(西華大學 電氣與電子信息學院,四川 成都 610039)
在我國,換熱器涉及的領域眾多,已成為現代工業必不可缺的重要設備。不管是哪一種換熱器,工業領域都對換熱器的控制精度和效率有要求。此次設計的對象存在變化幅度大、變化速度快的干擾;另一方面蒸汽流量對物料溫度的影響速度較慢而且具有一定的滯后,致使控制中物料出口溫度波動較大。所以考慮采用復合控制,即動態前饋-simth控制復合。[1]主要干擾通過動態前饋控制得到即時的修正,simth控制補償被控對象中的滯后因素。該復合控制不僅工程上相對容易實現,還具備相當高的控制精度。
通過換熱器的接口,冷凝裝置等部分,等熱蒸汽通過裝置的時候,通過冷蒸汽的充分接觸,最后實現了熱量交換,起到降溫的作用。[2]
設計一個復合控制系統,來解決換熱器工作時,存在的幅值變化大、速度變化快的干擾問題,以及對于蒸汽流量的滯后因素,進行補償設計。
首先,換熱器工作時,冷物料進入換熱器,加熱后的蒸汽通過換熱器內部結構傳導給物料,實現加熱,所以物料的出口溫度是被控量,這里用Y(s)表示。[3]
然后控制量的選擇,對于同一個換熱器,能夠控制Y(s)的變量主要有物料的流量f(t)、蒸汽流量q(h),這里我們選擇蒸汽流量q(h)作為唯一的控制變量。該控制系統顯然是恒值控制,因為從被控量的特點看,換熱器的出口溫度應該穩定在某一數值,才能達到工業要求。最后,因為換熱器工作的動態特性復雜、存在干擾幅值大、速度變化快,因此需要很高的控制品質,所以這里選擇pi控制。[4]
即只有一個負反饋回路,在反饋回路內只要有干擾存在,調節適當的參數總能得到較好的控制效果,由換熱器工作原理可知,倘若主要干擾為冷物料的入口溫度、蒸汽壓力且不考慮前饋干擾,那么采用該方案能夠達到較好的控制效果。但由于實際工作環境的影響這套方案并不可取,所以提出方案二。
又稱為擾動補償系統,前饋控制分為動態前饋和靜態前饋兩種。靜態前饋控制能讓靜態偏差趨于零,控制比較簡單,動態偏差可以忽略的時候,往往采用靜態前饋;當需要克服幅值較大、變化較快的干擾時,需要用到動態前饋控制,做到時時刻刻都及時消除較大干擾的影響,達到系統的穩定,提高控制精度。采用該復合控制能夠把動態誤差消除干凈,但由于對象通道存在滯后,該方案不能達到穩定。[5]
因為設計要求中,對象傳遞函數中存在滯后因素,所以應再添加simth補償控制,來消除滯后分量。此方案既能保證動態前饋控制對于幅值變化大、變化快的控制質量,又通過反饋回路對蒸汽壓力等靜態干擾進行克服,同時利用了simth補償器的設置,把對象函數里面的滯后因子消除,達到精確的控制效果。[6]
設原對象通道傳遞函數:
假設采取方案一:閉環單回路控制,在無動態干擾時,仿真得出很好的控制效果。
無干擾仿真結論:通過閉環控制,在調節好pid參數之后,系統超調量在30%左右,經過兩次震蕩,在120秒左右達到穩定,可以取得良好效果。
然后對比用噪聲信號模擬干擾,對系統進行抗干擾測試,發現不具備抗干擾能力。
抗干擾結論:對比發現系統對于動態干擾完全不具備抵抗能力,也說明該方案無法在換熱器工作時采用。
方案一結論:雖然閉環反饋單回路控制成本低、系統簡單便于實現,但對于動態干擾等因素的影響,該系統呈現高頻震蕩,完全無法穩定,無法抵抗動態干擾。[7]
提出方案二:動態前饋-反饋系統控制,假設不考慮對象通道中的滯后因素,添加存在幅值變化大、速度變化快的干擾時仿真測試,發現工作情況良好。通過仿真測試后,發現系統完全無法穩定。
結論:系統變得不再穩定,這是因為設置的前饋通道來抵消干擾通道的作用時,前向通道中有純滯后因子作用,即抵消因子始終會滯后干擾影響一個相位差,所以系統穩定性變得惡劣,同時不具備抵抗干擾的能力。[8]
故提出方案三,在方案二的基礎上應用simth預估補償器來抵消純滯后的影響,仿真測試曲線得知,系統工作非常好,達到了控制要求。
結論:通過測試,發現方案三對于滯后因素的處理比較合理,它不僅兼顧了動態前饋對于動態干擾的處理,還能在基礎上消除滯后的影響。[9]
下面進行噪聲干擾仿真與分析:
結論與改進:該干擾直接加在被控對象上,相比于原來結構多了一個噪聲干擾,而原有結構并沒有對新干擾進行備用前饋回路的設計,所以系統無法抵抗此情況下的干擾。要糾正此缺陷,可以如法炮制,在相應回路添加前饋裝置和simth補償器。另一方面也可通過設置微分環節和動態前饋裝置的共同作用,重新整定參數,消除多余的干擾影響
綜合上述分析:方案三>方案二>方案一,在設計要求中,方案三,可以解決靜態干擾、動態干擾、還能消除對象通道中的滯后因素,在實際換熱器工作時,這樣的結構也能夠實現。
調節閥的選用,因為這里的唯一控制量是蒸汽流量q(h),所以選擇氣動調節閥。我們知道氣開式調節閥隨著控制信號的增加而開度增加,當無壓力控制信號時,閥門處于關閉狀態;氣關式調節閥隨著壓力信號增加而閥門開度減小,無信號時則全開。所以根據第一條原則:人身安全、系統與設備安全,這里應該選用氣開式調節閥,可保證事故發生時,調節閥處于全關位置,從而阻斷換熱器持續通入高溫蒸汽,避免損壞設備。最后在保障產品質量、避免浪費等原則上看,選擇氣開閥也相對合理。根據氣開閥的原理,可以判斷氣開調節閥是正作用。[10]
這里先對比p、pi、pd、pid等控制的優缺點,然后結合設計和換熱器實際工作要求,選出合理的控制規律。
本設計中存在的干擾有物料流量、蒸汽壓力、冷物料入口溫度以及被控對象中含有明顯的滯后環節等,以及換熱器在工作時,對物料出口溫度有比較嚴格的要求,一般都在一個常值附加。所以結合有滯后、要無差調節等特點,在這里選擇了pi控制。
控制器的參數整定即通過一定方法設置p、i、d對應的參數來確定系統最佳的狀態,從而達到一個較好的動態指標。常見的方法如下:
一般也叫臨界比例度法,具體的邏輯就是先p后pi最后pid。先僅有比例調節作用,把參數從大往小調試,產生等幅震蕩之時就是記錄臨界比例度Pm和震蕩周期Tm時,然后根據經驗公式,做定值擾動實驗,讓過渡曲線達到要求即可。此整定方法應用較廣,但也存在一定局限性,從調試過程不難發現,需要產生等幅震蕩,那么對于一些生產過程在一定時間內根本無法產生等幅震蕩,則該整定方法也就失效。
在穩定邊界法上衍生出的一種整定方法,同樣道理先讓p作用,調試到系統達到衰減震蕩曲線,以衰減率為指標,用0.75為分水嶺,大于它說明衰減過快,小于它說明衰減太慢。然后記錄相應的震蕩周期和比例度,不斷調試,直到衰減率達到0.75,此時控制質量比較好。
看整定名就可以知道,根據一定經驗來配置合理的參數,在具體操作時,也是先調好比例系數,然后是積分調誤差,最后是微分增強控制作用。
綜合對比以上參數整定的方法各有優劣,本次設計過程中,考慮了換熱器工作的實際情況以及仿真pi的模塊,參數整定頗為簡單,所以選用了經驗法。
由于被控對象中含有純滯后環節,相角滯后,閉環控制穩定性變差,所以這里需要減小P的值,即剛開始把P放在1附近,積分系數放一個很大的數,微分系數置零。得到輸出波形,發現完全不穩定,需要調節比例度。
即再不斷縮小P的過程中,均沒有太大變化,說明光調節P不能實現系統的穩定。故而開始調節積分時間Ti,因為積分時間越短,消除靜態誤差的效果越好,所以經過測試發現,比例度在0.1、積分常數在0.02附近比較好,此時的仿真測試圖比較理想。
此系統已達到穩定,消除了誤差,調節時間在90秒。所以pi調節能夠得到較好的精度。
本次設計采用MATLAB里面的仿真模塊sumilink,MATLAB是一款功能非常強大的軟件,不管是數學、工科學,很多相關的設計與仿真都離不開該軟件,設計的復合控制系統就通過MATLAB內含sumilink的組件搭建起來的,不管是簡單的單回路控制還是復雜控制系統設計,里面都有對應的模塊實現,只需要按照設計好的控制流程圖連接起來即可,在仿真方面可以通過示波器連接輸出,觀察工作曲線的變化趨勢和穩定值,判斷復合控制系統是否設計好。
通過方案的設計與對比,系統的測試與仿真,發現動態前饋-反饋-simth復合控制能夠解決設計要求中大幅且快速的干擾、以及對象通道中含有的滯后分量,對應的仿真測試結果和預期基本吻合。該復合控制的優點在于在結構上處理了滯后和干擾的影響,對于控制環節的pid影響不大,對于特殊存在的干擾有很高的控制精度。該復合控制的缺點也比較明顯,如果滯后時間常數計算不精確,得出的simth補償裝置就不能很好地彌補滯后分量,同樣在換熱器實際工作時,如果系統對象和干擾通道的傳遞函數計算不精確,動態前饋裝置也無法得到很好的補償效果,那么就會產生很大的誤差,達不到很好的控制效果。所以針對補償滯后而言,可以使用微分環節,來抵消滯后影響,最后不斷調試出合理的pid參數。