朱 國 青 鵬 何 海 何 忠
(中國石化西南油氣分公司采氣二廠)
元壩氣田為高含硫氣田,其采出水水質(zhì)屬于CaCl2型,氯根含量平均值20 000 mg/L,具有高硫化物,高礦化度,成分組成復雜等特點[1-3]。目前除硫技術(shù)主要有氣提法、氧化法、沉淀法、生物法、生物脫硫藥劑法等[4]。元壩氣田對采出水經(jīng)預處理后進行回注或低溫蒸餾資源利用,以符合國家嚴格的環(huán)保政策和節(jié)能減排政策。目前元壩氣田已有預處理站兩座,采出水處理工程處理規(guī)模600 m3/d,其針對高含硫氣田采出水使用的脫硫工藝為物理化學法,工藝流程為“氣提+化學除硫+混凝沉降+過濾”的密閉處理過程,圖1為元壩氣田脫硫工藝流程。
但是,隨著裝置的運行,該工藝暴露出許多不足。主要存在以下幾個問題:
1)元壩29處理站采用的鋅鹽除硫劑、大坪站使用的雙氧水除硫,1 t水處理成本分別為33.2,53.06元,分別占整個藥劑成本的70%,73%,除硫成本高。
2)氣提后的硫化物含量很高,29處理站經(jīng)過氣提后的硫化物含量約400~600 mg/L,造成后續(xù)除硫成本高。
3)氯化鋅除硫污泥產(chǎn)量大,年產(chǎn)70%含水率污泥1 600 t,污泥處理費用高。
4)雙氧水除硫工藝用藥劑帶刺鼻性氣味,儲運和人身安全風險高。
為了降低污水處理成本,減少危廢產(chǎn)生量,探索新的污水處理工藝技術(shù),引進了負壓氣提技術(shù),同時對負壓氣提技術(shù)進行了一系列參數(shù)條件的優(yōu)化。

圖1 負壓氣提技術(shù)
負壓氣提裝置(元壩氣田自制設備);pH儀:上海雷磁臺式酸度計PHS-3G;實驗所需藥品鹽酸為分析純,現(xiàn)場實驗鹽酸為工業(yè)級:成都市科隆化學品有限公司。
美國Sohio石油公司西德克薩斯州的Spraberry油田采用燃氣汽提方法處理含硫油田水,結(jié)果表明,采用這種方法能使含硫量從400~500 mg/L降低到0.5~1.0 mg/L[5]。在我國,負壓氣提技術(shù)也廣泛應用于各大高含硫氣田。趙德銀[6]等采用了負壓氣提技術(shù)除硫,應用于塔河稠油高含硫油田,并對比了正壓氣提法和負壓汽提法兩種工藝,結(jié)果表明,負壓氣提工藝所需氣提氣量少,硫化氫脫硫率更高,與正壓氣提相比,脫硫率提高了15.6%。
因此針對現(xiàn)有技術(shù)不足,提出了負壓氣提技術(shù)。負壓氣提技術(shù)主要原理是利用文丘里效應,在污水氣提塔內(nèi)形成負壓,降低氣提的飽和溶解度,通過負壓抽吸作用,將產(chǎn)生的硫化氫氣提及時抽走,打破氣相和液相中硫化氫的分壓平衡,降低氣相中硫化氫分壓,通過對污水pH值的調(diào)整,使污水中硫化物向硫化氫分子態(tài)轉(zhuǎn)化,提高污水中分離硫化氫的效率。表1為不同pH值下的硫化物存在形態(tài)[7]。

表1 不同pH值下的硫化物存在形態(tài)
負壓氣提可以以空氣或燃料氣為氣提氣,當以空氣為氣提氣時,鼓氣風機風量0~100 m3/h,風壓40 kPa;以燃料氣循環(huán)氣提時,循環(huán)風機風量0~80 m3/h,風壓≥25 kPa;利用循環(huán)風機將含硫尾氣氧化塔中的燃料氣回用于負壓氣提塔。圖1(a)是負壓氣提技術(shù)流程;圖1(b)為負壓脫硫裝置。
處理對象為元壩氣田采出水,硫化物含量平均值為1 800 mg/L。實驗主要探討負壓氣提技術(shù)的最優(yōu)工藝參數(shù),包括不同進水量、氣提氣種類、是否加鹽酸調(diào)節(jié)pH值、不同氣液比等,以得到脫硫效率最佳、效果最穩(wěn)定的實驗條件。
該階段主要考察在不同進水pH值條件下,pH值在哪個范圍內(nèi)對脫硫效果顯著。考慮成本,采用空氣作為氣提氣源。進水pH值對脫硫效率的影響見圖2。由圖2可知,當pH值在4.5~5.5時,脫硫效率可達90%以上。

圖2 進水pH值對脫硫效率的影響
主要對比以燃料氣和空氣為氣提氣時,對脫硫效率的影響。保持進水pH≈5,以排除pH值對脫硫效果的影響。不同氣提氣對脫硫效率的影響見圖3。

圖3 不同氣提氣對脫硫效率的影響
由圖3可知,在不同進水量的情況下,當以燃料氣和空氣作為氣提硫化物的氣源時,脫硫效率總體差異變化不大,這與氣源主要起提供負壓條件的作用有關(guān),因此燃料氣和空氣均可以作為負壓氣提氣源。
由于實際情況的原水pH值在6~8之間變化,考慮分析不加入鹽酸是否可以達到氣提除硫的目的。加酸與否對出水硫化物含量的影響見圖4,加酸與否對脫硫效率的影響見圖5。
如圖4、圖5所示,分別是不同來源的進水且pH值在6~8不等的情況下,不加入鹽酸和加入等量的鹽酸的對比圖。當水量從1 m3/h增大到3 m3/h,可以看出不加酸調(diào)節(jié)pH值時,出水硫化物普遍都較高,脫硫效率都較低,平均只有70%。對比可知,加入鹽酸調(diào)節(jié)pH值可有效提高脫硫效率。
進水與出水硫化物含量的對比見圖6,不同進水水量對脫硫效率的影響見圖7。

圖4 加酸與否對出水硫化物含量的影響

圖5 加酸與否對脫硫效率的影響

圖6 進水與出水硫化物含量的對比

圖7 不同進水水量對脫硫效率的影響
圖6、圖7分別是在不同原水中加入鹽酸,將pH值都調(diào)節(jié)至5左右的進水與出水硫化物含量對比圖和脫硫效率圖,由于原水來源不同,故原水中硫化物濃度與pH值都不同。由圖7可知,當水量從1 m3/h增大到2.5 m3/h,出水硫化物含量平均42 mg/L,最低12.5 mg/L,脫硫效率維持在94%以上,平均達到96%。
不同氣液比對出水硫化物含量的影響見圖8。圖8是對比分析氣液比為5∶1,6∶1,8∶1,13∶1時的脫硫效果。將不同來源且pH值不同的進水加入鹽酸調(diào)節(jié)pH≈5的條件下,由圖8可知,當氣液比6∶1時脫硫效率最好,高達97%。氣液比過大或者過小,脫硫效率相對略低,且脫硫效率穩(wěn)定性略差。其中氣液比8∶1是未加入酸的實驗結(jié)果,其出水硫化物含量85 mg/L。不同氣液比的平均脫硫效率見表2。

圖8 不同氣液比對出水硫化物含量的影響

表2 不同氣液比的平均脫硫效率%
綜上所述,通過對比優(yōu)化一系列工藝參數(shù),得到脫硫效率最佳,效果最穩(wěn)定的條件為:氣提氣源采用燃料氣與空氣氣提對脫硫效率影響不大,脫硫最佳的進水pH值為5左右;脫硫工藝最佳氣液比為6∶1~8∶1。負壓氣提方式可以脫出氣田水中的硫化物,技術(shù)可行,可以將原水中的硫化物降低至50 mg/L以下。
實驗表明,當水量由1~3 m3/h變化,加酸后脫硫效率維持在94%以上,進水最高硫化物含量為1 358 mg/L,出水最低硫化物含量為12.5 mg/L。
選擇元壩29站進行現(xiàn)場實驗,設備安裝在現(xiàn)有的氣提塔B旁邊,燃料氣接入口采用氣提塔撬內(nèi)低壓燃料氣,污水從氣提塔前的預留口處接入,經(jīng)過實驗裝置后的水、尾氣接入污水處理站的4#池。實驗裝置包含:預脫硫裝置、負壓脫硫裝置、含硫尾氣氧化塔、脫硫再生塔等,在預脫硫裝置前設有加酸加堿罐來調(diào)節(jié)pH值,操作過程中設有pH檢測儀來監(jiān)控pH值的變化。按照上述最優(yōu)工藝條件進行脫硫,經(jīng)過20多天的現(xiàn)場實驗,共進行了35次實驗,分別以燃料氣和空氣為汽提氣源,總體脫硫效率較好,脫硫效果比較穩(wěn)定,均在95%左右。
測得出水硫化物含量降低至40 mg/L,現(xiàn)場用便攜式硫化氫檢測儀測試硫化氫。進水與脫硫出水后的水樣對比可知,原水中懸浮物濃度較高呈黃色,脫硫后污水懸浮物濃度大幅降低,水質(zhì)呈乳白色。經(jīng)測定懸浮物由418 mg/L降至58 mg/L,為后續(xù)的處理降低了成本。脫硫液將硫化氫氧化為單質(zhì)硫磺,分散在脫硫液中,可知,硫磺顆粒較大,分散性好,易分離。硫磺顆粒經(jīng)層疊過濾機分離后的硫磺,經(jīng)計算,過濾后分離出的硫磺(硫膏)中含水率65%左右。
通過對氣提技術(shù)與目前污水處理技術(shù)的不足進行分析,本文探索了新的污水處理工藝技術(shù),引進負壓氣提技術(shù),降低污水處理成本的同時,減少危廢產(chǎn)生量,彌補了原污水處理工藝的不足。實驗裝置包含:預脫硫裝置、負壓脫硫裝置、含硫尾氣氧化塔、脫硫再生塔等。
對負壓氣提技術(shù)進行優(yōu)化,參數(shù)調(diào)整后,得到設備運行的最佳條件,脫硫效果明顯提升,具體如下:
1)氣提氣可采用燃料氣或空氣,兩者對脫硫效率影響不大;當污水在pH值為5左右時,脫硫最佳;氣液比為6∶1~8∶1脫硫最佳,效果最穩(wěn)定。影響負壓氣提脫硫的關(guān)鍵因素是控制待處理污水的pH值與氣液比。
2)經(jīng)實驗,當工作壓力為-0.02 MPa,pH≈5時,對含硫污水的進行深度脫硫,硫化物含量從1 200 mg/L左右,降低到50 mg/L以下,處理量0.3~3 m3/h。