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某工業廢水處理廠提標改造工程設計與運行效果

2020-01-14 02:39:54霍克影周家中周浩然蘇丹丹王書波
凈水技術 2020年1期
關鍵詞:水質工藝

霍克影,周家中,周浩然,蘇丹丹,王書波

(1.寧波北侖巖東水務有限公司,浙江寧波 315800;2.青島思普潤水處理股份有限公司,山東青島 266555)

隨著城區經濟和城市建設的發展,對污水廠排放區域水質及其周邊環境的影響越來越重視,對污水廠尾水排放標準也提出了更高的要求。與排放標準越來越嚴格相對應的則是處理水量不斷增加,水質也越來越復雜。工業廢水中一般存在一些抑制硝化菌生長的物質如游離氨(free ammonia, FA)、鋅、銅、鉛等重金屬及氰化物等,這些抑制性物質嚴重影響廢水中氨氮的去除。同時,由于其成分復雜、水質水量波動性較大等特點,使用傳統的活性污泥工藝很難達到理想的去除效果[1]。對于排放標準越來越嚴格的污水廠,需要選擇合適的工藝進行升級改造。

移動床生物膜反應器(moving bed bioflim reactor, MBBR)是一種將生物膜法與活性污泥相結合的高效污水處理工藝,具有占地省、生物膜耐受力強、運行效果穩定、抗沖擊能力強等特點[2]。目前,國內已對MBBR工藝進行了多項試驗性研究,已成功應用于生活污水和工業廢水的處理,并取得了較好的效果[3-5],對于印染廢水、含油廢水、石化廢水等工業廢水也有成功改造的案例[6-8]。本文以浙江某工業廢水污水廠升級改造為例,分析了“MBBR+磁混凝”組合工藝用于工業廢水的提標改造過程,為工業廢水的提標提量提供了設計和改造思路。

1 項目概況

浙江省某污水處理廠,原處理水量為3萬m3/d,生化段采用分點進水AAO工藝,具備脫氮除磷能力,尾水通過加氯消毒后排放,剩余污泥經脫水后統一運送至電廠干化焚燒。原出水COD、SS執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)二級標準,NH3-N、TN和TP執行一級B標準。近年來,隨著城區經濟和城市建設發展的加快,對于水質水量都有了更高的要求,故亟需在原污水廠基礎上進行提標提量升級改造,改造后污水廠處理量由3萬m3/d提升至4萬m3/d,出水水質全部達到一級A標準。

該污水廠服務范圍內有大量工業企業,企業采用“企業預處理+納管集中處理排放”為主的工業廢水治理模式,其生產廢水經過各自預處理后排入污水處理廠進行終端處理。升級改造前實際處理量約為2.8萬m3/d,其中70%為工業廢水。工業廢水的種類主要有印染廢水、紡織廢水、化工廢水等,印染紡織廢水水量約為1.2萬m3/d,CODCr濃度為600~1 200 mg/L,SS濃度約為600 mg/L,色度為400倍;化工廢水水量約為0.8萬m3/d,CODCr濃度約為15 000 mg/L,經預處理后達到150 mg/L;生活污水水量約為0.5~0.8萬m3/d。污水中COD、SS含量較高,NH3-N、TN和TP含量較低。

改造后新增部分工業預處理廢水,廢水來源為污水廠服務范圍內的兩家紡織廠和兩家印染廠,紡織廢水水量約為5 700 m3/d,印染廢水水量約為2 700 m3/d;新增工業廢水經集中預處理后排入污水廠,預處理后出水水質和污水廠原進水水質相當。

升級改造設計進出水水質如表1所示。

表1 污水廠設計進出水水質Tab.1 Design Influent and Effluent Quality of WWTP

注:括號外數值為水溫>12 ℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12 ℃時的控制指標

2 技術路線與設計方案

2.1 改造難點

升級改造面臨的主要問題有以下兩點。

(1)提標+提量。增加1萬m3/d工業污水,部分指標從二級直接提升至一級A,升級改造難度大。

(2)原工藝抗沖擊能力弱。進水以工業廢水為主,水質波動較大,進水CODCr濃度最高為550 mg/L,TN濃度為53.7 mg/L,進水水質沖擊負荷增大時,出水COD、TN濃度迅速升高,不能穩定達標,抗沖擊性能較差。

(3)無擴建用地。廠內用地已飽和,無生化池擴建用地,需充分挖掘現有生化池處理能力。

2.2 工藝方案確定原則

針對現狀工藝處理效果,工藝方案確定時遵循以下原則。

(1)根據進水水質特點,針對現狀工程處理能力的不足,以及出水水質要求的提高,結合工程的實際需要,采用抗沖擊負荷能力強,且具有強化脫氮除磷效果的生化處理工藝,提高水質達標的穩定性和可靠性。

(2)結合廠區用地特點,深度處理采用技術先進、效果可靠、占地較省的處理工藝,保證出水經深度處理后達標排放。

(3)全廠污水、污泥處理工藝力求技術成熟先進、穩定可靠、操作、管理方便、節省投資、運營成本低。

2.3 工藝方案確認

本次污水廠升級改造工程分析設計進、出水水質指標以及現狀污水廠進、出水水質指標,污水廠實際進水水質濃度偏低,但是水質波動較大,活性污泥處理工藝抗沖擊性能弱。由于排放標準的提高,現狀處理工藝已不能穩定達標,而單純依靠增加深度處理工藝去除現狀二級出水污染物的成本較高。因此,將現狀二級處理中AAO工藝嵌入MBBR調整為AAO-MBBR工藝。向生化池投加懸浮載體,載體上豐富的生物菌群類型增加了對難降解有機物的處理性能;生物膜的污泥齡長,適宜硝化菌的生長,硝化菌含量高,NH3-N去除效果顯著[9]。污水廠工業廢水占比高,且以紡織印染廢水為主,處理難度大,二級處理出水除NH3-N和TN外,仍難穩定達到一級A標準,出水中的COD、TP需進一步進行深度處理。考慮到廠里用地緊張、水質復雜,以及脫氮除磷方面的綜合考慮,選擇磁混凝作為深度處理工藝。磁混凝適用于進水水質復雜、脫氮除磷要求高、用地緊張的污水廠項目[10-11],通過向反應器內投加磁粉強化混凝及絮凝效果,可以進一步降低出水不溶性COD及TP水平。經過論證后,確定本次提標工程的技術路線為“AAO-MBBR+磁混凝+紫外線/次氯酸鈉消毒”。

(1)生化池改造方案

生化段原有厭氧區和缺氧區保持不變,好氧區呈S型分布的3個廊道中,在前兩個廊道投加懸浮載體,填充率為11%;為防止懸浮載體在好氧池末端堆積,在每個廊道末尾設置攔截篩網,對懸浮載體進行持留;懸浮載體型號為SPR-Ⅱ型,直徑為(25±0.5) mm,高為(10±1) mm,掛膜后比重與水接近,有效比表面積大于620 m2/m3,符合《水處理用高密度聚乙烯懸浮載體》(CJ/T 461—2014)行業標準[12];好氧MBBR區域采用微動力混合池型,通過在生化池底部合理布置曝氣管、設置進水渠降低斷面流速的手段,在無需推流器的情況下,實現懸浮載體在好氧區內的均勻流化。該池型具有水力條件好、無水力死角等優勢。采用微動力混合池型可節省6臺專用推流器,以及每年30萬元的電費,大大降低了投資和運行費用。采取逐池改造的方式,不影響污水廠的正常運行,實現了原池改造。

(2)增設磁混凝澄清池,進一步去除污水中的不溶性COD、TP

磁混凝澄清池尺寸為32.9 m×12.3 m,占地約為400 m2,共分為2座,總停留時間約40 min。二沉池出水經提升后進入磁混凝澄清池,依次投加混凝劑PAC、磁粉和助凝劑PAM,PAC投加量為55 mg/L,PAM投加量為1.33 mg/L,磁粉投加量為2.5 mg/L。反應生成比重較大的含磁粉絮體顆粒,然后進入磁分離池,通過磁輥進行泥水分離,經磁輥吸附的含磁污泥經高剪切機,實現磁粉和污泥的分離,并進入磁鼓進行磁粉回收,回收的磁粉再回流至絮凝池前繼續參與反應,剩余污泥則進入后續污泥處理系統[13]。

(3)現狀二氧化氯消毒更改為“紫外線消毒+次氯酸鈉消毒”

由于現狀廠區構筑物布置緊湊,增設深度處理工藝后需增加深度處理構筑物。為保證工藝流程的順暢,本次設計將二氧化氯消毒池拆除調整為次氯酸鈉加藥間,在消毒池位置設置紫外線消毒渠,同時根據實際出水狀況補加次氯酸鈉消毒,次氯酸鈉投加量為25 mg/L。

改造后工藝流程如圖1所示。

圖1 升級改造工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart of Upgrading and Reconstruction

3 改造后運行效果分析

本次升級改造工程于2018年8月中旬完成,水量達到設計值4萬 m3/d條件下,所投加的懸浮載體完成掛膜。分析2019年1月1日—2019 年6月25日共計176 d的進出水水質數據(包含整個冬季運行階段),結果如表2所示。

表2 提標改造后實際進出水水質Tab.2 Actual Influent and Effluent Quality after Upgrading and Reconstruction

使用MBBR工藝改造后,強化了原池處理能力。NH3-N處理負荷力從0.029 kg NH3/(m3·d)增加至0.036 kg NH3/(m3·d),增大了24%。MBBR工藝屬長泥齡,有利于硝化菌群富集,且通過水力剪切的作用,保障懸浮載體上的硝化菌一直處于較高的活性[14]。生化池出水TP濃度為(0.35±0.083) mg/L,已經達到一級A標準,通過磁混凝工藝進一步保障了TP的達標。

沿程分析發現,好氧MBBR區發生了明顯的同步硝化反硝化(simultaneous nitrification and denitrification, SND)現象,TN去除率為22.44%,TN去除貢獻率達到35.01%。生物膜上典型的缺/好氧微環境,以及對功能微生物的富集作用,促進了同步硝化反硝化作用的進行,使得在好氧區仍有TN的進一步去除[15-17],也大大降低了碳源的投加費用,故對于進水基質濃度不高的污水廠,甚至可完全節約外投碳源,使得MBBR除了在池容做到深度挖潛外,真正實現了基質利用上的深度挖潛,應用前景廣闊。對眾多使用MBBR的污水廠進行調研,發現在好氧填料區均存在顯著的SND現象,TN去除量在3~8 mg/L,且基質濃度較高的污水廠,SND效果更佳顯著[18-19]。

4 改造前后經濟指標分析

該工程總投資為9 747萬元,其中工程費用為7 659萬元。如表3所示,改造前噸水處理費用為0.491元/m3,改造后噸水處理費用為0.584元/m3,與改造前相比,增加了0.093元/m3。改造后混凝劑投加量減少,但是增加了磁粉的消耗,故總的噸水藥劑投加費用基本不變,均為0.10~0.11元/m3;改造前污泥處理量均值為20 t/d,污泥處理成本為272元/t,改造后污泥處理量為25 t/d,處理成本為303元/t,噸水污泥處理費用由0.173元/m3增加至0.202元/m3;改造前噸水電費為0.214元/m3,改造后增加至0.282元/m3,其原因為磁混凝工藝的增加使得噸水電耗有所提高。

表3 改造前后單位處理費用對比Tab.3 Comparison of Water Treatment Unit Costs before and after Upgrading and Reconstruction

改造前出水水質執行二級標準,運行平均能耗為0.279 kW·h/m3;改造后出水水質執行一級A標準,運行平均能耗為0.322 kW·h/m3,與改造前相比,增加了0.043 kW·h/m3。由于改造后新增4臺二次提升泵且磁混凝池也需攪拌,該部分增加電耗為0.053 kW·h/m3,生化池能耗變化不大且出水水質得到了提高。

5 MBBR微生物分析

為進一步探究懸浮載體的作用,對該污水廠投加的懸浮載體和活性污泥進行了高通量測序分析,結果如圖2所示。

圖2 屬水平物種相對豐度Fig.2 Relative Abundance of Species at Genus Level

圖2中MBBR-1和MBBR-2為生化池不同區域的懸浮載體,污泥為生化池活性污泥。各部分的主要菌種及相對豐度如表4所示。

表4 不同區域功能菌種相對豐度Tab.4 Relative Abundance of Functional Strains in Different Regions

系統中的優勢硝化菌群為Nitrospira(Comammox),其在懸浮載體中的相對豐度分別為3.90%、7.33%,在污泥中相對豐度為0.75%。對懸浮載體生物膜和好氧污泥進行MLVSS測定,由表5核算得出,系統中69.8%的硝化菌來自懸浮載體,30.2%來源于污泥,表明在硝化過程中,懸浮載體起到了重要的作用。

表5 懸浮載體生物膜與活性污泥MLVSS測定Tab.5 MLVSS Determination of Suspension Carrier Biofilm and Activated Sludge

此外,在懸浮載體中也檢測出反硝化菌,如Ferruginibacter、Hyphomicrobium等,反硝化菌在懸浮載體和污泥中的相對豐度分別為4.05%、2.31%和3.65%。在MBBR-2區的懸浮載體上發現了大量Acinetobacter,相對豐度為27.18%,該菌種屬于不動桿菌,也具有反硝化作用。反硝化菌群在填料上存在,從微觀上提供了好氧區填料上發生SND的證據。

6 結論

使用“MBBR+磁混凝”工藝對工業廢水進行原池提標提量升級改造,充分利用了現有空地,投資運行成本低,改造周期短,運行高效穩定。改造后水量增加至4萬m3/d,出水COD、NH3-N、TP、TN均值分別為(30.52±5.73)、(0.90±0.92)、(0.09±0.075)、(8.26±2.55) mg/L,穩定達到一級A標準。改造前后生化池能耗不變,處理負荷提升,且抗沖擊性能更好;噸水處理費用由0.491元/m3增加至0.584元/m3,適用于工業廢水提標提量升級改造。

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