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高硫鋁土礦脫硫技術的研究現狀

2020-03-12 12:31:06谷立軒
世界有色金屬 2020年24期
關鍵詞:生產

谷立軒

(貴陽鋁鎂設計研究院有限公司,貴州 貴陽 550081)

1 概述

伴隨我國氧化鋁工業的飛速發展,行業對高品位鋁土礦的需求逐步增大,致使現有鋁土礦品位越來越低,這對我國鋁工業未來的生存與發展構成了嚴峻威脅,但國內大量高硫鋁土礦資源卻沒有受到應有的重視。通常將硫含量大于0.7%的鋁土礦稱為高硫鋁土礦,高硫鋁土礦中的硫以硫化物,也就是黃鐵礦的形態存在[1,2]。

2 高硫鋁土礦中硫對氧化鋁生產過程的危害

鋁土礦中的硫占比偏高會嚴重影響氧化鋁生產的順利進行,特別是對溶出、沉降和蒸發等工序產生的危害較大,主要影響如下:

(1)加大堿的損失。硫鐵礦在溶出工序中被堿分解,消耗掉一部分堿。

(2)對鋼制設備造成腐蝕。氧化鋁生產中各種槽罐、蒸發器等鋼制設備偏多,而溶液中S2-含量增加會使鐵以膠體狀態進入溶液。

(3)使蒸發器等換熱設備的傳熱系數下降。隨著蒸發的進行,母液濃度逐漸增大,硫酸鹽及其復鹽結晶析出附著在設備的表面形成結疤,結疤的傳熱系數很小,阻礙了傳熱的過程,使生產中汽耗增加,生產成本上升。

(4)生產過程中硫進入溶液,使赤泥分散為及細小的顆粒,影響固液分離的進行,降低赤泥的沉降性能[6]。

(5)氧化鋁成品鐵含量超標,降低了產品質量[7]。

3 高硫鋁土礦脫硫技術現狀

隨著世界氧化鋁行業體系不斷的壯大,國內外學者為消除高硫鋁土礦中硫對生產各過程的影響,進行了大量研究和實驗工作。現階段有生產應用的脫硫工藝主要有:浮選法脫硫技術、生產過程中添加除硫劑脫硫技術及鋁土礦焙燒脫硫技術。

3.1 浮選法脫硫

浮選法是根據礦物表面物理化學性質的差異來實現分離礦物的目的,通過添加一定量的浮選藥劑可以改變和控制這種差異,從而對礦物進行更有效的分選,因此浮選法對各種礦物都具有適用性[9]。

鋁土礦中硫礦物一般以黃鐵礦的形態存在,而黃藥類捕收劑對此礦物具有較好的捕收效果。含鋁礦物在礦石中存在行態主要是氫氧化物和氧化物,黃藥類捕收劑對這兩種礦物沒有作用,根據上述原理去除鋁土礦中的含硫礦物。

3.2 氧化鋁生產過程脫硫

氧化鋁生產過程中,鋁土礦中的含硫礦物黃鐵礦被堿分解,硫進入到鋁酸鈉溶液。氧化鋁生產過程脫硫的本質就是除去鋁酸鈉溶液中的硫。

3.2.1 添加BaO脫硫

在鋁酸鈉溶液中添加氧化劑,使S2-氧化成SO42-,再將氧化鋇加入到鋁酸鈉溶液中,鋁酸鈉溶液中游離的SO42-與Ba2+反應生成硫酸鋇沉淀,通過固液分離排出硫酸鋇,使鋁酸鈉溶液得到凈化,從而消除硫對生產的影響。

3.2.2 添加ZnO脫硫

氧化鋁生產過程中,添加氧化鋅到母液中,溶液中硫與氧化鋅反應生成ZnS沉淀,通過分離沉淀物,使溶液中的硫脫除。

3.3 鋁土礦焙燒脫硫

在鋁土礦焙燒過程中,礦石中的硫轉化為SO2隨尾氣排出,從源頭上阻止了硫進入后序生產系統。鋁土礦中的黃鐵礦和空氣中的氧氣結合,產生下列反應:

硫元素在焙燒過程中主反應為:

焙燒過程中一水硬鋁石的物相同時也發生了轉變,焙燒礦中氧化鋁相幾乎全部轉為過渡態氧化鋁,相變過程如下:

3.4 各種脫硫工藝的優劣

浮選脫硫:浮選法工藝簡單,對空氣無污染。缺點是在浮選工序有較多的廢水產出,增加能耗。另外由于精礦表面吸附較多的藥劑,給系統帶入有機物,需要用水清洗,處理量較大,使氧化鋁生產藝流程更加復雜化,而且各地高硫鋁土礦浮選效果參差不齊,適應性較差。

氧化鋁生產過程脫硫,特別是添加氧化鋅,脫硫效果好,也能減少溶液中鐵的含量,氧化鋇脫硫不但除去了流程中的硫,還提高了苛性堿溶液的濃度,對溶液中CO32-濃度降低也起到一定作用。但含鋅材料和氧化鋇的價格較貴,使得脫硫費用上升,且脫硫后的脫硫渣不能回收利用[10-13]。

鋁土礦焙燒脫硫:鋁土礦經過焙燒處理,改良了礦石表面結構,使礦石內部孔隙增大,裂紋較未焙燒前也明顯增加,這會加快礦石溶出過程的進行。另外焙燒礦的赤泥表觀松散多孔,加快了赤泥顆粒的團聚,加強了其對絮凝劑的吸附能力,優化了沉降性能。缺點是尾氣需要進行脫硫處理,粉塵治理要求較高,另外增設煙氣脫硫裝置。

4 鋁土礦焙燒脫硫工藝

綜合各種脫硫工藝考慮,焙燒脫硫目前是相對較優的脫硫方法,不但能從根本上消除硫的影響,而且對后序的溶出、沉降及分解等工序都有一定的改善作用,因而有較大的應用前景。而且目前在建的氧化鋁生產企業中,已經出現了運用鋁土礦焙燒來進行脫硫的工藝。工藝流程圖如圖1所示。

圖1 焙燒脫硫流程圖

鋁土礦經過破碎制粉后由喂料裝置將鋁土礦粉料送至預熱系統中,經過多級換熱后;物料進入氣態懸浮焙燒爐底部,在爐中發生一系列反應,最后進入分離器完成氣固分離。在焙燒溫度500℃左右,停留時間約15min,就能完成礦石的脫硫過程,脫硫后鋁土礦滿足拜耳法生產氧化鋁的要求。鋁土礦焙燒脫硫的工藝參數及能耗見表1。

表1 脫硫工藝條件及能耗表

經過焙燒處理的鋁土礦,其氧化鋁的相對溶出率由95.8%提升到96.5%,預脫硅、脫鈦率較高,分別為68%、29%左右。焙燒后鋁土礦赤泥的沉降性能較未焙燒礦的赤泥也有較大改善,其絮凝劑添加量僅為原礦絮凝劑添加量的1/3,也減少了有機物對分解工序的影響。所以鋁土礦焙燒脫硫,不但可以除去硫對生產的影響,還能優化其它的生產指標,在現階段是較為成熟經濟的脫硫技術。

5 鋁土礦脫硫技術展望

雖然現階段高硫鋁土礦的脫硫技術已經取得了部分成績,但仍有很多待細節問題小改善。尋求更加經濟的脫硫劑,采用化學鈍化的方法對氧化鋁生產設備進行改良,降低焙燒脫硫能耗等問題需要進一步探索和研究。對于其它學科在礦石脫硫中的應用也值得借鑒,比如微生物脫硫等。

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