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基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)設(shè)計

2020-04-07 10:15:54
計算機測量與控制 2020年3期
關(guān)鍵詞:發(fā)動機故障信號

(西安郵電大學(xué) 自動化學(xué)院,西安 710121)

0 引言

電力行業(yè)是現(xiàn)代行業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),也是電氣工程的核心,能夠更好帶動國民經(jīng)濟快速增長。發(fā)電機是實現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換的重要裝置,在航天航空領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。無論是燃?xì)獍l(fā)動機還是柴油發(fā)動機作為應(yīng)用在航空設(shè)備上的動力裝置,都會出現(xiàn)沖擊性負(fù)載問題[1]。由于柴油發(fā)動機力矩屬性較軟,在使用過程中,一旦遇到渣滓,容易出現(xiàn)轉(zhuǎn)不動現(xiàn)象,運轉(zhuǎn)過程中沖擊性負(fù)載對于動力裝置提出了更高要求,尤其是航空發(fā)電機大角度失調(diào)時需要快速定位,并重新控制目標(biāo)。傳統(tǒng)控制方式采用的是Bang-Bang控制系統(tǒng),在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可以加大對系統(tǒng)控制力度[2]。傳統(tǒng)Bang-Bang控制系統(tǒng)利用相平面分析法,雖然提高了系統(tǒng)控制力度,但時間過長;而采用非線性控制系統(tǒng),提出了一種偏差控制方式,具有較大局限性,無法對故障目標(biāo)精準(zhǔn)度定位;采用廉價編碼盤設(shè)計直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng),雖然能夠?qū)崿F(xiàn)高精準(zhǔn)定位效果,但不適用于航空發(fā)動機跟蹤設(shè)備。

針對上述存在的問題,提出了基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)設(shè)計。根據(jù)雙模控制原理,系統(tǒng)自動追蹤故障目標(biāo),該過程接近最佳過渡的故障目標(biāo)追蹤動態(tài)過程,避免其受到外界擾動影響,以實現(xiàn)航空發(fā)電機恒功率運行和轉(zhuǎn)速高精準(zhǔn)控制。

1 基于雙模控制系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)設(shè)計

直流力矩發(fā)動機雙模控制原理如圖1所示。

圖1 直流力矩發(fā)動機雙模控制原理

依據(jù)發(fā)動機及跟蹤架傳遞函數(shù),計算系統(tǒng)動態(tài)誤差,在小偏差范圍內(nèi)切換為線性控制方式[3]。通過上述分析,采用雙模控制方法切入到線性控制時的可行轉(zhuǎn)換原則:

首先對航空發(fā)電機失調(diào)角度限速,保證限速后的失調(diào)角度在轉(zhuǎn)化為線性控制后,不會沖出雙模控制范圍。確定回路校正輸出飽和值,獲取雙模控制切入到線性控制時的位置偏差,依據(jù)系統(tǒng)設(shè)計原理,捕獲切入到故障跟蹤階段的轉(zhuǎn)換準(zhǔn)則[4]。依據(jù)該準(zhǔn)則,設(shè)計直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)。

基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)是由硬件和軟件共同組成的,硬件是系統(tǒng)控制的基礎(chǔ),而軟件部分是系統(tǒng)控制的關(guān)鍵部分,只有兩者相互配合,系統(tǒng)才能可靠運行[5]。

系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

當(dāng)系統(tǒng)運行速度值與實時反饋值之差大于設(shè)定的基準(zhǔn)偏差值時,電動機在電流環(huán)控制器下,按照恒定功率加速方式,使系統(tǒng)在恒定加速模式下運行。反之,當(dāng)系統(tǒng)運行速度值與實時反饋值之差小于設(shè)定的基準(zhǔn)偏差值時,將發(fā)動機切換到鎖相環(huán)工作模式,實現(xiàn)故障的精準(zhǔn)定位[6]。通過相應(yīng)控制電路,增強系統(tǒng)抗干擾性能。

2 控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示。

圖3 系統(tǒng)硬件框圖

系統(tǒng)主控芯片采用TMS320F28335PGFA型號數(shù)字信號處理器,系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)是由電源模塊、功率轉(zhuǎn)換模塊、驅(qū)動模塊以及電路組成的。直流力矩發(fā)動機經(jīng)過三段式啟動后,檢測電路對電壓采樣情況,系統(tǒng)將采集到的信號傳輸?shù)綌?shù)字信號處理器之中,分析轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動情況。脈沖寬度調(diào)制信號經(jīng)過驅(qū)動模塊控制,完成換相[7]。

2.1 轉(zhuǎn)速模擬器

轉(zhuǎn)速信號模擬器作為控制系統(tǒng)中應(yīng)用最為普遍測量儀器之一,在不啟動發(fā)動機情況下,模擬產(chǎn)生并輸出供航空發(fā)電機所需的轉(zhuǎn)速信號。給定電流信號調(diào)試電子調(diào)速器,能夠大幅度節(jié)省燃油費用,并且提高系統(tǒng)故障檢測精準(zhǔn)度;在開機狀態(tài)下,能夠現(xiàn)場檢測發(fā)動機轉(zhuǎn)速信號,并通過人機界面顯示數(shù)值[8]。

該模擬器主要是由航空發(fā)電機電源、信號產(chǎn)生器、信號調(diào)理器、單片機測量顯示器等模塊組成的,通過頻率調(diào)整旋鈕,使輸出頻率變?yōu)榭烧{(diào)標(biāo)準(zhǔn)方波信號,并通過數(shù)碼管顯示出來。由于航空發(fā)電機為調(diào)試對象,因此,轉(zhuǎn)速測量是該模擬器中的特殊功能[9]。

轉(zhuǎn)速信號模擬器中的串行A/D轉(zhuǎn)換電路如圖4所示。

圖4 串行A/D轉(zhuǎn)換電路

由轉(zhuǎn)速信號模擬器將產(chǎn)生的0~20 mA電流轉(zhuǎn)換為0~2.0 V模擬電壓信號,連接到MAX144型號可編程邏輯器件上,并依次將其連接到CH0和CH1端口。將可編程邏輯器件參考基準(zhǔn)電壓設(shè)置為2 V,如此能有效提高信號轉(zhuǎn)換精準(zhǔn)度。

2.2 功率轉(zhuǎn)換模塊

碳化硅(Sic)智能功率模塊具有質(zhì)量輕、體積小的優(yōu)勢,該模塊有助于提高功率轉(zhuǎn)換器密度。該模塊是柵極驅(qū)動器與功率晶體管完全結(jié)合的產(chǎn)物,利用碳化硅低切換損耗和高工作溫度優(yōu)勢,使功率模塊在極端條件下實現(xiàn)可靠運行。對于航天發(fā)電機級模塊,具備三相功率轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),每個切換位置中都含有一個100A碳化硅晶體管和100A肖特基續(xù)流二極管。碳化硅材料在允許結(jié)溫條件下可靠運行,以此降低冷卻標(biāo)準(zhǔn)。以提供與硬件設(shè)備之間最合適的膨脹匹配系數(shù),最大限度減少電感可更快切換碳化硅晶體管,并降低轉(zhuǎn)換能耗。

2.3 數(shù)字信號處理器

選擇TMS320F28335PGFA型號數(shù)字信號處理器,是一種專用于數(shù)字信號處理的微處理器,該處理器可將信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字形式。內(nèi)置數(shù)字信號處理器是系統(tǒng)主機內(nèi)通過邏輯電路對數(shù)字信號進(jìn)行加工的,也是數(shù)字信號處理器專用芯片。TMS320F28335PGFA型號數(shù)字信號處理器并非只局限于音視頻層面,采用通用微處理器完成大量數(shù)字信號處理,滿足實際要求。使用位片式微處理器具有復(fù)雜邏輯程序,通過這些程序能夠快速實現(xiàn)對信號采集、變換、估值、增強、壓縮與識別等處理,獲取符合系統(tǒng)要求的信號形式。

2.4 電源模塊

電源模塊是電路板上的電源供應(yīng)器,該類模塊為負(fù)載點電源,具有隔離作用,抗干擾能力較強,自帶保護(hù)功能,方便集成。高頻小型化開關(guān)電源成為發(fā)動機系統(tǒng)主流,在通信領(lǐng)域中,將單相和三相交流電網(wǎng)變換為直流電源形式。在轉(zhuǎn)速模擬器使用的一次電源中,高頻開關(guān)電源通過IGBT高頻工作,開關(guān)頻率控制在50~100 kHz范圍內(nèi),實現(xiàn)開關(guān)電源的高效率供電。

2.5 電流環(huán)控制器

對于高轉(zhuǎn)速航天發(fā)電機,設(shè)計的發(fā)動機電流環(huán)控制器隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速升高,發(fā)動機驅(qū)動電流逐漸下降,進(jìn)而不斷調(diào)高控制電壓。為了改善系統(tǒng)控制效率,添加電流環(huán),為發(fā)動機提供相對恒定電流。

電流環(huán)控制器對轉(zhuǎn)子位置信號進(jìn)行邏輯處理后,產(chǎn)生脈寬調(diào)制信號,經(jīng)過串行A/D轉(zhuǎn)換電路處理后傳送至逆變器之中,進(jìn)而控制發(fā)動機設(shè)備正常運作。在電流環(huán)控制器中使用三相全控式電路,主要是由三個溝道功率管組成的,每個溝道功率管都帶有反向續(xù)流二極管。通過改變控制電壓,就可高效調(diào)節(jié)脈寬占空比,以此改變繞組平均電壓,控制發(fā)動機穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

3 系統(tǒng)軟件設(shè)計

對于基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)軟件部分設(shè)計,在MPLABI_DE集成開發(fā)環(huán)境下完成的程序設(shè)計,通過PIC仿真下載器調(diào)試程序,并將其下載到TMS320F28335PGFA型號數(shù)字信號處理器之中。

3.1 電流環(huán)控制程序

采用雙模控制磁場補償方式,檢測電源母線電路電流大小,并監(jiān)控發(fā)動機工作電流。由于電流環(huán)控制器在控制電流為0時,對應(yīng)2.5 V輸出電壓,一旦電流增加1A電流,那么雙模控制下的輸出電壓增加1/10,因此,為了精準(zhǔn)獲取電流變化情況,使用如下傳遞函數(shù):

U0=-(L-2.5)k1+U1

(1)

公式(1)中:U1表示控制輸出電壓;k1表示正向比例;L表示輸出電流。在電流負(fù)反饋作用下,控制電流環(huán)電流輸出,實現(xiàn)直流力矩發(fā)動機以恒功率方式正常工作。

3.2 轉(zhuǎn)子預(yù)定位程序

在轉(zhuǎn)子預(yù)定位階段進(jìn)行兩次定位,以此提高定位成功率。首先給兩相繞組通電,保證其具有足夠大的電流,如果通電電流過大,那么將會引起直流力矩變大,那么較大慣性的轉(zhuǎn)子將會在預(yù)定位置來回擺動;反之,電流過小,那么直流力矩也變小,因此,需要選擇大小適中的通電電流。

航空發(fā)電機轉(zhuǎn)子預(yù)定位程序流程設(shè)計如下所示:

設(shè)直流力矩發(fā)動機繞組通電狀態(tài)state為0,此時脈沖寬度調(diào)制占空比為0,兩相繞組通電,此時通電狀態(tài)state為1。增大脈沖寬度調(diào)制占空比,兩相繞組通電時間延遲到100 ms,此時判斷脈沖寬度調(diào)制占空比是否大于50%?如果不是,則需重新增大脈沖寬度調(diào)制占空比。如果是,則再次通電兩相繞組,此時通電狀態(tài)state為2。脈沖寬度調(diào)制占空比再次回歸到0,增大脈沖寬度調(diào)制占空比,兩相繞組通電時間延遲到100 ms,再次判斷脈沖寬度調(diào)制占空比是否大于50%?如果不是,則需重新增大脈沖寬度調(diào)制占空比。如果是,則完成轉(zhuǎn)子預(yù)定位程序設(shè)計。

3.3 系統(tǒng)主程序

系統(tǒng)主程序設(shè)計如圖5所示。

圖5 系統(tǒng)主程序設(shè)計

將系統(tǒng)復(fù)位,并初始化與用戶有關(guān)的參數(shù),當(dāng)按下啟動鍵時,需進(jìn)行轉(zhuǎn)子預(yù)定位。待定位完成后,切換到同步加速運行狀態(tài),發(fā)動機轉(zhuǎn)速逐漸升高,由此完成系統(tǒng)軟件程序設(shè)計。

4 試驗與分析

系統(tǒng)實驗對象為直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng),為了驗證基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)設(shè)計合理性,需將傳統(tǒng)的Bang-Bang控制系統(tǒng)、非線性控制系統(tǒng)和廉價編碼盤控制系統(tǒng)與之對比。

4.1 實驗平臺搭建

在完成直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)軟硬件設(shè)計后,需搭建實驗平臺,調(diào)試控制系統(tǒng)軟硬件,并在該平臺上分析發(fā)動機相關(guān)實驗波形,以此驗證系統(tǒng)設(shè)計的合理性。

通過人機交互界面,在監(jiān)測畫面中可以觀察到發(fā)動機轉(zhuǎn)速情況,以此確定發(fā)動機速度控制范圍。在給定速度情況下,查看發(fā)動機穩(wěn)定運行時實際速度以及出現(xiàn)故障情況實時速度。具體實驗原理與流程如圖6所示。

圖6 實驗原理與流程

如圖6所示,為直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)驗證平臺,使用的實驗設(shè)備有:

1)選擇型號為DC12 V/24 V的永磁直流電機,具有齒輪減速馬小達(dá)正反轉(zhuǎn)開關(guān);

2)選擇UTP3315TFL型號的直流電源,具有30 V/32 V穩(wěn)定電源;

3)采用MZ73消磁電阻具有二、三腳電阻器;

4)采用SDS1122E+數(shù)字示波器,具有150~200 M雙通道示波器。

4.2 實驗參數(shù)設(shè)置

實驗參數(shù)設(shè)置如表1所示。

表1 實驗參數(shù)設(shè)置

通過調(diào)節(jié)控制芯片輸出的信號可以實現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié),有效減少電動機轉(zhuǎn)矩脈動。

4.3 發(fā)動機速度波形分析

直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)一旦開啟后,系統(tǒng)運行速度在人機界面下,顯示的波形如圖7(a)所示,實際系統(tǒng)運行速度波形如圖7(b)所示,故障情況下系統(tǒng)運行速度波形如圖7(c)所示,其中T表示指令。

由圖7可知:系統(tǒng)剛啟動時的速度波形上下波動幅度一致,具有一定規(guī)律性;實際系統(tǒng)運行速度波形隨著運行時間變化發(fā)生改變,最高運行速度為540 T/s,最低運行速度為400 T/s;故障情況下系統(tǒng)運行波形變化極不規(guī)律,最高運行速度為540 T/s,最低運行速度為350 T/s。為了研究直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)故障檢測定位速度,需詳細(xì)分析故障情況下系統(tǒng)運行情況。

4.4 試驗結(jié)果與分析

由于每次轉(zhuǎn)子預(yù)定位過程,發(fā)動機轉(zhuǎn)速受到運行時間影響,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速大不相同,為了方便分析,將傳統(tǒng)系統(tǒng)與基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)在實際運行情況與出現(xiàn)故障,即轉(zhuǎn)速突變和突加負(fù)載情況下進(jìn)行對比分析,結(jié)果如圖8所示。

圖8(a):在運行時間為0.5 s時,四種系統(tǒng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速不同,基于雙模控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速達(dá)到最高為4300 r/s,傳統(tǒng)Bang-Bang控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速達(dá)到最高為4100 r/s,非線性控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速達(dá)到最高為3750 r/s,廉價編碼盤控制系統(tǒng)轉(zhuǎn)速達(dá)到最高為3500 r/s。當(dāng)運行時間為2.2 s時,四種系統(tǒng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速都達(dá)到最低,依次為3700 r/s、3650 r/s、3350 r/s、2900 r/s。當(dāng)運行時間為1.0~2.0 s/3.0~3.5 s時,系統(tǒng)處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。

圖8(b):突加負(fù)載下,四種系統(tǒng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速不變,但當(dāng)運行時間為2.0 s時,四種系統(tǒng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速最小值發(fā)生改變,依次為3900 r/s、3900 r/s、3700 r/s、3100 r/s。當(dāng)運行時間為1.0~2.0 s/2.5~3.5 s時,系統(tǒng)處于穩(wěn)定運行狀態(tài)。

基于上述分析內(nèi)容,將四種系統(tǒng)的故障檢測定位速度進(jìn)行對比分析,結(jié)果如表2所示。

由表2可知:基于雙模控制系統(tǒng)故障檢測定位速度最快,而Bang-Bang控制系統(tǒng)故障檢測定位速度最快為0.10個/s,相比于基于雙模控制系統(tǒng),速度慢0.05個/s;非線性控制系統(tǒng)故障檢測定位速度最快為0.11個/s,比基于雙模控制系統(tǒng)故障檢測定位速度慢0.06個/s;廉價編碼盤控制

表2 四種系統(tǒng)故障檢測定位速度對比分析

系統(tǒng)故障檢測定位速度最快為0.20個/s,比基于雙模控制系統(tǒng)故障檢測定位速度慢0.15個/s。由此可知,基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)設(shè)計是具有合理性的,且故障檢測定位速度較快。

5 結(jié)束語

在現(xiàn)代控制系統(tǒng)中,基于雙模控制的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng)已經(jīng)成為航空設(shè)備主流系統(tǒng),將計算機資源從復(fù)雜數(shù)據(jù)中解放出來,進(jìn)而可以更好實施整個系統(tǒng)的高效控制與管理。在精準(zhǔn)度定位下,目標(biāo)滿足圖像提取要求,結(jié)合雙模控制原理完成故障目標(biāo)捕獲。通過實驗結(jié)果表明,在既定的直流力矩發(fā)動機基礎(chǔ)上,加以雙模控制,在故障目標(biāo)精準(zhǔn)度定位速度上最快可達(dá)到0.05個/s,具有良好控制效果。但該方法設(shè)計的直流力矩發(fā)動機控制系統(tǒng),在實際應(yīng)用中,需要克服較大阻尼力矩,可以利用補償電機帶動直流力矩發(fā)動機啟動,對于增加較大容量的能量存儲設(shè)備等方面有待進(jìn)一步研究。

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