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改進型雙工位螺絲鎖付機器人設計*

2020-03-10 08:34:04石小仕姚婭川董林鷺田萬春吳昊翰
機電工程 2020年2期

石小仕,姚婭川,董林鷺,田萬春,吳昊翰

(四川輕化工大學 人工智能四川省重點實驗室,四川 宜賓 644004)

0 引 言

在工業生產中螺絲被廣泛使用。根據家具和電子行業的統計,在裝配線上投入的螺絲鎖付人數占據裝配總人數的比例達25%左右。在工業生產中螺絲鎖付效率低下的問題受到了一些學者的關注,并開發出了各式的螺絲鎖付機器人。例如,有研究人員通過控制1.5 MPa~2 MPa的氣壓,將螺釘從供釘機吹至電批口,但吹氣式送釘的方案通常只適用于大長徑比的螺釘[1];一些設計采用了PLC作為主控制器,但PLC體系結構封閉,且數據處理能力較差,難以處理復雜信息[2-3];有學者通過對采集到的圖像進行霍夫變換識別出了螺孔區域,用連通域分析的方法識別出圖像上的螺孔中心,但機器視覺技術算法復雜,系統響應速度慢[4]。

現有的螺絲鎖付機器人大多采用較為昂貴的PLC,而引入STM32作為主控制器,既能降低成本,又能靈活地進行軟件設計。對于螺孔定位,目前普遍采用兩種方案,即人工手動示教和機器視覺定位。前者生產效率低,后者算法復雜。WIBOWO D B等人[5]應用DXF文件計算足跡面積,實現了通過足形進行醫學評估;熊思穎等人[6]利用布爾運算組合,基于AutoCAD平臺完成了工程圖紙三維重建。

受上述學者啟發,本研究提出一種基于工件DXF圖紙文件獲取螺孔坐標的方法;并在電機控制時,在樊留強[7]等人提出的五段S型曲線基礎上,將電機速度控制改進為七段S型曲控制。

1 整體設計

本研究提出的改進型雙工位螺絲鎖付機器人實物圖如圖1所示。

圖1 雙工位螺絲鎖付機器人結構簡圖1—龍門架;2—Z軸給進裝置;3—電批;4—托盤;5—工作平臺;6—供釘機;7—吸盤組;8—磁性無桿氣缸

圖1中,主控制器是內部3.3 V供電,具有72 MHz晶振頻率的STM32F103VET6。硬件系統主要由坐標數據提取與存儲模塊、HMI模塊、電機驅動模塊、氣路、傳感器陣列5部分組成[8]。其中,氣路又由氣缸、電磁閥、匯流板、真空發生器、吸盤組等氣動元件構成,主要完成工件夾緊、螺釘吸取以及成品送出功能。

本文的設計主要用于手機背殼螺絲鎖付。螺絲長徑比計算公式為:

(1)

式中:Ks—長徑比;Ls—螺絲總長,mm;Dn—螺帽直徑,mm。

某些手機背殼螺絲長徑比Ks≤1.2,屬于小長徑比的螺絲。若采用吹氣式方案進行螺絲輸送,小長徑比的螺絲容易在氣管內產生翻轉現象,導致輸送失敗。為提高螺絲鎖付的通用性,本研究采用吸氣方式作為送釘方案,以滿足不同長徑比螺絲。

當用戶開機后,機器會進行機械零點回歸,然后用戶在觸摸屏上選擇所需的DXF圖紙文件,系統會自動從文件中提取螺孔坐標,再將待鎖手機放到Y軸的托盤上,觸發EX-14A型超薄光電傳感器,開始螺絲鎖付環節,最后在氣動元件的協同作用下,成品進入送料環節。為防止意外發生,本研究在工件加工過程中加入了報警、急停處理。

2 控制系統設計

2.1 螺孔坐標數據提取

2.1.1 DXF文件及圖元查找

DXF文件是Autodesk公司開發的一種標準的開放性矢量數據交換文件格式。本研究中的DXF文件采用ASCLL類型,由6個段和1個文件結尾標志構成。

在本研究中,主要關注DXF文件的實體段,因為該段內包含了圓弧、直線、圓形等重要圖元信息。實體段內各組組碼和組值所表示的含義如表1所示。

表1 實體段組碼組值含義對照表

本文給出了逐一字節檢查附加字符串匹配整句的算法進行圖元查找。該算法根據DXF文件的組碼、組值,當CH376以字節為單位讀取DXF文件數據時,每讀出一個字節數據就會立即將此存入控制器SRAM中,如果讀到了字節“ ”即回車符,則證明讀取到了完整的一行數據。再通過C語言的strstr字符串匹配函數與所需圖元關鍵字進行對比,判別出所需的圖元標題。又由于DXF文件的組碼與組值是成對出現的,能夠成功得到所需圖元的相關參數。

本文設變量str1和str2為字符數組,分別用于存儲組值和組碼的字符串。圖元查找算法流程如圖2所示。

圖2 圖元查找算法流程

2.1.2 螺孔相關圖元分析

從DXF文件中查找出的所有圖元信息,并不一定都是能夠利用的數據。因此,要分析出工件螺孔的具體坐標數據,還要根據工件螺孔特征,找出判別螺孔的規律。

本文以手機封裝背殼為例,分析螺孔相關圖元的過程,如圖3所示。

圖3 手機封裝背殼CAD圖

圖3中,工件螺孔均為圓形,但是僅依靠這一特征仍然無法準確分析出正確螺孔,所以,本文還需要分析圖形之間的依附關系。螺釘是由螺帽和螺桿組成,螺帽的直徑大于螺桿直徑,因此在CAD繪制時,螺孔在圖形上即為嵌套了一大一小圓形的同心圓。但由于干擾數據的存在,增加篩選同心圓的方式還不能完全分析出工件中的螺孔。最后,還應該增加螺釘的國標規格參數用作判定條件,過濾出符合條件的同心圓。

本文中,手機封裝背殼螺釘主要規格為國標M1.4、M1.7和M2等,所用螺釘具體參數如表2所示。

表2 所用螺釘參數表

總結螺孔相關圖元分析步驟,本文首先從提取出的所有圖元信息中,篩選出圓形CIRCLE圖元,然后通過圓心對比的方式查找出同心圓,最后引入所用螺釘參數作為參考值,選出最小半徑符合要求的同心圓,并將其圓心存為螺孔坐標。

2.2 電機運動控制

2.2.1 電機速度控制算法

為克服電機失步、過沖問題,本文采用S型電機速度控制算法,其模型如圖4所示。

圖4 S型速度控制法模型

各段變加速度j、加速度a和速度v的計算式為:

(2)

(3)

(4)

為了對步進電機進行速度控制,本文首先對各階段速度進行離散化,求出第k個采樣臺階處的脈沖頻率fk:

(5)

式中:fk—第k個采樣臺階處的脈沖頻率;θ—步進角;N—驅動器分頻數。

然后筆者設置定時器的TIM_CCMR和TIM_CR1寄存器,開啟定時器PWM模式,占空比設為50%;通過對ARR寄存器中的裝載值進行更新,來決定輸出脈沖頻率。ARR寄存器中的裝載值為:

(6)

式中:fin—定時器內部時鐘頻率;PSC—定時器預分頻系數。

為減少占用CPU的運算時間,事先計算出各個采樣點處的定時器裝載值,建立數組存儲起來,采用查表的方式獲取裝載值。

2.2.2 位移控制及鎖付路徑優化

本研究采用的步進電機步距角為1.8°,驅動器脈沖細分數為4,同步輪周長為83.96 mm。各參數計算公式為:

(7)

(8)

(9)

式中:Sd—單脈沖步進距離;Cw—同步輪周長;NUM—勻速段脈沖數;M—單位時間內速度的采樣點數;fi—第i個采樣臺階處對應的脈沖頻率;K—加速段中的三檔速度階段。

將以上數據代入公式,可求得單脈沖的步進距離約為0.105 mm。將所需的位移距離轉化為脈沖數目,再乘以Sd,便可使得三軸精確運動到指定位置。

同時,必須在托盤和工件上選取一點作為參考點(程序零點),使得電機帶動電批準確位移到待鎖螺孔處。絕對零點的校準與否直接影響著螺孔的定位精度。螺孔之間的位移距離應相對于絕對零點進行計算,得出每個待鎖螺孔所需的位移距離后,將其轉換成脈沖數。根據實際生產中得出的經驗,本文進行鎖付路徑優化,首先將工件四角的螺孔鎖付,保證托盤上的工件在鎖付過程中平穩而不翹角,然后再將剩余的待鎖螺孔按照逆時針依次鎖付完成。

2.3 HMI系統設計

為提高螺絲機HMI系統的可移植性,本研究采用Modbus協議作為工業觸摸屏與控制器之間的通信協議[10]。HMI系統界面中每個子模塊對應一個子界面,每一級界面又包含若干個功能二級界面[11]。在接收觸摸按鍵值后,主設備進行相應的界面跳轉,并向從設備發送請求;當從設備收到請求后,先對信息幀進行CRC校驗,然后進行功能碼判斷[12];一切無誤后,設備會給予主設備回應,主設備分析回應信息幀,最后對界面內容進行刷新,進入正常的人機交互狀態。

3 實驗及結果分析

本研究將設計完成的雙工位螺絲鎖付機器人投放到工廠實際生產線中,安排測試人員對機器進行12 h不間斷打螺測試,每間隔1 h對測試結果進行記錄,結果如表3所示。

表3 實驗記錄表

同時,本研究在測試時間段內安排4位工人每隔3 h輪班替換進行人工鎖付,記錄人工鎖付工件成功數量。

人、機鎖付工件成功數對比如圖5所示。

圖5 人、機鎖付工件成功數對比

由圖5可以看出:在相同鎖付時間內,機器鎖付工件數量遠大于人工鎖付數量;人工鎖付的折線波動較大,在人員輪班時出現了4次高峰,說明人工鎖付存在一定的疲勞性,而機器鎖付折線較為平整,表明機器鎖付螺絲具有更好的穩定性。

由表3可得:機器鎖螺絲效率約為95.3%,成功率約為99.2%;由此證明:改進型雙工位螺絲鎖付機器人穩定性好、效率高、成功率高。

4 結束語

本研究提出了一種改進的雙工位螺絲鎖付機器人,給出了一種自動提取DXF文件中孔坐標的方法;運用了S型速度控制算法改進了電機帶動負載運動的平滑性;優化了鎖付路徑,解決了實際生產中工件受力不平衡的問題。

現場測試結果表明,該機器可以提高生產效率、降低人力成本。

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