馮 楷
(中北大學 朔州校區,山西 朔州 036002)
機械化掘進工作面使用的都是礦用可伸縮鋼架膠帶機,其可伸縮性就是為了適應快速掘進的要求,但在使用過程中膠帶機機架平正一條線常常不達要求,造成膠帶在機尾出現跑偏,引發一系列問題,嚴重制約巷道的快速掘進。本文設計了一種膠帶機尾自動調偏裝置,實現了膠帶自動快速糾偏。
煤礦井下掘進工作面掘進時,隨著掘進工作面的延伸,膠帶機也需要不斷的延伸,在延伸過程中由于生產班趕任務或遇到特殊地質構造,常常使得膠帶機尾不正、不平、膠帶機架不在一條線上或膠帶機架兩邊高低不等,以及延長膠帶時膠帶扣不正、部分膠帶老化,這些都會造成膠帶在機尾處跑偏。膠帶跑偏后煤很容易在運輸過程中灑落,有時候底膠帶回煤,更加劇了膠帶跑偏,嚴重時不僅巷道積煤太多,還會造成機尾膠帶摩擦冒煙等事故,給安全生產帶來極大危害。
以往出現膠帶跑偏,通常都是采用手動調偏。如圖1所示,與膠帶撐桿1平行的箭頭是膠帶運行方向,與膠帶托輥2平行的箭頭是膠帶跑偏方向。這時有兩種方法調偏,一是把托輥2或3在膠帶撐桿6上順著膠帶運行方向調,或者把托輥2或3在膠帶撐桿1上逆著膠帶運行方向調;二是把膠帶機架4往上調高或把膠帶機架5往下調低。這兩種方法均是在膠帶已發生跑偏且工人發現后才開始調偏,調偏時間滯后,加上環境、人員、材料等因數往往就會使得膠帶跑偏進一步惡化,由故障演變成事故。

圖1 膠帶跑偏手動調偏示意
基于膠帶跑偏常規調偏方法的局限性,設計了一種膠帶自動調偏裝置,來解決掘進工作面膠帶機頻繁跑偏問題,經實踐后,應用效果良好。膠帶自動調偏裝置共有三部分組成:調偏部分、跑偏信號采集部分和自動電路部分。
調偏部分由托輥調偏部分和機架調偏部分組成。根據膠帶調偏原理:“跑后不跑前”和“跑高不跑低”。一是對膠帶托輥進行前后調節,二是對膠帶機架進行高低調節。膠帶自動調偏方法:根據膠帶跑偏采集信號裝置采集的信號,輸入PLC控制電路對跑偏膠帶進行自動調節,由于設置了膠帶跑偏采樣機構,可以自動根據膠帶跑偏程度進行在線調節,避免了人為反反復復調節,既方便又省事。
1) 托輥調偏方法。如圖2所示,膠帶跑偏需要調偏時可以通過操作電動伸縮桿7推動連接銷8,連接銷8帶動托輥2或3在其槽孔里往復移動,從而達到調節膠帶跑偏的目的。


圖2 膠帶托輥調偏
2) 機架調偏方法。如圖3所示,膠帶跑偏需要再次調節時,通過操作液壓千斤10使得膠帶機架1伸高或縮回,達到調節膠帶跑偏的目的。


圖3 膠帶機架調偏
如圖4所示,當膠帶向膠帶機架1方向跑偏時,膠帶會推動跑偏托輥(17)向前運動,就會推動行程開關19動作,按膠帶跑偏程度一共設置三個跑偏采樣點,根據膠帶跑偏程度采集相應信號輸入PLC控制電路進行自動調節,使得膠帶得到及時糾偏。


圖4 膠帶調偏信號采集裝置
膠帶調偏電路原理如圖5所示,當膠帶跑偏時,會帶動跑偏托輥轉動到前方,當到達前方第一采樣點時,該點對應的行程開關閉合,PLC控制器及時控制第一托輥組對應的電動伸縮桿的電液閥工作,對第一托輥組進行調節來調偏,這時有三種情況:①膠帶恢復正常且跑偏托輥也恢復原位,跑偏裝置退出工作;②膠帶正常但跑偏托輥還在工作,跑偏裝置持續工作;③膠帶跑偏持續,往下一個跑偏采樣點前進。當到達前方第二采樣點時,說明膠帶跑偏比較大,則PLC控制器控制第二托輥組對應的電動伸縮桿的電液閥工作,對第二托輥組進行調節來調偏,情況也如上面三種;當膠帶持續跑偏,跑偏托輥到達第三采樣點時,膠帶跑偏程度達到最大,PLC控制器控制電動伸縮立柱的電液閥工作,對膠帶機架的傾斜角度進行調節,直到膠帶恢復正常。
這種膠帶調偏方法一是取得膠帶跑偏信號及時;二是膠帶調偏動作及時,不會滯后;三是膠帶調偏不需輔助材料,利用液壓千斤調偏來回自如。

圖5 膠帶調偏電路原理
膠帶機尾自動調偏裝置利用PLC和跑偏信號采集裝置給調偏裝置發出動作信號,一共分三步,第一是初步調偏,第二是淺調偏,第三是深度調偏,每個步驟都是左右同時調節,反應靈敏,調節速度快,經測試其動作反應時間為30 ms,3 s基本完成膠帶調偏工作。以前的調偏基本是跑偏后再調,工作量大,一個熟練工需要最少時間為3 min。
該調偏裝置設置了膠帶跑偏采樣機構,可以自動根據膠帶跑偏程度進行在線調節,不僅調偏動作及時,而且屬于主動調偏,在膠帶恢復正常時還能復位,為下一次調偏做好準備,避免了人為反反復復調節,既方便又省事,工作效率大幅提高,值得推廣使用。