楊世鑫
中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257000
永301井位于準噶爾盆地車莫古隆起南翼,是永進油田的一口重點評價直井,設計井深5 930 m,實鉆井深5 930 m。永進油田地質構造復雜,上部地層棕紅色泥巖易吸水膨脹縮徑,導致起下鉆不暢;疏松砂巖易形成虛厚泥餅,造成起下鉆劃眼;侏羅系發育超壓,井壁穩定性差,前期在勘探開發已完鉆的8口井中,有5口井發生卡鉆事故,個別井甚至報廢,永進油田的勘探開發工作一度擱淺。為探明該區塊油氣資源潛力,正確評價該區塊油氣藏的規模、生產能力及經濟價值,部署鉆探永301井。為保證永301井鉆探施工順利,針對不同井段,優選了不同的鉆井液體系,配合相應的現場鉆井液維護處理技術,取得了良好的產油效果。
導管采用φ660.4 mm鉆頭開鉆,鉆至井深55.46 m,下入φ508.0 mm導管至井深55.46 m。一開采用φ444.5 mm鉆頭鉆至井深1 500.00 m,下入φ339.7 mm套管至1 499.39 m。二開采用φ311.2 mm鉆頭鉆至井深4 303.00 m,下入φ244.5 mm套管至4 302.34 m。三開采用φ215.9 mm鉆頭鉆至井深5 930.00 m完鉆,下入φ139.7 mm套管至5 927.20 m完井。
永301井實鉆地層自上而下為新近系(0~1 730 m)、古近系(1 730~2 774 m)、東溝組(2 774~3 634 m)、連木沁組(3 634~4 178 m)、勝金口組(4 178~4 256 m)、呼圖壁組(4 256~5 100 m)、清水河組(5 100~5 510 m)、西山窯組(5 510~5 656 m)和三工河組(5 656~5 930 m)。
1)上部地層古近系棕紅色泥巖造漿性強,易黏附在井壁上,形成小井眼,造成起下鉆阻卡;棕紅色泥巖溶解在鉆井液體系中,鉆井液易被污染,造成鉆井液黏切劇升,導致PDC鉆頭泥包,影響了工程施工進度;砂巖滲透性強,井壁易產生虛厚泥餅,造成起下鉆阻卡。
2)二開采用φ311.2 mm井眼鉆進,地層成巖性差,鉆時快,如果鉆屑不能及時攜帶出井眼,則會吸附在井壁上,形成小井眼,造成起下鉆不暢通;二開裸眼段長達2 900 m,裸眼段上下地層壓力不同,地層巖性差異性大,施工中鉆井液維護處理技術不同,長裸眼井壁穩定技術難度大。
3)侏羅系發育超壓,地應力作用強,井眼形成后,地應力沿著井眼的徑向釋放,造成井壁坍塌掉塊。前期已完鉆井均在侏羅系發生過復雜情況,輕者憋泵,被迫反復劃眼;嚴重者卡鉆。
4)侏羅系清水河組泥巖層理及微裂縫發育,地層被鉆開后,濾液在壓差作用下沿層理和微裂縫進入,造成裂縫中的黏土礦物水化,導致巖層間的膠結強度降低,在地應力作用下加劇井塌的發生。
5)侏羅系西山窯組以砂泥巖混層為主,砂巖吸水性強,水化速度快;而泥巖致密堅硬,水化速度慢。砂巖膨脹后強度降低,導致其上支撐的泥巖垮塌,產生掉塊,且掉塊堅硬,很難破碎;由于地層可鉆性差,導致施工周期長,地層被濾液浸泡的時間加長,更增加了井壁垮塌的可能性。
1)針對上部疏松地層及棕紅色泥巖,調控鉆井液體系的流變性,保持鉆井液以低黏低切鉆進,使鉆井液具有較強的沖刷能力;保證四級固控設備運轉率100%,除去鉆井液體系的劣質固相含量,凈化鉆井液體系;適當放寬鉆井液濾失量,沖刷虛厚泥餅,保持擴徑及縮徑的平衡;工程上保持大排量,提高環空返速,適當沖刷井眼及提高井眼的凈化效率。
2)針對侏羅系地層發育超壓情況,首先,保證在井壁上形成良好泥餅,封堵地層孔隙及微細裂縫;其次,降低鉆井液的高溫高壓濾失量,預防或減緩地層的水化,保持巖石的原始強度;最后,控制合適的鉆井液密度,保證鉆井液液柱壓力平衡地層坍塌壓力,維持井眼力學平衡。
通過總結國內深井、超深井及復雜結構井鉆井液體系使用情況[1-7],調研國內外鉆井液體系發展情況[8-11],借鑒該區塊前期鉆井液施工經驗[12-13],針對永301井地層巖性及井身結構,優選鉆井液體系,確定永301井二開鉆井施工采用聚胺強抑制防塌鉆井液體系;三開采用合成基鉆井液體系。
聚胺強抑制防塌鉆井液體系配方為:3.0%~5.0%膨潤土+0.1%~0.25%燒堿NaOH+0.2%純堿Na2CO3+0.2%~0.5%聚丙烯酸鉀KPAM+0.5%~1.0%胺基抑制劑+1.0%~2.5%防塌降濾失劑KFT+2.0%~3.0%磺化酚醛樹脂SMP-1+2.0%~4.0%井壁穩定劑HQ-1+1.5%~3.0%超細碳酸鈣+0.5%~1.5%液體潤滑劑。
合成基鉆井液體系配方為:基礎油+2.5%~3.5%有機土+2.0%~4.0%乳化劑+1.0%~2.0%輔乳化劑+1.0%~2.0%潤濕劑+3.0%~6.0%降濾失劑+1.0%~3.0%防塌劑+3.0%~5.0%封堵劑。
1)聚胺強抑制防塌鉆井液體系作用機理
鉀離子和聚胺抑制劑中的胺基能夠嵌入黏土礦物的晶層之間,阻止水分子的進入,從而防止黏土礦物水化膨脹;聚胺抑制劑在水解過程中產生陽離子,能夠吸附到黏土顆粒上,從而抑制黏土礦物的水化分散[14]。超細碳酸鈣為不同直徑粒子的復配產品,能夠適應不同形狀和不同直徑的孔隙和微細裂縫;井壁穩定劑是彈性瀝青粒子,和超細碳酸鈣一起,在井壁上形成滲透率低的良好泥餅,增強鉆井液體系對井壁的封堵效果。
2)合成基鉆井液體系作用機理
合成基鉆井液是一種以氣制油為連續相的油基鉆井液,水為分散相,體系中油水比低,通過乳化劑作用,使水相更好的分散在油相中,保證了體系的穩定性。由于體系的連續相為油,從根本上解決了泥頁巖水化失穩問題。
1)配制200 m3膨潤土漿,濃度為8%,預水化24 h后開鉆。
2)鉆進過程中及時補充聚合物膠液,KPAM濃度保持為0.35%,胺基抑制劑濃度控制在0.5%,保證鉆井液體系的絮凝包被能力和抑制性。
3)加入0.5%低黏羧甲基纖維素LV-CMC,適當提高鉆井液的黏度和切力,增強鉆井液的懸浮攜帶能力。
4)開動四級固控設備,除去鉆井液中劣質固相,鉆井液密度控制在1.10 g/cm3以內,保證鉆井液清潔。
5)工程上保證排量55 L/s,提高環空上返速度,凈化井眼;每鉆進300~500 m進行短起下鉆,暢通井眼。
6)鉆完進尺后,充分循環,換牙輪鉆頭進行通井。配制高黏切稠漿封閉裸眼井段,確保下套管及固井作業施工順利。
1)開鉆前,開動固控設備,除去鉆井液中的劣質固相;使用一開井漿開鉆,鉆水泥塞期間,加入純堿,消除鈣離子污染。
2)鉆井液密度控制在1.10 g/cm3以內鉆進;1 598 m后振動篩出現少量棕紅色泥巖掉塊,提高鉆井液密度至1.15 g/cm3;井深1 882 m,振動篩返出灰綠色泥巖掉塊,提高鉆井液密度至1.20 g/cm3;鉆遇大段棕紅色泥巖,提高鉆井液密度至1.25 g/cm3;隨著進尺的增加,鉆井液密度逐漸提高到1.30 g/cm3,保持井眼力學平衡,防止井壁坍塌。
3)鉆進中配制膠液維護鉆井液性能,膠液中聚合物KPAM濃度維持在0.3%,胺基抑制劑濃度控制在0.5%,保證體系的抑制性;鉆遇棕紅色泥巖時,膠液中聚合物KPAM濃度維持在0.4%,胺基抑制劑濃度控制在0.8%,強化體系的抑制性;后期逐漸降低KPAM濃度降低至0.3%左右,胺基抑制劑濃度保持在0.5%,保持鉆井液體系的抑制性。
4)保持鉆井液漏斗黏度在35 s左右,控制環空鉆井液處于紊流狀態,適當沖刷井壁;鉆進至2 755 m后適當提高鉆井液黏切,漏斗黏度逐漸提高至50 s左右,增強鉆井液體系的懸浮攜帶能力。
5)加入超細碳酸鈣,封堵疏松砂巖地層,減少鉆井液滲透;3 000 m后適當降低超細碳酸鈣粒徑,加入井壁穩定劑HQ-1,降低泥餅的滲透率,提高泥餅的質量,增強鉆井液體系的封堵能力。
6)使用防塌降濾失劑KFT,適當控制鉆井液濾失量,沖刷井壁;3 000 m后加入磺化酚醛樹脂,逐漸控制鉆井液濾失量;至中完時,鉆井液中壓濾失量控制在5 mL以內,防止泥頁巖水化膨脹。
7)2 700 m后,一次性加入0.5%液體潤滑劑,保持鉆井液體系的潤滑性;根據起下鉆摩阻和扭矩情況及時補充,增強鉆井液體系的潤滑性,增強鉆井液體系的潤滑防卡能力。
8)全程開動振動篩、除砂器和除泥器,間斷開動離心機,保持鉆井液低固相狀態,維持鉆井液良好的流變性。
9)工程上保證排量,提高井眼凈化效率;每鉆進400 m進行短起下鉆,刮掉吸附在井壁上的虛厚泥餅;鉆遇棕紅色泥巖和含膏泥巖后,加密短起次數,每鉆進200~300 m進行短起下鉆,暢通井眼。
10)中完后,更換牙輪鉆頭通井;待振動篩無返砂后,配制封井漿封閉井底800 m井段,確保中完作業順利。封井漿配方:井漿+1.5%磺化酚醛樹脂SMP-1+1.0%超細碳酸鈣+0.5%液體潤滑劑。二開鉆井液性能見表1。
表1 二開鉆井液性能
1)鉆進過程中嚴格按照設計要求調整鉆井液流變性,及時補充乳化劑、潤濕劑及封堵防塌材料,滿足安全快速鉆進的需要。
2)預先配制好合成基基漿,按照循環周均勻補充到循環系統中,維護鉆井液性能。基漿加入量根據新鉆進尺、井下滲透及固控設備損耗計算,防止基漿加入過多降低鉆井液密度。
3)鉆進過程中根據鉆遇地層、井下實際情況及地層坍塌壓力及時調整鉆井液密度,確保優快鉆進,呼圖壁組鉆井液密度控制在1.40~1.55 g/cm3之間;進入清水河組后,逐漸提高鉆井液密度至1.60 g/cm3;進入西山窯組前,提高鉆井液密度至1.65 g/cm3,西山窯組鉆進至5 540 m鉆遇油氣顯示,根據油氣顯示情況,為確保井控安全,逐漸提密度至1.83 g/cm3;三工河組鉆進至5 879 m時油氣顯示活躍,提高密度至1.87 g/cm3;鉆至5 930 m完鉆,完鉆后油氣顯示活躍,為確保井控安全,提高密度至1.90 g/cm3,保證井控安全。
4)鉆進過程中監測合成基鉆井液的破乳電壓及油水比;根據實際情況,在鉆井液中補充基礎油及氯化鈣鹽水,提高鉆井液的乳化穩定性。
5)鉆進過程中嚴格控制高溫高壓濾失量,及時補充有機土、乳化劑和合成基降濾失劑,控制高溫高壓濾失量在4 mL以內。
6)清水河組地層微裂縫發育,加大微納米比重調節劑和氧化瀝青的加量,提高鉆井液的封堵防塌能力;使用1 500~2 000目的超細碳酸鈣,優化粒度配比,提高鉆井液的封堵能力,減少地層滲透消耗量。
7)合理使用四級固控設備,保證振動篩、除砂器、除泥器的使用效率100%,振動篩篩布使用200目,提高一級固控的凈化效率;根據需要適當開啟離心機,嚴格控制鉆井液低密度固相含量,保持鉆井液良好的流變性。
8)完鉆后下牙輪鉆頭通井,充分循環鉆井液,凈化井眼,有利于完井下套管作業的順利進行;固井前適當降低鉆井液黏度,提高水泥漿的頂替效率,有利于提高固井質量。
三開鉆井液性能見表2。
表2 三開鉆井液性能
1)聚胺強抑制防塌鉆井液體系抑制性強,封堵性好,解決了上部地層棕紅色泥巖及含膏軟泥巖的水化膨脹難題,整個二開大井眼長裸眼井段鉆進順利,中完作業一次成功。
2)合成基鉆井液體系井壁穩定性強,解決了永進油田侏羅系存在的井壁失穩難題,三開鉆進中井壁穩定,井下安全。
3)井身質量好,達到了優快鉆井的效果。二開長裸眼井段平均井徑擴大率僅為7.20%;三開平均井徑擴大率為8.60%。全井平均機械鉆速為4.77 m/h,創永進油田鉆完井時效新紀錄。永進油田鉆完井時效見表3。
表3 永進油田鉆完井時效
4)油層保護效果好。合成基鉆井液體系油層保護效果好,永301井完井后試油,獲穩定高產工業油氣流,日產油47 t,日產氣12 000 m3,打破了永進油田長達15年的勘探沉寂。
5)永進油田侏羅系發育超壓,施工中必須合理調控鉆井液密度,保證井眼的力學平衡;必須保證泥餅質量,這是井壁穩定的基礎。