孫龍彬,李鵬智
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西北元”)第1期50萬(wàn)t/a聚氯乙烯、40萬(wàn)t/a燒堿裝置于2010年7月開(kāi)車(chē)投運(yùn)。為保證安全生產(chǎn),防止異常情況生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,這套生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)工藝聯(lián)鎖較多。本文中主要介紹其中幾個(gè)涉及到氯氫處理工序的工藝聯(lián)鎖在運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
由電解工序來(lái)的濕氫氣進(jìn)入氫氣洗滌塔洗滌冷卻;然后一路進(jìn)入氫氣壓縮機(jī)加壓,經(jīng)過(guò)氫氣后冷卻器、氫氣水霧捕集器,送至氯化氫合成爐,另一路進(jìn)入氫氣氣柜來(lái)保證本工序氫氣壓力穩(wěn)定。來(lái)自電解的氯氣進(jìn)入一級(jí)填料干燥塔、二級(jí)填料干燥塔、泡罩塔,得到氯氣含水量不高于0.02%。干燥后的氯氣進(jìn)入氯氣壓縮機(jī)加壓至0.2 MPa左右,送至氯化氫合成爐。合格的氯氣和氫氣在合成爐內(nèi)燃燒生成氯化氫氣體。氯化氫合成爐出口分為2路:一路經(jīng)過(guò)氯化氫緩沖罐、石墨冷卻器、酸霧捕集器后送至VCM合成工序;另一路通過(guò)一級(jí)降膜吸收器、二級(jí)降膜吸收器、尾氣吸收塔,制作成高純鹽酸供用戶(hù)使用[1]。
2.1.1 VCM停車(chē)時(shí)氯化氫出酸聯(lián)鎖
VCM停車(chē)時(shí),為了保持離子膜電解系統(tǒng)的安全運(yùn)行,設(shè)置氯化氫出酸聯(lián)鎖邏輯,即氯化氫接到VCM停車(chē)信號(hào)后,合成爐供氣切換到出酸狀態(tài)(單臺(tái)合成爐出酸聯(lián)鎖可以通過(guò)旁路選擇)。
(1)開(kāi)啟一段石墨冷卻器排酸閥HV-5466A~E/2HV-5466A~E。
(2)開(kāi)啟尾氣吸收塔進(jìn)水控制閥FV-5455A~E/2FV-5455A~E(根據(jù)運(yùn)行負(fù)荷面板上設(shè)定),當(dāng)流量達(dá)到設(shè)定流量(根據(jù)運(yùn)行負(fù)荷在面板上更改)時(shí),F(xiàn)IC-5455A~E/2FIC-5455A~E投入自動(dòng)。
(3)延時(shí)5 s開(kāi)啟進(jìn)一段石墨冷卻器氯化氫氣體開(kāi)關(guān)閥HV-5452A~E/2HV-5452A~E(根據(jù)運(yùn)行負(fù)荷在面板上設(shè)定),10 s后HV-5452A~E/2HV-5452A~E設(shè)為自動(dòng)狀態(tài),且S與聯(lián)鎖前的合成爐出口(PT-5460)壓力值相等。
2.1.2 存在問(wèn)題
當(dāng)VCM合成崗位出酸聯(lián)鎖觸發(fā)后,氯化氫合成崗位只是對(duì)應(yīng)的出酸閥門(mén)動(dòng)作,無(wú)報(bào)警燈提示消息。這就導(dǎo)致在操作人員不知情的情況下,無(wú)法第一時(shí)間判斷事故原因,須要通過(guò)和VCM合成崗位人員溝通聯(lián)系等判斷事故原因,使應(yīng)急處置變慢,很有可能引發(fā)次生事故。
2.1.3 解決方法
VCM聯(lián)鎖氯化氫合成爐出酸聯(lián)鎖增加報(bào)警。①VCM出酸聯(lián)鎖觸發(fā)后在保證原程序不變的情況下,增加VCM出酸聯(lián)鎖報(bào)警信息(報(bào)警信息欄:R1VCM TRIP為A線,R2VCM TRIP為B線)并且自動(dòng)彈出報(bào)警對(duì)話框。②單臺(tái)合成增加出酸聯(lián)鎖投退報(bào)警信息。
2.2.1 氯氣壓縮機(jī)或氫氣壓縮機(jī)與電解裝置的聯(lián)鎖
當(dāng)氯氣壓縮機(jī)或氫氣壓縮機(jī)滿足下列任一條件時(shí),聯(lián)鎖停離子膜電解整流器:①當(dāng)單條線離子膜電解槽電流負(fù)荷之和大于45 kA時(shí),必須2臺(tái)氯氣壓縮機(jī)和2臺(tái)氫氣壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài);②當(dāng)單條線離子膜電解槽電流負(fù)荷之和大于93 kA時(shí),必須3臺(tái)氯氣壓縮機(jī)和3臺(tái)氫氣壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)。
2.2.2 存在問(wèn)題
2017年1月15日,氯堿分廠電解a線聯(lián)鎖停車(chē),停車(chē)原因?yàn)閍線的氯壓機(jī)b信號(hào)線松動(dòng)脫落,運(yùn)行信號(hào)丟失,觸發(fā)氯壓機(jī)與電解槽的聯(lián)鎖。經(jīng)排查,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況為a線的氯壓機(jī)b處于正常運(yùn)行狀態(tài)。
氯壓機(jī)和氫壓機(jī)本身與電解聯(lián)鎖信號(hào)為運(yùn)行氯氫壓機(jī)運(yùn)行信號(hào),即氯氫壓機(jī)運(yùn)行信號(hào)丟失對(duì)應(yīng)電解槽停車(chē)。即這種信號(hào)丟失原因不一定是氯壓機(jī)停機(jī),也有可能是接線松動(dòng)或接觸不良而導(dǎo)致。不要因此造成不必要的停車(chē)。
2.2.3 解決方法
氯氫壓機(jī)增加電流聯(lián)鎖信號(hào)變更。在原氯氫壓機(jī)聯(lián)鎖信號(hào)中增加氯氫壓機(jī)電流信號(hào)(聯(lián)鎖值數(shù)據(jù)來(lái)源為氯氫壓機(jī)空載60%電流值),即氯氫壓機(jī)運(yùn)行信號(hào)和電流信號(hào)同時(shí)丟失才會(huì)觸發(fā)聯(lián)鎖,信號(hào)去離子膜電解。
2.3.1 氯堿分廠氫氣氣柜聯(lián)鎖
當(dāng)氫氣氣柜高度極高達(dá)HH時(shí)(90%),氫氣放空閥HV-5901/2HV-5901打開(kāi);當(dāng)氣柜高度達(dá)到極低LL時(shí)(15%),氫氣壓縮機(jī)跳停。
2.3.2 存在問(wèn)題
2013年11月1日2時(shí)9分11秒,氯堿分廠氯氫處理DCS記錄顯示氣柜液位為100%,聯(lián)鎖HV5901和PV5901氫氣放空全部打開(kāi),導(dǎo)致氣柜液位降至0,洗滌塔與氫壓機(jī)進(jìn)口壓力降為0,而DCS人員沒(méi)有及時(shí)發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致氣柜平壓運(yùn)行5 min之久,形成很大的安全隱患。
氫氣氣柜液位計(jì)只有1個(gè)遠(yuǎn)傳液位計(jì),當(dāng)氫氣氣柜液位計(jì)故障時(shí),直接觸發(fā)聯(lián)鎖。
2.3.3 處理措施
將氫氣氣柜液位監(jiān)控設(shè)置成3選2液位計(jì),并要求儀表人員定期檢查。3個(gè)液位計(jì)按液位值的大小取中間值作為聯(lián)鎖觸發(fā)值。
安全聯(lián)鎖裝置突出的特點(diǎn)就是聯(lián)鎖性,即在故障中保證所有相關(guān)的系統(tǒng)都會(huì)相互制約,使2種運(yùn)動(dòng)或者操控協(xié)調(diào)起來(lái),保證多個(gè)系統(tǒng)的同步安全控制,是各種生產(chǎn)設(shè)備使用最多并安全可靠的裝置。所以只有在生產(chǎn)過(guò)程中不斷總結(jié),不斷優(yōu)化聯(lián)鎖系統(tǒng),保證聯(lián)鎖系統(tǒng)完好運(yùn)行,才能在關(guān)鍵時(shí)刻更好地保證整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)安全與穩(wěn)定。