任紅平(中國四○四有限公司第三分公司,甘肅 蘭州732850)
在許多國外后處理廠蒸發(fā)器是實現鈾濃縮操作的基本設備。而在諸多蒸發(fā)器型式中,鈾濃縮及廢液蒸發(fā)的過程一般采用外加熱蒸發(fā)器較為普遍[1]。它具有造價低廉,傳熱效果好,處理量大等優(yōu)點[2]。
鈾濃縮蒸發(fā)器采用外加熱式蒸發(fā)器,是鈾尾端關鍵設備之一,擔負著為流化床、電解槽供料的重要任務。通過試驗發(fā)現問題,如液位顯示不穩(wěn)定,冷凝液溫度較高等,針對問題進行了技術改進,并取得了較好的效果。

圖1 外加熱式蒸發(fā)器結構示意圖
外加熱式蒸發(fā)器主要是由加熱室和分離室兩大部分構成,料液從進料口加入,液位加至中央循環(huán)管中線時,停止加料通入蒸汽,加熱蒸汽走殼程,料液走管程。由于熱溶液的比重小于冷溶液,加熱沸騰的料液在管束內不斷上升,而冷料液不斷補充,形成自然循環(huán)。沸騰的料液進入分離室后,二次蒸汽從料液中溢出,并夾帶有大量霧沫。二次蒸汽在容積較大的分離空間慢慢上升,夾帶的霧沫相互碰撞,匯集成較大的液滴,在自身重力的作用下墜落而與二次蒸汽分離[3]。通過此過程的不斷進行,不易揮發(fā)的物質會在蒸發(fā)器內不斷積累,促使料液濃度不斷上升,最后達到工藝中需求的濃度。
供料罐備好需要鈾濃縮蒸發(fā)試驗的冷鈾料液,檢查相關的蒸汽及壓空供給及設備、儀表正常后,在設計的×××kgU/d 處理量下按照操作規(guī)程啟動蒸發(fā)器及系統(tǒng)相關設備。鈾濃縮蒸發(fā)器啟動后,記錄蒸發(fā)系統(tǒng)各控制監(jiān)測點的起始數據。每隔一段時間記錄一次蒸發(fā)器內壓力、溫度、液位、密度等參數,并記錄開始加熱后各參數值的變化情況。注意觀察蒸發(fā)器內液位、壓力、密度顯示值的穩(wěn)定性,若液位、密度顯示值不穩(wěn)定,波動超過5%則適當調整加熱蒸氣進氣調節(jié)閥以保證其運行穩(wěn)定;并在運行中關注二次蒸汽冷凝水溫度和絲網除沫器壓差的變化情況。
在試驗過程中,蒸發(fā)器液位控制在原設計的400mm,首先打開冷凝水及冷卻水閥門,開啟二次蒸汽冷凝冷卻器和壓空噴射器,當蒸發(fā)器液位充至400mm 關閉計量泵(鈾濃縮蒸發(fā)器液位控制在原設計的400mm),之后開啟加熱蒸汽閥門使蒸發(fā)器內物料升溫,等到蒸發(fā)器液位開始下降時再啟動進料劑量泵運行。
從以上數據表明蒸發(fā)器在蒸發(fā)濃縮硝酸鈾酰時,液位在290mm~670mm之間,與設計的400mm相比較,變化幅度較大;密度指示波動較大,不能反映濃縮液的真實密度。溫度指示不能滿足運行要求,溫度最高只能達到102.9℃;蒸發(fā)器壓力滿足設計要求,但冷凝冷卻器冷凝液溫度高于設計的40℃,最高達到58.3℃不滿足要求。
從試驗結果可以看出鈾濃縮蒸發(fā)器的液位和密度波動較大。鈾濃縮蒸發(fā)器原設計的測量液位的吹氣管線為a 管和c管,測量密度的吹氣管線為b管和c管。經分析,密度波動較大的原因主要是由于測量密度的兩根吹氣儀表管b管和c管管口位差較小,僅為100mm。通過改進重新安裝了吹氣儀表管c管,將測量密度的兩根吹氣管管口位差由100mm增大到750mm,吹氣管c 加長部分見圖3 中虛線部分。改進后由于吹氣管c 管比原管長度增加了650mm,因此液位達到中央循環(huán)管中心線時的液位也由原來的400mm 改為1050mm。在今后的試驗中,液位采用1050mm作為控制值。鈾密度測量的公式可知g、H均是定值,ρ值的變化只與ΔP的變化有關。增加了吹氣測量管之間的間距,也就是增加了ΔPbc和H 的值,而吹氣儀表的壓差波動范圍是一定的,如果設定壓差波動值為X,因此可得出ρ顯=因此隨著ΔPbc與H值增大,波動值X對ρ顯的影響會明顯減小。液位測量的公式為ρ顯的波動范圍變小后,液位測量值自然會相對穩(wěn)定。
通過實驗可以看出,在設計處理下鈾濃縮蒸發(fā)器正常運行中冷凝冷卻器冷凝液溫度基本≥40℃,不滿足設計要求的≤40℃,因此對冷凝冷卻器的換熱面積重新進行核算。
通過計算將冷凝液溫度降低到40℃時冷凝冷卻器的傳熱面積需10.6m2,而原設計的冷凝冷卻器換熱面積是10.1m2,因此冷凝冷卻器冷卻換熱面積不能滿足要求[4]。
因此對冷凝冷卻器進行重新設計,加大了冷凝冷卻器的換熱面積,由于設備室空間問題將立式改為臥式,重新布置相關的管道。經過后續(xù)試驗驗證,冷凝冷卻器冷凝液溫度低于40℃,新設計冷凝冷卻器換熱面積滿足要求。
在鈾濃縮蒸發(fā)器的試驗過程中,原設計的冷凝液貯槽內的冷凝液,加入去離子水稀釋后配置成0.01mol/L 硝酸,送共去污分離工序做1CX使用。試驗中對冷凝液取樣分析發(fā)現,冷凝液貯槽的酸度基本在0.1mol/L 至0.3mol/L 之間,而調料的稀釋倍數達到10到30倍之間,由于貯槽體積的限制,無法進行稀釋操作,因此不能作為1CX使用。后續(xù)試驗中經取樣發(fā)現冷凝液取樣分析鈾濃度小于1×10-3g/L,而β、α、氚也均滿足低放排放標準。因此將原設計去1CX 改為直接去冷凝液貯槽后做低放排放。
在鈾濃縮蒸發(fā)器試驗中,發(fā)現了鈾濃縮蒸發(fā)器存在液位、密度顯示波動大,溫度測量不準確,冷凝水溫度過高,冷凝水去向設計不合理等問題,通過對問題的分析排查,找出解決問題的方法,通過技術改進后可滿足設計要求,并通過試驗驗證對其整改的有效性進行了驗證,保證了鈾濃縮蒸發(fā)器的穩(wěn)定運行。