劉小剛
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)
寧夏英力特化工股份有限公司氯堿分公司燒堿裝置擴能后達到10萬t/a,氯處理系統輸送設備采用了3臺LYJ-1900/0.36型壓縮機,由杭州某公司制造。該壓縮機于2007年9月投入使用,運行至今除了正常的檢修維護外,對其中2臺機組主機進行了整體更換。
入口流量,1 900 m3/h;入口壓力,0.089 MPa(絕);入口溫度,≤30 ℃;出口壓力,0.36 MPa(絕);出口溫度,≤40 ℃;第一臨界轉速,14 850 r/min;主軸轉速,22 360 r/min;效率,62%;工作介質,Cl2;配用電動機功率,160 kW。
LYJ-1900/0.36型離心式氯氣壓縮機為兩級壓縮,通過高速軸帶動兩級葉輪分別在齒輪增速箱的兩側高速旋轉,將產生的離心力對氯氣做功,使之產生動能及靜壓能,氣體壓力得到提高,并送至后續工序。在氣體壓縮過程中,要控制好一、二級壓縮氣體的溫度。
(1)單獨的潤滑系統,包括油站、主副油泵及高位油箱。
(2)兩級增速,單軸懸臂兩級壓縮,高速軸承采用整體五瓦動壓滑動軸承。
(3)采用膜片式聯軸器傳動模式。
(4)軸密封采用迷宮梳齒型抽充氣式密封。
燒堿裝置擴能前,氯氣壓縮機運行平穩,主要的維護檢查項目有梳齒套、滑動軸承的磨損更換,潤滑油定期更換及油濾的不定期更換。擴能后,頻繁發生軸振動的不穩定情況。初步判斷是機組長時間運行,摩擦間隙變大,尤其是各種配件在主機上組裝后機械精度達不到原要求所致。但頻繁更換配件后仍不能解決軸振幅上升的問題,為保證系統運行穩定,又購買了2臺主機進行整體更換,運行1周左右較穩定,但10天后軸振幅逐漸升高,運行1個月后不得不對新機組進行檢查維修。壓縮機運行情況見表1、表2。
壓縮機運行時轉子高速運轉,產生的離心力引起徑向振動使得整個機組在工作過程中振動,轉子不平衡離心力達到一定值后,就會產生很大的橫向振動;其高速轉子的運行狀態直接體現了透平機的運行狀況,因為軸振動是壓縮機運行最為關鍵的一個監控點,它的測量數據直接體現了高速軸、葉輪、滑動軸承、梳齒套及潤滑油質的運行情況,為此,出現軸振動問題時,若不及時解決,將會縮短設備運行周期,并加大維修頻次和維修費用。

表1 擴能前壓縮機運行情況

表2 擴能后壓縮機運行情況
采用GB 11120—1989要求的32#汽輪機油作為潤滑介質,通過一開一備油泵輸送至精油過濾器后進入增速箱,壓力維持在0.08 MPa以上;高位油箱作為應急備用,油位維持在標線處;按規定,系統潤滑油運行連續達8 000 h須更換;潤滑油通過循環水冷卻降溫,溫度始終控制在≤45 ℃下。經檢查,潤滑油系統運行正常,無污染。
儀表專業人員對軸振動檢測元件軸振動傳感器、信號線、變送器等逐項進行了檢查,一切正常;為了驗證測量元件工作的可靠性,對3個監測點實施倒換測試,觀察軸振動的測量數據有無差異。經驗證,測量元件正常。
對比擴能前后工藝控制參數,發現如下情況:擴能后電動機運行電流有上升趨勢,尤其在夏季高溫時段,電動機定子和前后軸承的溫度偏高,因此,擴能后電動機有過負荷運行情況,加大了對機組運轉部件的摩擦;因后續合成工序的生產需要,氯氣分配臺壓力由前期的低于0.125 MPa提升到0.155 MPa以上,造成壓縮機出口壓力過高,這樣,極易出現不定期的喘振前兆現象,影響壓縮機組傳動部件的長周期運行,并加大了檢修頻次。因此,操作中壓縮比的控制尤為重要。
解體機組后發現,梳齒套和滑動軸承瓦片均有磨損,由此可判斷轉子在高速運轉時動平衡被破壞,為此進一步對動平衡失衡原因進行了檢查分析。
(1)機組入口加裝的膨脹節內壁附著少量酸泥,說明前系統在除酸霧過程中存在缺陷;葉輪上有不同程度的積垢,酸霧對葉輪有沖刷和腐蝕作用,進而導致葉輪動平衡失效、主軸彎曲變形(一般徑向圓跳動≤3道),導致高速軸的振動無限擴大。
(2)氮氣供應是由廠內空壓制氮崗位同時對乙炔、聚合、電解系統輸送,并沒有采取分流穩壓措施輸出,雖然在各壓縮機組密封氣源前安裝了小型手動觀察調節壓力表,但長期的氮氣壓力不穩定影響梳齒套及氣封環的密封效果;另外,經檢測,氮氣中含有一定水分,水分隨氮氣進入迷宮密封后,極易與氯氣形成腐蝕性物質腐蝕梳齒套,嚴重影響密封精度。
根據出現的氯氣壓縮機軸振動振幅逐漸升高情況,主要從以下3方面進行了防控。
(1)在開停機時嚴格按照操作規范執行,正常運行情況下,加強對一、二級氯氣壓縮氣體溫度的控制,出口氯氣壓力不宜過高,尤其是上面提到的壓縮比;對氮氣漏點進行檢測管控,在氮氣管道加裝穩壓裝置,確保氮氣密封達標。
(2)定期檢查和更換質量信得過的除霧濾芯,經常觀察除霧器進出口壓力差,并通過視鏡觀察截留的酸液量情況,調節好系統回流量,盡量減少硫酸及酸泥的夾帶。
(3)根據電動機電流及前后軸承溫度情況,平穩調整機組運行負荷,在兩臺機組并聯運行時,由于分配臺壓力一定,因此必須確保機組進氣口壓力一致,同時依據進出口壓力檢測數據,確保兩臺機組負荷均勻運行,尤其注意開停車、切換環節,控制好機組回流開度。
實施以上防控措施后,壓縮機組維護頻率由一個多月延長到1年以上,為氯堿裝置穩定運行提供了可靠的保障。