裴小印
(唐山三友建筑安裝工程有限公司,河北唐山 063305)
在氨堿法純堿生產中,所使用的石灰窯是以石灰石和焦炭(或無煙煤)為原料的混燒式機械化豎窯,它不僅可以產出高品質的石灰,而且還可以制得高濃度的二氧化碳,能夠較好滿足純堿生產的需要。我集團石灰窯設計規格為?4 800×29 000mm,外徑6.46m、內徑4.8m、高29m、料層高度21.5m、有效容積434m3、最大設計上石量為28t/h,主要由窯體、上料裝置、出料裝置、進風裝置四部分組成,屬于大型露天設備。窯體由殼體、窯襯組成,殼體固定在混凝土的基座上,由10-18mm厚的鋼板焊接而成的;窯襯則砌在基座上面的結構支承上,窯的全部重量由鋼結構來支撐,窯底鋼結構必須十分牢靠,設計的安全富裕系數必須足夠。窯襯由殼體向內的排列次序:絕熱磚、保溫填料、紅磚、兩層耐火磚。有的石灰窯在煅燒區段再增加一層硅酸鋁耐熱纖維氈,以保持良好的隔熱效果。上料結構由上料斗、料斗架、卷揚機、窯頂受料斗、盅帽、布料器組成。出料裝置由螺錐出料機、擋灰板、出灰刮刀、星型出灰機組成。進風裝置由鼓風機、風道組成。
φ4 800石灰窯設計能力為單窯配套年產純堿140kt,實際生產中8臺石灰窯可滿足年產1.05Mt純堿需求(設備維修需占用一部分時間)。日常生產中,單個石灰窯在穩定狀態下的上石量為26t/h,在生產需求較高的情況下,上石量可以實現28t/h,但是若上石量超過28t/h,則會導致石灰窯超負荷運行,嚴重會造成石灰窯無法正常生產[1]。我集團8臺石灰窯自西向東成“一”字排列在廠區中部,若想實現年產1.5Mt純堿的生產能力,常規辦法是增加石灰窯數量,受設備布局的空間限制,已沒有并排新增石灰窯的位置。在其他位置新增石灰窯,系統相關配套的設備、管道、廠房也需重建,一次投資規模太大,增加石灰窯數量難度較大。根據多年的生產維修經驗,以及對設備和保溫新技術的掌握,采取了石灰窯內部改造,以提高石灰窯生產能力,從而保證純堿擴能的需要。改造方案可概括為:在不改變窯體外部尺寸的前提下,通過優化窯體砌筑材料,將其內徑由4.8m擴為5.1m,增加窯體有效容積12.8%,同時提高風量和出灰能力,進而實現單窯提高生產能力12%。
石灰窯的窯體由殼體、窯襯組成,φ4 800石灰窯原設計,窯體外徑6.46m、內徑4.8m、高29m,窯襯由殼體向內的排列次序:蛭石砼保溫層(厚度300mm)、耐火磚L17(厚度230mm)、耐火磚L16(厚度300mm)。耐火磚L16A的Al2O3含量為55%,為高鋁磚,其耐火度在1 790℃以上,軟化點1 420~1 500℃,氣孔率20%以下,表觀密度大于2.0[2]。耐火磚L17A的Al2O3含量為40%,為黏土磚。窯體擴徑方案為:殼體不動,窯襯由殼體向內的排列次序:純度硅酸鋁板隔熱層(厚度180mm)、耐火磚L17(厚度200mm)、耐火磚L16(厚度300mm),窯體內徑擴大了300mm,達到為5.1m,高度不變,有效容積擴大54.11m3。
窯體擴徑前,原設計高鋁磚L16A有64塊×228層=14 592塊,每塊磚重量為16.3kg,高鋁磚總重257t;黏土磚L17A有64塊×228層=14 592塊,每塊磚重量為13.26kg,黏土磚總重為194t。擴徑后高鋁磚L16A有68塊×228層=15 504塊,每塊磚重量為17.49kg,高鋁磚總重為271t。黏土磚L17A有68塊×228層=15 504塊,每塊磚重量為11.4kg,黏土磚總重為177t。擴徑之后高鋁磚增加14.7t,黏土磚減少17t,同時將蛭石砼改為硅酸鋁板后重量減輕約37t,所以,擴徑后砌體部分重量減輕40t左右,石灰窯基礎承載力沒有問題。
石灰窯進風裝置由鼓風機、風道組成,風道包括風機入口管線、出口管線、閥門、流量計等管路附件。進風裝置的作用是將一定壓力、流量的空氣從窯底送入窯內提供氧氣供焦炭燃燒,并降低窯底灰溫。給風系統對石灰窯生產能力有較大的影響。
石灰窯鼓風機設計型號為9-26NO8D、風量為22 288m3/h,風壓16.22kPa,配套電機為Y315M2-2,160kW,2 980r/min。為了實現增產增效目標,決定對風機葉輪實行非標準擴徑改造。為了切實增強產量,結合本公司實際情況與專業風機廠家溝通,對風葉輪實施了非標準優化改造方案。保障葉輪直徑不變、葉輪軸孔直徑不變、葉片數不變,增加葉輪寬度、加大葉片直徑,葉片角度適當進行改造,使用優質低合金鋼作為改造材料,適當增加風機機殼寬度,中心高度保持不變[2]。在風機葉輪改造之后,風機理論設計流量和風壓都有所提高。改造之后的風機葉輪電機功率有所變化,計算功率為188kW,應配套200kW電機。考慮石灰窯生產受原料粒度影響,導致生產期間窯內阻力偏大,促使風機風壓高、流量小、電流小。因此結合實際生產情況,經測試160kW電機也能滿足改造需求。為了避免夏天生產時電機過熱問題,配備了相應的散熱系統,改進后的電機運行效率較高,能夠滿足生產需求。
結合石灰窯擴能的實際需要,為了有效減少阻力,需要對風機進口和出口管線進行擴徑改造,并對流量計進行降阻改造。具體方案是:入口管線管徑由DN700擴大為DN900,出口管線管徑由DN500擴大為DN700,管線上的焊接彎頭改為沖壓彎頭,所有流量計都換成了彎管流量計。改造后的風機進口和出口管線風壓增加了1kPa,送風量比原來增大了約1500m3/h。阻力減小、送風量增加可以切實保障石灰窯生產能力,強化石灰窯生產穩定性。
石灰窯原設計上料量為32t/h,可生產21t粗石灰(粗石灰容重以1.1t/m3計算),55min完成出灰,窯底轉盤出灰速度為23t/h。石灰窯改造后,上料量為36t/h,按40min完成上料、出灰進行設計,則窯底轉盤出灰能力為35.25t/h,這就對上料、出灰裝置提出了更高要求。
出灰裝置的螺錐出料機由直聯擺線減速機通過一、二段軸及一對錐齒輪帶動螺錐轉動,螺錐轉速0.15r/min。減速機型號為XWED-117,7.5kW,i=1003。在用電機功率為7.5kW,工作電流10A,已達額定電流的67%。經工藝計算,改造后螺錐轉速需增加到0.182r/min。由于窯內物料重量增加,螺錐轉速加大,傳動所需功率較改造前最少要增加30%,所以電機功率需加大至11kW。提高螺錐轉速有兩種方法:第一種是降低減速機的速比,第二種是增加小錐齒輪的齒數。經比較,第一種方案具有施工難度小,費用低的優點,只需將減速機改為XWED-117,11kW,i=841即可,其余零部件不變。改造后螺錐轉速為0.185r/min,滿足生產要求。
石灰窯擴能改造后,生產能力約提高12%,如八臺石灰窯全部改造,其新增能力相當增加一臺現用石灰窯,該方案具有投資小,見效快的特點,給企業帶來的效益是顯著的,也為老企業設備挖潛擴能提供了一定經驗。