陳 旭,解紅勝
(中鋼集團山東富全礦業有限公司,山東濟寧 272500)
中鋼集團山東富全礦業有限公司自2010年建礦投產伊始,就致力于智能化礦山建設,其副井提升系統較早地完成了自動化建設,創建了提升機智能操控系統,系統只需要提升司機在集控中心操作站的電腦上一鍵操作,即可實現提升機的自動運行,最大程度的減少了人員的參與,避免了因人的不安全行為而造成的事故。同時,該系統實現了提升機人機交互實時運行狀態的遠程監控、在線故障監控與診斷系統,確保提升系統的安全運行。
隨著礦山生產逐步進入正軌,副井提升系統由原來承擔著礦山井下基建材料、物料提升任務,轉向以提人為主,物料提升為輔,作業時間大大減少。
為進一步提高副井自動化水平,提高副井作業人員效率,減少人為因素對系統安全運行的干擾,進一步實現本質安全化,公司準備對副井提升系統進行再次的優化改造。本次優化改造的目標就是對照工業電梯運行模式,實現副井無人值守、電梯模式運行,系統做到安全可靠、簡單操作,公司全體職工經過簡單培訓就可以自主操作,實現副井提升運行,進一步使這一系統發揮出更大作用,促進我國礦業生產的進一步發展。
隨著各專業人員對這一系統的不斷完善,副井提升系統對我國礦山生產做出了重要貢獻。雖然副井提升系統在很大程度上降低了安全事故的發生,也實現了簡單操作易上手這一目標,但這一技術還比較新穎,可借鑒的經驗并不多,這就導致這一系統在運行過程中會出現一些未能預測的問題,本段落將對副井提升系統現存問題進行具體分析。
現有系統通過罐口控制箱,已經可以實現無人值守運行。上下井人員到達副井后,通過操作室外控制箱就可以進入罐籠,然后操作罐口箱,關閉搖臺安全門,發罐運行。但是現在存在兩個問題:
(1)室外控制箱完全按照室內操作臺布置,并線而來,操作復雜,專業性比較強,未經專業培訓,無法正確操作,這就容易造成在運行過程中因操作不當而引發安全隱患。
(2)罐口箱分別安裝在各水平接近罐籠位置上,操作時,需要操作人員將手穿過罐簾伸出罐籠外,有一定安全隱患。安全門搖臺動作前需要開啟液壓站,根據運行多年情況統計,現場操作人員多次出現發罐前不關液壓站情況,使液壓站不必要連續運行,造成了一定程度上的資源浪費。
罐籠在井筒內運行,沒有直接連接部位,需要考慮合適的通訊方式。運行過程中,罐簾內情況看不到,無法監控,特別是故障處理期間。罐籠內部人員對罐籠運行實際情況不了解,一旦出故障,容易造成恐慌。
罐簾人工操作,立桿采用鋼絲繩,卡澀嚴重,上提時需要很大力氣才能打開,下放時因為重力原因,自由落體,很容易損壞。
多年來,由于進罐前,罐簾操作不及時,多次出現撞罐簾情況,造成罐簾損壞。故需要對罐簾運行方式重新設計。
雖然副井提升系統在操作過程中還存在著部分問題,但這一系統為我國礦山生產任務提供了便利,使礦山生產能夠更有效地進行,所以對存在的問題應及時解決。通過公司制定罐籠運輸設施標準,然后再確定罐簾標準,達到不影響行人,又不影響下料的目的。當下相關部門已對存在的問題列出了解決方案,具體措施如下:
(1)采購標準化炸藥箱,達到炸藥安全運輸、進出罐籠流程順暢。
(2)優化改造現有油罐、油箱,實現標準化。
(3)罐內頂板等設施標準優化,便于后續大件下放及維修。
使用無線通信模塊與PLC 進行數據交換,實現PLC 對罐籠設備的數據采集及控制。編譯電梯模式程序,與原程序無縫對接,不改變原有安全程序模塊,增加聯鎖控制,不影響其他模式安全運行。自制罐簾兩套,采用直流電機牽引鋼絲繩,帶動罐簾升降,運行平穩。和原有安全門、搖臺一起,聯鎖運行,模擬電梯門。安全門、搖臺到位是副井安全運行的必要條件,電梯模式將該條件保留在程序內,不做調整。自制罐籠電池充電器,采用接觸式充電方式,保證充電安全及時,不影響罐籠正常運行。采用西安利雅得研發罐籠無線通訊裝置,裝置上顯示罐籠運行趨勢,使罐籠內部人員了解罐籠運行情況。各水平在原有語音報警的基礎上,增加警鈴裝置一套,用于系統自動關閉搖臺安全門時報警。在原有水平視頻監控基礎上,增加其他水平視頻監控,便于要罐時確認其他水平情況。增加罐籠照明設施,安裝光控和雷達感應開關,實現自動啟停。
這一系列措施使副井提升系統存在的問題,在一定程度上有所改善,但還需要相關人員在運行過程中不斷發現并解決,總結經驗教訓,使副井提升系統更加完善,為今后的礦山生產提供更加完備的保障,推動我國礦山事業的發展。
隨著相關人員的不斷努力,副井提升系統也在不斷完善,工作人員在工作過程中,對副井提升系統的運行做出了以下總結。
副井提升系統包括種模式,在進行不同的作業時,要及時對機器進行模式的調整,以保證機器能夠正常運行,發揮出其最大的作用。
(1)副井各模式作業結束后,現場操作人員要及時將生產模式調整為“提人模式”。
(2)副井提人作業時間到后,集控中心操作人員在系統操作畫面將系統置于“電梯模式”,副井wincc 監控畫面同時顯示“提人、電梯模式”。
(1)在副井規定運行時間內,若罐籠不在本水平,乘罐人員在候罐區入口控制箱選擇按下按鈕,按下按鈕③(要罐),罐籠自動運行到本水平。
(2)去向分“井口”、“-220水平”、“-320水平”,優先去“-220水平”。
(1)乘罐人員在候罐區出入口控制箱選擇按下按鈕,按下按鈕①(開門),罐簾同時升起,設備動作完成后,人員可以進入罐籠。
(2)乘罐人員在罐籠內控制箱選擇按“下開、關門”按鈕,安全門關、搖臺抬起,罐簾同時落下,設備動作完成后液壓站自動停止,同時選擇去向,按下“發罐”按鈕,罐籠運行。
(3)罐籠到位后,系統檢測到位開關后5s 自動運行,液壓站啟、安全門開、搖臺落下、罐簾升起,設備動作完成后,人員可以走出罐籠。
(4)最后一位乘罐人員在出入口控制箱選擇按下按鈕,按下按鈕②(關門),液壓站啟、安全門關、搖臺抬起,罐簾同時落下,設備動作完成后停止液壓站。
罐籠到位3min 后,系統檢測安全門搖臺、到位情況。若安全門開、搖臺落到位,語音提示15s“準備關門、禁止靠近”則系統自動運行,液壓站啟、安全門關、搖臺抬起,罐簾同時落下,設備動作完成后停止液壓站。
罐簾在“電梯”、“提物”、“下大件”模式時都是根據搖臺的動作而動作,即搖臺落,罐簾起;搖臺起,罐簾落。
雖然副井提升系統在很大程度上減少了工作人員對機器的操作,但是對于關鍵操控部位,還是需要相關人員對其進行調整,這就需要加快對專業人員的安全意識的培訓,本段落將對安全規則進行具體分析。
(1)操作人員必須通過安全培訓方可操作。
(2)每天做好設備巡視檢查工作,定期進行設備精密點檢,確保運行安全。
(3)各部門確定信號操作人員,組織安全技術培訓,未經培訓不得操作。培訓內容包括設備基本知識、安全技術操作規程、操作前安全確認項目。
(4)副井“提人、電梯模式”作為默認運行模式。“提物”、“下大件”模式運行前,先聯系集控室由“電梯”模式改為“正常”模式,然后通過現場功能按鈕進行切換到相應的模式進行作業。公司確定副井上下人時間,上下完人之后集控操作員及時鎖罐,副井提人時使用“電梯模式”運行。
(5)副井在“提人、電梯”模式運行后,必須遵守《副井提升機司機安全技術操作規程》,保證人員的安全及設備的正常運行。
副井提升系統在很大程度上提升了礦山生產的效率,帶來了巨大的經濟效益及社會效益。繼續貫徹執行國家安全總局機械化換人、自動化減人要求,
(1)實現了副井井口作業即物料、人員提升的標準化作業。
(2)減少操作人員12人次,實現系統運行本質安全化。
(3)罐簾改造完成后,方便了物料下放,進一步降低了操作人員勞動強度。
(4)罐籠照明設施投用,在增加了乘罐人員安全感的同時,實現了節能運行。
(5)程序優化調整,實現安全門、搖臺自動關閉運行,既保證了正常情況下設備運行安全,也方便了故障狀態時副井安全處理;
(6)方便組織調度,根據生產時間控制副井上下。緊急情況可以直接提升。
通過副井電梯模式自動化改造,基本實現了目的。但是,還有進一步優化改進的地方。
(1)罐簾鋼絲線經常彎曲影響正常運行;影響經常掙斷,導致設備無法運行。后續設備和程序應進一步優化。
(2)受限于罐籠情況,設備安裝布置不合理,后續應進一步優化。
本文對副井提升系統的操作過程進行了具體分析,并指出了這一系統在運行過程中存在的問題,但是在具體操作中,存在的問題卻不止于此,相關人員在以后的工作過程中應不斷總結經驗教訓,盡快總結出一套比較完善的方案,為未來我國的礦山生產及副井提升系統的發展提供可借鑒的經驗,從而進一步提升礦山生產的效率,帶動我國經濟進步增長,促進我國綜合國力的提升。