蔡西忠CAI Xi-zhong
(江蘇國信靖江發電有限公司,泰州214500)
機組運行時,軸封系統的壓力為0.1035MPa(a),與THA 工況回熱抽汽壓力相比,高于七抽(0.0345MPa(a))、低于六抽(0.2369MPa(a)),將軸封系統的溢流蒸汽引至#7 低壓加熱器是合適的?;谥圃鞆S設計資料計算顯示:軸封溢流蒸汽引至#7 低加,在THA 工況下,可使凝結水溫度升高1.58℃,相當于減少七段抽汽3.11t/h,增加發電出力208.3kW。
軸封系統有溢流時,#7 低加已投入正常運行。因此,軸封系統溢流引至#7 低加,如同引至凝汽器一樣,沒有增加運行操作和維修的復雜性。此改造不但技術可行,且有一定的經濟收益。
上汽超超臨界汽輪機的典型軸封系統由供汽調節閥、溢流調節閥和減溫器等組成,如圖1 所示。在機組運行時,高、中壓主汽門和調節汽門的門桿漏汽,以及高、中壓缸軸端汽封漏汽進入軸封系統,作為低壓缸的密封蒸汽進入低壓缸軸封。在機組啟動和低負荷時,高、中壓缸主汽門、調門和軸封的漏汽不能滿足低壓缸密封要求時,供汽調節閥基于軸封系統母管壓力控制輔助蒸汽進入量;隨著機組負荷提高,漏汽量增多,軸封系統母管壓力升高,逐漸減小供汽調節閥,機組負荷至35%時,漏汽量與密封汽量達到平衡,供汽調節閥關閉;機組負荷進一步提高,漏汽量大于密封汽量,溢流調節閥基于軸封系統母管壓力調節,將多余的蒸汽溢流至凝汽器。高、中壓主汽門及調門和高壓缸的漏汽溫度較高,往往高低壓缸軸封允許最高溫度,此時,供汽調節閥和減溫器向軸封系統供應低溫蒸汽,與漏汽混合后進入低壓缸軸封,與此對應地增大溢流調節閥的開度,維持軸封系統母管壓力。在機組正常運行時,軸封系統的母管壓力維持在0.1035MPa(a)水平。
汽輪機的門桿和軸封漏汽正比于汽封前的壓力,蒸汽在汽封中近似等溫的等焓過程,出口溫度稍低于汽封前的蒸汽溫度。高、中壓主汽門及調門汽封前的溫度為600℃,高壓缸進汽側的軸封前溫度約570℃,高壓缸排汽溫度360℃左右,泄漏蒸汽在汽封中等焓溫度后,多點漏汽混合后的溫度估計在400℃左右。
基于上汽超超臨界660MW 汽輪機的熱平衡圖,結合我廠#1、#2 機組軸封自密封實際負荷段,由不同負荷下高、中壓缸軸封漏汽量和低壓缸的密封量,計算軸封系統的溢流蒸汽量。圖1 給出了軸封系統溢流隨機組負荷的變化。由圖可見,軸封系統蒸汽溢流量隨機組近似線性變化,在機組負荷43%時達到自密封。

圖1 軸封系統溢流隨機組負荷的變化
基于漏汽量正比于汽封前壓力,以我廠機組負荷43%軸封系統達到自密封推測,由圖2 推測考慮高、中壓門桿漏汽時的軸封溢流與機組負荷關系為:

其中,y 軸封系統溢流量為t/h,x 機組負荷百分數。
汽輪機自密封軸封系統,高負荷時溢流通常接至凝汽器,只是回收工質,增大凝汽器的熱負荷。由于軸封系統溢流蒸汽還有較高的熱值,可簡單地引至回熱加熱器,在回收工質的同時,還回收利用熱能。當然,還可以通過蒸汽膨脹機,將溢流蒸汽的熱能轉變為電能。
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機組正常運行時,軸封系統母管壓力維持在0.1035 MPa(a),要回收利用溢流熱能,只要在最大負荷工況下回熱加熱器的抽汽壓力低于0.1035MPa(a),這樣,就能保證低負荷時溢流自動流入該回熱加熱器。
由上汽超超臨界660MW 汽輪機熱平衡圖可知,在100%THA 工況下,六抽壓力為0.2369MPa(a),七抽壓力為0.0345MPa(a)。由此可見,軸封系統溢流只能引到#7低壓加熱器。
軸封系統溢流熱能回收利用的直接經濟性,體現在溢流在回熱加熱器放出熱量,使凝結水的溫度升高,由此減少回熱抽汽量,使機組的發電出力增大。
基于上汽超超臨界660MW 汽輪機熱平衡圖給出的不同負荷下凝結水流量,由上預測的軸封系統溢流量,計算出軸封系統溢流引至#7 低加后凝結水的溫升。
圖2 給出了不同負荷下軸封系統溢流熱能回收產生的凝結水溫升變化。在100%THA 工況下,軸封系統溢流熱能回收可使凝結水溫度增大1.58℃;隨機組負荷下降,軸封系統溢流減少,但#7 低加抽汽壓力下降使溢流釋放的熱量增多,故凝結水的溫升隨機組負荷非線性變化?;谳S封系統溢流熱能回收產生的凝結水溫升變化,折算到對應的#7 抽蒸汽量,由此計算出減少#7 抽汽所產生的發電出力變化,在100%THA 工況下,對應的發電出力增大約208.3kW。
對上汽超超臨界660MW 汽輪機軸封系統,因高、中壓缸的漏汽溫度遠高于低壓缸密封蒸汽許用溫度,冷卻蒸汽使軸封溢流汽量增加,軸封系統溢流引至#7 低加所得的實際收益,將優于上述計算。

圖2 不同負荷下軸封系統溢流熱能回收后產生的凝結水溫升變化
軸封系統溢流蒸汽熱能回收利用,表現出與軸封冷卻器熱能回收相反的運行特性。由軸封系統運行特性知,進入軸封冷卻器的泄漏蒸汽量,在任何運行工況下保持不變,因為軸封系統中這兩個汽封腔室的壓差保持不變。隨著機組負荷的增大,凝結水量增大,故在軸封冷卻器中凝結水的溫升減小。
軸封系統溢流引至#7 低加的熱能回收利用,可將現有引至凝汽器的管道直接改向至#7 低加。
軸封系統溢流蒸汽溫度遠高于七段抽汽,校核#7 低加殼體材料是否超限,否則設置噴水減溫器,將溢流蒸汽降到接近飽和的120℃左右,這樣使溢流蒸汽在#7 低加中以凝結放熱為主。溢流蒸汽的噴水減溫,不影響熱能回收的經濟性。
軸封系統溢流改至#7 低加,溢流閥前后的壓差變小,通流能力下降,有可能影響軸封系統壓力的調節。建議查閱溢流調節閥的技術規范和目前溢流調節閥在VWO 工況下的最大開度,評估現有溢流閥通流能力的裕量,確定是否增加或更換溢流閥。
①軸封系統溢流焓值高,隨機組負荷增大而增多,有回收利用的價值。
②軸封系統工作壓力0.1035MPa,在100%THA 工況下,高于七抽、低于六抽,溢流回收利用引至#7 低加最為恰當。
③基于上汽廠超超臨界660MW 汽輪機熱平衡圖,計算顯示:在100%THA 工況下,軸封系統溢流可使#7 低加的凝結水溫度升高1.58℃,減少七抽蒸汽可使機組發電出力增加208.3kW。機組實際漏汽損失多數大于設計值,因此,軸封系統溢流回收利用的實際效益高于本報告計算值。
④軸封系統溢流回收利用只需將現有溢流管改向至#7 低加,評估、校核#7 低加殼體材料的溫度適應性和溢流閥的通流能力,確定是否增加或更換溢流閥。
⑤軸封系統溢流由現至凝汽器改為至#7 低加,因軸封系統的壓力總高于#7 低加的汽側,故軸封系統的溢流控制保持不變,也不存在附加安全問題。軸封系統溢流管道改造沒有技術難度,也沒有運行風險,建議實施。