張志群 周松江
(山西煤銷集團神農煤業有限公司,山西 高平 048402)
工作面初采頂板垮落步距大,特別是對于堅硬頂板,其完整性好、強度大,初次來壓步距更大,極易形成采空區大面積懸頂[1-3]。采空區懸頂不僅會造成采空區瓦斯集聚,而且其一旦大面積垮落會形成颶風沖擊工作面作業人員及設備,產生重要安全事故,必須對堅硬頂板進行治理,消除安全隱患[4-5]。本文結合神農礦井生產地質情況,通過在工作面切眼及兩端頭順槽施工爆破放頂鉆孔和退錨鉆孔,取得了良好應用效果。
神農煤業開采15號煤層,煤層結構簡單。15101工作面為15號煤一盤區首采工作面,在切眼掘進過程中遇陷落柱。為減少回采難度并結合現場實際施工了刀把切眼,形成1#切眼90m,2#切眼60m(工作面布置如圖1所示)。該工作面煤層厚度3.8~4.4m,平均4.0m,煤層傾角3~10°。切眼規格為凈寬7600mm×凈高4000mm,支護方式為錨網(索)支護。15號煤層直接頂為砂質泥巖,基本頂為K2灰巖,屬于堅硬巖石,厚度為4.7~10.15m,平均7.51m;底板為泥巖、砂質泥巖,局部為鋁質泥巖。由于15101工作面為神農煤業15號煤首采工作面,尚未進行礦壓觀測分析,參考鄰近礦井15號煤層工作面開采經驗,工作面基本頂初次來壓步距在35m以上,周期來壓步距為20m。為保證工作面開采安全,減小工作面基本頂初次壓力步距,使其及時垮落,不產生大面積懸頂,需初采期間對頂板進行弱化處理。

圖1 工作面布置圖
(1)1#切眼
1#切眼爆破鉆孔分為切眼內爆破鉆孔、端頭爆破鉆孔和退錨爆破鉆孔。① 切眼內爆破鉆孔分兩排布置,孔深5m,鉆孔直徑40mm,間排距為2m×2m。第一排鉆孔在距老塘側巷幫2.5m打設,第二排鉆孔在距老塘側巷幫4.5m打設,兩排鉆孔均朝向工作面中部,與頂板呈45°夾角,并分別與對應側巷幫在水平方向呈30°夾角。1#切眼內共布置爆破鉆孔88個。② 兩側端頭順槽爆破鉆孔分三排沿順槽巷道軸向布置,孔深5m,鉆孔直徑40mm,間排距為1m×2m。三排鉆孔均朝向老塘側,與巷道頂板呈45°夾角,其中外側兩排鉆孔分別朝向兩側巷幫向外偏30°,兩端頭共布置爆破鉆孔39個。對1#切眼及兩端頭爆破鉆孔進行編號(用1、2、3、4……113數字和a1、b1……字母代表),并對其進行編組。爆破鉆孔布置如圖2所示。③ 退錨鉆孔布置在工作面切眼及兩側順槽距錨索1.14m處,鉆孔深1.33m,孔徑為40mm,朝向錨索與頂板呈45°夾角,共布置260個炮孔(退錨鉆孔布置如圖3所示)。
(2)2#切眼
工作面2#切眼爆破鉆孔布置形式及參數與1#切眼鉆孔布置一致,切眼內布置58個爆破鉆孔,兩側順槽共布置43個爆破鉆孔。

圖2 工作面1#切眼爆破鉆孔布置及分組圖
根據15101工作面布置情況,在工作面設備安裝前在1#切眼和2#切眼分別布置預裂爆破鉆孔。本次初次放頂爆破鉆孔采用氣腿式鑿巖機進行打眼施工,根據孔深和巷道高度情況,在施工爆破鉆孔時,先用2m鉆桿打眼,2m眼深施工完畢后再用5m的鉆桿繼續打眼,同時將施工的炮孔用紅漆標記。

圖3 退錨鉆孔布置圖
15101工作面安裝完畢、設備調試后進行試采,工作面推進5m待炮眼完全露出后,停止推進,將支架全部升緊,首先對1#切眼鉆孔完成裝藥并進行初次放頂工作。2#切眼位置待工作面推進到其所在位置再進行裝藥和放頂工作。
(1)鉆孔裝藥
工作面切眼及兩側順槽放頂爆破鉆孔深為5m,裝藥量均為2.6kg,裝藥長度2.6m,封泥長度2.4m。退錨爆破鉆孔孔深為1.33m,裝藥量為0.2kg,裝藥長度0.2m,封泥長度1.13m。炸藥使用2#煤礦許用乳化炸藥,藥卷規格Φ35×200mm,0.2kg/卷,雷管使用煤礦許用毫秒延期雷管,正向起爆。裝藥前,必須首先清除炮眼內的煤粉和巖粉,再用木質和竹質炮棍將藥卷輕輕推入。
(2)鉆孔分組及起爆
爆破作業使用BF-200型專用發爆器1臺起爆,在15101運輸順槽使用,整個工作面及順槽放頂爆破鉆孔和退錨爆破鉆孔分5次裝藥、5次起爆。爆破鉆孔起爆順序:沿工作面切眼全長起爆,順序是從回風順槽側工作面端頭開始向運輸順槽側端頭分五段起爆。鉆孔分組及起爆順序如表1所示。

表1 爆破鉆孔起爆順序
(1)在工作面初次放頂之前,必須全面檢查工作面頂板支護情況,保證支架初撐力,工作面上下兩端頭打設點柱加強支護,并做好支架和易損物件的防護工作。
(2)在初次放頂爆破之前,瓦檢員必須嚴格檢測放炮地點及回風流的中瓦斯濃度,瓦斯濃度超過0.8%時嚴禁爆破作業。檢查工作面所有風門的工作狀態,保證其能夠維持正常工作,確保工作面供風系統穩定運行和供風量充足,防止瓦斯產生積聚。由一名安全員與一名瓦斯員為一個警戒小組,分別在15101回風順槽聯巷口、15101運輸順槽軌道聯巷口、15102運輸順槽回風聯巷口上設置警戒,防止無關人員進入危險區。
(3)必須嚴格執行“一炮三檢制”和“三人連鎖放炮制”。爆破后必須等待15min以上,在回風流瓦斯濃度小于0.8%時,再由放炮員、瓦檢員和班組長檢查爆破地點情況,嚴格檢查通風、瓦斯、煤塵、頂板、支架、拒爆、殘爆等情況,有危險及時進行處理。
15101工作面1#切眼進行初采爆破放頂后,工作面繼續向前推進,對工作面頂板垮落情況和液壓支架工作阻力進行統計分析,分析工作面1#切眼爆破放頂效果。
(1)通過對工作面液壓支架工作阻力的統計分析可知,15101工作面1#切眼初次來壓步距平均為26.9m,工作面初次來壓步距減小8m以上;在整個初采過程中,工作面支架工作阻力較為平穩,沒有出現突變現象,工作面液壓支架最大工作阻力為4519kN,工作面來壓強度不大,礦壓顯現較弱。
(2)爆破放頂后,隨著工作面向前推進,工作面中部直接頂可以隨之垮落,上下端頭的直接頂相對滯后3個循環;在工作面退出切眼的正常推進過程中,上下隅角懸頂長度不大于4m,懸頂面積在8~12m2,上下端頭懸頂面積不大,有利于瓦斯管理。
結合神農煤業15102工作面布置及地質情況,針對1#和2#切眼分別布置切眼內和兩端順槽爆破放頂鉆孔,并在錨索支護位置布置退錨爆破鉆孔。在15101工作面1#切眼進行了初采放頂試驗,1#切眼初次來壓步距平均為26.9m,工作面上下端頭頂板能夠及時垮落,懸頂面積不大,說明采用本次爆破放頂效果良好,達到了弱化工作面頂板的目的。