秦海濤
(安陽鋼鐵股份有限公司)
廢鋼是在生產生活中淘汰或者損壞的作為回收利用的廢舊鋼鐵。廢鋼作為回收再生資源,是鋼鐵企業生產不可缺少的原料,在鋼鐵冶煉過程中通過加入一定比例的廢鋼可減少污染排放,降低鐵水消耗,增加鋼產量,提升企業的經濟效益。隨著環保治理越來越嚴,安鋼近幾年不斷加大廢鋼采購量,年平均采購量在百萬噸以上,廢鋼質量的好壞、成本的高低直接影響著企業的生產效率和經濟效益。安鋼實行廢鋼基地采購模式后,堅持“數據量化驗收新思路”,通過創新廢鋼驗收方法提高廢鋼質量,有效解決了行業內飽受詬病的“眼看心估”定性驗收帶來的驗收結果不準確、質量以次充好、驗收標準不統一、采購秩序混亂以及綜合成本高等問題。
企業外購的廢鋼多為工廠廢鋼、社會廢鋼、折舊廢鋼、二次加工廢鋼等,存在尺寸、形狀差異。由于廢鋼特性,多為各種料型混合在一起采購進廠,廢鋼質量驗收靠“眼看心估”定性的方法進行判定,會因主觀判定標準、尺度的不同而使驗收結果也不同,存在以下問題。
(1)廢鋼驗收判罰尺度不一,驗收結果不準確。廢鋼鐵GB/T 4223—20147對廢鋼分類及標準進行了明確規范,但由于廢鋼采購時是各種料型混合在一起進廠的,靠“眼看心估”驗收判定廢鋼質量因人而異,判罰尺度也不一。
(2)企業采購進廠的廢鋼實物“物”“料”不一。這樣易出現按高標準采購,低規格收貨的現象,給企業帶來的損失無法計算。
(3)驗收人員裁量權過大。廢鋼質量好壞全憑驗收人員“眼看心估”,這給了驗收人員很大的裁量權,裁量權過大易降低驗收標準的約束力,給供應商帶來可乘之機,給企業帶來經濟損失。
(4)廢鋼質量波動大,企業生產組織困難。供應商惡意摻假、使假行為時常發生,容易造成廢鋼質量以次充好、質量波動大,鋼水質量不穩定,生產制造成本升高。
(5)擾亂廢鋼正常采購秩序。供應商利用驗收標準不統一干擾驗收秩序或壟斷采購渠道,造成無序競爭。
針對廢鋼驗收過程中存在的問題,打破定式,提出“數據量化驗收”新思路,量化廢鋼驗收標準,規范驗收流程,創新廢鋼驗收方法,有效解決了行業內廢鋼靠“眼看心估”定性驗收存在的諸多問題。
安鋼根據廢鋼鐵GB/T 4223—20147,結合生產需求和市場對廢鋼品種進行了細化,制定了安鋼企標《廢鋼鐵Q/AG J(N) 02.011—2019》,該標準將廢鋼分為工廠廢鋼、拆船料、社會廢鋼、破碎料、打包塊、小料、帶渣廢鋼七大品種,每個品種再根據尺寸、厚度、直徑的不同細分等級。工廠廢鋼分為精爐料Ⅰ、精爐料Ⅱ、精爐料Ⅲ、精爐料Ⅳ4個等級,拆船料分為拆船料Ⅰ、拆船料Ⅱ、拆船料Ⅲ3個等級,社會廢鋼分為重型廢鋼Ⅰ、重型廢鋼Ⅱ、中型廢鋼、小型廢鋼、輕薄料Ⅰ、輕薄料Ⅱ、鋼屑7個等級,破碎料分為破碎料Ⅰ、破碎料Ⅱ、破碎料Ⅲ3個等級,打包塊分為精品壓塊、冷板壓塊、鋼筋壓塊、輕型壓塊8個等級,小料分為沖子料、鋼筋切頭4個等級,帶渣廢鋼分為澆余塊、加工渣鋼、大塊渣鋼、小塊渣鋼4個等級。對每個等級的廢鋼尺寸、單重、厚度、直徑進行了明確量化 ,如:精爐料Ⅳ的外形尺寸≤400 mm×400 mm,單重≥1 kg,厚度≥2 mm,直徑≥4 mm。
廢鋼品種等級不同,驗收方法不同,依據各品種等級廢鋼的特點制定了詳細的《基地廢鋼驗收規范》,將各品種等級廢鋼的驗收方法明確化、模塊化,以統一的標準工具、實測數據(長度、寬度精確到1 mm,厚度、直徑精確到0.1 mm)為驗收依據,廢鋼驗收標準“數字量化”,一切用數據做支撐,避免了人為因素對判驗結果的影響,使驗收結果更準確,切實做到了物料一致。工廠廢鋼、社會廢鋼驗收按每500 t及以上數量為一個批次,整垛廢鋼隨機挑開縱深不小于2 m,驗收人員在挑開面對疑似厚度低于標準厚度較多的地方抽取不少于2 t的廢鋼,用卡尺測量出的厚度低于標準的料型進行稱重計量,測算出厚度不達標料型所占比例,≥5%視為整垛不合格,需重新分揀加工。如果測算出的厚度不達標料型所占比例<5%,按照實際數量×比例進行降級(判驗料型降級為低于該料型價格的下一級料型),實際降級數量不得低于測算數量。當破碎料驗收標準堆比重≥1.3 t/m3時,從整垛破碎料中隨機抽取部分破碎料用標準測量箱進行堆比重檢測,堆比重大于等于相應料型技術標準為合格,小于相應料型技術標準為不合格。堆比重檢測合格后,用化學方法測量含鋅量,用網孔10 mm×10 mm、1 mm×1 mm的篩子兩次過篩測量含雜量。對打包塊檢測時,先進行外觀尺寸測量,合格后再進行拆包檢驗,壓塊內非金屬包裹物(巖棉、搪瓷、橡膠、土雜、泥塊、水泥等)的重量占抽檢樣品總重量的比例<3%,視為該檢驗批次合格。渣鋼用1 m3水箱排水法測密度,從而判斷出渣鋼的含鋼量,同時采用鋼的磁性特質檢測出含渣比例;凍罐鐵、澆余塊采用逐塊測量渣層厚度、斷面鐵(鋼)層厚度的方法,驗收合格監裝后還須監運至車輛進廠,防止中途作弊,嚴格把控進廠廢鋼質量。
(1)關口前移,由廠內驗收前移至廢鋼基地現場驗收,將不合格廢鋼直接拒之門外。
(2)規定驗收時間,在廠內正常生產情況下,要求只能在白天驗收監裝,夜晚禁止裝車,屏蔽了供應商在夜晚視線差裝車時摻雜使假的機會。
(3)監裝過程中,必須有抽檢記錄,超標后停止監裝。
(4)廠內卸車再監督,生產廠對到廠的每一車廢鋼質量對照驗收結果進行驗證,可隨時提出質量異議,形成對源頭監裝人員的再監督。
(5)生產使用單位、質量檢驗部門、技術部門等單位均可隨時到基地、卸車現場督查,形成全方位立體監督體系。
在全公司范圍內公開招聘專職廢鋼驗收人員,驗收人員經過專業培訓上崗,由采購部門與質量檢測部門共同組成驗收小組驗收、監裝。提高驗收人員工資待遇,強化驗收人員崗位廉潔教育,確保驗收結果準確、透明、公正、公平。
(1)驗收、監裝時必須佩戴執法記錄儀,對驗收、監裝全程進行不間斷拍攝,并在下班后將當天拍攝內容拷貝存檔,不定期抽查。
(2)對廢鋼基地全流程進行視頻監控和監督,廢鋼基地全部安裝高清視頻攝像設備,采購部門可隨時查看廢鋼基地現場加工、裝車、庫存情況。
(3)實現對驗收全過程的遠程大屏直播,每天抽調兩人組成后臺監督小組對驗收過程全流程監督,后臺監督小組根據現場情況有權中止現場驗收或要求重新進行驗收,未經全程大屏直播驗收的廢鋼不允許進廠,實現遠程再監督。
(4)廢鋼進廠卸車的再監督。制定《生產現場驗收廢鋼質量異常評定規范》,生產使用單位可隨時提出質量異議,形成對源頭驗收監裝人員的再監督,確保基地源頭廢鋼驗收結果客觀、公平。多種技術手段相結合減少人為干擾因素,確保廢鋼質量穩定。
對產生廢鋼質量問題的弄虛作假行為進行界定,制定出14條弄虛作假行為細則標準,進入生產現場的廢鋼車輛,以單車計出現符合任意一條均認定屬于弄虛作假行為。根據調查結果判定供應商存在弄虛作假行為的,除扣除信譽保證金100萬元,終止廢鋼基地供應商資格,取消其在安鋼所有業務,永久性禁入安鋼外,按照《安鋼供應商管理制度》、《安鋼工礦產品采購合同》及《合作協議》對供應商進行處理。調查結果判定屬于驗收人員存在內外勾結、玩忽職守等導致弄虛作假行為發生的,解除當事人勞動合同。調查結果判定屬于運輸車輛有作弊行為時,按照《汽運公司廢鋼基地運輸管理細則》及《廢鋼運輸合同》對承運人進行處理。
安鋼實行廢鋼基地模式采購廢鋼,創新廢鋼質量驗收方法,通過近一年的實踐,廢鋼質量較前期大幅提升,2019年廢鋼質量合格率達到99.5%以上,生產使用單位滿意度提高,沒有發生一起廢鋼質量弄虛作假事件,采購成本進一步降低,采購成本行業排名保持在45家鋼企中前1/3。供應商認可新的驗收方法,將工作主要精力放到提升廢鋼質量和優化廢鋼品種上,廢鋼采購環境得到極大改善。同時也吸引國內邯鋼、新興鑄管及敬業等十余家鋼企前來學習交流。