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SNCR脫硝技術(shù)在鉛冶煉制酸尾氣治理中的應(yīng)用

2020-03-26 07:01:24張庭亮武育剛楊曉晨
硫酸工業(yè) 2020年1期
關(guān)鍵詞:煙氣工藝效果

趙 律,張 焰,張庭亮,武育剛,楊曉晨

(漢中鋅業(yè)有限責(zé)任公司,陜西漢中724204)

氮氧化物(NOx)是一種對(duì)人體和環(huán)境都存在巨大危害的污染物質(zhì)[1]。雖然在GB 25466—2010《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中沒有對(duì)鉛冶煉煙氣尾排NOx提出具體要求,但2013年原國(guó)家環(huán)保部又發(fā)布了《關(guān)于執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告》(公告2013年第14號(hào)),京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等“三區(qū)十群”重點(diǎn)控制區(qū)范圍內(nèi)的鉛鋅工業(yè)企業(yè)的排放污染物SO2、NOx,開始實(shí)施“雙100”即100 mg/m3的特別排放限值。鉛鋅冶煉企業(yè)的NOx治理已刻不容緩。

目前已開發(fā)應(yīng)用的脫硝技術(shù)主要有選擇性催化還原法(SCR)、選擇性非催化還原法、活性炭吸附法、電子束照射法、MEROS煙氣凈化技術(shù)及循環(huán)流化床等[2]。其中,最普遍且成熟的脫硝技術(shù)當(dāng)屬SNCR法和SCR法,常見用于鍋爐、水泥和發(fā)電等行業(yè)[3-6]。兩種技術(shù)的原理都是采用氨水或尿素作還原劑,將煙氣中的NOx還原為N2從而達(dá)到減排的效果。其不同之處在于,SNCR法屬于 850~1 100 ℃的高溫脫硝,而 SCR 法需要 TiO2、V2O5等催化劑,但反應(yīng)溫度只有320~400 ℃[7]。

云南馳宏鋅鍺會(huì)澤冶煉分公司采用SNCR法脫硝技術(shù)對(duì)煙化爐尾氣脫硝效果良好,使用氨水為反應(yīng)劑,最大排放ρ(NOx)≤87 mg/m3,脫硝率76.4%[4]。還未見其他鉛鋅冶煉企業(yè)煙氣脫硝技術(shù)研究和應(yīng)用的報(bào)道。

筆者以某企業(yè)鉛冶煉底吹爐煙氣為研究對(duì)象,首次將SNCR法脫硝技術(shù)應(yīng)用于治理鉛冶煉底吹爐煙氣NOx,經(jīng)工業(yè)試驗(yàn)證明,可達(dá)到特別排放限值要求,為同行企業(yè)的鉛冶煉底吹爐煙氣脫硝提供參考。

1 底吹爐煙氣中氮氧化物成因及影響分析

某企業(yè)鉛冶煉采用行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的“富氧底吹爐+富氧側(cè)吹還原爐+煙化爐”的“三連爐”煉鉛工藝[8],粗鉛產(chǎn)能60 kt/a,配套的富氧底吹爐煙氣制酸裝置產(chǎn)能為75 kt/a。近年來,由于鉛精礦供應(yīng)日益緊張,該企業(yè)富氧底吹爐配料開始搭配鋅冶煉鉛銀渣、硫酸鉛泥、含鉛煙灰等多種復(fù)雜鉛雜料,底吹爐已不出鉛而轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭刍煸鼱t”。在這種生產(chǎn)模式下,底吹爐產(chǎn)生了煙塵量后移、煙溫偏高和熔渣易過氧化等一系列問題,對(duì)后續(xù)煙氣制酸工藝和尾排指標(biāo)控制造成影響。主要表現(xiàn)在硫酸品質(zhì)下降,透明度下降并呈現(xiàn)粉紅色(見圖1),干吸捕沫器被白色泛黃結(jié)晶堵塞物堵塞(堵塞物見圖2)。

圖1 粉紅色濃硫酸樣品

圖2 干吸捕沫器堵塞的結(jié)晶

該企業(yè)技術(shù)人員對(duì)干吸捕沫器堵塞的白色泛黃結(jié)晶取樣化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其遇水快速溶解為稀硫酸,同時(shí)釋放出大量黃棕色煙霧,可推斷該白色泛黃結(jié)晶為亞硝基硫酸結(jié)晶[9]。粉紅色濃硫酸則檢測(cè)出鐵離子,可能原因是煙氣中NOx形成稀硝酸,促使硫酸不斷腐蝕鐵質(zhì)管道和罐體,形成紅色的硫酸硝酸亞鐵復(fù)合鹽。該復(fù)合鹽繼續(xù)與硫酸反應(yīng),其中硝酸根被置換出來,生成白色硫酸亞鐵鹽沉淀,最終導(dǎo)致濃硫酸品質(zhì)異常[10]。另外,經(jīng)第三方監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)在制酸尾氣脫硫后外排氣體顏色發(fā)黃時(shí),NOx指標(biāo)實(shí)測(cè)值明顯偏高,ρ(NOx)最高達(dá)到了226 mg/m3。因此,上述異常現(xiàn)象均可能與底吹爐煙氣中NOx偏高有關(guān)。

分析其原因:一是為保證冶煉過程的進(jìn)行,底吹爐配料必須加入煙煤、硫磺顆粒等輔助燃料,煙煤的加入是冶煉煙氣NOx偏高的主要原因[11];二是底吹爐氧料比從原來鉛精礦冶煉模式時(shí)的75~90提升到110~120,底吹爐氧槍采用氮?dú)獗Wo(hù),氮?dú)獾耐ㄈ胧沟迷靖谎酢⒏邷氐膹?qiáng)化熔池熔煉環(huán)境產(chǎn)出的煙氣更加復(fù)雜。從現(xiàn)有情況分析,該企業(yè)底吹爐煙氣NOx濃度相對(duì)于其他同類企業(yè)偏高[12],其原因無法從源頭根除,采取合適的脫硝技術(shù)治理NOx已成為企業(yè)必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題。

2 脫硝技術(shù)的選擇及流程方案

根據(jù)該企業(yè)鉛冶煉底吹爐直升煙道結(jié)構(gòu)及其處于800~920 ℃高溫的實(shí)際情況,結(jié)合SNCR法在燃煤鍋爐煙氣脫硝中的成功經(jīng)驗(yàn),選擇SNCR法脫硝技術(shù)治理底吹爐煙氣NOx具有可行性[13-14]。另外從使用安全性、減少NH3逃逸和易操作性等角度考慮,選擇尿素作為脫硝反應(yīng)劑比較合適[15]。底吹爐煙氣SNCR法脫硝工藝流程示意見圖3。

圖3 底吹爐煙氣SNCR法脫硝工藝流程示意

底吹爐煙氣SNCR法脫硝系統(tǒng)包括尿素溶液制備系統(tǒng)和計(jì)量噴淋系統(tǒng)兩大部分,尾氣NOx指標(biāo)以第三方實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。其主要工藝流程為:在底吹爐余熱鍋爐直升煙道的煙溫探頭插孔處增加霧化噴槍。將配制好的尿素水溶液經(jīng)加壓計(jì)量泵與壓縮空氣混合后通過噴槍霧化,使其與高溫?zé)煔獬浞纸佑|發(fā)生反應(yīng),煙氣中的NOx轉(zhuǎn)化生成氮?dú)夂退瑢?shí)現(xiàn)脫硝目的。

該方案中噴槍為內(nèi)混式梅花芯結(jié)構(gòu),外側(cè)為壓縮空氣,內(nèi)側(cè)為尿素霧化水,材質(zhì)采用316L不銹鋼,耐高溫,抗腐蝕。噴槍設(shè)計(jì)安裝在直升煙道下部的煙溫探頭插孔處,距底吹爐爐口約4.5 m,煙溫通常為800~920 ℃,基本滿足尿素脫硝理論反應(yīng)溫度區(qū)間[6]。尿素水溶液計(jì)量泵流量和壓縮空氣壓力均可遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)顯示,泵最大流量250 L/h,壓力0.6 MPa,壓縮空氣最大壓力0.8 MPa,為保證霧化效果,噴槍壓力設(shè)定為0.4 MPa。

3 底吹爐煙氣脫硝工藝條件試驗(yàn)及效果

為取得最佳的底吹爐煙氣脫硝工藝控制參數(shù),在底吹爐固定投料量和配料方案且生產(chǎn)正常運(yùn)行的前提條件下,以尾排NOx濃度在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否在GB25466—2010《鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中的特別排放限值規(guī)定的100 mg/m3以下為判斷依據(jù),對(duì)反應(yīng)溫度、尿素濃度及噴淋量等主要參數(shù)進(jìn)行了工藝優(yōu)化試驗(yàn)。

3.1 煙氣溫度對(duì)脫硝效果的影響

固定尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%、噴淋量為100 L/h,噴槍壓力0.4 MPa,分別在底吹爐直升煙道頂部(距底吹爐爐口約12 m)和下部2個(gè)測(cè)溫探頭插孔處,進(jìn)行脫硝工藝試驗(yàn)。每處測(cè)定2~3次,同步記錄煙溫和制酸尾排煙氣NOx在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),結(jié)果見圖4。

圖4 不同煙氣溫度對(duì)脫硝效果的影響

由圖4可見,煙氣溫度對(duì)尿素脫硝效果的影響明顯,當(dāng)煙溫大于尿素脫硝最低起效溫度800 ℃(均為下部煙溫探頭插孔處),尾排NOx均可達(dá)到特別排放限值要求[4]。因此,后續(xù)試驗(yàn)選擇底吹爐直升煙道下部煙溫探頭插孔處安裝尿素噴槍更合適。

3.2 尿素濃度對(duì)脫硝效果的影響

固定噴淋量為100 L/h,噴槍壓力0.4 MPa,配制不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的尿素水溶液,進(jìn)行脫硝試驗(yàn)。每種濃度的尿素水溶液配制量約為500 L,每次更換1 h后再記錄制酸尾排煙氣NOx在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

圖5 不同尿素濃度對(duì)脫硝效果的影響

由圖5可見:尿素分?jǐn)?shù)在10%~15%時(shí)的脫硝效果較好,尿素濃度過低,脫硝反應(yīng)不完全。當(dāng)尿素濃度過高,脫硝效果不佳,此時(shí)檢查噴槍,發(fā)現(xiàn)前部有明顯的結(jié)晶物灼燒痕跡,分析有可能是高濃度尿素噴霧遇高溫瞬間降溫結(jié)晶灼燒,降低了脫硝效率。故再從成本角度考慮,尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)選擇10%~15%較為合適。

3.3 尿素溶液噴淋量對(duì)脫硝效果的影響

固定尿素質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%,噴槍壓力0.4 MPa,每2 h改變噴淋量,每次更改噴淋量1 h后再記錄制酸尾排煙氣NOx在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),試驗(yàn)結(jié)果見圖6。

圖6 不同尿素噴淋量對(duì)脫硝效果的影響

從圖6可見:隨著噴淋量的增加,尾排NOx呈下降趨勢(shì)。但噴淋量增加到160 L/h及以上,脫硝效果不佳。此時(shí),從底吹爐直升煙道下部觀察到部分尿素水溶液流出,表明過高噴淋量在0.4 MPa噴淋壓力下,霧化效果不好,如增大壓力可能增加能耗和氣耗,影響噴槍使用壽命。另外,也可能是部分噴霧液不能被瞬間降溫的煙氣氣化分解,影響了煙氣脫硝效率。故尿素噴淋量控制在80~120 L/h較好。

4 脫硝運(yùn)行成本分析

該企業(yè)現(xiàn)有的SNCR尿素法脫硝系統(tǒng)的初期設(shè)備設(shè)施投入少,主要設(shè)備配置包括尿素溶解攪拌罐、尿素水溶液靜置儲(chǔ)槽、計(jì)量泵、流量計(jì)、噴槍及工藝管道等,總計(jì)投資成本約5萬元。

從實(shí)際運(yùn)行成本來看,因操作簡(jiǎn)單,監(jiān)控簡(jiǎn)便,可不計(jì)人工成本。以尿素溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%、噴淋量為100 L/h測(cè)算,尿素月消耗為7.2 t,尿素市場(chǎng)價(jià)格2 200元/t,則每月尿素成本約1.6萬元。加上攪拌、泵的動(dòng)力消耗及蒸汽加熱成本,該套SNCR尿素法脫硝系統(tǒng)估算月度運(yùn)行費(fèi)用在2萬元左右。該裝置運(yùn)行后,制酸尾排煙氣顏色明顯變淡白色甚至無色,制酸生產(chǎn)及濃硫酸產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定,產(chǎn)生了較好的綜合效益。

5 存在的問題討論

5.1 SNCR尿素法脫硝效率難于準(zhǔn)確判定

理論上,在不考慮系統(tǒng)漏風(fēng)的情況下,脫硝效率應(yīng)該以尾排NOx濃度和底吹爐出口煙氣NOx濃度來計(jì)算。因?qū)嶋H生產(chǎn)中,底吹爐出口煙氣塵含量較高,氣速較快,NOx濃度可能很高,如跟尾排NOx數(shù)據(jù)測(cè)定一樣采用在線監(jiān)測(cè)儀器分析,則無法準(zhǔn)確檢測(cè),需要另外設(shè)計(jì)特殊分析方法。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,脫硝底吹爐煙氣脫硝效果均以尾排ρ(NOx)<100 mg/m3為判定依據(jù)。

5.2 底吹爐生產(chǎn)工藝波動(dòng)影響煙氣脫硝效果

該企業(yè)底吹爐生產(chǎn)模式變更為以處理鉛銀渣、鉛泥等復(fù)雜含鉛原料為主,配料時(shí)增加煙煤、硫磺顆粒等輔助燃劑,一方面使煙氣NOx升高,產(chǎn)生了后續(xù)制酸工藝及尾排處理的問題;另一方面提高了煙氣溫度,為采用SNCR尿素法脫硝工藝創(chuàng)造了必要條件。但這種冶煉模式的生產(chǎn)工藝波動(dòng)更加頻繁,生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)過煙溫偏低影響脫硝效果、煙塵量過大造成直升煙道噴淋口下部?jī)?nèi)壁結(jié)塊等異常情況,對(duì)脫硝工藝調(diào)控帶來難度,部分時(shí)段仍有超標(biāo)現(xiàn)象。在后續(xù)生產(chǎn)實(shí)踐中,一般通過觀察到的制酸尾排煙氣泛黃,來及時(shí)調(diào)節(jié)尿素濃度、噴淋量等工藝參數(shù),直至煙氣由泛黃變?yōu)榈咨踔翢o色,即達(dá)到了良好的脫硝效果。

6 結(jié)語

隨著2016年《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》的頒布,環(huán)保形勢(shì)日趨嚴(yán)峻,環(huán)保治理特別是大氣排放污染物治理已成為關(guān)系企業(yè)生死存亡的焦點(diǎn)問題之一。某企業(yè)針對(duì)鉛冶煉底吹爐煙氣脫硝問題,首次采用SNCR尿素法處理煙氣NOx。經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),使用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10%~15%的尿素水溶液,以80~120 L/h的噴淋量霧化噴入底吹爐直升煙道下部,制酸尾排煙氣顏色明顯變淡白色甚至無色,制酸生產(chǎn)及濃硫酸產(chǎn)品質(zhì)量趨于穩(wěn)定,同時(shí)經(jīng)第三方定期監(jiān)測(cè)煙氣尾排ρ(NOx)均在20 mg/m3以下,遠(yuǎn)低于到特別排放限值的100 mg/m3。此法投資少,運(yùn)行費(fèi)用較低,操作安全簡(jiǎn)便,脫硝效果較好,可供國(guó)內(nèi)同類企業(yè)NOx治理參考。

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