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安平隧道襯砌水壓力分析*

2020-02-07 06:37:24肖文貴傅鶴林
公路與汽運 2020年1期
關鍵詞:圍巖

肖文貴, 傅鶴林

(1.龍瑯高速公路建設開發有限公司, 湖南 婁底 417000;2.中南大學, 湖南 長沙 410075)

影響隧道襯砌水壓力的因素主要有外部因素和內部因素兩類,外部因素有大氣降雨、周邊復雜水系環境和水流通道等,內部因素主要有地下水來源、圍巖的滲透系數、襯砌外加固圈和襯砌的滲透系數、地下水頭大小等。湖南龍瑯(漣源市龍塘鎮—新化縣瑯塘鎮)高速公路安平隧道地質構造復雜,施工中屢次出現巖溶突水。該文以該隧道為例,研究隧道襯砌水壓力的分布。

1 隧道巖溶突水情況

1.1 工程地質

安平隧道起訖里程為K13+198—K16+750,全長3 552 m,最大埋深342.69 m。進口右洞掌子面開挖至K13+803.5,無地下水,該處埋深305 m。原設計地質情況:微風化灰巖,偶夾泥質灰巖,層間具錯動和輕微溶蝕現象;發育有溶蝕裂隙或溶洞,地下水分布不均,基本較貧乏,但可能分布豎直型巖溶裂隙,地表連接巖溶洼地、漏斗等,為Ⅲ級圍巖(見圖1)。

圖1 安平隧道剖面圖(單位:m)

1.2 水文地質

隧道區地下水主要為孔隙潛水、基巖裂隙水和巖溶水,地下水補給主要來源于大氣降水、沿南北向斷層和巖溶帶的縱向遠距離補給。

設計階段的地質調查和鉆孔水位測量結果表明,洞內地下水位從進口往出口持續降低,出口段已低于隧道標高。進口段地下水基本從月光巖的溶蝕管道流出,水量約2 000 t/d,暴雨季節約2萬t/d,出水高程475.90 m。鉆孔鉆探結果顯示:洞身ZK13-3(K13+838)鉆孔水位離孔口79.50~81.20 m,水位高程684.95~686.65 m;CZK13-1(K14+440)鉆孔水位離孔口71.20 m,水位高程679.10 m;ZK15-3(K15+648)鉆孔水位離孔口80.00 m,水位高程525.00 m;CZK15-2(K16+731)鉆孔水位離孔口39.50 m,水位高程489.80 m。

1.3 巖溶發育情況

隧址區的灰巖地層巖溶較發育,分布于巖層上部,其次為沿地層傾向較發育,下部白云質灰巖及泥質灰巖地層巖溶發育一般或不甚發育,以裂隙為主。區內地層分布較復雜,巖性差異較大,地質構造復雜,斷裂發育。但由于線路展布方向與地層走向、斷裂延伸方向大角度相交或近于直交,構造對隧道的影響有限,區域地質較穩定。

K13+600—K14+800段洞身段多分布豎直型巖溶裂隙,深度較大,地表連接巖溶洼地、漏斗等,地下發育深度幾十米至幾百米不等,向下延伸至洞室,部分溶蝕裂隙影響到隧道區甚至以下,貫通的巖溶裂隙對隧道影響較大。根據ZK13-3、CZK13-1鉆孔鉆探結果,巖溶主要發育于地表以下50.0 m范圍,下部巖溶發育一般或不甚發育。

K13+750—K14+000段巖溶在地表表現為巖溶漏斗、落水洞等,根據ZK13-3鉆孔鉆探結果,上部50 m范圍內巖溶發育,局部巖溶裂隙向下延伸至洞室,貫通的溶蝕裂隙對隧道影響大。該段施工會有突水可能。

K14+000—800段巖溶地表為溶溝溶槽,根據CZK13-1鉆孔鉆探結果,該段巖溶總體發育一般,局部巖溶較發育,受構造擠壓影響,巖體較破碎,構造裂隙與巖溶裂隙相連并向下延伸至洞室,會對隧道造成較大影響。該段施工會有淋雨現象,局部會有突水可能。

從2018年12月下雪以來,一直持續陰雨天氣,其中2月有22天降雨。掌子面出水后,掌子面上方地表雖未見外露的水塘、水庫、集水坑等,但有大面積匯水區(見圖2)。

圖2 地表匯水情況

1.4 巖溶突水情況

右洞進洞之后,已施工的605 m中,前400 m(K13+640以前)主要為鈣質頁巖或夾灰巖,微風化為主,局部節理發育。K13+640以后,逐漸由鈣質頁巖變為微風化灰巖和巖溶化灰巖,圍巖完整性較好,多為中~厚層狀,巖質較硬,巖體完整性較好,局部裂隙稍發育,圍巖穩定性較好。施工中,地下水貧乏,僅局部(K13+793左側邊墻、K13+780拱頂、K13+730左側拱腰等)有滴水現象。

洞身K13+680—760段發育一道F5-1斷層帶,與路線約呈80°相交,走向北東,傾向北西,傾角約65°,巖層擠壓帶和破碎帶寬約80 m,是一條高壓富水帶。為地表水轉入地下水的入口地帶,地下水豐富,活動強烈,形成規模不等的溶蝕裂隙、溶洞甚至地下暗河,且為南北方向地下水的通道。但實際施工中發現該段圍巖完整性較好,未見地下水,按三級施工。

截至2019年3月9日,K13+803.5掌子面共施工出水孔和超前探孔16個(見圖3)。3月2日,掌子面右側拱腰附近在施作加深炮眼時出現地下水。最開始為清水,3月3日下午開始變為渾濁水。該階段隧道水流量為130 m3/h,總出水量為130 m3/h×8.5 h=1 105 m3,累計出水1 555 m3。

圖3 掌子面鉆孔布置

3月3日21:30,1#~5#孔內水量減少,但仍為渾濁泥漿水,其中5#孔內水流水平噴射距離為4 m。這種涌水情況一直持續至4日2:30第二批超前鉆孔施工完畢。該階段水流量為90 m3/h,總出水量為90 m3/h×5 h=450 m3,累計出水2 005 m3。

3月4日2:30,在5#孔四周施工6#~9#孔徑600 mm的鉆孔。其中:6#、8#孔深4.5 m,有水淌出;7#、9#孔深4.5 m,均未見水。1#孔內冒水量劇烈增加,孔高4 m,水平噴射距離8 m。5#孔內水流水平噴射距離為2 m。2#、3#、4#孔內仍持續向外流淌少量渾濁水。該冒水情況一直持續至3月4日16:10仍未變化。洞內掌子面后方地面有泥質沉淀物堆積,厚度3~7 cm。該階段水流量為140 m3/h,總出水量為140 m3/h×14 h=1 960 m3,累計出水3 965 m3。

3月4日16:10,在8#孔左側40 cm位置施工10#超前鉆孔,孔徑800 mm。10#孔鉆至9 m深時開始冒水,孔高4 m,水平噴射因臺車影響無法確定,為渾濁水。該階段水流量為140 m3/h,總出水量為160 m3/h×5 h=800 m3,累計出水4 765 m3。

3月4日21:30,在掌子面中間距地面4 m高的位置施工11#超前鉆孔,孔徑800 mm。11#孔鉆至10 m深時開始冒水,水平噴射距離因臺車影響無法確定,為渾濁水。1#、5#、10#孔內水量減少,水平噴射距離因臺車影響無法確定。該階段水流量為140 m3/h,總出水量為150 m3/h×48 h=7 200 m3,累計出水11 965 m3。

3月6日21:30,在11#孔左側距地面4 m高的位置施工12#超前鉆孔,孔徑800 mm。12#孔鉆至9.5 m深時開始出水,為渾濁水,繼續鉆進3.5~4 m后遇到巖石。1#、5#、10#、11#孔內水量減少,總出水量變化不大,水平噴射距離因臺車影響無法確定。該階段水流量為140 m3/h,總出水量為150 m3/h×5 h=750 m3,累計出水12 715 m3。

3月9日,在13#和14#孔之間、12#孔下方分別施工15#、16#超前鉆孔,孔徑80 mm。15#孔鉆進5 m后卡鉆,孔內有渾濁水流出。16#孔共鉆進13 m,在11 m處有渾濁水流出,有2 m空腔,且在推進鉆桿過程中,11#和12#孔內有噴水現象。到3月9日23:00,出水量約為70 m3/h×48 h=3 360 m3,累計出水17 755 m3。水流情況見圖4。

圖4 隧道突水情況

K13+793左側邊墻有一爆破遺留孔,3月1日有輕微淌水。3月3日13:30,2#超前探孔施工完畢后,該孔的水流開始增大;17:30超前地質預報TSP完成,掌子面水變渾濁,該孔內水也變渾濁。3月4日凌晨,5#孔施工完畢且開始涌水后,該孔內水仍為渾濁水,但水量開始減少。

1.5 超前地質預報情況

2018年12月2日進行長度為125 m的TSP探測,該段內圍巖為微~弱風化灰巖夾硅質巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體較破碎,節理裂隙較發育,局部有地下水發育。

2019年1月20日,在YK13+753處進行超前地質鉆探,探明YK13+753—833段為微風化灰巖夾硅質巖,未發現前方有泥質、地下水、空腔體等異常情況。

2月28日,在YK13+790—820段進行地質雷達掃描探測,該段圍巖主要為微~弱風化隱晶質灰巖夾硅質巖,多呈中~厚層狀,巖體大部較完整,局部破碎,節理裂隙發育一般,巖質較硬,局部圍巖間有硅質和角礫膠結,圍巖穩定性較好。

3月3日9:00,對右洞掌子面進行地質雷達掃描,水平方向沿拱頂、拱腰、拱底布置3條測線,并在1#孔左側沿豎直方向布置1條測線,對掌子面前方情況進行探測。下午在掌子面進行TSP探測。綜合這兩次探測結果,結合現場實際情況和鉆孔情況,得出:1) YK13+803—840段面向掌子面左側和中部區域的圍巖為微~弱風化灰巖夾硅質巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體大部較完整,局部較破碎,節理裂隙稍發育,巖質較硬。YK13+806—809段右側區域有強裂隙水發育,YK13+810—818段右側及右側輪廓線外有溶蝕溝槽或溶洞發育,溶蝕溝槽或溶洞中有大量承壓水和泥質充填,YK13+810—818段可能發生突泥突水。2) YK13+840—880段圍巖為微~弱風化灰巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體破碎~較破碎,裂隙或溶蝕裂隙較發育。該段可能會斷續出現溶蝕溝槽或溶洞,溶蝕溝槽或溶洞中有水和泥質物充填。3) YK13+880—900段圍巖為微~弱風化灰巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體大部較完整,局部較破碎,節理裂隙稍發育,巖質較硬,地下水較發育。4) YK13+900—920段圍巖為微~弱風化灰巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體較破碎,局部裂隙或溶蝕裂隙較發育,巖質較硬。

3月7—8日,對隧道洞頂地表進行地質調查,在掌子面中部偏左補充進行地質雷達掃描。結合前期地質雷達掃描結果和超前探孔結果,得出:YK13+803—825段圍巖為微~弱風化灰巖夾硅質巖,多呈中~厚層狀,局部薄層狀,巖體大部完整,局部較破碎,節理裂隙較發育,巖質硬;YK13+806—809段有溶蝕裂隙和溶蝕溝槽發育,溶蝕裂隙和溝槽中含水;YK13+810—818段隧道中線往左2 m至右側有溶蝕溝槽和溶洞發育,推測該溶洞向隧道右側輪廓線外發育,溶蝕溝槽和溶洞中有水和少量泥質充填。

2 隧道襯砌水壓力

2.1 突水處理方案

(1) 根據地層揭露情況,施工風險基本可控,可進行短進尺、弱爆破開挖施工,但應制訂突水涌泥安全預警方案。

(2) 加強超前超長鉆孔探測,查明巖溶發育特征,根據巖溶形態采取合適的處治措施。若揭露巖溶為管道流,隧道施工后應恢復原有管道的連通,維持原有水系;如揭露巖溶為裂隙流,則采取以堵為主、限量排放的措施,并采用抗水壓襯砌結構。

(3) 加強隧道內監控量測及超前地質預報、地表水和地下水環境監測與調查。

2.2 襯砌水壓力計算

加固圈的滲透系數k1=3.51×10-6cm/s,襯砌的滲透系數kc=1.23×10-7cm/s,圍巖平均滲透系數k2=4.12×10-4cm/s。半徑R=32 m以外,原始滲流場水壓力與地下水水壓力相等,即Pi=50 kPa,相當于5 m高的水柱頭。基于流固耦合計算,得到圍巖、襯砌和加固圈中地下水滲透壓力分布(見圖5~7)。

圖5 圍巖中滲透水壓力分布

圖6 襯砌中滲透水壓力分布

圖7 加固圈中滲透水壓力分布

2.3 基于周邊位移計算作用在襯砌上的壓力

根據設計,隧道按照Ⅳ級加強圍巖支護,設有仰拱結構。因此,隧道拱腳約束為鉸接,假設隧道拱腳處位移忽略不計。隧道上半斷面內輪廓見圖8。通過監控量測,得到隧道拱頂豎向位移,根據豎向位移求出作用在隧道襯砌上的壓力,并將計算出的壓力簡化為徑向均布荷載(荷載沿隧道洞周范圍均勻分布)。如果考慮滲透水壓力,則該力為水壓力和圍巖壓力的總和;如果不考慮滲透水壓力,則該力為圍巖壓力。

R為拱圈半徑;δh為拱項累積下沉量;ψA為拱腳處切線的轉角(以逆時針為正);VA、VB、HA、HB為拱腳支承反力;θ(0≤θ≤π)為拱跨結構對應的圓心角的一半;實線部分為變形前的輪廓,虛線部分為變形后的輪廓。

圖8 隧道斷面總體示意圖

圖9 隧道斷面受力示意圖

通過分析,得ψA與δh的關系近似為:

(1)

假定在2φ(0<φ<θ)范圍內兩側對稱分布徑向壓力w(隧道斷面受力見圖9),則豎直方向的分力(分布荷載的合力在水平方向的分力為零)為:

(2)

分布荷載對A點的力矩為:

MAw=2R2wsinφsinθ

(3)

由結構力平衡及對A點的力矩平衡,有:

HB+HA=0

(4)

VA+VB-Vw=0

(5)

MAw-2RVBsinθ=0

(6)

A點的水平位移和轉角在隧道結構在荷載w作用下的關系為:

(7)

式中:EI為襯砌結構抗彎剛度;AHH=2θc2+k1(θ-sc)-2k2sc;c=cosθ;k1=1-α-β;α=I/(AR2);β=FEI/(GAR2);F為形狀系數,取1.21;G為襯砌結構剪切彈性模型;A為襯砌斷面面積;s=sinθ;k2=1-α;AMH=AHM=k2s-θc;LPH=wRc[θ(1-cm+sn)+k1/(2c)(scm+c2n-θm-φm)+k2(sm+cn-θ-φ)];m=cosφ;n=sinφ;AMM=1/(4s2)[2θs2+k1(θ+sc)-2k2sc];LPM=wR/2[θ(1-cm+sn)+k1/(2s2)(θ-θcm-φsn+sc-sm)+k2(θ+φ-sm-cn)]。

將δHA=0、MA=0代入式(7),得:

(8)

HA=L1N1

(9)

將式(8)、式(9)代入式(2)~(6),得:

HB=-HA,VB=Rwsinφ,VA=Rwsinφ

該隧道θ=90°,二次襯砌結構為45 cmC25砼,初期支護為C20噴射砼、I20工字鋼(見圖10),工字鋼間距d=50 cm。沿隧道縱向取0.5 m長支護結構為研究對象,襯砌拱頂累計沉降μh=0.018 m。工字鋼彈性模型Es=212 GPa,泊松比μs=0.3。砼的泊松比μs=0.2,C20和C25砼的彈性模量分別為Ec1=27.8 GPa、Ec2=30.2 GPa。

按面積加權平均得出襯砌結構的彈性模量為:

E=

圖10 襯砌結構截面圖(單位:cm)

33.623 GPa

取φ為60°,代入式(8),得w=90.11 kN/m。

隧道襯砌應力是地下水滲透壓力和圍巖壓力之和。前文計算出的襯砌水壓力P′r1=48.771 kPa,同樣沿隧道縱向取d=0.5 m的襯砌來研究,求得該段襯砌上的徑向均布水壓力為:

qr1=dP′r1=0.5×48.77≈24.39 kN/m

襯砌上的圍巖壓力為:

qd=w-qr1=65.72 kN/m

水壓力qr1在總壓力w中所占比例為27.07%。為保障隧道的安全,在巖溶發育地段進行襯砌結構設計時要重視地下水壓力。

3 結論

(1) 隧道滲流場與圍巖和襯砌材料的滲透系數相關,同時受圍巖加固圈及加固體的滲透系數大小的影響。

(2) 荷載大小因滲透系數的改變而改變,滲流場的分布與水壓頭有關,巖溶處理方案制訂中應充分考慮這一點。

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