混合塵(微硅、水泥、礦渣等)和噪聲。
粉體車間各投料口、出料口均設(shè)置通風(fēng)除塵管道,管道接入設(shè)置在車間外的兩臺脈沖式布袋除塵器,風(fēng)量分別為 1.8 萬 m3/h 和 5 000 m3/h,在生產(chǎn)過程中,啟動除塵器,將投料口、出料口的粉塵吸附到除塵器,廢氣經(jīng)布袋過濾后排入大氣,定期用壓縮空氣對除塵布袋進行反吹,清理布袋上的粉塵。
由于粉體車間現(xiàn)有的兩套除塵器購置日期為2005 年,至2016 年底已運行12 年,除塵設(shè)施老化,車間粉塵情況嚴(yán)重。存在通風(fēng)管道積塵嚴(yán)重,各除塵口風(fēng)量不足;加料口密封性較差,投料時粉塵較大;從攪拌機往儲料罐放料時,儲料罐內(nèi)空氣受擠壓形成正壓,造成下料速度慢,粉塵隨空氣在設(shè)備縫隙中溢出;除塵系統(tǒng)反吹控制采用時間繼電器,現(xiàn)場無法查看工作情況;除塵布袋老化嚴(yán)重,除塵效果較差,車間內(nèi)粉塵濃度較高等問題。2016年12 月,天津中油渤星工程科技有限公司對粉體車間進行職業(yè)危害場所檢測時,各崗位的粉塵均存在不同程度的超標(biāo),其中,加料崗超限倍數(shù)3.1,出料崗位超限倍數(shù)3.5,遠(yuǎn)超過職業(yè)接觸限值倍數(shù)2,各崗位粉塵檢測結(jié)果見表。
針對粉體車間現(xiàn)有職業(yè)病危害防護設(shè)施存在的問題,天津中油渤星工程科技有限公司與除塵設(shè)備廠家共同對問題進行研究并制定了改造方案。方案主要從提高除塵效率和減少粉塵源兩方面入手。提高除塵效率的途徑,一是要在有限的范圍內(nèi)增大過濾器的吸附面積;二是要能及時清除過濾器吸附的粉塵;三是要確保管道暢通,確保各除塵口的風(fēng)量和風(fēng)壓。

除塵罩示意圖

改造后的加料口

改造后的除塵筒式濾芯

改造后的卸壓孔
減少粉塵源的主要途徑:一是要提高加料口和出料口的密封性;二是從攪拌機往儲料罐放料時要避免形成正壓溢塵。
針對以上幾方面,改造方案如下:一是改變除塵方式,按除塵過濾設(shè)備尺寸將原有過濾器安裝位置改造,將1.7 m 長布袋式過濾器改造為1 m 長筒式過濾器,筒式過濾器材質(zhì)為聚胺脂長纖維,過濾面積大、體積小,在原有設(shè)備尺寸內(nèi)同時安裝96 根濾筒,濾筒結(jié)構(gòu)力量強,適用于壓縮空氣反吹;二是將反吹控制系統(tǒng)改造為PLC 可編程控制器控制,每支濾筒上部裝有反吹電磁閥門,反吹使用壓縮空氣壓力為0.6 MPa,現(xiàn)有生產(chǎn)用壓縮空氣壓力即可滿足,在通風(fēng)主機運行時,反吹系統(tǒng)每分鐘可對一根濾筒進行反吹,所有濾筒的反吹依次進行,實現(xiàn)了脈沖反吹精準(zhǔn)控制;三是拆除積塵嚴(yán)重的通風(fēng)管道,重新架設(shè)管路,管路材質(zhì)使用金屬鍍鋅螺旋風(fēng)管架設(shè),管路連接方式為可拆解方式,可以實現(xiàn)人工后期拆卸進行人工清理,確保除塵時的通風(fēng)風(fēng)量和風(fēng)壓;四是對加料口進行改造,四面安裝金屬除塵罩,操作面采用PVC 簾加可開啟滑道門,除塵罩與通風(fēng)管道軟連接,加料時打開滑道門掀開PVC 簾,在除塵罩內(nèi)破袋倒料,加料結(jié)束后關(guān)閉滑道門,保證加料時的密封性,防止產(chǎn)生二次粉塵源;五是在下料管道中間部位開泄壓孔,將泄壓孔斜向接入除塵管道,形成較大坡度、高落差的連接管道,避免積塵,確保了從攪拌機下料時儲料罐內(nèi)不形成正壓。

除塵系統(tǒng)
至2018 年初,粉體車間完成了除塵設(shè)施的改造,改造完成后,各除塵口風(fēng)量大大提升,風(fēng)壓可達(dá)2 000 Pa,除塵效果明顯,特別是對濾筒的脈沖反吹,使除塵吸附和反吹功能同時運行,改變了以往只能在生產(chǎn)結(jié)束后才能進行反吹的局限,降低了維護保養(yǎng)的時間,大大提高了除塵工作效率。同時,新式的筒式過濾器過濾精度提高,過濾精度為2μm ~5μm,可水洗,延長了使用壽命,在自動反吹系統(tǒng)配合下,減少維護次數(shù),可實現(xiàn)比布袋過濾器更長的正常工作時間。加料口改造完成后,加料時粉塵明顯減少,加料結(jié)束后關(guān)上滑道門,實現(xiàn)了加料口的全封閉,基本上不會有粉塵從加料口溢出;下料卸壓孔改造后,避免了下料時儲料罐憋壓,下料更順暢,沒有再出現(xiàn)下料時粉塵四溢現(xiàn)象,車間粉塵得到有效控制。
2018 年3 月,粉體車間除塵設(shè)施改造完成后,天津中油渤星工程科技有限公司委托第三方有資質(zhì)單位對粉體車間的職業(yè)病危害因素進行了檢測,檢測結(jié)果表明:各崗位的粉塵加權(quán)平均容許濃度均低于0.2 mg/m3,超限倍數(shù)最高為1.7、最低為0.6,符合GBZ 2.1-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第一部分:化學(xué)有害因素》要求。通過現(xiàn)場調(diào)查,員工也反饋作業(yè)環(huán)境得到改善,說明此次改造達(dá)到了預(yù)期效果。