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普溪河渡槽設計與施工技術研究

2020-02-28 07:51:02劉明忠陳崇德
水科學與工程技術 2020年1期
關鍵詞:混凝土施工

劉明忠,李 鋒,陳崇德

(湖北省漳河工程管理局,荊門 448156)

1 概況

東風渠灌區位于湖北省宜昌市東南部,灌區國土面積2437km2,人口63.85萬人,耕地面積7.9萬hm2,其中有效灌溉面積6.84萬hm2,主要水源從長江北岸一級支流黃柏河東支的尚家河水庫引水。

普溪河渡槽位于湖北省宜昌市夷陵區分鄉鎮普溪河村,宜昌市東風渠灌區總干渠樁號11+830~12+833.42處。全長1003.42m,其中進口明渠段58.11m,進口漸變段15m,進口連接段30m(2節×15m),預應力渡槽段800m(單節40m×20節),出口連接段15m(1節×15m),出口轉彎段70.31m,出口漸變段15m;渡槽大高度61.5m,縱坡1/600,設計流量15.0m3/s,加大流量18.0m3/s; 槽身斷面為矩型,斷面尺寸4.3m×3.45m(寬×高),槽身凈空尺寸3.1m×2.6m(寬×高),側壁最小截面寬度0.3m,預應力簡支梁結構; 槽身結構為C50W4F100鋼筋混凝土整體澆筑,采用DZS40/500上行式矩形造槽機在原位置逐跨澆筑。

2 普溪河渡槽設計

2.1 普溪河渡槽現狀

原渡槽建于1970年,經過40多年的運行,槽身、底板、排架混凝土大面積剝蝕,鋼筋裸露,老化損壞嚴重。槽身混凝土強度范圍在9.5~19.4MPa,碳化平均深度25.2mm,排架立柱混凝土強度范圍14.7~20.5MPa,碳化平均深度23.7mm,槽身底板橫向、側墻縱向配筋,斜截面抗剪強度不滿足現行規范要求,渡槽在現狀工況下處于不安全運行狀態,需要拆除重建。

2.2 普溪河渡槽設計

2.2.1 槽身設計

采用單孔空箱簡支結構,頂部設通氣孔,每節槽身設25束鋼絞線,兩端各預留0.6m待張拉完成后進行第二期混凝土澆筑,可利用造槽機機械化施工。

2.2.2 槽墩排架設計

槽墩高度小于15m的采用單肢排;墩槽高度小于35m的采用雙肢排架;墩槽高度大于35m的采用空心墩;墩槽高度大于45m的采用空心墩與實心墩相結合的結構形式。其中排架柱、基礎、實心墩及墩帽采用C30混凝土,空心墩采用C40混凝土。

2.2.3 槽墩

依據地質條件和槽墩高度,槽墩采用明挖擴大基礎,采用鋼筋混凝土灌注樁,樁徑1.2m,間距4.3m,垂直水流方向布置3排,間距3.7m,樁深入微風化層3m以下。

2.2.4 槽身結構設計

槽身水力計算采用明渠均勻流公式。槽身結構設計斷面尺寸如圖1。

圖1 槽身斷面尺寸

可沿槽身縱向取1.0m長的脫離體,按平面要求進行橫向計算。作用在脫離體上的荷載兩側的剪力差平衡,側墻與底板交結處可視為鉸接,槽內水位取至槽頂作為控制條件,按不利斷面進行配筋計算[1]。

支撐結構設計按最不利工況為滿槽+橫向風荷載計算。

普溪河渡槽采用簡支梁結構設計方案,對槽身及支承結構的形式和最小配筋進行了分析計算。該方案結構設計簡單,技術成熟,風險系數和施工難度系數較小,有較好的經濟性和實用性。

3 普溪河渡槽施工技術

3.1 小截面槽身高標號混凝土配合比研究

3.1.1 普溪河渡槽混凝土澆筑特點

①設計為高標號混凝土(C50);②槽身斷面尺寸小,其中側墻厚度僅0.3m;③最大高度61.5m,風壓高度變化系數1.86; ④受橫穿主梁的懸挑外肋及挑梁阻擋影響,混凝土入倉進料孔間隙小,難以采用天泵直接入倉澆筑;⑤跨度較大,現澆預應力混凝土。因而混凝土澆筑工程難度較大[2]。

3.1.2 配合比試驗

依據當地可供的、經檢驗合格的不同產地的水泥、細骨料、粗骨料、煤粉灰、抗裂摻和物、外加劑等原材料,以及防滲、抗凍、抗裂等要求,擬定15種不同的配合比,每種配合比試塊為6組,在不同溫度條件下進行對比試驗,分別求得各混凝土試塊初凝、終凝時間,4h(因底板混凝土澆筑時間在4h左右)塌落度經時損失值,以及養護3,7,28d后的混凝土抗壓強度等。經過分析,最終選定適合于工程特點的配合比,即每立方米混凝土中,水泥、煤粉灰、江砂、黃砂、碎石、外加劑、水、纖維素的比例為1∶0.128∶0.298∶1.19∶2.23∶0.027∶0.362∶0.0019。

3.1.3 槽身混凝土實測指標

11#~22#槽身混凝土實測指標如表1。

表1 11#~22#槽身混凝土實測指標

其中19#~22#槽身混凝土澆筑時,內模溫度較高,不便于人工操作,采取了通風設備后,溫度有所下降。

按上述混凝土配合比,并滿足一定的施工條件,混凝土的和易性、泵送性、坍落度、擴散度、抗壓強度等各項性能指標均滿足設計要求,能較好的指導施工[3]。

3.2 造槽機結構設計優化

依據普溪河渡槽為大跨度、小截面、端部高、矩形封閉式箱梁槽身等施工特點,對DZS40/500造槽機結構進行設計優化[4]。

3.2.1 箱式導梁改為桁架形式

由于主梁與導梁截面突變,導致在主梁與導梁下部連接處產生的沖擊應力集中問題較突出,優化的方法是:(1)通過焊接拼接板并用高強螺栓與主梁連接;(2)將導梁改為桁架結構,降低工程造價;(3)增加主梁與桁架結構間連接的漸變段,逐步改變受力形式。

3.2.2 延長主梁下部受力支撐區域截面加強范圍

在實際操作過程中,受造槽機加工、安裝及各支撐位置水平精度和混凝土澆筑面平整度誤差等因素影響,各支點難以做到絕對水平,導致各支點間內力呈隨機紊亂分布狀態,尤其是2#支腿一旦出現支墊超高,在過跨后期3#支腿提前脫空,將導致2#支腿對應的主梁下部未加強區域承受超設計荷載,極有可能出現局部失穩的問題。優化的方法是:從導梁連接處起往3#支腿方向延伸至35m范圍,增加主箱梁下部支撐面與腹板內外側倒角筋板及豎向截面強化筋板,并加強橫向、豎向筋板間等。

3.2.3 增加內模系統倒角蓋模

造槽機出廠時因考慮自動收縮折疊,故未在內模倒角接觸部位設計蓋模。在澆筑第二層混凝土過程中,內模倒角易翻出大量的混凝土,其側向壓力對已平倉的混凝土(第一層)形成擾動,既降低了槽身混凝土的澆筑質量,也增加了清理工作量,同時也延長了槽身混凝土澆筑時間。優化的方法是:底板混凝土澆筑完成后,在倒角模板外側增加蓋模,蓋模一側嵌入倒角模板底邊2cm處固定,外側采用鋼管頂撐模板。經過試驗對比,確定蓋模寬度為0.4m,確保了內倒角澆筑質量,縮短了澆筑時間,且操作簡單。

3.2.4 解決造槽機內外模板系統變形的問題。

DZS40/500造槽機安裝完成后,內模系統由于整體剛度較強,造成上下游兩端部約0.25m不能向下調整到位以及內外模的變形過程不一致。其后果可能是:澆筑完成的槽身頂板厚度不夠(設計0.25m,澆筑完成后0.225m),底板過水面保護層過大 (設計0.05m,澆筑完成后0.075m>規范0.0625m),進一步還會影響到槽身底板設計縱坡(如圖2),導致水的流態發生變化,危及槽身的結構安全。

圖2 槽身縱坡曲線示意

優化的方法是: 增加連接限位桿將內梁上下游兩端由原來50t千斤頂支撐在墩帽上的方式。改為由吊桿直接與主梁連接,內梁受力方式由上下端2支點、中部4吊點(如圖3),優化為上下端2吊點、中部4吊點(如圖4)的方案,將內梁通過連接桿懸掛于主梁底部,形成整體聯合受力,既解決了變形不一致的問題。也解決了槽身頂板和底板保護層厚度的問題,滿足設計縱坡的要求。

圖3 造槽機上下端2支點、中部4吊點示意

圖4 造槽機上下端2吊點、中部4吊點示意

3.2.5 增設外模頂口線可調節桿件

造槽機外側上部行走平臺外檐與外肋之間配置了48個頂絲,但未設計頂絲固定和拉回裝置,施工中發現頂絲調節模板線條時,很難協調一致,效果不明顯;又由于無固定裝置,混凝土振搗棒振搗時,頂絲容易掉落,給下方通過的人、車造成了安全隱患。優化方法是:在外模頂口、外肋上焊接固定耳板座,設48個可調節撐桿替換所有上口頂絲,并按45°角布置,其操作性簡單,穩定性、安全性可靠,線條順直易于控制。

3.2.6 增加高空避雷裝置和安全防護設施

造槽機未設計高空避雷裝置,雨季施工時設備和施工人員均存在重大安全隱患。解決的辦法是增設高空避雷裝置和開、合方便的上部頂棚;墩帽是施工過道和平臺,造槽機未設計安全防護設施,解決的辦法是在墩帽增設安全防護欄。

優化后的DZS40/500造槽機主要由主梁、外模系統、內模系統、1#~4#支腿、端模、起升小車、電氣系統、液壓系統、配重塊及其他附屬結構等組成。主梁由4#支腿和1#支腿分別支撐與上下游兩個墩帽頂部,橫穿主梁側面設有12根挑梁,挑梁上懸掛有外肋,外肋在挑梁上橫移實現外模的開、合模功能,當外模合攏時可形成40m跨的槽身的施工平臺; 當外模張開時,主梁攜帶外模系統由有行走功能的3#腿和2#腿的液壓動力驅動下移動過跨; 另外起升小車可承擔垂直運輸任務,移動2#腿前后運動,無需配備其他設備。

3.3 大跨度小截面預應力槽身造槽機施工混凝土澆筑

3.3.1 混凝土澆筑難點分析

(1)普溪河渡槽單跨槽身混凝土澆筑量較大,澆筑時間較長。經計算,單跨槽身混凝土量約200m3,澆筑時間約需12h左右。

(2)由于截面狹窄、鋼筋及波紋管布置密集,混凝土入倉及振搗棒振搗的空間窄小,稍有不慎就會出現質量問題。

(3)混凝土在澆筑時除保證其強度、抗滲和抗凍等指標外,還必須具有較大的坍落度及較長的緩凝時間。

(4)為避免澆筑過程中產生翻漿現象,保證混凝土澆筑密實,無蜂窩、麻面、孔洞及表面溫度裂縫等問題,需制定合理的澆筑及振搗方案和科學完善的混凝土養護措施[5]。

3.3.2 工藝研究

經過多方案比較、論證,不斷試驗、探索,DZS40/500上行造槽機在每一節預應力槽身施工流程如下:

(1)首跨施工工藝流程:施工準備→梁體拼裝→內、外模安裝調試→預壓試驗→外模安裝調試→底板及側墻鋼筋制安、布置預應力波紋管→內模系統就位及固定→頂板鋼筋制安、布置預應力波紋管→混凝土澆筑及養護→預應力張拉錨固→灌漿封錨。

(2)標準施工工藝流程:上跨施工完成→造槽機過跨及就位→外模安裝調試→底板及側墻鋼筋制安、布置預應力波紋管→內模系統就位及固定→頂板鋼筋制安、布置預應力波紋管→混凝土澆筑及養護→預應力張拉錨固→灌漿封錨→二期混凝土澆筑。

3.3.3 關鍵點控制

(1)造槽機過跨、安裝。

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(2)內外模調試。

(3)鋼筋與預應力波紋管制安。

(4)內模系統就位及固定。

(5)混凝土澆筑分層控制(第1層底板、第2層倒角、第3~7層側墻、第8層頂板),如圖5。

(6)混凝土養護。

圖5 40m槽身澆筑層劃分示意

3.4 混凝土裂縫預防

(1)原材料選擇與混凝土配合比試驗。對原材料進行比較優選,對擬定的各種配合比方案進行試驗,在滿足混凝土可施工性能的基礎上減少水化熱量。

(2)溫度控制。采取噴灑水霧、設置遮陽棚等方式,降低骨料、水和摻和料的物理溫度;在攪拌車上部及泵管上覆蓋遮陽材料并定時灑水,降低混凝土入倉溫度;槽身混凝土拆模前,控制內部與外部溫度差<15 ℃;改善混凝土的拌合加工工藝,控制混凝土出機口溫度等; 通過試驗建立混凝土出機口溫度與現場澆筑溫度之間的關系,并采取有效措施減少混凝土運送過程中的溫升等。

(4)加強混凝土養護。保溫養護:采取鋼模外貼30mm厚聚氨酯保溫板,混凝土面層覆蓋兩膜兩毯一油布的保溫措施,混凝土內外溫差不大于15 ℃;保濕養護:適時補充與混凝土同溫度的養護水;設置遮陽和擋風設施,避免薄壁結構高應力區出現溫度裂縫等。

3.5 預應力結構設計與張拉方案優化

3.5.1 預應力損失構成

普溪河渡槽為大跨度預應力渡槽,預應力損失主要有:鋼束與管道間摩擦引起的摩阻損失;錨具變形,鋼絲回縮引起的錨固損失;分批張拉時,混凝土彈性壓縮引起的損失;鋼筋松弛引起的應力損失、混凝土收縮徐變引起的應力損失等。

3.5.2 張拉計算方案

采用大型通用空間有限元軟件MIDAS/Civi對各張拉方案進行仿真分析,在槽身頂部、側墻、底梁、底板等部位,分析不同張拉順序,不同張拉步驟對預應力的損失,尋求鋼絞線合理的張拉順序及布設,最終確定采用對稱張拉方案用于工程施工。

監測與理論計算結果數據相差不大,并有較好的正相關關系[6]。

4 普溪河渡槽效益分析

4.1 社會效益

(1)供水效益明顯。普溪河渡槽的運用,引水流量由12.5m3/s恢復到15.0m3/s,滿足灌溉用水需求;同時將上游明渠正常運行水位降低了0.57m,提高了渠道運行安全系數;改變了老渡槽帶病運行的狀況,減輕了管理工作難度。

(2)利用大跨度小截面預應力渡槽造槽機施工,解決了常規方法模板支撐結構施工的難度,特別是高度較高的渡槽,其支撐結構工程量大,且受天氣條件的制約。

(3)DZS40/500造槽機自動化控制程度較高,極大地減少、減輕了高空作業的工作量,提高了施工安全保障。

(4)在施工中提出并優化的項目,如:箱式導梁改為桁架形式,延長主梁下部受力支撐區域截面加強范圍,解決造槽機內外模板系統變形的問題,增加內模系統倒角蓋模,增設外模頂口線可調節桿件,增加高空避雷裝置和安全防護設施等,均被造槽機生產廠家采納,對于持續推進造槽機設備在水利工程中的應用有一定意義。

4.2 經濟效益

(1)節省投資。經分析,與T梁+上部澆筑槽身的方案相比,造槽機方案主要減少了人工、材料和特種機械的資金投入,預應力槽身共20節,平均每節槽身節省投資36.316 萬元,20節槽身共節省投資726.32萬元。

(2)縮短工期。造槽機過跨及外模合攏僅需1d,即可為后續施工工序提供施工平臺; 同時槽身C50W4F100鋼筋混凝土7d可達到設計強度的90%左右,即可進行張拉,總工期縮短2個月左右。

4.3 生態環境效益

減少了植被破壞面積。采用造槽機施工,減少了槽身原位現澆下部支撐結構及支撐材料加工、堆碼場,椐測算,減少了施工擾動造成的水土流失面積約2萬m2。

5 結語

采用DZS40/500造槽機在大跨度小截面預應力槽身混凝土施工,依據工程質量、安全保證的需要,不斷對造槽機進行設計優化,確保了工程施工的順利進行和按時完成,為類似工程的施工提供了可資借鑒的經驗,同時將水利工程施工與科學研究結合起來,符合水利工程建設與可持續發展的趨勢。

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