劉文海
(甘肅電投大容電力雜木河發電分公司,甘肅 蘭州730070)
電站概況:某水電站是為徑流引水式電站,樞紐工程主要任務是發電,電站裝機容量51MW,3 臺單機容量為17MW 的水輪機組。1 號機組經1# 主變 與2 號、3 號機組經2# 主變匯入110kv 母線,經出現110kv 出線線路送出。廠用系統采用分段運行,400v 廠用Ⅰ段、Ⅱ段取自10.5kv 母線Ⅰ段、Ⅱ段。柴油發電機備用。
1#機組與1#主變、3#機組與2#主變(中性點接地)固定方式連接經110KV 母線與天騰1117 線與系統并網運行,2#機組停機備用。系統電壓為118KV,系統頻率為50Hz,P1=17.4MW、Q1=3.4MVar, P3=6.1MW、Q3=2.3Mvar。 廠用系統11B 帶廠用I段、12B 帶廠用II 段分段運行,13B 帶生活區,廠房柴油發電機冷備用,樞紐由14B 經15B 供電,16B 充電備用,樞紐柴油發電機冷備用。直流母線分段運行。樞紐水位2010.80m。
上位機報3#機組主保護裝置定子接地基波零序電壓I 段動作,3#機組后備保護TV 斷線動作。2B 低后備保護裝置故障動作,零序過壓動作。3#機組主保護裝置定子接地基波零序電壓I 段動作,定值為8V,延時3s,實際3U0=86.64V,動作正確。2B零序過壓動作,定值為140V,延時100s,實際為3U0=152.45V。
3.1.1 檢查3#機旁主保護裝置顯示“3#機組定子接地基波零序電壓I 段動作”零序序電壓為86.64V,機端相電壓Ua=104.93V,Ub=20.17V,Uc=86.34V。線電壓為Uab=105.26V,Ubc=104.68V,Uac=106.42V。3#機組交采裝置顯示Ua=10.3KV,Ub=0KV,Uc=10.5KV。3#機旁后備保護裝置顯示TV 斷線告警。檢查2B后備保護裝置顯示母線電壓為Ua=103.14V,Ub=8.89V,Uc98.08V。
3.1.2 水輪機層檢查發現三臺發電機出線匯集處,散熱風機至穿墻電纜一段有絕緣異味。
3.1.3 對3 號機出口斷路器113DL 分閘。“2B 后備保護裝置故障”告警復歸,“零序過壓”告警復歸。保護裝置顯示母線電壓正常為Ua=58.8V,Ub=58.8V,Uc=58.8V。檢查高壓配電室發現3# 機 組PT 柜 顯 示Ua=10.5KV,Ub=0KV,Uc=10.51KV,廠 用10.5KVII 段電壓為Ua=6KV,Ub=6.1KV,Uc=6.3KV。
3.1.4 對3#機組逆變滅磁至空轉。3#機組主保護“定子接地基波零序電壓I 段動作”告警復歸,3#機組后備保護“TV 斷線告警”復歸。之后對3#機組停機做安全措施。
3.2.1 3#發電機B 相電纜絕緣擊穿導致3#發電機定子接地基波零序電壓I 段動作。基波零序電壓I 段動作定值為8V,實際為86.64V 滿足動作條件,動作行為正確。
3.2.2 3 臺機組發電機出線電纜敷設密集,散熱條件不良。自投運起就存在嚴重發熱情況,尤其在主廠房與電纜夾層的穿墻處,所有電纜匯聚于此,排列密集,發熱嚴重,夏季滿負荷時高達80 度。2009 年曾對電纜橋架進行了局部改造,增加通風措施,散熱情況有一定改善,但不能從根本上消除。初步分析,長時間電纜高溫運行,導致絕緣下降造成絕緣擊穿。
4.1 對3#發電機及電纜搖絕緣發現B 相絕緣為零,之后將發電機、高壓開關柜與電纜斷開檢查,發電機絕緣良好,出線電纜B 相其中一根電纜(B 相)絕緣為零。
4.2 重新見部分電纜全部排除完畢,未發現異常情況。對主廠房與電纜夾層的穿墻處電纜進行了仔細檢查,由于此處電纜敷設密集,電纜根本無法移動,借助照相機、鏡子等工具進行檢查,可見部分未發現異常。
4.3 重新測量故障電纜絕緣為1MΩ,絕緣有所恢復,呈高阻性接地。對電纜兩端終端進行分解檢查,未發現異常情況。應用電阻法測量,由于此時電纜呈高阻性接地,電阻法測量結果無法判斷故障點位置。重新敷設3#機出口電纜(B 相)故障相,盡快恢復3#機組。電纜敷設完畢后,并拆除橋架防火隔板,增加通風措施,并進行了耐壓試驗合格。3#機開機,零起升壓正常,并網運行。
由于發電機定子單相接地后不會產生很大的故障電流,在允許時間內不會出現故障,所以定子繞組單相接地保護通常只發信號或延時跳閘。
發現發電機發出“定子接地”報警后,根據發電機定子電壓參數變化進行比較,判明接地相別和真、假接地。
5.1.1 若是假接地,應檢查并判明發電機電壓互感器熔斷的相別,視具體情況,帶電或停機更換熔斷器,如果帶電更換熔斷器,應做好人身安全措施和防止繼電保護誤動的措施
5.1.2 若是真接地,按以下步驟處理:a.首先查與該發電機所連接設備的一次回路,便于觀察的電纜和設備有無明顯接地點,首先打開發電機蓋板觀察孔發電機內部、然后按順序檢查:發電機出口至主變低壓側引線、勵磁變、機組PT、母線PT、廠變高壓側及它們之間連接一次接線。b.如接地點在發電機外部采取排除方法查找,設法消除,由退出母線PT,廠用變壓器倒換備用變供電,發電機出口開關解列、機組PT 的順序查找,在退出后故障消失;如果接地點在發電機內部,應立即停機。c.最后轉移負荷或開啟備用機組,對故障機組做安全措施,然后對發電內部定子繞組采取相應的方法測量、查找、處理。
5.2.1 查找必須及時。由于定子一點接地后發電機其工作不穩定,避免造成兩點接地,在機組運行期間,2 小時內不能查找故障原因,必須停機處理。
5.2.2 加強巡檢。大負荷運行下,在發電機端部、引出線橋架等容易發熱部位檢查,加強巡回次數、巡回質量,做到重點部位重點檢測。
5.2.3 為防止誤判斷,觀察接地現象是否消失時,應從信號、電壓參數、光字牌及指示情況綜合判斷;
5.2.4 查找時按順序查找。先判別真假接地、再檢查相連接一次系統、再用排除法,最后停機處理。
5.3.1 定子一點接地查找時,應經值班負責人的允許,做好相應的應急措施,動作快,防止兩點接地,發電機燒毀擴大事故;
5.3.2 防止人為造成短路或另一點接地,導致發電機嚴重事故發生;
5.3.3 查找故障,必須二人及以上進行,穿絕緣鞋、戴絕緣手套,防止人身觸電,做好安全監護;
5.3.4 運行狀態更換保險防止保護誤動作,必要時解除可能誤動的保護,然后更換一次保險。
本文探討對此類事故發生時,引導生產運行人員用正確的思路分析,合理來處理事故和分析查找存在的故障。通過對測量發電機定子電壓參數比較判別真假接地,再通過與發電機相連設排除方法進行分析,在結合實際縮短了事故時間,快速準確處理事故,防止擴大化,確保發電機的安全穩定運行,避免造成經濟損失。