任勇強,王瀟
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番 838000)
新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡稱“圣雄氯堿”)降膜法片堿生產裝置中接觸高溫、高濃度堿的設備、管線均采用純鎳材質。純鎳材質的設備、管線比其他材質的使用壽命長,但價格昂貴,導致片堿生產成本居高不下。為進一步延長設備、管線的使用壽命,降低片堿生產成本,圣雄氯堿技術人員研發(fā)了一種比純鎳更耐腐蝕、價格相對較低的新型材質——鎳基合金。
電解生產的32%堿液(質量分數(shù),下同)在蒸發(fā)工序通過濃縮換熱被提濃至70%,之后在最終濃縮器與410 ℃左右的熔鹽進行換熱,質量分數(shù)由70%增至98.5%以上,再通過片堿機制成片堿,包裝后外售。在生產片堿的過程中,最終濃縮器降膜管為片堿工序的關鍵部件,其使用壽命是影響片堿工序能否連續(xù)、穩(wěn)定運行的一個重要指標。
降膜管作為堿與熔鹽換熱的主要部件,內管的堿質量分數(shù)由70%提升至98.5%,溫度在400 ℃左右,而管外即夾套內熔鹽溫度也在410 ℃左右。針對此種苛刻的工況,國內廠家一般采用純鎳材質(Ni4、Ni201)的降膜管,以防止高溫、高濃度堿液的腐蝕,而降膜管的使用壽命從3個月到18個月不等。因鎳材昂貴,每年更換降膜管產生的費用居高不下;同時,因停車更換降膜管,產生的頭、尾堿較多,造成生產成本增加。
成品分離器98.5%堿經(jīng)過下堿管流至再分配器。堿濃度高、溫度高、流速快,對管線腐蝕較大,管線發(fā)生泄漏時,只能停車補焊。管線使用12個月左右,就因壁厚減薄進行更換。
為使降膜法片堿裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行,同時為降低降膜管的采購費用,降低片堿生產成本,圣雄氯堿與多家設備制造商溝通交流,分析了降膜管的腐蝕原因,并查找文獻資料,分析在熔融堿工況下可使用的相關材料的特性。最終確定尋找新型材料替代純鎳材質的方案,要求新型材料在機械強度、抗氧化腐蝕性及傳熱效率等方面要優(yōu)于純鎳材質,并且價格相對較低,在延長降膜管使用壽命的基礎上,降低采購價格,降低片堿的生產成本。
從提高材質機械強度、抗氧化腐蝕性和傳熱性能等方面考慮,在純鎳中加入C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等元素,通過調整各元素比例,滿足鎳基合金材料在高溫、高濃度融熔堿環(huán)境中所需的機械強度、抗氧化腐蝕性、熱傳導性和使用壽命。
第1根鎳基合金材質降膜管于2017年1月9日投入使用,于2018年5月發(fā)生泄漏,使用周期接近16個月,超過鎳材降膜管平均壽命。從2018年5月開始,圣雄氯堿將泄漏的純鎳降膜管全部更換為鎳基合金降膜管,經(jīng)過2年多的使用證明,鎳基合金降膜管平均使用壽命可達到12個月。證明該材質耐腐蝕性不差于純鎳材質。
用鎳基合金材質替換最終濃縮器至再分配器的熔融堿管道(壁厚4.0 mm),于2018年4月更換,投用至今無泄漏情況,測量管線壁厚為3.1~3.2 mm。
片堿機轉鼓外側與高溫、98.5%熔融堿接觸,內側通30 ℃冷卻水,冷卻凝固熔融堿。片堿機轉鼓為碳鋼材質,使用過程中,發(fā)生點腐蝕,轉鼓受冷熱應力變形,沾堿不均勻;刮刀刮堿后成片效果差,粉末率高,片堿板結嚴重。為提高片堿質量,降低片堿粉末率,須更換轉鼓鼓面。碳鋼材質鼓面使用周期平均在14個月,使用周期短,更換鼓面的工作量大、風險高。
用鎳基合金板材制作片堿機轉鼓替代碳鋼材質的轉鼓,降低了高濃度堿對鼓面的腐蝕速率,延長片堿機轉鼓使用壽命。在正常生產中,鎳基合金轉鼓刮堿厚度為1.3~1.5 mm,較碳鋼轉鼓刮堿厚度增加約0.5 mm,降低了片堿包裝過程粉末率,提高了產品質量。
鎳基合金材質中加入鉻、鉬、鈦、銅提高了降膜管材質的硬度、抗氧化性和傳熱系數(shù),鎳基合金降膜管平均壽命可達12個月;鎳基合金材質中鎳質量分數(shù)38%~46%,同等規(guī)格板材或管材的鎳基合金價格為純鎳價格的30%~40%,相應制造出來的設備價格要低,因此,用鎳基合金設備代替純鎳設備,降低了設備采購費用;同時,片堿生產裝置能連續(xù)、穩(wěn)定地運行,節(jié)約了生產成本。
鎳基合金材料在高溫、高濃度的堿性環(huán)境中使用時間超過1年,表明新材料完全可以替代片堿生產工序的純鎳材設備及管道,乃至電解工序的鎳材設備。