王榮久(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
隨著油田開(kāi)發(fā)時(shí)間的延長(zhǎng),平均單井產(chǎn)油量下降,效益變差,采油單耗相對(duì)增加。截至2016年底,薩北油田共有抽油機(jī)井3 548口,占機(jī)采井總數(shù)的72%,耗電量占全廠總耗電量的27%,是油田耗能大戶(hù),節(jié)能拖動(dòng)裝置應(yīng)用率已達(dá)到91.4%,挖潛余地很小。為進(jìn)一步挖掘節(jié)能降耗潛力,形成新的抽油機(jī)節(jié)能技術(shù),開(kāi)展永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)抽油機(jī)舉升現(xiàn)場(chǎng)節(jié)能試驗(yàn)。通過(guò)應(yīng)用永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī),取消抽油機(jī)皮帶裝置,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)直驅(qū)的改造,可以進(jìn)一步提高節(jié)能效果。
普通異步電動(dòng)機(jī)無(wú)法直接輸出減速機(jī)輸入軸所需的低轉(zhuǎn)速,所以常規(guī)游梁抽油機(jī)必須有一級(jí)皮帶減速機(jī)構(gòu)[1]。而永磁直驅(qū)電動(dòng)機(jī)采用高性能的永磁材料制成轉(zhuǎn)子,自身即可勵(lì)磁,不再像異步電動(dòng)機(jī)那樣需要電能來(lái)提供勵(lì)磁電流,所以解決了異步電動(dòng)機(jī)存在的瓶頸,從而輸出低轉(zhuǎn)速、大轉(zhuǎn)矩直接驅(qū)動(dòng)減速機(jī)輸入軸。
1.2.1 提高系統(tǒng)機(jī)械傳動(dòng)效率
皮帶減速系統(tǒng)是游梁抽油機(jī)傳動(dòng)鏈中傳動(dòng)效率最低的一個(gè)環(huán)節(jié),傳動(dòng)損耗高達(dá)10%~20%,嚴(yán)重影響了游梁抽油機(jī)的整體效率。而原有的異步電動(dòng)機(jī)額定功率時(shí)的效率為90%以上,低負(fù)載時(shí)效率更低,而抽油機(jī)大部分時(shí)候工作在低負(fù)載的工況。永磁直驅(qū)電動(dòng)機(jī)因?yàn)椴恍枰妱?lì)磁,所以損耗比普通異步電動(dòng)機(jī)小,效率高,尤其在負(fù)載低的工況,效率仍然接近額定負(fù)載時(shí)的效率。
1.2.2 無(wú)需維護(hù)皮帶減速機(jī)構(gòu)
直驅(qū)抽油機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置不需要皮帶減速機(jī)構(gòu),節(jié)省了此部分初期成本及運(yùn)行成本,無(wú)需維護(hù)。
1.2.3 實(shí)現(xiàn)沖速易調(diào)節(jié)
永磁直驅(qū)電動(dòng)機(jī)是同步電動(dòng)機(jī)的一種,轉(zhuǎn)速平穩(wěn),所以不存在滑差,不會(huì)因負(fù)載加大而丟轉(zhuǎn)。又因?yàn)槿∠袅似В淮嬖诖蚧膯?wèn)題,所以可以做到無(wú)傳感器測(cè)速,進(jìn)而計(jì)算出沖速,減小了查沖的工作量。
2016年10月以來(lái),廠陸續(xù)試驗(yàn)半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)62口井,試驗(yàn)后平均有功節(jié)電率15.24%,系統(tǒng)效率提高了4.75%[2](表1)。
B1-D1-P071使用永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)前產(chǎn)液22.7 t,液面509.1 m,懸點(diǎn)最大載荷36.43 kN,懸點(diǎn)最小載荷20.22 kN,使用后產(chǎn)液22.8 t,液面451.05 m,最大載荷34.05 kN,最小載荷18.77 kN,功圖形狀基本無(wú)變化,永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)對(duì)抽油機(jī)井的工況無(wú)影響(圖1)。

表1 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)效果對(duì)比

圖1 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)前后示功圖
目前的62口井中,使用永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)之前的拖動(dòng)設(shè)備主要分為三相異步電動(dòng)機(jī)、高轉(zhuǎn)差電動(dòng)機(jī)、雙功率電動(dòng)機(jī)三類(lèi),通過(guò)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)(表2),可得出三相異步電動(dòng)機(jī)更換為永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)之后噸液耗電節(jié)電率16.55%和系統(tǒng)效率提高值6.38%,高轉(zhuǎn)差電動(dòng)機(jī)更換為永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)之后噸液耗電節(jié)電率14.78%和系統(tǒng)效率提高值3.99%,雙功率電動(dòng)機(jī)更換為永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)之后噸液耗電節(jié)電率15.15%和系統(tǒng)效率提高值4.93%[3]。從永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)與三種電動(dòng)機(jī)安裝前后的效果對(duì)比可以看出,永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)的節(jié)能效果優(yōu)于這三種電動(dòng)機(jī),且應(yīng)用永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)更換三相異步電動(dòng)機(jī)的節(jié)能效果最好。
2017年12月8日至2018年3月20日,在集團(tuán)公司節(jié)能技術(shù)監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)中心能效檢測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)井上,對(duì)永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)與常規(guī)電動(dòng)機(jī)節(jié)能對(duì)比測(cè)試。

圖2 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)單耗曲線

表2 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)分類(lèi)效果對(duì)比表

表3 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)選配表
從永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)的單耗曲線(圖2)可以看出,安裝永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)后具有一定的節(jié)能效果,隨著參數(shù)的增加效果逐漸變差。參數(shù)為3米4次時(shí),液面不超過(guò)700 m,具有一定的節(jié)能效果。參數(shù)為3米5次時(shí),液面不超過(guò)500 m,具有一定的節(jié)能效果。3米6次時(shí),液面不超過(guò)300 m,具有一定的節(jié)能效果,永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)在輕載時(shí)節(jié)能效果較好。
永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)目前有22、37、45、55 kW四種功率(表3),通過(guò)計(jì)算可以看出四種電動(dòng)機(jī)的額定扭矩均大于或等于抽油機(jī)的額定扭矩,能夠滿足相應(yīng)抽油機(jī)的動(dòng)力需求[5]。
現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)后,電動(dòng)機(jī)聲音強(qiáng)度低于改前電動(dòng)機(jī)聲音強(qiáng)度,噪音降低19.6%,見(jiàn)表4。

表4 永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)前后噪音對(duì)標(biāo)測(cè)試表
14型機(jī)一次性差值投入為0.97萬(wàn)元,具體見(jiàn)表5。
1)節(jié)電效益。試驗(yàn)永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)后,單井日節(jié)電47 kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益1.16萬(wàn)元。
2)節(jié)約皮帶費(fèi)用。原井每年更換皮帶4次,4L8V-8000 mm皮帶價(jià)格1 089元/組,年節(jié)約皮帶費(fèi)用0.44萬(wàn)元。
3)提高時(shí)率增油效益。原井更換皮帶1次停機(jī)60 min,年可增油0.68 t。2016年原油價(jià)格為1 928.27元/t,原油全成本為1 364.64元/t,年增油效益0.036萬(wàn)元。
4)節(jié)約人工。節(jié)約了更換和調(diào)整皮帶的人工,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
14型機(jī)安裝永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)差值投入0.97萬(wàn)元,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為1.636萬(wàn)元,差值投入回收期為0.59年。
10型機(jī)一次性差值投入為1.43萬(wàn)元,具體見(jiàn)表5。
1)節(jié)電效益。10型機(jī)試驗(yàn)永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)后,單井日節(jié)電約36 kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益0.89萬(wàn)元。
2)節(jié)約皮帶費(fèi)用。每年約更換皮帶4次,4L5V-6350 mm皮帶價(jià)格238.4元/組,年節(jié)約皮帶費(fèi)用0.095萬(wàn)元。
3)提高時(shí)率增油效益。更換皮帶1次約停機(jī)60 min,年約增油0.42 t,年增油效益0.023萬(wàn)元。

表5 14型機(jī)、10型機(jī)差值投入費(fèi)用對(duì)比
4)永磁半直驅(qū)電機(jī)差值投入1.43萬(wàn)元,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益為1.008萬(wàn)元,差值投入回收期為1.42年。
1)抽油機(jī)井安裝永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)之后對(duì)抽油機(jī)井工況無(wú)影響,平均有功節(jié)電率15.24%,系統(tǒng)效率提高4.75%[6]。
2)抽油機(jī)永磁半直驅(qū)電動(dòng)機(jī)取消了皮帶輪機(jī)構(gòu),提高了機(jī)械傳遞效率。
3)應(yīng)用該技術(shù),消除了皮帶維護(hù)工作,噪音低于常規(guī)電動(dòng)機(jī)。
4)永磁半直驅(qū)技術(shù)單井年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益1.32萬(wàn)元,差值投入回收期為1.06年,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。