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萊鋼1 880 m3高爐爐況波動導致爐墻結厚的分析與處理

2020-03-10 15:37:16聞一帆
山東冶金 2020年1期

劉 曉,聞一帆

(萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司,山東 萊蕪271104)

1 前言

萊鋼2#1 880 m3高爐第二代爐役于2018年7月12日開爐并迅速達產,12月11—15日因焦炭供應緊張,外購焦加入2/3左右的某質量不合格焦炭(M40最低79.7%,平均84.6%;<25 mm最高15.1%,平均9.0%),造成高爐指標大幅下滑,爐況開始出現波動。配加質量不合格焦炭后,高爐透氣性指數由23.5逐步降低至22.5,燃料比升高20~30 kg,焦比從370 kg/t逐步調整到430 kg/t,最嚴重時焦比達到500 kg/t。具體表現為:

1)壓量關系緊張,風量維持困難。2)探尺工作差,下料不順發生懸料。3)煤氣流分布失常,小管道氣流頻發。4)鐵口工作差,開口之后先見渣后見鐵。5)爐缸不活躍,風口小套頻繁燒壞。6)冷卻壁溫度、水溫差降低。

2 爐墻結厚的形成原因

爐況波動嚴重影響了爐缸工作狀態和煤氣流的合理分布,頻繁出現小管道氣流,最終造成一定程度的爐缸堆積和爐墻掛結[1],最直接的表現為結厚部位冷卻壁溫度降低、冷卻水水溫差降低。

在爐墻結厚和爐缸堆積的初期,對信息掌握不夠準確,重視程度不夠,沒有采取及時有效的手段進行處理,延誤了處理爐況的最佳時期,恢復過程中未認識到掛結物處理的困難性,加負荷過急、過快,料制頻繁調整且缺乏明確方向,使爐況不斷反復,延長了恢復周期。爐況恢復期間原燃料條件惡化,入爐粉末增加。焦化限產和干熄焦頻繁檢修,導致高爐長期配加水熄焦,再加生礦、球團潮濕難以篩分干凈帶來大量粉末,并因稱量斗下料速度慢而大量分布在料面邊緣部位。爐墻結厚后小管道氣流頻繁,連續懸料,尤其1月2日懸料、坐料達到5次。爐況反復波動造成軟熔帶位置不斷上下移動,渣皮反復熔化重建,坐料時突然下降的生料粉末大量粘附在渣皮上。如此的反復,再加上無計劃停煤休風,長時間低爐溫、低熱量、爐缸虧熱等不利因素的影響,使爐墻越結越厚。

3 爐況恢復過程

3.1 風口布局調整

2019年1月8日將風口布局由7×Φ130 mm+21×Φ120 mm調整為28×Φ120 mm,風口面積由0.33 m2縮小為0.317 m2。調整后風速、動能有所提升,但因風壓上升過多而提升幅度有限。在現有生產條件下,僅靠提高鼓風動能吹透中心對處理爐墻結厚無直接效果。

3.2 料制調整

料制調整主要方向是發展中心和穩定邊緣,但是多次調整效果并不明顯,布料制度調整過程見表1。2月9日休風校核探尺,通過爐頂成像觀察料面,中心焦高且大,料面凹凸不平,整體向西方向傾斜,爐內礦—焦料層結構受到嚴重破壞。

3.3 錳礦螢石洗爐

2月13日開始配加錳礦洗爐,16日開始配加螢石,具體過程見表2。洗爐期間燃料比最高上升到580 kg/t,21日停配螢石,25日停配錳礦。洗爐完成后焦比從450 kg/t逐步調整到395 kg/t,燃料比下降到535 kg/t左右,但壓量關系仍然沒有改善,爐況抗波動能力差。因掛結物位置較高,遠離高溫區,洗爐操作并未完全將掛結物融化,爐墻結厚的影響依舊存在。

表1 1―2月份布料矩陣

表2 洗爐參數

4 掛結物脫落

4.1 掛結物的脫落過程

3月6日19:10開始配加螢石500 kg/批再次進行洗爐,提高燃料比到585 kg/t。7日4:00上料系統故障被迫休風,料線深東6.78 m,西5.17 m,發現爐墻有掛結物脫落,7:50復風后附加凈焦2批,10:00附加凈焦1批,10:30料線正常;10:50發現風口渣皮大面積脫落,冷卻壁溫度和水溫差急劇上升;12:00附加凈焦1批,11:53開口,鐵水[Si]為0.178%,[S]為0.18%,熱量僅有1 411℃,按爐涼處理,控風最低到1 800 m3/h;13:00開始集中附加凈焦(2J+3Z+6J+6Z+2J),13:42[Si]為 0.308%,[S]為 0.133%,14:00負荷由460 kg/t退至515 kg/t,15:00之后下渣皮量明顯減少,16:00繼續退負荷至560 kg/t,19:00加負荷至500 kg/t,16:50開口[Si]為0.758%,[S]為0.06%,熱量1 400 ℃;18:18—18:30[Si]為1.0%以上,迎凈焦停煤一段,8日夜班[Si]為1.2%~1.8%,4:00焦比加至480 kg/t,熱量逐步上行至1 515℃,風量加全。

本次虧料線使爐墻掛結物脫落,邊緣氣流暢通,此后爐況逐步好轉,高爐各項指標逐步提升。透氣性指數24.5~25,燃料比520 kg/t,產量5 000 t,爐況基本正常。

4.2 掛結物的脫落機理[2]

1)螢石、錳礦的加入使掛結物強度大幅削弱。洗爐劑降低了掛結物內多種組分的熔點,使碳性粉末失去了黏結相,呈現出一種較為疏松的狀態。

2)多次集中加入凈焦,使高溫區上移,進一步促進了掛結物的融化。

3)掛結物受熱脹冷縮影響,局部產生破裂。降料線期間,掛結物暴露出來直接受到爐頂打水影響,溫度急劇降低。打水期間的爆震也削弱了掛結物和爐墻之間的聯系。

4)掛結物失去料柱支撐。前期受到多重因素的綜合作用,掛結物強度降低,最終在重力的作用下脫落。

5 結論

5.1 原燃料條件是高爐操作的基礎。原燃料的波動容易造成氣流的波動和軟熔帶位置的變化,是爐墻結厚的重要誘因。對外購焦倒運、加料情況應嚴格監控,保證焦炭的供應和質量得到有效管控。

5.2 持續關注冷卻壁溫度與熱負荷參數,完善操作爐型跟蹤,有爐墻掛結物形成趨勢果斷采取相應措施處理。

5.3 高爐操作應逐步去除對中心附加焦的依賴。處理爐況需要一定的風量支撐,但在低產量狀態下,不宜過度依賴中心焦來發展中心氣流。為活躍爐缸,可以減少中心焦比例縮小死焦堆,縮短置換死焦堆周期,擴大爐缸有效工作區域。

5.4 爐況處理期間忌過度強化冶煉。可降頂壓并控制風量,保證爐內壓差處于相對寬松狀態,引導中心氣流提高透氣性。

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