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某小型純電動汽車前機艙熱管理分析與優化

2020-03-27 05:25:28王元林劉小華楊凡張桂連
汽車零部件 2020年3期
關鍵詞:優化

王元林,劉小華,楊凡,張桂連

(湖南獵豹汽車股份有限公司,湖南長沙 410100)

0 引言

隨著國家對排放和新能源積分的要求,以及國家補貼政策的引導,純電動汽車成為當前汽車領域研究的熱點。因其動力源由電機取代傳統發動機,前艙布置相對較寬松,且電機散熱沒有發動機多,機艙溫度場設計風險相對較小。小型純電動汽車由于其車型較小,前機艙布置緊湊且電子元器件較多,機艙的溫度過高對電子電器零部件的使用壽命和穩定工作狀態都有較大的影響,使得小型純電動汽車的機艙熱管理問題突出。同時,考慮降低風阻提高整車續航里程,封閉式主進氣格柵成為純電動汽車區別傳統燃油車的重要標志,這也大大增加了前機艙熱管理的難度。目前關于電動汽車熱管理的文獻主要集中在電池包系統的熱管理研究:江淮汽車夏順禮等基于電動汽車電池熱管理系統進行設計分析與驗證[1],長安汽車孫佳等人針對電池包的不同熱管理方式開展了對比研究,北京理工大學學者們針對電動汽車電池的高低溫控制系統開展研究[2-5],均取得不錯的研究效果。針對機艙的熱管理,主要有湖大艾盛王寧潔等通過數值仿真指導新能源汽車前艙熱管理應用[6],江淮汽車殷紅敏等通過仿真研究冷卻模塊的聚風結構設計[7],未從前艙熱量根本來源進行分析,僅開展仿真分析與仿真驗證,也未通過試驗測試對比優化前后的方案效果。因此,針對電動車前機艙溫度過高問題,通過前機艙熱量來源分析,同時結合虛擬仿真技術和實車優化方案驗證,為解決實車前艙熱管理問題提供借鑒和參考。

1 純電動汽車前機艙熱源分析

某小型純電動汽車的前艙布置如圖1所示。

圖1 某小型純電動前機艙布置

根據小型純電動汽車的結構特點和車輛實際情況,將前機艙熱源分成4個部分來進行剖析,分別為空調系統、電池包冷卻系統、電驅冷卻系統以及其他電器部件。

1.1 空調系統

汽車空調系統主要是調節乘員艙的溫度,提高乘員的乘坐舒適性,分為制冷和加熱兩個部分,詳細見圖2。制冷系統主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥、蒸發器、鼓風機等組成,通過壓縮機運行帶動冷媒在蒸發器和冷凝器之間循環流動,通過調節膨脹閥實現乘員艙的溫度降低。文中通過冷凝器的參數設置來考慮其對前艙的熱量貢獻。加熱系統主要由PTC、鼓風機、風道等組成。加熱系統一般在冬季環境溫度較低的情況下使用,不考慮此工況下的前機艙熱管理。

圖2 空調系統結構

1.2 電池包冷卻系統

動力電池的冷卻性能對電池效率、電池壽命和安全性有著直接的影響,其冷卻方式可分為自然冷卻、風冷和液冷三種。風冷分為自然通風和強制通風,冷卻介質為空氣,空氣的流速與車速的關系是自然通風和強制通風的主要區別。液冷是指采用冷卻液在封閉管道內進行熱傳導,換熱效率高,但結構較復雜。自然冷卻是指電池系統通過布置滿足它在特殊工況下的溫度要求,并保證動力電池一直具有較高的充放電效率。

一般情況下,動力電池會有熱管理系統,以保證動力電池在車輛使用較嚴格工況下,電池包的溫控指標滿足設計的要求。該小型純電動汽車電池包的溫控指標如下:電池溫度不大于55 ℃;電池間溫差溫度ΔT≤10 ℃。通過典型工況下的仿真分析,考慮環境溫度為38 ℃,最高時速120 km/h時,0.13倍慢充+NEDC工況下,計算結果見圖3(a)、3(b)。

由仿真結果可以看出:該車輛采用自然冷卻,在使用過程中動力電池最高溫度不會超過55 ℃,且電池間的溫差小于10 ℃,符合設計要求??紤]成本因素,文中的電池包采用自然冷卻,動力電池系統對前艙熱量沒有貢獻。

圖3 工況結束時刻電池溫度云圖和電池溫度差

1.3 電驅冷卻系統

電驅冷卻系統是對充電配電一體機控制器、電機控制器、電機進行強制冷卻,保證其始終在正常的溫度狀態下運行,從而使整車獲得較高的動力性、經濟性及可靠性。純電動汽車采用水路串聯,冷卻水經冷卻系統后流經電機控制器,然后流入電機返回冷卻系統,形成水循環冷卻系統。該車型采用水冷充電配電一體機控制器、水冷電機及水冷電機控制器。冷卻系統由散熱器、電子風扇、電子水泵、膨脹水箱等部件組成,如圖4所示。文中是通過冷凝器的參數設置來考慮其對前艙的熱量貢獻。

圖4 電驅冷卻系統結構

1.4 其他電器部件

前機艙因功能的需求還布置有大燈、蓄電池、保險盒、線束等零部件,在車輛正常使用過程中都產生熱量,但是對前艙溫度的貢獻相對于電驅冷卻系統和空調系統可以忽略不計。

2 前機艙熱管理仿真

機艙熱管理除了考慮各電子元器件功能及布置要求外,還需綜合考慮整個前艙的進風、出風口,以及前艙的空氣流動和溫度分布。這里借助有限元軟件進行虛擬仿真,基于帶前機艙詳細結構的整車三維數據開展熱管理建模,分析典型工況下前機艙的溫度場和流場分布情況。

2.1 前機艙熱管理仿真建模及參數設置

運用計算流體動力學軟件——STAR CCM+對整車流場進行計算分析。聯合使用HyperMesh和STAR CCM+前處理對整車和計算流體域進行網格劃分,網格形式采用多面體+棱柱體,入口邊界設置為45 km/h,環境溫度為40 ℃,流動屬不可壓縮流體力學范疇,計算采用K-Epsilon湍流模型。建立的仿真模型如圖5(a)、5(b)和圖6所示。

圖5 前進氣格柵和機艙內模型

圖6 熱管理仿真計算域模型

進行車速45 km/h、環境溫度40 ℃下的仿真分析,電驅冷卻系統和空調系統的熱量通過散熱器和冷凝器的參數設置來考慮,相關參數取值見表1和表2。

表1 輸入輸出要求

表2 散熱器和冷凝器零部件參數設置

2.2 前機艙熱管理仿真結果分析

通過仿真計算,前機艙的溫度場和流場分布結果分別如圖7、圖8所示。

從圖7可以看出:由于進氣格柵位置較低,冷凝器及散熱器下部對流換熱充分,其下部溫度較低;機艙上部空間封閉,經過充電配電一體機及控制器的高溫氣體存在回流;由于風扇的抽吸作用,高溫氣體回流進冷凝器及散熱器,降低了散熱效率;經過冷卻模塊的高溫氣流,沖擊DCDC下部及電機,對零部件的工作環境有較大影響。

從圖8可以看出圖示區域有明顯回流,熱空氣聚集在前艙,導致前機艙內壓力升高,外部冷空氣無法流入,冷凝器、散熱器無法正常散熱,直接影響乘員艙空調效果和電機電控等系統的正常工作,情況嚴重可導致電驅系統啟動停機保護,影響車輛正常的工作狀態。

圖7 前機艙溫度場分析結果

圖8 前機艙流場分析結果

因前艙布置方案均已確定,布置方面的優化方案會涉及模具的修改。且整車外造型基本確定,變更進氣格柵等方案已不現實。主要通過增加引流和擾流裝置來改善前艙內部的流場。建議的優化方案如下:

(1)在冷凝器與前保下端下護板之間增加導流板,調小下護板圓弧曲率,適當調整冷凝器散熱器上下位置,使散熱元件正迎風面處于中央位置,散熱元件溫度均勻。

(2)底護板增加開孔。

(3)機艙冷凝器及散熱器上部加擋風海綿。

2.3 前機艙熱管理優化結果分析

考慮結構布置及卡扣固定,前艙的擾流板固定在前防撞梁上,擾流板優化方案如圖9、圖10所示。

圖9 擾流板方案

圖10 擾流板布置方案

同時機艙底護板的優化方案如圖11所示。

圖11 優化設計的底護板方案

優化后的機艙流場和溫度場的分布結果分別如圖12、圖13

所示。通過對比優化前后前艙溫度和流場結果可以看出:前艙最高溫度從130.40 ℃降低至108.48 ℃,前艙最高流速從19.29 m/s提高到21.06 m/s,前艙內部回流也得到有效改善,優化方案合理有效。

圖12 前艙溫度場分析結果

圖13 前艙熱場分析結果

優化前后的壓縮機表面溫度對比如圖14、圖15所示。

圖14 優化前壓縮機表面溫度 圖15 優化后壓縮機表面溫度

表3 優化前后進氣量對比

通過圖12—圖15和表3可知:散熱與冷卻系統整體進氣量提高26.7%;整體流場速度較之前有提高,流場更加順暢,湍流漩渦數量、湍流強度和高溫區域面積都有減少;壓縮機表面最高溫度較之前降低了2.7 ℃。

3 前機艙熱管理試驗測試

將實車置于環境艙中開展熱管理試驗,并采用企業規范開展相關測試工作。試驗現場如圖16所示。利用試驗室溫度調節系統模擬車輛實際使用中嚴苛的高溫環境,前置鼓風機模擬車輛行駛中迎風面氣流,轉轂臺架模擬高速工況、爬坡工況等,信號采集系統監測實際過程中車輛內各系統的溫升情況。

圖16 環境艙試驗現場

前機艙熱管理信號采集主要包括零部件表面的傳感器布置測點和三電系統內部信息采集,具體見圖17(a)、17(b)。溫度傳感器測得前艙主要部件的表面溫度以及進出水管口溫度,整車CAN信號讀取電機溫度、電機控制器溫度、車速、轉速等數據信息。為了測得各零部件表面的最大溫度,前期傳感器布置測點位置利用手持式溫度傳感器和CFD仿真結果綜合確定。

擾流板樣件為3D打印技術快速成型。底部護板通過快速裁剪開孔如圖18(a)所示,優化方案裝車后如圖18(b)所示。

依據企業整車熱平衡試驗規范,分別進行高速和怠速工況數據采集,溫度傳感器測點數據穩定在0.5 ℃以內波動,則判定當前狀態數據穩定。讀取相關測點數據如表4所示。

圖17 前機艙熱管理信號采集方案

圖18 底部護板優化方案和裝車實例

表4優化前后傳感器測點溫度數據℃

方案工況ABS表面溫度風扇電機表面溫度壓縮機周圍溫度保險盒表面溫度風扇后空氣溫度散熱器前空氣溫度減速器潤滑油溫度真空助力器表面溫度冷凝器上下進風溫度優化前高速41.84642.948.65247.679.443.837.3怠速5462.561.461.264.266.39654.550.5優化后高速37.84442.642.350.245.668.839.936.1怠速52.56155.261.262.963.686.853.247.5

通過表4可知:施加優化方案后,在相同工況條件下,前機艙平均溫度下降約3 ℃,優化效果較明顯。

4 結論

以某小型純電動汽車為研究對象,針對其前艙溫度過高問題,通過仿真分析進行問題復現,并結合仿真優化方案,開展實車的優化驗證。結果表明,3D樣件的擾流板方案和快速開孔底護板方案能夠大大改善前機艙的熱量聚積,前機艙平均溫度下降約3 ℃,有效解決前艙溫度過高問題。文中研究對電動汽車前機艙熱管理研究提供了參考。

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