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粗煤氣管線腐蝕分析及改進措施

2020-03-12 08:28:40中石化寧波工程有限公司寧波315103
化工設計 2020年1期

中石化寧波工程有限公司 寧波 315103

某化肥企業煤氣化裝置采用SHELL氣化工藝,下游配套的耐硫變換裝置為低水氣比工藝流程,流程設置為一段預變+兩段中變+一段低變。該裝置運行期間,粗煤氣進料加熱器出口管線冷熱流體交匯三通處腐蝕泄漏,存在嚴重安全隱患。

1 粗煤氣升溫流程及管線材質選擇

將氣化所產的粗煤氣送至氣液分離器分液,由于粗煤氣水氣比低(~0.2),導致對應的飽和溫度較低(~160℃),為滿足下游發生變換反應的工藝要求,粗煤氣由粗煤氣進料加熱器升溫至~230℃后進入預變換爐進行變換反應;而換熱器高溫側介質來自下游2#變換爐出口的變換氣,通過粗煤氣進料加熱器后溫度由~260℃降至~230℃,并送至下游3#變換爐進行深度變換反應;由于氣化來的粗煤氣為飽和氣,為降低管線熱損失,減少凝液析出量,整條管線用蒸汽伴熱;另外,為控制粗煤氣進入預變爐的溫度,在粗煤氣進料加熱器冷物料的進出口增加副線并配有溫度調節措施,且調溫副線也用蒸汽部分伴熱,伴熱至調節閥處。

粗煤氣升溫流程見圖1。

圖1 粗煤氣升溫流程

粗煤氣介質主要成分為H2和CO,并含有少量的CO2、N2、H2S、COS、NH3、H2O及微量NH4Cl。根據《石油化工管道設計器材選用規范》規定:對操作溫度等于或高于200℃,介質中含有氫氣的碳鋼和合金鋼管道,應根據管道最高操作溫度加20℃~40℃的裕量和介質中氫氣的分壓,由Nelson曲線選擇合適的抗氫材質。粗煤氣升溫后管線的操作溫度為~230℃,氫分壓為0.86MPa,根據Nelson曲線,材質選擇15CrMo即能滿足該條件下的使用要求。

2 存在問題

該企業變換裝置運行多年,并歷經多次改造,近期發現冷熱粗煤氣管線交匯三通連接處附近管壁減薄嚴重(圖1云線內部分),三通肩部匯流出口端與直管焊接焊縫附近的直管線處出現泄漏,其中調溫副線介質低溫粗煤氣為該三通主管介質,加熱后粗煤氣為三通支管介質。由于粗煤氣易燃易爆,安全風險較大,但為避免裝置非計劃停車,降低經濟損失,該企業采取在線打卡子的臨時補漏措施,見圖2。

圖2 三通打卡子部位及泄漏位置

裝置正常停工檢修期間,將三通取出后發現腐蝕部位不僅存在于出口端焊縫附近的直管段處,三通肩部及出口端底部均有嚴重的腐蝕現象,而出口端上部及雙側未見明顯腐蝕。其中,三通肩部靠近入口端有明顯內凹減薄現象,三通出口端底部有明顯的流體沖刷腐蝕產生的痕跡。腐蝕部位詳見圖3和圖4。

圖4 三通出口端底部腐蝕

3 原因分析

根據管線介質特性及實際腐蝕情況,分析可能產生的腐蝕原因主要有以下幾個方面。

3.1 粗煤氣中H2S含量升高

粗煤氣中含有微量的H2S成分,雖然H2S在干燥環境下對金屬材料無腐蝕性,只有溶解在水中才有腐蝕性[1],但氣化裝置所產的粗煤氣為飽和氣相,在介質輸送過程中必然會由于有熱損失而析出凝液。根據《石油化工濕硫化氫環境設備設計導則》(SH/T 3193-2017)規定:設備接觸的介質存在液相水,且氣相中(工藝流體中含有液相水)硫化氫分壓(絕壓)大于0.0003MPa時即可稱為硫化氫腐蝕環境。而粗煤氣中H2S的設計含量為~0.1%(摩爾濃度,濕基),管線的設計壓力為4.1MPa(G),硫化氫分壓為0.0042MPa,因此可判斷粗煤氣管線處于硫化氫腐蝕環境中[2]。

研究表明,H2S濃度對應力腐蝕的影響明顯,濕H2S引起的開裂有硫化氫應力腐蝕(SSCC)、氫誘導(HIC)和應力導向氫致開裂(SOHIC)及氫鼓泡(HB)等,其破壞敏感度隨H2S濃度增加而增加,在飽和濕硫化氫中達最大值。在實際運行過程中,由于煤種的選擇原因,粗煤氣H2S含量遠高于設計值,為設計值的3~4倍。由于設計值與實際值硫化氫含量的不同,導致粗煤氣管線的腐蝕速率也大不相同,見表1。

表1 不同H2S含量管線的腐蝕速率

備注:① 表中理論腐蝕量是根據正常設計工況下純干燥H2S組分對管道的腐蝕,未考慮開停車等非正常工況及其它工藝組分的腐蝕影響,由于裝置實際運行工況和介質組分復雜,管道的實際腐蝕速率與理論值存在一定偏差;② 理論最小壁厚為不包含腐蝕裕量及負偏差的厚度。

由表1可以看出,隨著實際H2S濃度的升高,管線的腐蝕程度幾乎是設計值的兩倍,再考慮粗煤氣中其他微量成分對腐蝕的疊加影響,管線的實際腐蝕速率會數倍增加,導致管線三通在設計壽命內腐蝕開裂。

3.2 酸性水腐蝕

低溫的飽和態粗煤氣(160℃)與高溫的過熱態粗煤氣(230℃)在三通處混合時會產生渦流,并產生少量液滴,而低溫粗煤氣管道伴熱效果不佳以及裝置頻繁開停等因素均會加快管線三通處液滴生成速率,由于冷凝液滴溶解了粗煤氣中的CO2、H2S、COS等酸性組份,局部形成較高濃度的酸性水液滴,為典型的濕H2S腐蝕及濕CO2腐蝕環境,因此酸性水的生成明顯加快了管道的腐蝕速率。

3.3 熱疲勞及熱沖擊影響

由粗煤氣升溫流程可以看出,低溫粗煤氣(160℃)需與加熱后粗煤氣(230℃)混合,溫差高達70℃,在匯合點兩種溫度的介質與三通反復接觸,易形成熱疲勞與熱沖擊環境。

匯合點處溫度的變化導致三通截面上存在溫度梯度,局部由于溫差較大形成高熱應力,甚至可能超過材料的屈服極限,導致應變最大處發生局部開裂,受溫度變化引起的周期應力作用不斷擴展。高溫區間內部組織結構發生變化,降低了材料抗疲勞能力,并促使材料表面和裂紋尖端氧化,甚至局部熔化,加速熱疲勞破環速率[3]。

一般溫差梯度越大,越容易發生熱沖擊損傷,該管線三通處冷熱介質的溫差大,在管壁表面形成的局部溫度梯度明顯,加速管線三通的腐蝕開裂。

3.4 沖刷及磨損腐蝕

影響管線沖刷及磨損腐蝕的主要因素是管線材質的硬度、介質的流速及介質的組成。該管線三通采用“T”型結構,兩流體交匯時湍流顯著,并會產生局部高流速,易對管線造成沖刷腐蝕,在設計時應避免在高流速的接頭部位采用突變結構部件,盡可能采取流線型結構。氣化來的粗煤氣中夾帶煤灰、粉塵等顆粒,進入粗煤氣進料加熱器前僅設置了一臺普通分離器,對粗煤氣中固體顆粒未做有效攔截處理,致使少量的固體顆粒進入后續粗煤氣管線中,為管線三通的磨損腐蝕提供了客觀條件。

圖4可以看出,三通出口端底部有明顯的流體沖刷腐蝕產生的痕跡。因此,粗煤氣中含有固體顆粒,且出口三通冷熱氣體混合處易產生湍流,導致了三通因沖刷及磨損腐蝕加速失效。

4 改進措施

該管線三通所處工況復雜,針對上述可能產生的腐蝕原因,提出了以下改進措施及后續改造建議。

4.1 增強管線伴熱

由圖1可以看出,為降低飽和粗煤氣中凝液析出量,自氣化裝置至粗煤氣進料加熱器主路管線均采用蒸汽伴熱,換熱器旁路也伴熱至調節閥前,但腐蝕區域嚴重的三通處并未伴熱。

為不影響工期進度,建議先將換熱器旁路由蒸汽部分伴熱改為全部伴熱,伴熱區域由調節閥前延長至三通處,并對三通整體增加伴熱,后期可根據現場實際情況將蒸汽伴熱改為伴熱效果更好的電伴熱。

4.2 優化三通材質

原三通材質為15CrMo,選擇該材質基于飽和粗煤氣理論上不含液態凝液的情況,但實際工況下此三通處于濕H2S腐蝕及濕CO2腐蝕環境,單采用15CrMo材質在該工況下耐腐蝕性較差,易發生腐蝕。

因此,建議將該三通材質改為15CrMo內表面復合Inconel825材料,其中Inconel825材料在氧化和還原環境下都具有抗酸和堿金屬腐蝕性能,對濕H2S腐蝕及濕CO2腐蝕環境耐受性強。另外,三通材質更換為Inconel825后,其材料的硬度比15CrMo材料的要高,增加了三通的硬度,對抗沖刷及磨損腐蝕也有積極作用。

4.3 優化三通結構

原管線三通采用“T”型結構,易產生局部高流速,加快三通的沖刷磨蝕,因此可將原來的90°三通改為流線型的45°斜三通。

另外,如果可以降低冷熱流體交匯處管道及三通壁面的溫度梯度,減少因溫差引起的熱應力,就能減緩管線熱沖擊或熱疲勞損傷。相關研究表明,采用具有導流結構的特殊管件,可降低管壁的溫度差[4]。因此,可對普通45°斜三通進一步優化結構,強化其導流特性,結構型式見圖5。

圖5 45°斜插入式導流管

該管件結構均改變了管道管壁的熱應力狀態,可使支管匯入的冷流體在主管的中心處匯入熱流體,冷熱流體在主管中心位置開始混合和熱量交換,降低了管線及三通內壁的溫度差,降低了管線因溫差損傷的可能性。

4.4 減緩管線磨蝕

針對粗煤氣中的煤灰、粉塵等固體顆粒,設置相應的除灰除塵措施,如將目前采用的普通分離器改為旋流板分離器或者除塵效果更好的高效分離器等,但這些改造措施都需采購長周期的內件,在裝置正常停工檢修期間無法完工,因此建議后期根據裝置運行情況有計劃實施。

5 結語

根據以上建議措施和現場實際情況,最終將原來的90°三通改為45°斜三通,同時斜三通采用內表面復合Inconel825材料;將換熱器旁路由蒸汽部分伴熱改為全部伴熱,伴熱區域由調節閥前延長至三通處,并對三通整體增加伴熱。改造后重新開工運行至今,三通處壁厚未發現明顯減薄,可長周期平穩運行。因此,對于存在冷熱流體交匯工況的粗煤氣管線設計,有如下建議:

(1)增強冷流體的保溫伴熱,防止因冷流體析出凝液而形成濕H2S腐蝕及濕CO2腐蝕環境。

(2)交匯處三通建議采用15CrMo內襯Inconel825材質,增強抗腐蝕性。

(3)交匯處三通應避免采用突變結構部件,盡可能采取流線型結構,如將90°三通改為45°斜三通。此處三通也可采用具有導流功能的特殊管件,降低三通的內壁溫度差,減緩管線因熱沖擊或熱疲勞造成的損傷失效。

(4)對粗煤氣設置相應的除灰除塵措施,如采用旋流板分離器或者高效分離器等。

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