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壓力管道檢驗中發(fā)現(xiàn)的缺陷原因分析及處理措施

2020-01-14 13:42:06李侃中石化中原油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心壓力容器監(jiān)測站河南濮陽457001
化工管理 2020年4期
關(guān)鍵詞:焊縫分析檢測

李侃(中石化中原油田分公司技術(shù)監(jiān)測中心壓力容器監(jiān)測站,河南濮陽457001)

0 引言

絕大多數(shù)條件下,壓力管道都處于露天環(huán)境,各種環(huán)境因素很容易干擾和影響到管道質(zhì)量。假設(shè)壓力管道受到了人為因素影響,忽視管道施工本身的管理問題,就很有可能會出現(xiàn)質(zhì)量故障。缺陷成因十分復(fù)雜,一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,工作人員就需要根據(jù)壓力管道運行情況和介質(zhì)條件分析缺陷,用針對性的辦法處理。解決缺陷以后做再次檢測,保障壓力管道穩(wěn)定和安全。

1 常見壓力管道檢驗缺陷

(1)腐蝕缺陷。因為壓力管道通常處于外部環(huán)境,管道的內(nèi)外存在比較大的溫差,尤其是在有運輸介質(zhì)的時候,溫差變得更加明顯,所以會出現(xiàn)腐蝕性問題。尤其是氨、液化氣一類的運輸管道更是腐蝕常客[1]。

長時間使用的壓力管道會在雨水侵蝕、母液侵蝕影響下被腐蝕,當(dāng)然有些時候還會受到排水管道和地下水影響出現(xiàn)腐蝕。其結(jié)果就是壓力管道斷裂和變形[2]。假設(shè)發(fā)現(xiàn)壓力管道有腐蝕問題,就需要用陰極保護或是包裹防腐層的方法處理和解決。金屬管道在捆扎到一起的時候,需要先使用絕緣材料隔離。假設(shè)管道是運輸中受介質(zhì)影響出現(xiàn)的腐蝕,則要用物理或是化學(xué)技術(shù)防腐處理管道。

(2)結(jié)構(gòu)缺陷。不少壓力管道在設(shè)計環(huán)節(jié)就有出現(xiàn)閥門、管道連接不合理問題。所用管道的配件質(zhì)量不達標就會引發(fā)壓力管道質(zhì)量問題。

對壓力管道的檢驗和總結(jié)可以看出,沒有合理設(shè)置壓力管道補償器是缺陷的常見原因[3]。如壓力管道長時間處于溫度變化頻繁的環(huán)境,那么其直徑就會有細微變化,引起管道吊架變形與損壞。檢驗壓力管道的過程中,常用方法是振搗,用振搗的過程獲知結(jié)構(gòu)缺陷、結(jié)構(gòu)問題。管道振搗可以發(fā)現(xiàn)機械設(shè)計和管道平衡性缺陷。假設(shè)壓力管道當(dāng)中的流體本身有著比較高的流速或是說截面突然變化,都會導(dǎo)致激振氣流脈動情況發(fā)生,使得壓力管道振動,引發(fā)連接件脫落、松動。后果十分嚴重,甚至?xí)行孤兜劝踩鹿拾l(fā)生。假設(shè)檢測中發(fā)現(xiàn)了管道振動,就需要用合理、可行的處理辦法。

(3)焊接缺陷。壓力管道使用焊接的方法連接,假設(shè)焊接中沒有嚴格按照有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定操作,就有很大概率出現(xiàn)管道焊縫未熔合、夾渣現(xiàn)象。檢測壓力管道的過程中,可以使用X射線探傷的做法獲知有沒有焊接缺陷。要結(jié)合缺陷情況使用挖補修復(fù)的方法處理缺陷。

2 某壓力管道腐蝕缺陷和處理做法

(1)案例概況。在某化工廠中所用的壓力管道為10mm 管道,其外直徑達到550mm,主要用于運輸氨。壓力為1.6MPa。在檢測中發(fā)現(xiàn)管道存在52mm 長度的未熔合縫隙和7mm 的夾渣。

(2)缺陷原因。從檢測中可以看到主要有兩個缺陷分別是未熔合縫隙和夾渣。之所以會出現(xiàn)這兩個情況,原因如下。

首先是對壓力管道夾渣缺陷的分析。壓力管道的夾渣出現(xiàn)原因十分復(fù)雜。因為焊接中坡口角度以及電流不達標,或是說電流較小、操作失誤引起的酸性焊條都會引起該問題。此外如果沒有徹底清理焊接邊緣,存在碳弧氣泡熔渣、氧化物、碳化物同樣也有可能引起夾渣問題。

其次是未熔合問題的分析。壓力管道未熔合原因同樣很多。比如焊接熱沒有達到標準,出現(xiàn)電弧偏差。間隙尺寸規(guī)格有誤差等等。此外焊接人員素質(zhì)同樣也有可能會引起問題。

(3)定級分析管道缺陷。使用X 射線探傷檢查發(fā)現(xiàn)管道有7mm 的焊縫夾渣。而我國規(guī)定最大寬度只允許為6mm,所以結(jié)果為本次為4級安全問題。通過對未熔合問題的分析,使用X射線探傷得到了52mm 的未熔合缺陷。當(dāng)然因為國內(nèi)技術(shù)規(guī)范沒有明確這個規(guī)定,所以由檢驗人員定級評價,同樣定為4級安全等級。

(4)壓力管道缺陷處理辦法。結(jié)束分析和定級評價之后,使用挖補技術(shù)數(shù)修復(fù)處理問題。修復(fù)過程中,嚴格按照有關(guān)規(guī)定、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范。首先斷開有缺陷焊縫的管道,之后根據(jù)施工要求徹底清理管道的內(nèi)部。并修磨處理原先的焊縫,直到焊縫徹底清除。隨后用表面探傷的方式檢查焊縫問題,確保焊縫標準達標。挖補修補焊接材料的時候確保和原管道性能一致。重新焊接前,嚴格審查施工人員資格證明。確保焊接人員技術(shù)水平達標。焊接后使用X 射線探傷,保障施工質(zhì)量和效果。使用局部熱處理方式降低焊接應(yīng)力。

(5)缺陷處理效果。結(jié)束修補后需要做復(fù)核檢查工作。最后重新評價等級,在達標后準許重新使用。

檢測中嚴格按照規(guī)定標準檢查焊縫緊密度和平整度。使用X 射線探傷。結(jié)果是滿足國家規(guī)定,效果很好。

3 結(jié)語

壓力管道質(zhì)量和安全運行關(guān)系到生態(tài)安全、環(huán)境安全、生命財產(chǎn)安全。所以需要加強管理和監(jiān)督,做好平時檢查工作。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,第一時間分析,排除故障問題,保障管道穩(wěn)定和安全。

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