高瑞飛,翟鵬霄,田明
(1.建投邢臺熱電有限責任公司,河北 邢臺 054000;2.邢臺職業(yè)技術學院,河北 邢臺 054000)
當前,由于國家環(huán)保形勢的嚴峻,加上京津冀地區(qū)持續(xù)的霧霾天氣,國家對華北地區(qū)的超低排放提出了更高的要求。NOx作為電廠煙氣中的主要污染物,須要經過煙氣脫硝后才能排入大氣中。其中選擇性催化還原(SCR)和選擇性非催化還原法(SNCR)成為電廠煙氣脫硝的主要技術措施。選擇性催化還原法(SCR)的優(yōu)點是技術相對已經成熟,脫硝的效率高,維護人員工作量小,設備可靠性高[1]。
在290~400 ℃溫度及催化劑V2O5作用下,NH3選擇性將NO 和NO2還原成N2,并且不發(fā)生NH3與O2的反應,提高N2的選擇性,減少NH3的用量。反應的化學方程式如下:
4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O;
8NH3+6NO2=7N2+12H2O;
4NH3+3O2=2N2+6H2O;
4NH3+5O2=4NO+6H2O;
2NH3?N2+3H2。
氨逃逸現象的發(fā)生是由于部分NH3未能參加反應,隨煙氣排放。同時在這個過程中也會進行一些副反應,例如V2O5在催化降解NOx的過程中,也會催化SO2的氧化。
SCR 催化劑的活性受諸多因素的影響,其中包括砷中毒、堿金屬中毒和重金屬中毒等,外界因素中機械沖蝕、顆粒堵塞和高溫同樣會影響催化劑的活性。因此,機組在運行時,應當對燃煤中的砷、堿等金屬等進行監(jiān)測分析,并采取洗脫等措施,同時控制一次風量避免過分的對催化劑沖蝕。
煙氣溫度為300~420 ℃時是NH3和NOx的最佳反應條件,煙氣的溫度主要影響催化劑的使用效果,進一部影響氨的逃逸率。溫度過低時,NH3無法全部與NOx反應。所以要控制好煙氣溫度,須要嚴格配煤,保證煤質,值長以及鍋爐監(jiān)盤人員都必須及時了解煤質情況,輸煤值班員和煤化驗員必須定期向值長匯報煤質情況[2]。
NOx的生成受燃燒調整、供氧量、磨煤機運行方式、二次風門的大小、NOx風門的大小、一次風中煤粉濃度等因素影響。合理使用 NOx風,根據鍋爐燃燒情況及時調整 NOx風門大小。在工況相同的情況下,NOx風門大小影響煙氣中的NOx生成量。
V2O5催化劑的使用年限為5~6年,脫硝設備運行到一定周期后催化劑活性會逐漸降低,導致脫硝效率減小,氨逃逸率增加。因此為了保證煙氣氮氧化物在允許的排放標準內,應利用機組大小修時,對V2O5催化劑進行清洗或更換,在保證逃逸率合格的同時,也能使NOx排放符合國家要求。
煙氣溫度為300~420 ℃時是NH3和NOx的最佳反應條件,要控制好煙氣溫度,須要嚴格配煤,保證煤質,值長以及鍋爐監(jiān)盤人員都必須及時了解煤質情況,輸煤值班員和煤化驗員必須定期向值長匯報煤質情況。如長時間煙氣溫度達不到要求,應聯(lián)系省調申請漲負荷[3]。
NH3噴氨格柵不均勻,將直接導致氨氣與NOx無法充分接觸反應,造成氨逃逸。應當每半年在線調節(jié)一次噴氨格柵均勻性,并且做催化劑性能測試實驗,要求無論在什么工況下,經過噴氨格柵后,氨氣應該均分分布。
合理的自動調節(jié)滿足NOx的排放要求,減少超量排放次數,并且降低氨逃逸率,使噴入NH3能夠及時和NOx反應。因此,如果存在由于出口NOx波動較大或者催化劑原因導致控制效果不能滿足要求,可以從以下幾點改善調節(jié)品質。
1)改變調節(jié)器參數。
2)吹灰工作按規(guī)定進行,不得停止蒸汽吹灰。
3)采用能夠更快速預測NOx變化的信號,例如燃料量、氧量。
4)嚴格控制一、二次風比及一次風與煤量的配比,嚴禁超限運行。
5)啟停磨煤機時操作應緩慢,防止給煤量、風量大幅波動。
6)低負荷須停運磨煤機時,保證爐內動力工況平衡。
通過分析氨逃逸情況出現的原因,結合實際總結出一些調整經驗和處理措施。本文中難免有一些不成熟的觀點,需要進一步改進和探索。在今后工作中,通過進行噴氨分布均勻性試驗、噴氨適應性調整試驗方式,以期能夠得到更好的數據和改造,為降低氨逃逸率和氮氧化物排放得到更好的數據支撐。