王文鵬,王大鵬,王先軍,張國強
(1.承德建龍特殊鋼有限公司,河北 承德 067300;2.河北省鍛造用鋼技術創新中心,河北 承德 067300)
中冶賽迪工程技術股份有限公司設計的某公司1#高爐(爐容1350m3)于2011 年1 月28 日點火投產。爐體設計22 個風口,風口小套內徑Φ115mm、Φ120mm,風口小套角度斜5°,采用工業水冷卻,水壓1.5MPa,單個風口小套水流量28m3/h ~32m3/h。
2015 年以前,1#高爐風口小套極少損壞,共計損壞9 個,2015 年開始,風口小套損壞數量逐年上升,且呈周期性集中損壞(備注:2018 年10 月~11 月大修)。為了分析風口小套頻繁損壞的原因,對1#高爐2015 年~2019 年風口小套損壞數量及損壞形式進行統計,結果見圖1。
由圖1 可知,2015 年~2019 年1#高爐風口小套共計損壞201 個,從表2 可以看出,風口小套損壞形式主要為上表面熔損,占損壞數量的88.56%,其次為焊口開裂,占損壞數量的6.47%。

圖1 1#高爐2015 年~2019 年風口小套損壞數量及損壞形式統計
根據2015 年~2019 年1#高爐風口小套損壞統計結果可知,風口小套損壞形式主要為上表面熔損,占損壞數量的88.56%,風口小套熔損示意圖如圖2 所示。關于風口小套熔損最基本的熔損機理是:當風口溫度超過受熱極限,風口小套難以及時將熱量傳導出去,從而導致風口小套溫度過高;當達到銅質小套劇烈氧化900℃界限溫度時,風口小套就會出現熔損現象[1]。本文將著重對導致風口小套上表面熔損的主要原因進行分析。

圖2 風口小套熔損示意圖
(1)堿金屬影響[2]。部分釩鈦磁鐵礦堿金屬含量高,加上燒結配吃循環料,導致堿金屬和鋅循環富集,使高爐內焦炭熱強度變差,粉化嚴重,加劇爐缸的堆積,惡化爐缸死焦柱的透氣透液性,熔化的渣鐵長期沿爐墻滴落到風口小套上,導致風口小套燒損。
(2)爐缸氣流狀況影響[3]。受原料質量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風口大量下塊或渣皮脫落,有時出現大塌料或連續出現滑尺塌料,導致風口小套燒損。
(3)渣鐵外排影響。由于高爐內渣鐵不能及時排出爐外,導致渣鐵的積攢空間減小,使料柱透氣性惡化。同時渣鐵外排的不均勻不及時,會使受原料質量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風口大量下塊或渣皮脫落,導致風口小套燒損。受原料質量、爐溫波動等影響氣流紊亂,風口大量下塊或渣皮脫落,有時出現大塌料或連續出現滑尺塌料,導致風口小套燒損。
(4)其他影響。煤粉的質量、冷卻制度等等,也會加劇風口小套燒損。
2016 年~2018 年,煉鐵廠相繼采取停配堿金屬含量較高的循環料,提高一級焦配吃比例到80%以改善焦炭質量,同時優化操作制度,保持合理的操作爐型,保持高爐長期穩定順行等措施,對風口小套損壞起到一定的緩解作用,但不能根本解決壞套問題。
2019 年1 月~3 月,煉鐵廠委托院校對小套損壞機理進行研究。對1#高爐損壞下線的風口小套熔損部位進行取樣,沿熔損方向對樣品表面進行磨樣處理,露出侵蝕表面到被侵蝕的金屬之間的部分,如圖3 所示。
試樣表面用酒精清洗后,做EDS 掃描及成分分析,被掃描部位分層掃描圖像和掃描結果如圖4 和表1 所示。
對比分析譜圖1 點與譜圖2 點掃描結果,風口小套遠離侵蝕層側,主要以Cu 元素為主,有C、Fe、Zn 元素滲透到小套內部。在侵蝕層外緣位置,主要以Fe 元素的氧化物為主,有大量的堿金屬富集現象。通過風口小套試樣縱剖面元素成分分析,風口小套由內向外,Fe元素及鈉元素含量顯著增加,K元素含量略有增加,Zn 元素含量呈下降趨勢,表面風口小套熔損部位有Zn 元素滲透到風口小套內部形成鋅銅合金(黃銅),且表面包裹有Fe 元素的氧化物。

圖3 風口小套檢測試樣縱剖面位置

圖4 被侵蝕的邊緣分層掃描圖像圖

表1 被侵蝕的邊緣熔損金屬層成分分析結果
高爐內鋅富集的原因[4]:燒結礦等原料中的鋅在高爐內以ZnO 的形式存在,在高溫的條件下被固體碳還原成鋅蒸氣,隨著煤氣流向高爐上方運動,遇冷時鋅蒸氣被氧化為ZnO 固體顆粒,吸附在爐料的表面,同時爐料的下降,又重新被還原成鋅蒸氣,如此循環,在高爐內形成鋅富集。

表2 常見材料導熱系數(20℃)
圖5 是1#高爐2017 年~2019 年入爐鋅負荷的變化,可以看出,入爐鋅負荷長期處于0.5kg/t以上,遠高于行業標準≤0.15kg/t。而這正是由于高爐內鋅富集的存在,導致入爐鋅負荷一值居高不下的主要原因。

圖5 某公司1#高爐2017 年~2019 年入爐鋅負荷的變化趨勢
高爐風口小套起到通風冷卻的作用,主要是將熱量及時帶走,使溫度維持在較低范圍內的。一般來說,風口小套的材質是銅,由表2 可知,常溫下純銅的導熱系數為381W(m·K),導熱能力強,可以承受較高的輻射傳熱,將熱量及時帶走。由于高爐內鋅富集現象的出現,會在風口小套表面吸附ZnO固體顆粒形成銅 鋅合金,使風口小套的導熱系數降低,造成風口小套溫度升高。
綜上所述,風口小套損壞的主要原因為,入爐鋅負荷長期高于行業標準,且在爐內循環富集,致使Zn 元素滲透到小套表面,與Cu 元素黃銅合金附著小套表面,形成Cu-Zn 合金,由于銅-鋅合金的導熱系數遠低于純銅的導熱系數,破壞了小套傳熱體系,熱量不能及時傳導出去,導致小套的損壞。另受釩鈦冶煉渣鐵性能變差及入爐堿負荷高影響,滴落到小套表面的渣鐵易附著在小套表面,進一步降低小套的導熱性,加劇小套的損壞[5]。
根據風口小套損壞研究結果,煉鐵廠一方面從源頭控制鉀鈉鋅等有害元素入爐量,另一方面調整高爐操作制度、提高排堿排鋅效果,以達到降低風口小套損壞數量的目的。
每天對進廠鐵粉堿金屬和鋅、鐵水鋅等進行抽檢,建立預警機制;將進廠原燃料堿金屬和鋅納入采購標準。但受釩鈦磁鐵礦資源條件限制,入爐鋅負荷一值居高不下,長期處于0.5kg/t以上,遠高于行業標準≤0.15kg/t。
1#高爐為釩鈦冶煉,從源頭上降低堿鋅負荷空間很小,所以主要從高爐操作制度上提高排堿排鋅效果。
2.2.1 送風制度的調整
合理的送風制度可以使高爐內的熱制度更趨合理,爐缸熱量更加均勻。隨著鼓風動能的提高,爐內煤氣流速會增加,能縮短Zn 元素在高爐內的停留時間,有利于Zn 元素隨煤氣的排出,增加爐塵對Zn 元素的吸附量,從而提高排鋅率。
2.2.2 熱制度的調整
熱制度是保證高爐內Zn 等有害元素的排放的重要條件,但是Zn 等有害元素相較于Fe 來說更難還原,因此需要更高的溫度來使其還原。配加30%~35%的干熄一級焦,提高料柱透氣性,提高入爐風量及鼓風動能,同時降低焦炭含水對頂溫的影響。上部布料以強力發展中心氣流為主,兼顧邊緣氣流,提高頂溫150℃以上。
2.2.3 造渣制度的調整
在一定的的爐溫下,排堿率會隨著爐渣堿度的降低,而相應提高。因此可以在鼓風動能充足、爐缸活躍、物理熱充足的前提下,爐渣堿度下控0.05 倍,改善渣鐵流動性,消減釩鈦冶煉的影響,同時抑制爐缸內鉀鈉的還原反應,使鉀鈉以硅酸鹽的形式隨爐渣排出爐外,提高排堿率。
2.2.4 及時排放渣鐵
增加出鐵操作的次數可以減少爐渣在高爐內的停留時間,減少Zn 元素的沉積,有利于排堿[6]。

圖6 2019 年1#高爐風口小套損壞數量
2019 年在高爐入爐鋅負荷持續升高的條件下,5 月份開始調整高爐操作方針,提高排堿排鋅效果。可以看到:6 月~12 月份小套燒損數量明顯降低,其中除8 月、9 月和11 月,小套燒損各一個,其他月份都無燒損,取得了顯著的應用效果。小套燒損的減少不僅節約了大量小套備件費用,同時也減少了更換風口小套所需的高爐休風時間,提高了高爐生產能力,保證了高爐平穩順行,為1#高爐的穩產高產提供了條件,創造了較大的經濟效益[7]。
(1)通過理論研究及生產實踐,風口小套損壞的主要原因為,鋅元素滲透到小套表面,與銅元素黃銅合金附著小套表面,破壞了小套傳熱體系,熱量不能及時傳導出去,導致小套的損壞。
(2)渣鐵性能變差及入爐堿負荷高影響,滴落到小套表面的渣鐵易附著在小套表面,進一步降低小套的導熱性,加劇小套的損壞。
(3)通過改善原燃料條件、提高料柱透氣性,提高鼓風動能及頂溫水平,下控爐溫水平及爐渣堿度,抑制爐缸內鉀鈉的還原反應,提高高爐排堿排鋅效果,可有效降低風口小套燒損數量。